敖康偉, 涂思琦, 楊昆鵬, 夏元博, 曾建國
(1. 天津中油渤星工程科技有限公司,天津 300451;2. 中國石油集團鉆井工程重點實驗室固井技術(shù)研究室,天津 300451;3. 油氣鉆井技術(shù)國家工程實驗室固井技術(shù)研究室,天津 300451)
庫車山前構(gòu)造帶蘊藏了塔里木油田60%以上的天然氣[1],是塔里木油田天然氣的主力產(chǎn)區(qū)[2],其地質(zhì)條件復(fù)雜,油氣埋藏深度為5 000~8 000 m,地層溫度為100~178 ℃,地層壓力為100~140 MPa,屬于典型的超深超高溫超高壓氣藏[3-4]。庫車山前鹽層段、儲層段固井受高溫高壓環(huán)境影響,并受安全密度窗口窄、環(huán)空間隙小等因素制約,固井質(zhì)量差[5-7],易發(fā)生環(huán)空帶壓。針對上述問題,前人圍繞水泥環(huán)密封失效機理和控制方法開展了大量研究工作[8],從水泥漿體系性能優(yōu)化角度提出了提高環(huán)空密封能力的方法[9],取得了較好的現(xiàn)場應(yīng)用效果,庫車山前鹽層段、儲層段環(huán)空帶壓比例持續(xù)下降。
但隨著近年來庫車山前油氣勘探開發(fā)程度的不斷加深,上部大尺寸技術(shù)套管下深持續(xù)增加,最深可達6 000 m以上,大尺寸套管固井面臨的地層條件和壓力系統(tǒng)愈發(fā)復(fù)雜,固井期間漏失、溢流頻發(fā),封固難度顯著增加。常規(guī)大尺寸套管固井技術(shù)已無法應(yīng)對越發(fā)苛刻復(fù)雜的固井環(huán)境,近年來大尺寸套管固井質(zhì)量顯著下降,環(huán)空帶壓比例快速升高。相較于庫車山前鹽層段、儲層段環(huán)空帶壓情況,大尺寸套管環(huán)空帶壓形勢日益嚴峻,現(xiàn)庫車山前環(huán)空帶壓的問題已經(jīng)非常突出。
目前,針對庫車山前大尺寸套管環(huán)空帶壓原因分析和應(yīng)對策略的研究較少,且主要集中在水泥環(huán)力學(xué)的完整性,缺少對固井竄槽引發(fā)環(huán)空帶壓問題的研究。為此,筆者采用水泥環(huán)完整性評價試驗和固井頂替模擬分析相結(jié)合的方法,分析了庫車山前大尺寸套管環(huán)空帶壓的主要原因,并制定了針對性的固井技術(shù)措施,形成了以快速封固、全程壓穩(wěn)為核心的大尺寸套管固井技術(shù)。該技術(shù)在庫車山前地區(qū)成功應(yīng)用6井次,固井質(zhì)量良好。
庫車山前地區(qū)地層自上而下分為庫車組、康村組、吉迪克組、蘇維依組、庫姆格列木群組和巴什基奇克組。多采用五開井身結(jié)構(gòu),二開/三開套管下深約3 000~6 000 m,采用直徑大于244.5 mm的套管封固鹽上地層[10]。
鹽膏層內(nèi)不僅含有高壓氣、水層,還夾雜有薄弱砂泥巖層[11-13],安全密度窗口普遍小于0.1 kg/L。受安全密度窗口窄、封固段長、大尺寸環(huán)空易竄槽等因素的影響,大尺寸套管固井質(zhì)量差,易發(fā)生環(huán)空帶壓[14]。僅2019年初庫車山前便有9口井先后發(fā)生了大尺寸套管環(huán)空帶壓問題,給油田的安全生產(chǎn)帶來了極大的安全隱患。
庫車山前地區(qū)地層壓力體系復(fù)雜,鉆進期間套管內(nèi)壓力變化頻繁,水泥石易發(fā)生疲勞破壞,進而導(dǎo)致環(huán)空帶壓[15]。為此,利用水泥環(huán)完整性評價裝置(見圖1),評價實際工況條件下水泥石的疲勞失效情況。模擬井筒溫度、壓力和時間,將水泥漿倒入內(nèi)管-膠筒環(huán)空中養(yǎng)護成水泥環(huán),在水泥環(huán)底部通入約3 MPa的氮氣,再根據(jù)實際工況條件設(shè)定內(nèi)管交變壓力,實時測量筒體頂部出氣口氣體流量,評價水泥石的疲勞失效情況。
