吳金榮,王 蒙,趙立策,徐洪泉
(1.華電寧德電力開發(fā)有限公司,福建 寧德 352100 2.中國水利水電科學(xué)研究院,北京 100038)
渦帶壓力脈動會引起混流式水輪機(jī)機(jī)組強(qiáng)烈振動,造成尾水管撕裂、轉(zhuǎn)輪葉片產(chǎn)生裂紋或斷裂等危害,是混流式水輪機(jī)遇到最多的穩(wěn)定性問題[1-2],渦帶壓力脈動渦帶壓力脈動大多發(fā)生于部分負(fù)荷工況,少部分發(fā)生于額定或超負(fù)荷工況。
為解決混流式水輪機(jī)渦帶壓力脈動問題,國內(nèi)外均開展了大量研究工作,對部分負(fù)荷偏心螺旋形渦帶壓力脈動的頻率及幅值特征進(jìn)行探索研究[3]。特別是伴隨著CFD技術(shù)的深入發(fā)展及廣泛應(yīng)用,以及數(shù)控加工技術(shù)的大量應(yīng)用,大中型水輪機(jī)的渦帶壓力脈動幅值得以大幅度降低,新開發(fā)水輪機(jī)壓力脈動幅值進(jìn)一步降低。但這些研究還不夠深入,缺乏對渦帶壓力脈動產(chǎn)生、發(fā)展機(jī)理的研究,所提減輕措施也多局限于限制運(yùn)行范圍、增強(qiáng)轉(zhuǎn)輪剛強(qiáng)度、采用更好材料和泛泛的優(yōu)化轉(zhuǎn)輪流道等,無法獲得針對性強(qiáng)、有的放矢的減振措施。對于大負(fù)荷工況的直渦問題中的頻率及力學(xué)特征、產(chǎn)生機(jī)理研究較少。
本文以周寧水電站遇到的穩(wěn)定性問題為導(dǎo)向,以水輪機(jī)模型穩(wěn)定性試驗(yàn)為突破口,結(jié)合電站穩(wěn)定性試驗(yàn)結(jié)果,對大負(fù)荷鼓形渦壓力脈動的頻率及力學(xué)特征進(jìn)行研究分析,探討其產(chǎn)生及傳播機(jī)理,對周寧水電站的穩(wěn)定性問題根源提出了建議。
福建省周寧水電站始建于2001年12月,安裝2臺125 MW混流式水輪發(fā)電機(jī)組,2005年5月投產(chǎn)發(fā)電。電站主要參數(shù)為:水輪機(jī)額定出力Pt=127.6 MW,額定流量Qr=34.53 m3/s,額定水頭Hr=400 m,額定轉(zhuǎn)速n=428.6 r/min,最高水頭Hmax=437.2 m,最低水頭Hmin=388.8 m,水輪機(jī)安裝高程183.7 m,尾水吸出高程Hs=-10.2 m,轉(zhuǎn)輪直徑D1=2.928 m,轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)Zr=15+15。
1.2.1 轉(zhuǎn)輪葉片掉落問題
2014年10月和2019年6月,1號水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪同一葉片的同一位置有碎片掉落,轉(zhuǎn)輪掉塊后照片如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)輪葉片掉塊狀況
1.2.2 尾水管底板撕裂問題
2臺機(jī)均發(fā)生過尾水管底板撕裂,1號機(jī)1次,2號機(jī)4次,撕裂后狀況如圖2所示。
圖2 尾水管底板撕裂狀況
1.2.3 其他穩(wěn)定性問題
1號機(jī)負(fù)荷在80 MW以下及機(jī)組額定出力125 MW以上壓力脈動較大,尾水管最大壓力脈動為85.9 kPa,負(fù)荷125 MW附近噪聲增大明顯。
