曹景軒 CAO Jing-xuan;張寶祿 ZHANG Bao-lu;路寧 LU Ning;師吉林 SHI Ji-lin;趙亞明 ZHAO Ya-ming
(①國(guó)網(wǎng)能源哈密煤電有限公司大南湖一礦,哈密 839000;②中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)研究院有限公司,撫順 113122;③煤礦安全技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,撫順1 13122)
我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量大,煤層地質(zhì)特征多樣,開(kāi)采容易自燃、自燃煤層的礦區(qū)分布廣。據(jù)統(tǒng)計(jì),晉陜蒙新地區(qū),開(kāi)采容易自燃、自燃煤層的井工煤礦占比為77.1%[1],特別是新疆地區(qū)普遍存在開(kāi)采煤層變質(zhì)程度低,煤層自然發(fā)火期短的特點(diǎn),開(kāi)采過(guò)程中煤層伴有低溫氧化現(xiàn)象,在常溫下工作面及采空區(qū)的破碎遺煤即可氧化產(chǎn)生大量CO氣體,導(dǎo)致井下綜放工作面回風(fēng)隅角等區(qū)域CO濃度超過(guò)24 ppm,嚴(yán)重干擾礦井自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作和井下作業(yè)人員的職業(yè)健康[2-6]。
許濤等[7]研究了煤低溫氧化過(guò)程的分階段特性以及不同階段所表現(xiàn)出的動(dòng)力學(xué)特征;姬俊燕等[8]開(kāi)展了基于CO濃度的煤低溫氧化反應(yīng)特性試驗(yàn)研究;張平等[9]分別對(duì)基于CO濃度和耗氧量的煤低溫氧化反應(yīng)機(jī)制進(jìn)行了試驗(yàn)研究;黃光利等[10]進(jìn)行了老年褐煤綜放工作面CO來(lái)源分析及治理技術(shù)研究。前述研究揭示了煤的低溫氧化反應(yīng)特性和反應(yīng)機(jī)制,也提供了褐煤低溫氧化CO治理技術(shù),但是針對(duì)低變質(zhì)易自燃煤層工作面CO超限治理效果有限。筆者通過(guò)分析大南湖一礦1307工作面CO來(lái)源分布,提出了針對(duì)低變質(zhì)易自燃煤層工作面CO超限治理的技術(shù)思路,建立了工作面CO負(fù)壓引排系統(tǒng),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察確定了治理技術(shù)的關(guān)鍵參數(shù),并成功應(yīng)用。
大南湖一礦位于新疆哈密市,地處大南湖煤田東部,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為10Mt/a,主采的3煤層煤質(zhì)為褐煤、長(zhǎng)焰煤,屬于低變質(zhì)煤種,煤層自燃傾向性為Ⅰ類,最短自然發(fā)火期為37天,煤層開(kāi)采過(guò)程中存在低溫氧化現(xiàn)象。1307工作面走向長(zhǎng)度3408m,傾向長(zhǎng)度238m,機(jī)采高度3m,放煤高度6.98m,配風(fēng)量約1800m3/min,正?;夭蓵r(shí)期工作面回風(fēng)隅角CO濃度均達(dá)到120ppm以上。
研究表明,回風(fēng)隅角CO的來(lái)源分為煤層原始賦存、采煤過(guò)程中產(chǎn)生、采空區(qū)遺煤氧化以及井下爆破生成等4類[11-12]。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、實(shí)驗(yàn)室分析,大南湖一礦1307工作面回風(fēng)隅角CO氣體主要來(lái)源為煤層開(kāi)采過(guò)程中及開(kāi)采后的煤氧化產(chǎn)生;煤層原始賦存CO含量極少;井下爆破生成的CO持續(xù)時(shí)間有限,只在短時(shí)間內(nèi)引起風(fēng)流CO增大。