圖1 水泥環(huán)密封完整性評價裝置Fig.1 Evaluation device for seal integrity of cement sheath
以中秋A井為例,該井為直井,其中三開井深5 827 m,井筒溫度約80℃,采用φ311.1 mm鉆頭,下入φ244.5+φ265.1 mm套管,固井前后鉆井液密度提高約0.3 kg/L,期間不漏不溢,固井38 d后環(huán)空壓力約6 MPa?;谠摼奶坠芙Y(jié)構(gòu)、地層溫壓條件和固井前后井筒內(nèi)壓力變化情況,根據(jù)應(yīng)力等效原理,設(shè)置模擬條件為溫度80 ℃,內(nèi)管交變壓力20~40 MPa、圍壓25 MPa。10次交變載荷循環(huán)后,出口氣體流量為0 mL/min,水泥環(huán)密封完整性良好(見圖2)。這說明水泥石疲勞失效不是導(dǎo)致庫車山前大尺寸套管環(huán)空帶壓的主要原因。
圖2 中秋A井水泥環(huán)密封完整性評價結(jié)果Fig.2 Evaluation results of seal integrity of cement sheath in Well ZQ-A
固井竄槽形成竄流通道,導(dǎo)致一次固井質(zhì)量差,是引起環(huán)空帶壓的另一可能原因。頂替效率低、未壓穩(wěn)地層高壓流體會導(dǎo)致固井竄槽?;?019年初庫車山前9口大尺寸套管環(huán)空帶壓井的地質(zhì)、工程資料,從井筒情況、固井方式、頂替和壓穩(wěn)等4個方面分析了固井竄槽引發(fā)環(huán)空帶壓的可能性。
2.2.1 井筒情況
固井前普遍未電測,缺少井底溫度、井徑、水層位置等關(guān)鍵數(shù)據(jù),固井設(shè)計中無法合理調(diào)整漿柱結(jié)構(gòu)和水泥漿性能以有效封固地層高壓流體。同時,由于堵漏作業(yè)頻繁,井壁上濾餅較厚[16],難以替凈,易在第二界面形成竄流通道。此外,鉆井過程中普遍又漏又溢,安全密度窗口窄,嚴重影響了固井頂替效率??傮w而言,固井前井筒情況較差,固井竄槽風(fēng)險高,井筒準(zhǔn)備措施需進一步優(yōu)化。
2.2.2 固井方式
由于大尺寸套管封固段長,普遍采用了分級固井方式。分級固井方式難以應(yīng)對又漏又溢的井筒狀態(tài),一級固井質(zhì)量難以保障。同時,由于井筒往往仍處于又漏又溢的狀態(tài),導(dǎo)致只能采取先坐掛套管、再關(guān)閉分級注水泥器循環(huán)孔反擠的措施,二級固井質(zhì)量也無法保障。此外,考慮到大尺寸套管下得深、懸重大,當(dāng)一級固井質(zhì)量較差時,無法采取套管坐掛后反擠的措施,將迫使二級固井在又漏又溢的井筒條件下強行進行,固井竄槽風(fēng)險大幅增加。綜上,大尺寸套管固井采用分級固井方式,難以應(yīng)對又漏又溢的復(fù)雜井況,固井竄槽風(fēng)險高,需結(jié)合實際井況進一步優(yōu)選固井方式。
2.2.3 頂替分析
從管柱居中、頂替效率和壁面剪應(yīng)力等3個方面分析大尺寸套管固井的頂替情況。
1)套管居中度差。大尺寸套管固井頂替對套管居中要求高。大尺寸套管總懸重大,已接近鉆機的極限提升能力,為應(yīng)對復(fù)雜的井筒狀態(tài),無法安裝足量的套管扶正器,導(dǎo)致套管居中度差,嚴重影響固井頂替效率。此外,相較于環(huán)空間隙≤19 mm的小尺寸環(huán)空,環(huán)空間隙≥30 mm的大尺寸環(huán)空具有更大的環(huán)空寬窄邊流道寬度比,導(dǎo)致在相同套管居中度條件下,大尺寸環(huán)空固井頂替效率更低,更容易發(fā)生固井竄槽(見圖3、圖4)。