2007年穩(wěn)定性試驗(yàn)報(bào)告因2號機(jī)大負(fù)荷穩(wěn)定性差而建議限制在80~120 MW運(yùn)行;2010年2號機(jī)穩(wěn)定性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)上機(jī)架垂直振動達(dá)61.4 μm,超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值(40 μm),發(fā)生于額定出力工況,如圖3所示。很顯然,上機(jī)架水平振動幅值比垂直振動幅值小得多,其125 MW工況不僅沒有抬升,反而大幅度降低。說明振動源是一垂直方向作用力。
圖3 上機(jī)架垂直/水平振動隨負(fù)荷變化曲線
(1)不穩(wěn)定工況主要出現(xiàn)在大負(fù)荷工況下。
(2)發(fā)生的轉(zhuǎn)輪葉片掉塊及尾水管底板撕裂等故障都發(fā)生在轉(zhuǎn)輪出水邊。
(3)從破壞力方向分析,無論是轉(zhuǎn)輪掉塊還是尾水管底板撕裂,其破壞力都和徑向力關(guān)系不大,其主要來源于垂直方向的作用力。
模型試驗(yàn)研究側(cè)重于壓力脈動機(jī)理,不要求和周寧水電站現(xiàn)有水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪和流道參數(shù)的幾何相似,主要參數(shù)對比見表2。
表2 模型試驗(yàn)與電站主要幾何參數(shù)對比
在每一個試驗(yàn)工況,在采集記錄工況參數(shù)、壓力脈動結(jié)果的同時在尾水管進(jìn)行轉(zhuǎn)輪出水邊及尾水管空化狀況拍照,以了解尾水管渦帶等空化空腔對各測點(diǎn)壓力脈動的影響。
在2個階段的模型壓力脈動試驗(yàn)中,均進(jìn)行了變負(fù)荷壓力脈動試驗(yàn)和變空化系數(shù)壓力脈動試驗(yàn),本文主要研究大負(fù)荷工況。
2.2.1 變負(fù)荷壓力脈動試驗(yàn)
2個階段變負(fù)荷壓力脈動試驗(yàn)均在確定的單位轉(zhuǎn)速n11及電站空化系數(shù)σp條件下進(jìn)行。
第一階段試驗(yàn)n11=77.5 r/min,壓力脈動相對幅值(ΔH/H)隨單位流量Q11變化曲線如圖4所示,各測點(diǎn)(圖4中HC為蝸殼進(jìn)口,HVS為活動導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪之間,HHCT為頂蓋內(nèi),HD為尾水管錐管)壓力脈動幅值在大負(fù)荷工況均有明顯爬升。在該工況區(qū)域,尾水管均可見明顯的渦帶空腔屬直渦,且Q11越大渦帶空腔直徑越大,如圖5所示。其他單位轉(zhuǎn)速也有類似規(guī)律,即大負(fù)荷工況的壓力脈動幅值基本上隨渦帶空腔直徑增大而增大。
圖4 第一階段試驗(yàn)壓力脈動幅值隨單位流量變化曲線(n11=77.5 r/min)
圖5 大負(fù)荷工況尾水管觀測照片(n11=77.5 r/min)
第二階段試驗(yàn)變負(fù)荷壓力脈動試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示,同樣在大負(fù)荷工況隨負(fù)荷PP增大尾水管錐管(HD)壓力脈動幅值略有增高,但只有肘管外側(cè)測點(diǎn)HE2幅值大幅度上升。
圖6 第二階段試驗(yàn)尾水管測點(diǎn)壓力脈動幅值隨負(fù)荷變化曲線(n11=76.8 r/min)
