肖榮和,吳玉生,舒強(qiáng),廖文良,孔慶霖,雷國偉*
1.廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司(廈門 361022);2.集美大學(xué)理學(xué)院(廈門 361021)
卷煙生產(chǎn)包括制絲、卷接、包裝等幾個(gè)流程。其中,制絲工序是卷煙生產(chǎn)過程中的一個(gè)關(guān)鍵工序,在制絲過程中,需要對煙絲進(jìn)行加濕、加溫及干燥處理,這種溫度、濕度等不斷變換的過程,會(huì)使得煙草中的成分發(fā)生變化[1-3]。因此,如何優(yōu)化膨脹煙絲的加工過程,將直接影響煙絲的品質(zhì)。燃燒爐是膨脹煙絲的關(guān)鍵設(shè)備,除了滿足干冰煙絲連續(xù)膨脹的工藝熱能要求,還能焚燒掉工藝氣體中的有機(jī)物,減少排放氣體中有害物質(zhì)排放到環(huán)境中。經(jīng)過液態(tài)二氧化碳浸漬的干冰煙絲被送入升華器,在升華管中與空氣、二氧化碳、蒸汽接觸并被充分加熱,隨著干冰急劇升華,水分急劇蒸發(fā),煙絲得以充分膨脹。因此,燃燒爐作為工藝氣體的加溫設(shè)備,一旦出現(xiàn)熄火或不穩(wěn)定因素,就會(huì)造成燃燒爐工作狀況和燃燒穩(wěn)定性差,難以滿足生產(chǎn)和工藝的要求,煙絲的質(zhì)量就會(huì)受到影響[4-5]。
除了燃燒爐是膨脹煙絲的關(guān)鍵設(shè)備外,升華器對膨脹煙絲的作用也非常重要。干冰煙絲的升華,可以促使煙絲膨脹[6]。一般來說,升華管道系統(tǒng)裝有3個(gè)電動(dòng)風(fēng)門,用以調(diào)整氣體流速、壓力和溫度。不過,一旦壓力檢測出現(xiàn)故障,負(fù)壓波動(dòng)變大,風(fēng)門調(diào)節(jié)受影響,勢必造成系統(tǒng)停機(jī)[7]?,F(xiàn)在卷煙機(jī)吸風(fēng)室的負(fù)壓,基本上都是采用集中供給形式。雖然提高負(fù)壓,有助于空頭煙的減少,但不能一味提高負(fù)壓,否則將大幅度增加電力的消耗和真空設(shè)備的維保難度[8]。因此,針對負(fù)壓的檢測和處理就變得尤為重要[9]。
在工業(yè)控制領(lǐng)域,針對鍋爐的負(fù)壓控制并不少見,但是在煙草煙絲加工中,一般采用人工觀察和經(jīng)驗(yàn)操作,無論從時(shí)間效率或控制精度上,都存在改進(jìn)的空間。為此,試驗(yàn)首先針對燃燒爐進(jìn)行故障分析,然后提出改進(jìn)措施,最后采用模糊PID控制的方法,對升華系統(tǒng)中容易出現(xiàn)的負(fù)壓波動(dòng)快速、精準(zhǔn)地調(diào)節(jié)。
燃油燃燒爐燃燒過程中,0#柴油是可燃物,壓縮空氣是助燃物,起始燃燒溫度由引燃火提供。0#柴油與壓縮空氣在噴槍內(nèi)部混合后形成油氣混合物,從噴油槍前端噴出后進(jìn)行燃燒。燃燒爐正常燃燒時(shí)的油壓與氣壓之間要存在0.1 MPa左右的壓差,也就是說要通過差壓式調(diào)節(jié)閥BV8調(diào)整油氣的燃燒混合比。但是通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),燃燒爐燃燒時(shí),油壓在0.70~0.64 MPa之間變化,而氣壓沒有發(fā)生變化,始終為0.6 MPa,即差壓式調(diào)節(jié)閥沒有起到調(diào)節(jié)作用。根據(jù)管道內(nèi)流體流量方程,對于管道內(nèi)的柴油,忽略壓力損失,可視為層流流動(dòng),柴油流量按式(1)計(jì)算。
式中:q為柴油流量,m4/s;μ為柴油的黏度,N·s/m2;d為管道直徑,m;ΔPλ為管端壓降,MPa。
