郭亮亮
(山西沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦,山西 晉城 048000)
工作面回采煤層頂板垮落后形成的導(dǎo)水裂縫極易與工作面上方的老空積水聯(lián)通,給工作面安全回采造成較大威脅[1-4]。以候村煤業(yè)15105采煤工作面為工程背景,采用理論計(jì)算分析、摩爾-庫(kù)侖本構(gòu)數(shù)值模擬分析,掘進(jìn)順槽進(jìn)行物探探測(cè)和鉆孔進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)老空水治理技術(shù)進(jìn)行研究。
候村煤業(yè)15105工作面開采15號(hào)煤層,全部垮落法管理頂板,工作面平均埋深251.4 m,工作面走向長(zhǎng)度362.71 m,傾斜長(zhǎng)100 m。15號(hào)煤層賦存穩(wěn)定,平均煤厚4.5 m,煤層厚度變化不大,煤層平均傾角為4°。15105工作面北側(cè)為東輔運(yùn)大巷,東側(cè)為104工作面輔運(yùn)順槽。在15105工作面上方是13號(hào)煤層13101已采工作面采空區(qū),13101綜采工作面采空區(qū)平均埋深185 m。為進(jìn)一步查清15105工作面回采前方地質(zhì)及水文地質(zhì)情況,確保安全生產(chǎn),依據(jù)“物探先行”的原則,探測(cè)方法選擇瞬變電磁法,經(jīng)測(cè)定積,水范圍在13101工作面局部低洼處,采空區(qū)積水約36 000 m3。15105綜采工作面進(jìn)行試生產(chǎn)時(shí),頂板局部有淋水,受淋水影響頂板灰?guī)r出現(xiàn)風(fēng)化破碎,降低了工作面頂板的強(qiáng)度。15105工作面頂?shù)装鍘r性如表1所示。
表1 工作面頂?shù)装鍘r性
根據(jù)2010年07月開始實(shí)施的《煤礦床水文地質(zhì)、工程地質(zhì)及環(huán)境地質(zhì)勘查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》,需經(jīng)過理論分析驗(yàn)算,查明15105工作面頂板淋水來源,判定是否與四鄰工作面有關(guān),計(jì)算公式如式(1):
式中:H1為導(dǎo)水裂縫帶高度,m;M為采高,該面取4.5 m。
計(jì)算得出,H1為52.42 m。
根據(jù)2017年國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局新修訂的《建筑物、水體、鐵路、主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)程》,隨著13101工作面回采進(jìn)行,巷道壓力重新分布變化,尤其是底板出現(xiàn)底鼓、開裂等不同程度變化,計(jì)算公式如式(2)所示:
式中:h為巷底圍巖最大破壞垂深,m;H為埋深,m,該面取185 m;α為地層傾角,取4°;L為工作面傾斜長(zhǎng)度,m,取220 m。
代入上式計(jì)算得出h為10.998 m,取11 m。
15105工作面頂板破壞高度:Hp=H1+h
根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果,H1為52.42 m,h為11 m
代入上式分析驗(yàn)算得出,15105工作面巷頂破裂垂高為63.42 m,與該面頂板至13101工作面采空區(qū)底板之間距離66.4 m的差值相近,加之15105工作面頂板局部有淋水,受淋水影響頂板灰?guī)r出現(xiàn)風(fēng)化破碎,大大降低了工作面頂板強(qiáng)度。因此,該面回采可能受13101工作面空區(qū)積水威脅,工作面生產(chǎn)前,需進(jìn)行老空水探查疏放治理。
為準(zhǔn)確觀測(cè)15105工作面開采后上覆巖層頂板圍巖塑性及彈性模量變化情況,采用摩爾-庫(kù)侖本構(gòu)模型,根據(jù)煤層頂?shù)装宀煌瑤r性(煤層頂?shù)装鍘r石力學(xué)參數(shù)如表2所示),從上向下逐層建立。模型尺寸為270 m×155 m×138 m,模型前、后、左、右各拓展50 m,作為各邊預(yù)留煤(巖)柱。通過FLAC3D模擬軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,得出采高為4.5 m條件下,工作面頂部導(dǎo)水裂縫帶高度。
表2 煤層頂?shù)装鍘r石力學(xué)參數(shù)
當(dāng)模型采高為4.5 m時(shí),工作面頂板塑性區(qū)變化圖如圖1所示。通過分析,工作面回采后頂部巖石逐漸趨穩(wěn),切巷前后側(cè)頂部圍巖塑性區(qū)較發(fā)育,該時(shí)導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度達(dá)到50.27 m左右,裂采比為31.9,圍巖大部分出現(xiàn)剪裂變形,尤其是切巷中、上方圍巖,大部分受到拉伸及剪切變形。通過觀察分析,煤層上部直接頂被拉伸開裂,剪切破壞主要在老頂及以上圍巖出現(xiàn)較多。通過數(shù)值模擬分析,15105工作面開采時(shí)工作面頂部導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度與分析驗(yàn)算數(shù)據(jù)基本一致。