圖3 大、小環(huán)空的寬窄邊流道比Fig.3 Wide-narrow flow channel ratio of large and small annulus
圖4 大、小環(huán)空的固井頂替效率對比Fig.4 Comparison of cementing displacement efficiency of large and small annulus
2)水泥漿流變性差,頂替效率低。以中秋B井為例,該井為直井,三開采用φ444.5 mm鉆頭鉆至井深4 549 m完鉆,下入φ365.1+φ374.7 mm套管,套管居中度約25%?,F(xiàn)場水泥漿流變性條件下的固井頂替效率評價結(jié)果如圖5所示,當(dāng)隔離液稠度系數(shù)K=0.58 Pa·s0.76,水泥漿稠度系數(shù)K=0.38 Pa·s0.84時,由于漿體間的摩阻級差小,無法形成穩(wěn)定的頂替界面,導(dǎo)致環(huán)空寬、窄邊頂替效率差異巨大,發(fā)生嚴重的竄槽。
圖5 中秋B井頂替效率模擬結(jié)果Fig.5 Simulation results of displacement efficiency in Well ZQ-B
3)環(huán)空返速和水泥漿稠度低,壁面剪應(yīng)力小。環(huán)空返速和水泥漿稠度作為影響壁面剪應(yīng)力的重要因素[17-18],是衡量水泥漿清除壁面附著濾餅?zāi)芰Φ闹饕u價指標(biāo)。一方面受固井安全密度窗口限制,大尺寸套管環(huán)空返速普遍低于1 m/s,壁面剪應(yīng)力較低。另一方面由于低稠度水泥漿在相同環(huán)空尺寸和環(huán)空返速條件下較高稠度水泥漿產(chǎn)生的壁面剪應(yīng)力更低(見圖6),大尺寸套管固井水泥漿稠度設(shè)計不合理,普遍采用低稠度水泥漿,進一步降低了壁面剪應(yīng)力。據(jù)統(tǒng)計,大尺寸套管固井壁面剪應(yīng)力普遍小于30 Pa,導(dǎo)致固井易在第二界面形成竄流通道。
圖6 不同流變性水泥漿不同環(huán)空返速下的壁面剪應(yīng)力Fig.6 Wall shear stress of slurry with different rheological properties under different annular velocities
綜上,大尺寸套管固井套管居中度差、水泥漿流變性設(shè)計不佳、環(huán)空返速低,導(dǎo)致固井頂替效率差壁面剪應(yīng)力低,固井竄槽風(fēng)險高,固井技術(shù)措施需進一步優(yōu)化。
2.2.4 壓穩(wěn)分析
首先,部分井固井期間漏失嚴重,導(dǎo)致一級固井水泥漿返高未達到設(shè)計要求,造成高壓氣層、水層漏封。其次,由于安全密度窗口窄,憋壓候凝措施受限,地層高壓流體易在水泥漿失重后發(fā)生竄流,鉆井液與水泥漿相容性差,混漿后形成的膠凝狀物質(zhì)會嚴重影響壓力傳遞,大幅增加竄流風(fēng)險。此外,未嚴格要求水泥漿的稠化時間、靜膠凝過渡時間和起強度時間,導(dǎo)致地層高壓流體易在水泥漿候凝期間侵蝕第二界面,形成竄流通道。綜上,大尺寸套管固井憋壓候凝措施受限、現(xiàn)有水泥漿漿柱結(jié)構(gòu)和水泥漿性能設(shè)計不佳,固井竄槽風(fēng)險高,固井壓穩(wěn)技術(shù)措施需進一步優(yōu)化。
根據(jù)上述分析可知,大尺寸套管固井目前在井筒準(zhǔn)備、固井方式、頂替和壓穩(wěn)方面存在較大不足,導(dǎo)致一次固井質(zhì)量差,固井竄槽嚴重,高壓流體未壓穩(wěn),進而造成環(huán)空帶壓。因此,一次固井質(zhì)量差是導(dǎo)致庫車山前大尺寸套管環(huán)空帶壓的根本原因?;诖?,制定了庫車山前大尺寸套管固井的總體技術(shù)思路,針對目前嚴峻的大尺寸套管分級固井困難,以快速封固、全程壓穩(wěn)為核心,從井筒準(zhǔn)備、頂替措施、壓穩(wěn)措施和輔助密封工具等4個方面,對固井技術(shù)措施進行了細化。