由式(1)可知,柴油壓力發(fā)生變化,即管端的壓降ΔPλ發(fā)生變化時(shí),流量也發(fā)生線性變化,而壓縮空氣壓力不變,流量不變,導(dǎo)致柴油和壓縮空氣的配比發(fā)生變化。在燃燒爐開始動(dòng)作時(shí),由于工藝氣體溫度較低,控制系統(tǒng)處于飽和狀態(tài),燃油控制閥開到最大(ΔPλ=0.7 MPa),這種情況下壓縮空氣的壓力為0.6 MPa,還可以與油壓配合,但隨著溫度的上升,油壓漸漸下降;隨著ΔPλ的下降,柴油流量q也下降。而壓縮空氣流量沒有任何改變,導(dǎo)致了油氣混合配比發(fā)生變化,火焰就會(huì)懸浮起來,最終導(dǎo)致熄火。對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和故障停機(jī)現(xiàn)象進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題:
一是燃燒爐的爐頭溫度設(shè)定為700 ℃,生產(chǎn)過程中聯(lián)動(dòng)風(fēng)門開度在36%±1%。這說明升華后的工藝氣體溫度較高,只有36%的工藝氣體經(jīng)過換熱升溫,燃油燃燒后的熱能利用率低。二是燃燒爐的爐頭溫度設(shè)定值為600 ℃,生產(chǎn)中的聯(lián)動(dòng)風(fēng)門開度可以提升至55%,提高熱能利用率,降低油耗,但在過程中容易出現(xiàn)熄火現(xiàn)象。
產(chǎn)生這兩個(gè)問題的主要誘因是升華管內(nèi)負(fù)壓波動(dòng)大。要解決該問題,就必須改善廢氣風(fēng)門執(zhí)行器控制的精度,調(diào)節(jié)風(fēng)門開度的步進(jìn)刻度值;優(yōu)化控制執(zhí)行器的PID參數(shù),使之達(dá)到最佳的調(diào)節(jié)參數(shù)。
1.2.1 升華系統(tǒng)參數(shù)的改進(jìn)
連續(xù)一個(gè)月對燃燒爐爐頭溫度設(shè)定值進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,爐溫設(shè)定值與柴油消耗的關(guān)系見圖1。當(dāng)爐頭溫度降至620 ℃之后,油耗下降較慢,當(dāng)爐頭溫度降至600 ℃時(shí),雖然油耗有所下降,但容易出現(xiàn)熄火情況,故爐頭溫度設(shè)定為620 ℃。
圖1 燃燒爐爐頭溫度設(shè)定值與油耗的對應(yīng)關(guān)系
1.2.2 廢氣風(fēng)門參數(shù)優(yōu)化
廢棄風(fēng)門執(zhí)行器的結(jié)構(gòu)如圖2所示。廢氣風(fēng)門執(zhí)行器上有擺臂式齒輪箱,其擺臂的長度可以調(diào)節(jié),將球型鉸鏈位置安裝于最內(nèi)側(cè)的鉸鏈孔,使得執(zhí)行器輸出步進(jìn)刻度減小,從而提高負(fù)壓調(diào)節(jié)精度。
圖2 廢氣風(fēng)門執(zhí)行器示意圖
另外,通過廢氣風(fēng)門執(zhí)行器PID參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,提升執(zhí)行器的響應(yīng)速度。此次研究采用模糊PID控制進(jìn)行參數(shù)調(diào)制,如圖3所示。
圖3 模糊PID控制參數(shù)調(diào)整模型
PID模糊控制的首要任務(wù),是找出P,I和D三個(gè)參數(shù)與誤差e和誤差變化δe之間的模糊關(guān)系,并在運(yùn)行中不斷檢測e和誤差變化率δe[10]。考慮KP、KI、KD之間的關(guān)系,輸入變量選擇e和δe,模糊語言變量取值{NB,NM,NS,O,PS,PM,PB}這7個(gè)值,輸出變量選擇ΔKP、ΔKI、ΔKD,模糊語言變量也同樣選擇7個(gè)值。模糊規(guī)則見表1~表3。
表1 ΔKP模糊規(guī)則表
表2 ΔKI模糊規(guī)則表
表3 ΔKD模糊規(guī)則表
由模糊規(guī)則表1~表3,對KP、KI、KD進(jìn)行調(diào)整,選擇合適的模糊規(guī)則方法后,模糊PID參數(shù)按式(2)計(jì)算。
