焦宏偉,丁仕海,梅 華,2
(1.江蘇諾盟化工有限公司,江蘇 南京 210009;2.南京工業(yè)大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,江蘇 南京 210009)
近年來,我國的化學(xué)工業(yè)得到了快速發(fā)展,但隨之而來的環(huán)境污染問題也日趨嚴重,其中因有機廢氣排放而引發(fā)的大氣污染問題尤為嚴重,為此,在減少有機廢氣排放的基礎(chǔ)上,需要選用適當?shù)募夹g(shù)對有機廢氣進行凈化處理[1]。目前化工有機廢氣的處理方法主要有以下幾種[2-5]:1)吸附法,即利用活性炭、分子篩等吸附劑進行吸附;2)燃燒法,即在高溫條件下將有機物氧化分解為二氧化碳和水;3)生物處理法,即利用菌群對有機物進行分解;4)吸收法,即選用合適的吸收劑來吸收廢氣中的有機物等。這些方法廣泛應(yīng)用于工業(yè)有機廢氣的處理中,但在處理廢氣的同時也損耗了較多的有機物,造成了資源的浪費,因此需要針對不同廢氣的特點,選擇合適的方法,以實現(xiàn)有機物的資源化回收并使尾氣達標排放。
江蘇某化工企業(yè)有一股含甲苯、硝基甲苯的有機廢氣,需要根據(jù)該尾氣的特點,采用工廠現(xiàn)有物料作為吸收劑,在確保廢氣達標排放的基礎(chǔ)上,回收廢氣中的有機物。本文使用Aspen Plus軟件,對該工廠的廢氣處理工藝流程進行模擬優(yōu)化,得到了關(guān)鍵參數(shù),并以此為依據(jù)進行了工業(yè)化設(shè)計。
來自工廠的有機廢氣流量為5100Nm3·h-1,進氣溫度為60℃,廢氣總管壓力為-5kPa,廢氣組成如表1所示。廢氣排放出口需滿足GB 31571-2015《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》,其中甲苯限值為15mg·m-3,硝基苯類限值為16mg·m-3。
表1 工廠有機廢氣的組成Table1 Composition of organic waste gas from factory
為使尾氣出口總管的甲苯和硝基甲苯均能達到排放要求,采用了兩級吸收流程,對有機廢氣進行回收和凈化。尾氣自一級吸收塔T101底部進入,一塔吸收劑經(jīng)E101冷卻后,自T101頂部進入塔內(nèi)噴淋。液氣逆流過程中,液體對廢氣中的有機物進行吸收凈化。廢氣自T101塔頂出來后去二級吸收塔T102,在該塔內(nèi)經(jīng)二塔吸收劑噴淋處理后達標排放。二塔吸收劑進入塔內(nèi)前需經(jīng)E103冷卻降溫。一級吸收塔底部的富液,一部分經(jīng)降溫后送入塔內(nèi)循環(huán)吸收,另一部分回車間精制以回收甲苯等有機物。二級吸收塔底部的廢液去廢水池。采用Aspen Plus軟件對該流程進行建模模擬,模擬流程圖如圖1所示。
圖1 有機廢氣處理工藝流程模擬圖Fig.1 Chart of treatment process of organic waste gas
吸收劑的種類對吸收塔吸收效果的影響很大,不僅要考慮吸收劑與廢氣中有機物的相似相容性,還要考慮吸收劑的引入是否會帶來新的污染。為了回收尾氣中的甲苯、硝基甲苯等有機物,本文選擇工廠精制工段的中間品混合硝基甲苯作為一塔吸收劑,其中鄰、間、對硝基甲苯的比例為6∶0.4∶3.6,吸收后的富液回車間精制工段,以回收甲苯等有機物。二級吸收塔以水為吸收劑,可去除廢氣中的硝基甲苯等有機物,使其達標排放。