1)固井前進行電測,明確水層、漏層位置及其壓力系數(shù),準(zhǔn)確評估固井安全密度窗口。
2)做好地層承壓堵漏工作,增大固井安全密度窗口,為固井作業(yè)創(chuàng)造良好的井筒條件。
3)根據(jù)固井安全密度窗口,合理選擇固井方式。當(dāng)?shù)貙映袎耗芰Σ蛔闱揖邆洹拔补?回接”固井條件時,應(yīng)優(yōu)先采用“尾管+回接”固井方式。這是因為相較于分級固井方式,“尾管+回接”固井方式不僅有利于實施頂替和壓穩(wěn)措施,還具備反擠、回接等補救手段,可更好地建立環(huán)空密封屏障。當(dāng)?shù)貙映袎耗芰Σ蛔闱冶仨毑捎梅旨壒叹绞綍r,一級固井應(yīng)在保證管鞋封固質(zhì)量的前提下,盡可能提高水泥漿返高,二級固井再靈活應(yīng)用反擠、憋壓候凝等措施,保障二級固井質(zhì)量。當(dāng)?shù)貙映袎耗芰^好且具備分級固井條件時,應(yīng)以一級固井為基礎(chǔ),二級固井為保障來完善設(shè)計頂替和壓穩(wěn)措施,并充分重視二級固井質(zhì)量。
3.2.1 井筒準(zhǔn)備
井筒準(zhǔn)備工作:1)固井前進行電測,獲取井溫、井徑、水層位置等信息,為設(shè)計水泥漿漿柱結(jié)構(gòu)和水泥漿性能提供依據(jù);2)強化地層承壓作業(yè),擴大固井安全密度窗口,根據(jù)實際井況和頂替模擬效果調(diào)整承壓能力;3)優(yōu)化分級注水泥器位置,保障分級注水泥器位于套管重合段或易于實現(xiàn)良好封固的井段,并與高壓氣、水層保持一定距離,以提高一級固井封固地層高壓流體的成功率;4)采用刮壁器,清理井筒壁面附著的濾餅,提高界面膠結(jié)強度。
3.2.2 頂替措施
從提高套管居度、頂替效率和增加壁面剪應(yīng)力等3個方面來制定頂替措施。
1)關(guān)鍵井段增加套管扶正器,提高套管居中度。重點提高管鞋、水層和重合段等關(guān)鍵井段套管的居中度,一般要求井底至水層以上100 m井段和重合段每1~2根套管安放1只彈性套管扶正器,其余井段每3~5根套管安放1只彈性套管扶正器,以創(chuàng)造良好的頂替環(huán)境。
2)降低鉆井液黏切,優(yōu)化隔離液性能及用量,增加漿體間的摩阻級差,提高頂替效率。固井前優(yōu)化鉆井液性能,鉆井液密度≤1.80 kg/L時,其塑性黏度控制在22~30 mPa·s,動切力<8 Pa;鉆井液密度>1.80 kg/L時,其塑性黏度控制在40~75 mPa·s,動切力<15 Pa。當(dāng)不具備調(diào)整鉆井液性能條件時,應(yīng)配置足量的低黏先導(dǎo)漿[19]。降低隔離液稠度,并增加隔離液用量和沖洗劑加量,隔離液的稠度系數(shù)K≤0.3 Pa·sn、流性指數(shù)n≥0.8,隔離液用量需不低于20 m3,沖洗劑含量需大于30%。適當(dāng)增加領(lǐng)漿、尾漿的稠度,領(lǐng)漿的稠度系數(shù)K≤0.6 Pa·sn、流性指數(shù)n≥0.8;尾漿的稠度系數(shù)K不小于1.0 Pa·sn、不大于2.0 Pa·sn、流性指數(shù)n≥0.6。通過充分稀釋鉆井液、多倍置換、增加漿體摩阻級差,提高頂替效率。
3)大排量頂替,增加壁面剪應(yīng)力。在安全密度窗口范圍內(nèi),盡可能大排量頂替,通常要求隔離液和領(lǐng)漿出管鞋后環(huán)空返速不低于1.0 m/s,后期再根據(jù)實際地層承壓能力進行調(diào)整。優(yōu)化水泥漿的流變性能,配合大排量頂替措施,保障水泥漿的壁面剪應(yīng)力大于30 Pa,提高界面膠結(jié)質(zhì)量。
3.2.3 壓穩(wěn)措施