通過模糊規(guī)則表1~表3,對KP、KI、KD進(jìn)行調(diào)整后,得到優(yōu)化曲線圖,如圖4所示。觀察工藝氣負(fù)壓值曲線,單位時(shí)間內(nèi)工藝氣波動(dòng)較大。需要降低PID控制器的P值,但是當(dāng)前的P值為0.01,達(dá)到參數(shù)設(shè)定的下限值,無法繼續(xù)調(diào)整。繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)曲線波動(dòng)周期較長,需要增加I值。經(jīng)過觀察,工藝氣負(fù)壓曲線趨于平穩(wěn),參數(shù)調(diào)整結(jié)果為最優(yōu)。此時(shí)如表4所示,P為0.01,I為15,D為3。
圖4 KP,KI,KD優(yōu)化曲線圖
表4 優(yōu)化前后的PID參數(shù)值
對升華系統(tǒng)和廢氣風(fēng)門進(jìn)行改進(jìn)后,得到2020年7月至2020年12月的膨脹線設(shè)備運(yùn)行故障情況統(tǒng)計(jì)表。從表5可看出,優(yōu)化改進(jìn)后燃燒爐熄火故障次數(shù)從7次降至1次,大幅降低了燃燒爐的熄火次數(shù),保證了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,減小了燃燒爐對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
表5 改進(jìn)前后膨脹線設(shè)備故障停機(jī)次數(shù)統(tǒng)計(jì)對比
對升華系統(tǒng)和廢氣風(fēng)門進(jìn)行改進(jìn)后,得到2020年5月至2020年10月的膨脹線燃油消耗情況表。從表6可看出,改進(jìn)前燃燒爐平均油耗792.03 L/104kg煙絲,改進(jìn)后燃燒爐平均油耗690.34 L/104kg煙絲,節(jié)約油耗101.69 L/104kg煙絲,下降12.84%。
表6 改進(jìn)前后膨脹線燃燒爐油耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對比
改進(jìn)前,工藝氣體風(fēng)速設(shè)定為34 m/s,負(fù)壓設(shè)定為1 200 Pa,標(biāo)準(zhǔn)偏差為137 Pa,波動(dòng)較大,波動(dòng)率達(dá)11.42%,影響工藝氣體的穩(wěn)定性,物料在升華管道內(nèi)停留時(shí)間的波動(dòng),最終導(dǎo)致膨脹后出口水分的穩(wěn)定性較差。改進(jìn)后,波動(dòng)明顯減小,負(fù)壓標(biāo)偏均值降到了56.2 Pa,波動(dòng)率由11.42%降至4.68%。
表7 升華管內(nèi)負(fù)壓標(biāo)偏統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對比
通過對燃燒爐的燃油管路分析,找出燃燒爐生產(chǎn)過程熄火的問題,主要是因?yàn)樯A管內(nèi)負(fù)壓波動(dòng)大。要解決該問題,就必須改善廢氣風(fēng)門執(zhí)行器控制的精度,調(diào)節(jié)風(fēng)門開度的步進(jìn)刻度值,優(yōu)化模糊PID控制系統(tǒng)參數(shù)。通過廢氣風(fēng)門執(zhí)行器連桿調(diào)整和PID參數(shù)的優(yōu)化,提升了負(fù)壓穩(wěn)定性,確保了煙絲在升華管內(nèi)的加工時(shí)間穩(wěn)定,降低了升華后的水分波動(dòng),波動(dòng)率由11.42%降至4.68%,工藝熱風(fēng)的穩(wěn)定性顯著提升引起出口煙絲含水率的提升。燃燒爐在油耗降低的同時(shí),大幅降低了燃燒爐熄火故障次數(shù),優(yōu)化后燃燒爐熄火故障次數(shù)從7次降至1次,近8個(gè)月來已杜絕了燃燒爐熄火情況的發(fā)生。