吸收溫度對吸收塔吸收效果的影響較大,溫度的改變會使溶質(zhì)的溶解度發(fā)生顯著變化,所引起的物性變化還會導(dǎo)致傳質(zhì)系數(shù)的改變,對吸收速率有很大影響[6]。
利用Aspen Plus軟件模擬了不同的吸收劑用量下,一級吸收塔的出口尾氣中甲苯含量隨吸收劑進料溫度的變化情況,結(jié)果見圖2。當吸收劑用量一定時,隨著進料溫度降低,出口尾氣中的甲苯含量顯著降低,說明低溫有利于吸收的進行。溫度較低時,甲苯的平衡蒸氣壓降低,增大了吸收的推動力。當溫度低于15℃,其降幅減緩,繼續(xù)降低溫度對吸收效果的影響不大。
在出口尾氣中的甲苯含量一定時,隨著吸收劑的用量增加,最佳吸收劑的進料溫度隨之升高。圖2中,在確保出口尾氣中的甲苯含量為15mg·m-3的前提下,當吸收劑的進料流量分別為2500kg·h-1和3000kg·h-1時,其對應(yīng)的進料溫度分別為22℃和37℃。因此當工藝無法滿足合適的吸收溫度時,可以增加吸收劑的用量以達到相同的吸收效果。為盡可能降低吸收劑的用量并兼顧填料的潤濕率,選擇吸收劑的進料溫度為20℃。該工廠的公用工程配置有8℃低溫水,可滿足此溫度要求,由此確定吸收劑的用量為2500kg·h-1。
圖2 不同吸收劑用量下溫度對甲苯含量的影響Fig.2 Effect of tempetature on toluene content under different absorbent flow
圖3是不同的吸收劑用量下,二級吸收塔的出口尾氣中,硝基甲苯的含量隨吸收劑進料溫度的變化情況。當吸收劑用量一定時,隨著進料溫度的升高,出口尾氣中的硝基甲苯含量逐漸升高,這與一級吸收塔的情況一致。
圖3 不同的吸收劑用量下溫度對硝基甲苯含量的影響Fig.3 Effect of tempetature on nitrotoluene content under different absorbent flow
圖4是不同的吸收劑進料溫度下,一級吸收塔和二級吸收塔的溫度分布曲線。由圖4可知,自塔頂至塔底,溫度逐漸降低,吸收劑的進料溫度較高時情況尤為明顯。以吸收劑的進料溫度為40℃的曲線為例,塔頂?shù)?塊塔板的溫度為35℃,塔底最后1塊塔板的溫度為15℃,溫差為20℃,但吸收劑進料溫度為15℃時,塔頂和塔底的溫差僅為1.6℃。原因在于:1)尾氣進入二塔的溫度為23℃,當吸收劑的進料溫度高時,氣相和液相之間的直接傳熱會使液相溫度降低;2)進入二級吸收塔的尾氣中的硝基甲苯含量在0.01(vt)%左右,二塔中溶質(zhì)的溶解熱小于吸收劑水的氣化熱,使得二塔溫度降低。當吸收劑的進料溫度高時,二塔僅在塔下部溫度較低的塔板上有較好的吸收效果。圖4中,當吸收劑的進料溫度分別為30℃和40℃時,第13~19塊塔板處的吸收效果較好,第1~12塊塔板上硝基甲苯幾乎沒有吸收效果。從圖3也可以看到,當溫度大于30℃后,出口尾氣中的硝基甲苯含量基本不變。根據(jù)工廠的實際情況,確定二塔吸收劑的進料溫度為15℃,此時吸收劑用量需達到6000kg·h-1才能滿足硝基甲苯的排放要求。
圖4 二級吸收塔的溫度分布曲線Fig.4 Temperature distribution curve of secondary absorber