圖7是圖6試驗(yàn)曲線中右數(shù)第三工況及第一工況的尾水管觀測照片。很顯然,真機(jī)出力PP=40.6 MW的渦帶空腔直徑(見圖7b)比PP=36.6 MW工況(見圖7a)大得多,與圖6所示的HE2陡升相對應(yīng)。
圖7 尾水管空化觀測照片(n11=76.8 r/min)
2.2.2 變空化系數(shù)壓力脈動試驗(yàn)
2個階段均進(jìn)行了大負(fù)荷變空化系數(shù)壓力脈動試驗(yàn),第一階段的試驗(yàn)結(jié)果可見文獻(xiàn)[4],其壓力脈動最大值多出現(xiàn)在低空化系數(shù)工況,而這些工況均為鼓形渦直徑較大者。
第二階段模型試驗(yàn)選擇一個大負(fù)荷工況(n11=76.8 r/min,Q11=0.98 m3/s)進(jìn)行了變空化系數(shù)壓力脈動試驗(yàn),壓力脈動相對幅值ΔH/Hm(Hm為模型試驗(yàn)水頭)隨空化系數(shù)σ變化曲線如圖8所示(圖中HVS為活動導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪之間,其后的+X、-X均表示方向;HD為尾水管錐管,HE為尾水管肘管)。最大和最小2個空化系數(shù)下尾水管鼓形渦空腔狀況如圖9所示,其余空化系數(shù)下鼓形渦空腔直徑隨σ減小而逐漸增大。
圖8 壓力脈動幅值隨空化系數(shù)變化曲線
圖9 尾水管錐管空化狀況照片(n11=76.8 r/min,Q11=0.98 m3/s)
很顯然,隨著空化系數(shù)減小,鼓形渦空化空腔直徑逐漸加大,尾水管肘管外側(cè)(靠近尾水管底部)測點(diǎn)HE2壓力脈動幅值逐漸增高。無葉區(qū)二測點(diǎn)(HVS+X和HVS-X)在其他空化系數(shù)稍有降低,但在最小空化系數(shù)幅值陡升。尾水管另外3測點(diǎn)壓力脈動幅值變化不大。
與變負(fù)荷試驗(yàn)相同,HE2測點(diǎn)壓力脈動幅值最大,隨空化系數(shù)變化最明顯。鼓形渦屬直渦,HE2測點(diǎn)離鼓形渦最近,鼓形渦對該測點(diǎn)影響也最明顯。
2.3.1 鼓形渦壓力脈動危害機(jī)理
既然鼓形渦屬直渦,根據(jù)渦帶空腔受力平衡方程[5]及文獻(xiàn)[4]分析,圖9a所示的大直徑鼓形渦比圖9b所示的細(xì)直渦更直,渦帶空腔偏心旋轉(zhuǎn)的偏心距更小。按常規(guī)分析,壓力脈動幅值多隨偏心距大小而增減,大直徑鼓形渦壓力脈動幅值應(yīng)因渦帶偏心距小而低于細(xì)直渦。但是,為什么鼓形渦概況反而比細(xì)直渦工況的壓力脈動幅值更大呢?主要是因?yàn)楣男螠u壓力脈動幅值增大和偏心力無關(guān),大直徑直渦—鼓形渦空腔還存在另外一種運(yùn)動,即空腔體積的膨脹-收縮運(yùn)動[6]??栈涨坏呐蛎?收縮甚至膨脹-潰滅現(xiàn)象在其他水力機(jī)械中也常遇到,如貫流式水輪機(jī)的葉片端面間隙空化引起的葉片頻率壓力脈動[7],水泵水輪機(jī)導(dǎo)葉前脫流旋渦空化引起的多倍葉片通過頻率壓力脈動[8]。根據(jù)細(xì)致的模型試驗(yàn)觀察,鼓形渦空腔直徑存在程度不同的變化,其空腔體積周期的膨脹-收縮,在鼓形渦直徑較粗的工況多伴隨著渦帶空腔下部液面的上下竄動現(xiàn)象。是空腔體積的變化引起周圍水體往渦帶空腔的匯聚或發(fā)散離開,將疏密波向外傳播,產(chǎn)生了大負(fù)荷壓力脈動。