從優(yōu)化水泥漿漿柱結(jié)構(gòu)、嚴格控制水泥漿性能、強化二級固井前壓穩(wěn)和細化憋壓候凝程序等4個方面來制定壓穩(wěn)措施。
1)優(yōu)化一級固井尾漿返高,二級固井采用雙凝水泥漿體系,確保有效封固氣、水層。一級固井尾漿返高應(yīng)至少達到高壓氣層、水層位置以上100 m,并應(yīng)在分級注水泥器以上500 m位置,實現(xiàn)對地層高壓流體的快速封固。二級固井采用雙凝水泥漿體系,并縮短二級固井尾漿的稠化時間,增加快速防竄的能力。
2)合理設(shè)計水泥漿稠化時間、起強度時間和過渡時間,降低竄流風(fēng)險。尾漿稠化時間應(yīng)在注尾漿至注替結(jié)束時間上附加30~60 min,起強度時間應(yīng)在稠化時間上再附加60~ 90 min;過渡時間應(yīng)短于15 min。
3)二級固井前合理調(diào)整鉆井液密度,確保二級固井前壓穩(wěn)地層高壓流體,降低二級固井竄流風(fēng)險。二級固井前應(yīng)至少先循環(huán)一周,觀察井口是否有溢流或水侵現(xiàn)象,若存在,應(yīng)優(yōu)先提高鉆井液密度,徹底壓穩(wěn)地層高壓流體后,實施二級固井作業(yè),降低二級固井竄流風(fēng)險,提高二級固井質(zhì)量。
4)細化憋壓候凝程序,實現(xiàn)固井全過程壓穩(wěn)。一級固井后應(yīng)立即關(guān)井憋壓候凝,憋壓值為固井時的循環(huán)摩阻。同時投重力彈,待一級尾漿起強度后,打開分級注水泥器循環(huán)孔大排量循環(huán)排混漿。待混漿排盡后繼續(xù)憋壓候凝,直至領(lǐng)漿的8∶2混漿起強度。二級固井后的憋壓時間應(yīng)以井口返出水泥漿的起強度時間為準(zhǔn)。
3.2.4 輔助密封工具
當(dāng)井筒漏失嚴重且未發(fā)生溢流或水侵現(xiàn)象時,采用封隔式分級注水泥器,可以有效解決井筒漏失問題,通過封隔下部漏層,為二級固井創(chuàng)造良好的井筒條件,以保障二級固井質(zhì)量。但當(dāng)井筒處于又漏又溢狀態(tài)時,考慮到封隔式注水泥器在一級固井后無法采取憋壓候凝措施,二級固井前,僅能依靠封隔器的密封能力來壓穩(wěn)地層高壓流體,若封隔器的密封能力不足或失效,將可能加劇二級固井井況的復(fù)雜性,嚴重影響二級固井質(zhì)量,此時不宜采用封隔式分級注水泥器。
合理設(shè)計壓力級差,封隔式分級注水泥器可實現(xiàn)封隔器脹封并打開分級注水泥器循環(huán)孔,其主要結(jié)構(gòu)包括分級注水泥單元、聯(lián)作控制單元和封隔器單元(見圖7),一級固井后投開孔塞,待開孔塞到位后憋壓,打開封隔器注液通道,開始脹封封隔器,持續(xù)充液,直至壓力達到注液通道的關(guān)閉壓力p1,注液通道關(guān)閉,封隔器完成脹封,繼續(xù)憋壓至循環(huán)孔打開壓力p2(p2>p1),循環(huán)孔打開,進行二級固井作業(yè)。待二級固井結(jié)束后投關(guān)閉塞,替漿直至碰壓關(guān)孔,完成作業(yè)。
圖7 封隔式分級注水泥器Fig.7 Staged cementing injector with packer
大尺寸套管分級固井技術(shù)在庫車山前地區(qū)6口井進行了應(yīng)用,結(jié)果表明,井底至水層以上100 m的關(guān)鍵井段套管居中度達到40%以上,套管居中度較好。固井頂替效率達到95%以上,尾漿裸眼段的壁面剪應(yīng)力達到43 Pa以上,可實現(xiàn)井筒壁面濾餅的有效清除,有效提高固井界面的膠結(jié)質(zhì)量。一級固井期間水層的靜態(tài)當(dāng)量密度不低于1.89 kg/L,可實現(xiàn)固井作業(yè)全過程壓穩(wěn)水層。該井現(xiàn)場施工過程順利,未發(fā)生漏失或溢流等復(fù)雜情況,水泥漿順利返至地面,水層段固井質(zhì)量合格率大于90%,成功封固了高壓水層,固井后至今約300 d未出現(xiàn)環(huán)空帶壓現(xiàn)象。庫車山前地區(qū)采用大尺寸套管分級固井技術(shù)后,固井質(zhì)量合格率78.8%,如圖8所示,有效解決了該地區(qū)大尺寸套管環(huán)空帶壓的問題。