圖1 采高4.5 m條件下頂板塑性區(qū)
15105工作面平均采高4.5 m,為確保工作面安全回采,在運(yùn)輸順槽打3個(gè)平行觀測(cè)孔進(jìn)行仰孔注水并測(cè)漏,實(shí)測(cè)15105綜采工作面上方導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度。隨著工作面推進(jìn)55 m后,在15105工作面運(yùn)輸順槽內(nèi)超前布置3個(gè)平行觀測(cè)孔,每個(gè)觀測(cè)孔間距均為15 m,鉆孔編號(hào)分別為K01、K02、K03。同時(shí),為保證采空區(qū)積水有效疏放,避免雜物堵塞鉆孔,將鉆孔終孔位置設(shè)計(jì)在原采空區(qū)頂板向下1.5~2 m巷道以外位置。采用履帶式ZDY4000LP(S)型坑道鉆機(jī)施工鉆孔;鉆桿直徑73 mm,開孔直徑94 mm,安裝孔口管直徑113 mm;要求下套管長(zhǎng)度10 m,套管直徑108 mm,管壁厚度5 mm,套管使用內(nèi)絲加外絲對(duì)接,絲扣長(zhǎng)度不少于100 mm;使用直徑113 mm鉆頭擴(kuò)孔11 m,每節(jié)套管纏裹棉紗使用鉆機(jī)推進(jìn),下入10 m套管。在管壁與孔壁之間用封孔膠進(jìn)行封孔,凝固時(shí)間30 min,套管固定牢固,套管外不得滲水、漏水,套管口安裝25 kg閥門,并使用鋼絲繩進(jìn)行聯(lián)鎖加固。鉆孔設(shè)計(jì)平面如圖2所示,鉆孔結(jié)構(gòu)如圖3所示,15105工作面導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)如表3所示。
圖2 鉆孔設(shè)計(jì)
圖3 鉆孔結(jié)構(gòu)
表3 15105工作面導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
據(jù)表3 15105工作面導(dǎo)水裂縫帶實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),推測(cè)工作面巷頂導(dǎo)水裂縫帶高度為53.8~55.7 m,與模擬試驗(yàn)及分析驗(yàn)算數(shù)據(jù)相差較小。結(jié)合經(jīng)驗(yàn)公式及模擬結(jié)果,確定15105工作面導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育最大高度55.7 m,尚不能排除存在局部工作面回采形成的導(dǎo)水裂縫通道已與其上方老空積水聯(lián)通,出現(xiàn)涌水威脅。
為有效排除13101工作面采空區(qū)積水,將一臺(tái)履帶式ZDY4000LP(S)型坑道鉆機(jī)運(yùn)至15105綜采工作面運(yùn)輸順槽內(nèi),在該巷設(shè)計(jì)放水鉆孔3個(gè),鉆孔布置參數(shù)如表5所示。開孔孔徑113 mm,采用94 mm鉆頭施工至終孔。終孔位置到達(dá)上部13101工作面巷底以上1.5~2 m,施工期間礦地測(cè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟班,確保治理效果。
表5 放水孔布置參數(shù)
候村煤業(yè)15采區(qū)下山泵房共安裝了4臺(tái)MD450-60×7型多級(jí)分段式離心水泵,水泵額定流量為500 m3/h,揚(yáng)程為399 m。15采區(qū)下山泵房正常開啟兩臺(tái)水泵,額定排水能力能達(dá)到1 000 m3/h。在15105工作面運(yùn)輸順槽打放水鉆孔,充分釋放13101工作面老空存水,通過礦技術(shù)人員測(cè)定,15采區(qū)正常涌水量為410 m3/h,最大涌水量達(dá)到522.27 m3/h。兩臺(tái)MD450-60×7型多級(jí)分段式離心水泵同時(shí)運(yùn)行,13101工作面老空積水共計(jì)約36 300 m3,經(jīng)過225 h被排完,消除了上方13101工作面老采空區(qū)積水對(duì)下覆15105工作面回采的影響,保證了15105工作面安全順利回采。
通過理論分析、FLAC3D數(shù)值模擬等手段,同時(shí)通過勘探探測(cè)和鉆孔進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果表明,15105工作面回采采空區(qū)頂板垮落后,頂板破斷產(chǎn)生的導(dǎo)水裂縫會(huì)與上部13101工作面采空區(qū)形成聯(lián)通,該面回采期間存在涌水威脅,需進(jìn)一步進(jìn)行探放水。礦井在15105工作面運(yùn)輸順槽布置探放水鉆孔對(duì)上方13101工作面采空區(qū)積水進(jìn)行了釋放,經(jīng)225 h共排水36 300 m3,消除了采空區(qū)積水隱患,保證了15105綜采工作面的安全回采。