在第二階段模型試驗(yàn)中,選擇一鼓形渦工況(n11=76.8 r/min,Q11=980 L/s,σ=0.09)對鼓形渦空腔進(jìn)行了高速攝影研究,其拍攝速度為1 200幀/s。由于高速攝影需要強(qiáng)光,照片中沒有呈現(xiàn)出肉眼觀察中可見的液面上下竄動現(xiàn)象,但通過照片中空腔尺寸的比較可發(fā)現(xiàn)空化空腔直徑的大小變化及最小直徑(簡稱“束腰”)位置的上下移動,如圖10所示。圖10a“束腰”位置偏上,渦帶較細(xì);圖10b“束腰”位置下移,渦帶稍粗;圖10c“束腰”位置又有所上移,渦帶直徑減小,可部分反應(yīng)出渦帶空腔尺寸的周期性變化。
圖10 鼓形渦高速攝影照片
2.3.2 鼓形渦膨脹收縮產(chǎn)生機(jī)理
需要說明的是,無論是高速攝影(見圖10)還是試驗(yàn)過程中的照片(見圖5、7及圖9),因兼顧觀察葉片出水邊狀況,均未能將渦帶拍全。即使用手機(jī)向下傾斜拍攝的所謂全景照片(見圖11)也沒有拍全鼓形渦全貌,因?yàn)槠湎虏亢艽笠徊糠衷诓煌该鞯闹夤軆?nèi)。
圖11 鼓形渦全景照片
由圖11可知,鼓形渦空腔下部遠(yuǎn)不如上部“規(guī)范”,其空腔直徑變細(xì),在更細(xì)的尾端變彎曲,存在明顯的“擺尾”現(xiàn)象。當(dāng)渦帶空腔尾部和肘管邊壁某高壓位置碰觸時,會在邊壁碰撞產(chǎn)生高壓和渦帶空腔內(nèi)吸力的共同作用下,將渦帶空腔底部水體吸入空腔,在空腔內(nèi)產(chǎn)生液面上升現(xiàn)象;液面上升到一定高度后,水體重力大于空化空腔吸力,液面逐漸下降;液面下降又造成空腔內(nèi)吸力增加,當(dāng)擺尾空腔再次經(jīng)過邊壁高壓位置時,會造成渦帶空腔內(nèi)液面再次上升。如此循環(huán),就會在渦帶空腔內(nèi)因水面上升、下降而產(chǎn)生壓力脈動。
據(jù)文獻(xiàn)[4]所述,偏心渦帶引起的壓力脈動頻率取決于渦帶公轉(zhuǎn)的頻率,而公轉(zhuǎn)頻率取決于轉(zhuǎn)輪葉片出口環(huán)量Cu。在大負(fù)荷工況,轉(zhuǎn)輪內(nèi)側(cè)出口環(huán)量是負(fù)環(huán)量(見圖12,圖中r為測點(diǎn)半徑,R為錐管半徑,a0為導(dǎo)葉開度,Cu0為Cu與2gH的比值,H為水頭,g為重力加速度)。該環(huán)量帶動鼓形渦下部的偏心小渦帶因靠近肘管邊壁而觸發(fā)渦帶空腔內(nèi)液面竄動,引起以環(huán)向流速為頻率的壓力脈動。
圖12 轉(zhuǎn)輪出口流速環(huán)向分量沿半徑分布
盡管大負(fù)荷工況旋轉(zhuǎn)中心附近環(huán)向流速分量Cu絕對值比較低,但由于轉(zhuǎn)輪在小半徑處的旋轉(zhuǎn)速度U(U=2πr·ω,其中ω是轉(zhuǎn)輪旋轉(zhuǎn)角速度)也比較低,Cu/U并不算太低。在2個階段的模型試驗(yàn)中,鼓形渦壓力脈動主頻大致為0.29~0.44倍轉(zhuǎn)頻。
綜合周寧水電站原模型試驗(yàn)及本研究進(jìn)行的兩個階段模型試驗(yàn),可基本確認(rèn)該電站所遇轉(zhuǎn)輪掉塊等穩(wěn)定性問題的主要危害源為大負(fù)荷鼓形渦壓力脈動,其主要理由為:
(1)產(chǎn)生轉(zhuǎn)輪葉片掉塊、尾水管底板撕裂的主要作用力是軸向力,大多數(shù)不穩(wěn)定工況振動超標(biāo)是垂直振動,與大負(fù)荷鼓形渦壓力脈動主要振動方向一致。
(2)周寧水電站振動超標(biāo)工況大多數(shù)在大負(fù)荷工況,與鼓形渦空化空腔產(chǎn)生工況一致。