圖8 大尺寸套管固井技術(shù)應(yīng)用效果Fig.8 Application performance of cementing technologies with large-size casing
下面以BZ區(qū)塊預(yù)探井X井為例介紹應(yīng)用情況。X井一開鉆至井深200 m,下入φ508.0 mm套管;二開中完井深2 897 m,下入φ365.1+φ374.7 mm套管,采用分級固井。該井二開鉆進期間溢漏同存,固井前鉆井液密度1.87 kg/L,井口溢流流量小于0.01 L/min,基本壓穩(wěn)水層。
基于大尺寸套管分級固井技術(shù),在井筒準(zhǔn)備方面,通過電測確定高壓水層在井深2 473 m處;通過重漿循環(huán)試驗,明確地層漏失壓力當(dāng)量密度為1.96 kg/L,分級注水泥器最優(yōu)位置在井深1 700 m。
在頂替措施方面,在水層上下100 m井段每2根套管安放1只套管扶正器,其余井段每3根套管安放1只套管扶正器。先注入30 m3密度1.87 kg/L的先導(dǎo)漿,再依次注入30 m3密度為1.89 kg/L的隔離液、28 m3密度為1.91 kg/L的領(lǐng)漿、80 m3密度為1.93 kg/L的尾漿。先導(dǎo)漿的動切力小于4 Pa,充分稀釋了鉆井液,解決了地層持續(xù)出鹽水條件下鉆井液不易調(diào)整的問題。隔離液流變性能優(yōu)良(K=0.12 Pa·s0.81),延長了接觸時間,通過多倍置換減少了鉆井液滯留。提高領(lǐng)漿和尾漿稠度與鉆井液的密度差,領(lǐng)漿與鉆井液密度差為0.04 kg/L,尾漿與鉆井液密度差為0.06 kg/L,確保了頂替界面平穩(wěn)發(fā)展。此外,將頂替排量提高至5 L/min,提高漿體壁面剪應(yīng)力,改善了界面膠結(jié)質(zhì)量。
在壓穩(wěn)措施方面,優(yōu)化尾漿返至井深2 173 m,在高壓水層以上約300 m處。尾漿稠化時間 、起強度時間和過渡時間嚴格控制在113, 130和7 min。在一級固井結(jié)束后立即關(guān)井候凝,同時投開孔彈,待尾漿起強度后,以4 L/min的排量循環(huán)排混漿,循環(huán)一周后,固井循環(huán)摩阻憋壓約1.5 MPa,后期根據(jù)尾漿失重情況,繼續(xù)憋壓,憋壓至2.8 MPa。待領(lǐng)漿的8∶2混漿起強度后再開井,在二級固井作業(yè)前,檢查井口是否溢流或水侵,并根據(jù)實時情況調(diào)整鉆井液密度。
1)因受井筒情況差、分級固井方式處置復(fù)雜井況受限、頂替和壓穩(wěn)措施針對性不強等因素的影響,一次固井質(zhì)量差是造成庫車山前大尺寸套管環(huán)空帶壓的主要原因。
2)通過強化井眼準(zhǔn)備,優(yōu)選固井方式,提高套管居中度,增加漿體間摩阻級差和壁面剪應(yīng)力,嚴格控制水泥漿稠化、過渡和起強度時間,細化憋壓候凝程序,配套輔助環(huán)空密封工具,可有效解決庫車山前地區(qū)大尺寸套管環(huán)空帶壓的問題。
3)現(xiàn)場應(yīng)用表明,井底至水層以上100 m的關(guān)鍵井段套管居中度達到40%以上,套管居中度較好,整體固井頂替效率達到95%以上,固井質(zhì)量合格率達到78.8%,有效解決了庫車山前大尺寸套管環(huán)空帶壓的問題。