劉學(xué)文 張 峰
(國營蕪湖機械廠,蕪湖 241007)
某型飛機高壓油濾支座發(fā)生多架次裂紋故障,部分油濾支座甚至發(fā)生穿透性裂紋,且裂紋均位于支座相同位置。故障件材料為ZL116,主要用于大負(fù)荷工程結(jié)構(gòu)件,具有良好的鑄造性能和較高的力學(xué)性能,抗腐蝕性好,在飛機上應(yīng)用廣泛,外形如圖1所示[1]。
圖1 支座部位示意圖
故障油濾支座用于固定液壓系統(tǒng)高壓油濾,油濾內(nèi)承受28 MPa的工作壓強。支座通過4件螺栓固定在壁板上。高壓油濾通過3件直徑為D8螺栓固定在支座上,進出口連接2根導(dǎo)管,導(dǎo)管直徑為D18,壁厚為1.8 mm,通過鎖緊螺母連接在油濾管接頭上,如圖2所示。
圖2 油濾及支座安裝示意圖
通過對斷口分析可知,故障件失效原因為疲勞斷裂。為進一步分析支座裂紋產(chǎn)生的原因,檢查高壓油濾和固定支座安裝環(huán)境[2]。如圖3所示,將油濾固定支座離位檢查,裂紋部位的支座厚度、加強筋等尺寸與4號、5號、6號固定點處尺寸相同;檢查4號~7號固定點凸臺高度情況,其中7號固定點凸臺比4號、5號、6號凸臺高1 mm左右;液壓導(dǎo)管1與油濾間存在較大的安裝應(yīng)力,導(dǎo)管和管接頭不同心度有2 mm左右。
圖3 支座固定點示意圖
為確定導(dǎo)致支座裂紋的主要原因,采用有限元分析軟件,從支座凸臺高度和導(dǎo)管安裝應(yīng)力兩個方面分析裂紋的產(chǎn)生原因。
支座材料為ZL116,力學(xué)性能見表1[3]。支座三維模型,如圖4所示。根據(jù)可能原因分析,在4~7號孔增加螺釘進行限位和約束,支座選擇ZL116材料,螺釘使用結(jié)構(gòu)鋼材料。采用體網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格大小為1.0 mm,結(jié)果如圖4和圖5所示。
圖4 支座建模
圖5 網(wǎng)格劃分
表1 力學(xué)參數(shù)
2.3.1 不考慮導(dǎo)管安裝偏心的前提下的分析
將底板進行固定約束,對6號、7號孔螺栓施加預(yù)緊力,對4號、5號螺栓施加1 mm位移。關(guān)于6號、7號孔的預(yù)緊力,根據(jù)《螺栓螺紋擰緊力矩》(HB 6586—1992),抗拉強度為1 080 MPa的M8×1螺栓的推薦擰緊力矩為(16.4±1.6)N·m(抗拉)、(10±1)N·m(抗剪)。擰緊力矩與螺栓軸應(yīng)力之間的關(guān)系為[4]
式中:F為軸向力;d2為螺紋中徑,7.35 mm;φ為螺紋升角,0.043 3 rad;ρ為當(dāng)量摩擦角,0.227 0 rad;μ為摩擦系數(shù),0.2;D為螺栓端面摩擦接觸外直徑,17 mm;d為螺栓端面摩擦接觸內(nèi)直徑,9 mm。經(jīng)計算。軸向力為4 313.7 N。
施加如圖6所示的約束進行計算,計算完成后隱藏背板和螺栓,得到支座的形變云圖如圖7所示,應(yīng)變云圖如圖8和圖9所示。
圖6 約束情況
圖7 整體形變情況
圖8 6號孔支座表面應(yīng)力分布
圖9 7號孔支座表面應(yīng)力分布
根據(jù)靜強度應(yīng)力云圖可以看出,支座最大應(yīng)力點在7號孔支座處,局部最大應(yīng)力為442.67 MPa,超過ZL116的極限載荷350 MPa。7號孔處應(yīng)力分布整體比6號處大,7號孔支座應(yīng)力多處超過材料拉伸和剪切應(yīng)力,即7號孔支座處在消除底座高度差后有局部細(xì)小裂紋斷裂,在工作過程承受振動等影響直接擴展斷裂。7號孔制作應(yīng)力分布條線與斷裂斷口一致。
2.3.2 連接導(dǎo)管安裝應(yīng)力的影響
模擬導(dǎo)管應(yīng)力安裝影響,根據(jù)導(dǎo)管與管接頭2 mm不同心度測量偏心力約300 N,施加載荷后約束如圖10所示,仿真結(jié)果如圖11所示。
圖10 增加偏心力約束情況
圖11 整體應(yīng)變情況
增加導(dǎo)管偏心造成的載荷后,支座孔7斷裂處最大應(yīng)力位置不變,但最大值應(yīng)力值增大約6%,即導(dǎo)管的偏心造成的偏心載荷或偏心力矩會加大局部最大應(yīng)力值。
根據(jù)支座使用環(huán)境和支座裂紋原因,制定如下改進措施。
支座通過4件螺栓固定在壁板上。由于固定點處4個凸臺高度不一樣,7號固定點凸臺比其他凸臺高約1 mm。為消除初始應(yīng)力帶來的影響,安裝支座時,在4號、5號、6號固定點處增加1 mm后調(diào)整墊片,保證4個固定點在同一平面內(nèi),消除固定點處異常擰緊應(yīng)力。
因?qū)Ч苓B接部位與油濾上管接頭存在約2 mm不同心度,導(dǎo)管擰緊后對支座產(chǎn)生較大彎曲力矩,惡化了支座使用環(huán)境,增加了支座斷裂風(fēng)險。通過對導(dǎo)管重新修形,保證導(dǎo)管與油濾上管接頭同心度符合要求,消除導(dǎo)管初始安裝應(yīng)力[5]。
支座斷裂的主要原因為固定點與壁板不貼合,存在1 mm階梯差,導(dǎo)致導(dǎo)管存在安裝應(yīng)力。調(diào)整支座上4個固定點凸臺在同一平面內(nèi),提高與壁板間的貼合度,對連接導(dǎo)管進行修形,消除導(dǎo)管安裝應(yīng)力,改善受力情況,能夠有效預(yù)防支座裂紋故障發(fā)生。