(3)周寧水電站現(xiàn)運(yùn)行水輪機(jī)模型試驗(yàn)時在尾水管進(jìn)行了空化及渦帶狀況觀測拍照,在部分大負(fù)荷工況拍下了鼓形渦照片(見圖13),說明現(xiàn)在模型試驗(yàn)觀測到的狀況與周寧應(yīng)用轉(zhuǎn)輪模型觀測結(jié)果非常一致,電站存在發(fā)生鼓形渦壓力脈動危害的現(xiàn)實(shí)可能性。
圖13 周寧水電站轉(zhuǎn)輪模型試驗(yàn)尾水管觀測照片
鼓形渦空腔的膨脹-收縮及空腔內(nèi)液面的上下竄動會直接導(dǎo)致渦帶空腔的膨脹-收縮,向周圍水體傳播疏密波,上傳到轉(zhuǎn)輪葉片引起葉片的垂直振動。如該作用力足夠大,也可能造成葉片斷裂。
周寧水電站現(xiàn)采用15+15長短葉片轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)輪制造采用葉片模壓成型工藝,上冠和下環(huán)均為葉片留根再與模壓葉片焊接成型,按常理不應(yīng)產(chǎn)生葉片掉塊現(xiàn)象。經(jīng)分析,認(rèn)為有如下幾個原因:
(1)轉(zhuǎn)輪大負(fù)荷空化系數(shù)偏大(100%出力時初生空化安全系數(shù)ki=σp/σi=0.856,110%出力時ki=0.97),無法做到無空化運(yùn)行,轉(zhuǎn)輪出水邊壓力偏低,易空化,造成鼓形渦空腔尺寸大(見圖13),引起的垂直方向壓力脈動幅度大。
(2)轉(zhuǎn)輪葉片雖然多達(dá)30個,但在出水邊承受交變作用力的只有15個長葉片,有效受力面積低于同樣葉片數(shù)的常規(guī)轉(zhuǎn)輪及葉片數(shù)遠(yuǎn)少于30個的常規(guī)轉(zhuǎn)輪,長葉片出水邊承受局部壓力偏大。
(3)葉片多達(dá)30個,轉(zhuǎn)輪直徑(進(jìn)水邊直徑D1=2.928 m,出水邊直徑D2=1.759 m)不算大,流道比較擁擠,長葉片出水邊相對(和15個常規(guī)葉片相比)較薄,剛強(qiáng)度偏低。
(4)第一次掉塊原因,掉塊葉片初始加工有缺陷或葉片受到異物撞擊造成局部損傷。
(5)補(bǔ)焊處理后掉塊原因,葉片焊縫處是薄弱環(huán)節(jié),存在殘余應(yīng)力,流道存在加工偏差,或表面處理不平整、不光順、有劃痕等。
因此,對于類似周寧的高水頭電站,在轉(zhuǎn)輪直徑不是很大的情況下,如轉(zhuǎn)輪沒有條件進(jìn)行模壓制造,不推薦采用長短葉片轉(zhuǎn)輪。
如圖11所示,鼓形渦空腔很長,可直達(dá)尾水管肘管甚至尾水管底部。鼓形渦空腔因碰壁(或觸底)而引起的空腔膨脹-收縮循環(huán)及空腔內(nèi)液面上下竄動,可能在尾水管底部施加一吸力-壓力交替變化的壓力脈動。由于渦帶空腔面積比較大,接近于絕對0壓力的空化壓力會給底板帶來巨大吸力,而液面下降又會給底板以巨大壓力,該交變力會逐漸使底板脫離混凝土,造成了尾水管底板疲勞破壞。
綜上所述,可得如下結(jié)論:
(1)研究采用壓力脈動試驗(yàn)和尾水管空化狀況拍照相結(jié)合的創(chuàng)新方式,建立了壓力脈動幅值與尾水管渦帶空腔之間的對應(yīng)關(guān)系,為探尋壓力脈動發(fā)生機(jī)理開創(chuàng)了新途徑。
(2)大負(fù)荷鼓形渦的主要危害方式是軸向振動,其源自于鼓形渦空腔的膨脹-收縮及嚴(yán)重空化條件下渦心液面的上下竄動。
(3)周寧水電站存在的主要穩(wěn)定性問題是大負(fù)荷鼓形渦壓力脈動引起的,大負(fù)荷垂直振動,轉(zhuǎn)輪掉塊及尾水管撕裂等均和其有關(guān)。