改變理論塔板數(shù),考察一塔出口尾氣中的甲苯含量,以及二塔出口尾氣中硝基甲苯含量的變化情況,結(jié)果見圖5。結(jié)果顯示,隨著理論板數(shù)增加,兩級吸收塔尾氣中的有機物含量均逐漸降低。當理論板數(shù)為17塊時,一級吸收塔出口尾氣中的甲苯含量為11.9mg·m-3,能夠滿足排放要求;當理論板數(shù)為19塊時,二級吸收塔出口尾氣中的硝基甲苯含量為12.3mg·m-3,符合排放要求。從圖5可以看出,增加理論塔板數(shù)有利于吸收操作,尾氣中的有機物含量持續(xù)降低,但繼續(xù)增加理論塔板數(shù),對尾氣中有機物含量的降低有限,且會增加設(shè)備造價。綜合尾氣排放要求和經(jīng)濟性,確定一級吸收塔的理論板數(shù)為17塊板,二級吸收塔的理論板數(shù)為19塊板。
圖5 理論板數(shù)對有機物含量的影響Fig.5 Effect of theoretical number of plate on organic content
根據(jù)Aspen Plus的模擬結(jié)果,設(shè)計了有機廢氣資源化回收與凈化裝置,并于2021年4月投入使用。從實際運行情況看,該裝置的設(shè)計合理,能夠滿足尾氣排放要求,同時可以回收尾氣中93%以上的有機物。模擬結(jié)果與裝置的實際運行情況的對比如表2所示。
表2 實際運行情況與計算結(jié)果對比Table 2 Comparison between actual operation and calculated results
由表2可見,該裝置出口尾氣中的甲苯含量為9.6mg·m-3,滿足規(guī)范要求的15mg·m-3,比計算值11.9mg·m-3略低。這是由于在實際運行時,一塔吸收劑的進料溫度為17℃,比設(shè)計值20℃略低,從而能夠更好地吸收甲苯。從圖2也可看出,當吸收劑的進料溫度為17℃時,出口尾氣中的甲苯含量為8.9mg·m-3,實際運行數(shù)據(jù)與設(shè)計值能夠吻合。
該裝置尾氣出口中的硝基甲苯含量為13.4mg·m-3,略大于計算值12.3mg·m-3,但也能夠滿足規(guī)范要求的16mg·m-3。
實際運行中,進入裝置的有機廢氣的流量范圍為2000~5200Nm3·h-1,波動較大。為了減少吸收劑用量,該裝置可根據(jù)有機廢氣的進氣流量,自動調(diào)節(jié)吸收劑用量。一塔吸收劑用量的調(diào)節(jié)范圍為2000~2700kg·h-1,二塔吸收劑用量的調(diào)節(jié)范圍為3000~6400kg·h-1。根據(jù)工廠的統(tǒng)計數(shù)據(jù),該裝置每年可以回收甲苯220t,年節(jié)省人民幣176萬元。
本文利用Aspen Plus軟件,對有機廢氣資源化回收與凈化裝置中的吸收塔進行了模擬計算,基于模擬數(shù)據(jù)進行了工業(yè)化設(shè)計并投入運行,得出如下結(jié)論:
1)采用工廠精制工段的中間品混合硝基甲苯作為一塔的吸收劑,模擬結(jié)果顯示,滿負荷運行時,年回收甲苯和硝基甲苯分別為312.4t和39.4t;
2)有機廢氣經(jīng)過兩級吸收塔處理后,模擬結(jié)果顯示,出口尾氣中的甲苯含量為11.9mg·m-3,硝基甲苯含量為12.3 mg·m-3,符合排放要求;
3)經(jīng)過計算,一塔吸收劑的進料溫度為20℃、進料流量為2500kg·h-1較為合適;二塔吸收劑的進料溫度為15℃、進料流量為6000kg·h-1較為合適。
4)經(jīng)過計算,一級吸收塔和二級吸收塔的理論板數(shù)分別為17和19時,能夠獲得較好的吸收效果且能兼顧經(jīng)濟性;
5)工業(yè)化運行結(jié)果顯示,該裝置能夠達到設(shè)計要求,尾氣能夠達標排放,年可回收甲苯220t。