通過(guò)對(duì)大南湖一礦1307工作面進(jìn)風(fēng)巷至回風(fēng)巷沿線多個(gè)觀測(cè)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)分析,得到了非生產(chǎn)時(shí)期和生產(chǎn)時(shí)期采煤工作面CO濃度場(chǎng)、溫度場(chǎng)及遺煤厚度分布規(guī)律,經(jīng)計(jì)算得到了非生產(chǎn)時(shí)期和生產(chǎn)時(shí)期采煤工作面不同區(qū)域煤體對(duì)回風(fēng)隅角CO濃度的分源占比,研究發(fā)現(xiàn):回風(fēng)隅角CO氣體來(lái)源于后溜條帶狀浮煤的占比在64.3%以上,來(lái)源于采空區(qū)的CO占比不高于35.7%,其中回風(fēng)隅角CO超限防治的重點(diǎn)區(qū)域是133#架至回風(fēng)隅角對(duì)應(yīng)的后溜區(qū)域。
根據(jù)我國(guó)多年的瓦斯治理經(jīng)驗(yàn)可知,通過(guò)瓦斯抽放可解決煤層瓦斯涌出導(dǎo)致的瓦斯災(zāi)害問(wèn)題[13-14],因此基于瓦斯抽放技術(shù),提出回風(fēng)隅角CO負(fù)壓引排技術(shù)。因大南湖一礦3煤層開(kāi)采過(guò)程中,回風(fēng)隅角、回風(fēng)流、總回風(fēng)流內(nèi)的CH4濃度長(zhǎng)期為0,屬于乏風(fēng)的范疇,因此CO負(fù)壓引排技術(shù)屬于乏風(fēng)治理的范疇。同時(shí),由于回風(fēng)隅角CO引排屬于敞開(kāi)式排風(fēng),故該引排方法屬于低負(fù)壓引排[15]。
具體治理思路是:針對(duì)回風(fēng)隅角CO超限治理重點(diǎn)區(qū)域建立CO引排系統(tǒng),采用負(fù)壓引排方式將回風(fēng)隅角集聚的CO經(jīng)管路引排至總回風(fēng),從而降低回采工作面和回風(fēng)隅角的CO氣體濃度。
3.1.1 系統(tǒng)概況
大南湖一礦1307工作面CO負(fù)壓引排系統(tǒng)包含引排泵站、引排管路及附屬裝置。
引排泵站設(shè)置在3煤層輔助運(yùn)輸大巷二反掘車(chē)場(chǎng)內(nèi),CO負(fù)壓引排泵是型號(hào)為2BEC72的水環(huán)式真空泵,泵站配套設(shè)施包含供電、通訊、給排水、泵站通風(fēng)、CO排放、遠(yuǎn)程控制等。
引排管路選用內(nèi)徑為600mm的螺紋焊接鋼管。引排系統(tǒng)附屬裝置包含控制閥門(mén)、測(cè)壓嘴、孔板流量計(jì)、負(fù)壓放水器、泵站監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。
大南湖一礦1307工作面CO負(fù)壓引排系統(tǒng)于2021年8月建立并試運(yùn)行。
3.1.2 管路敷設(shè)路線
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查勘,確定管網(wǎng)系統(tǒng)敷設(shè)路線為:
1307工作面回風(fēng)隅角→1307工作面輔運(yùn)順槽→3煤回風(fēng)大巷→CO引排泵站→3煤回風(fēng)大巷。
負(fù)壓引排的主要原理是在工作面上隅角形成一個(gè)負(fù)壓區(qū),使該區(qū)域內(nèi)CO氣體由負(fù)壓引排管路排走,這可以避免工作面上隅角處局部位置因風(fēng)流不暢或微風(fēng)引起的CO超限,還可解決因漏風(fēng)使采空區(qū)向上隅角涌出CO而造成的CO超限。
為操作方便,靠近采面上隅角的管路可采用鎧裝軟管與主負(fù)壓引排管路連接,將鎧裝軟管插入上隅角(管壁穿有小孔)。隨著工作面的推進(jìn),拆下前端一段主管路,移動(dòng)負(fù)壓引排軟管,如此反復(fù),負(fù)壓引排工藝如圖1所示。軟管可采用10〞管,負(fù)壓引排管伸入上隅角長(zhǎng)度及位置應(yīng)根據(jù)實(shí)際負(fù)壓引排效果,不斷調(diào)整,得到合理的參數(shù)。
圖1 回風(fēng)隅角負(fù)壓引排方法示意圖
采煤工作面CO負(fù)壓引排效果主要取決于引排風(fēng)量和引排口位置。引排風(fēng)量太小不足以將回風(fēng)隅角高濃度的CO氣體引排走,無(wú)法有效解決CO超限問(wèn)題;工作面CO引排口位置合理與否對(duì)CO的引排效果也起著至關(guān)重要的作用。
3.3.1 引排風(fēng)量
對(duì)于U型通風(fēng)系統(tǒng)工作面,其回風(fēng)隅角是采空區(qū)漏風(fēng)的主要漏風(fēng)匯,架間漏風(fēng)遠(yuǎn)小于回風(fēng)隅角區(qū)域的漏風(fēng),假設(shè)流經(jīng)采空區(qū)的漏風(fēng)均從回風(fēng)隅角區(qū)域漏入工作面,則由采空區(qū)漏風(fēng)所含的CH4總量與總回風(fēng)流內(nèi)的CH4總量相等,則可用下式計(jì)算回風(fēng)隅角的過(guò)風(fēng)量:
式中:
Qy、Qh—分別為回風(fēng)隅角過(guò)風(fēng)量和回風(fēng)巷風(fēng)量,m3/min;
Cy、Ch—分別為回風(fēng)隅角區(qū)域和回風(fēng)流中的CH4濃度,%。
根據(jù)1307工作面回風(fēng)隅角區(qū)域CH4傳感器和回風(fēng)巷中CH4傳感器的濃度在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),同時(shí)將工作面風(fēng)量代入上式,計(jì)算得出回風(fēng)隅角的過(guò)風(fēng)量約為251m3/min。
為治理回風(fēng)隅角區(qū)域的CO超限,回風(fēng)隅角的引排風(fēng)量必須超過(guò)回風(fēng)隅角的過(guò)風(fēng)量,因此回風(fēng)隅角設(shè)計(jì)引排風(fēng)量大于251m3/min。
3.3.2 吸風(fēng)口位置
由于1307工作面CO氣體來(lái)源于后溜條帶狀浮煤的占比在64.3%以上,其中來(lái)源于133#支架至回風(fēng)隅角后溜條帶狀浮煤占55%,因此CO負(fù)壓引排時(shí)需有效消除該區(qū)域的高濃度CO氣體。
CO負(fù)壓引排系統(tǒng)吸風(fēng)口的具體設(shè)置為:主吸風(fēng)口掛在回風(fēng)端頭支架尾梁頂部,沿回風(fēng)巷走向布置在工作面與采空區(qū)交界位置;同時(shí),向136#支架機(jī)尾減速機(jī)上部設(shè)置一道吸風(fēng)管路,端頭吸風(fēng)口不封堵,利用此段管路將減速機(jī)上部富集的高濃度CO氣體引排出。吸風(fēng)口布置如圖2所示。
圖2 CO負(fù)壓引排吸風(fēng)口位置示意圖
大南湖一礦1307工作面負(fù)壓引排系統(tǒng)試運(yùn)行期間通過(guò)不斷優(yōu)化負(fù)壓引排關(guān)鍵參數(shù),取得了良好的引排效果。
①1307采煤工作面回風(fēng)隅角CO濃度由引排前的120ppm左右,降至引排后的14ppm,同時(shí)回風(fēng)巷中CO濃度由引排前的31ppm降至9ppm,兩者降幅分別達(dá)到89%和71%,有效解決了工作面CO超限問(wèn)題。
②CO負(fù)壓引排系統(tǒng)吸風(fēng)口的吸風(fēng)量越大引排效果越好,但為避免因引排而誘發(fā)采空區(qū)自燃問(wèn)題的發(fā)生,引排風(fēng)量控制在500m3/min以下,引排系統(tǒng)運(yùn)行期間本工作面采空區(qū)及臨近采空區(qū)均未發(fā)現(xiàn)異常。
①針對(duì)低變質(zhì)易自燃厚煤層工作面常規(guī)技術(shù)無(wú)法有效解決工作面CO超限問(wèn)題,通過(guò)在工作面建立CO負(fù)壓引排系統(tǒng),回風(fēng)隅角、回風(fēng)巷中的CO濃度分別由負(fù)壓引排前的120ppm、31ppm降至負(fù)壓引排后的14ppm和9ppm,有效解決了工作面CO超限問(wèn)題。
②采煤工作面CO負(fù)壓引排技術(shù)的關(guān)鍵是確定合理的負(fù)壓引排風(fēng)量和引排口位置。