孫 端
(山西焦煤霍州煤電汾河焦煤公司,山西 臨汾 041602)
回采巷道受超前及側(cè)向支承壓力的影響,超前段空間圍巖變形量大,支護(hù)難度大[1-2]。汾河焦煤公司三交河煤礦過去對工作面回采巷道采用液壓支架+單體支柱超前支護(hù)方式,雖然能夠在一定程度上控制巷道超前段圍巖變形,但存在因液壓支架反復(fù)升降揉壓容易造成頂板局部破碎、單體液壓支柱支設(shè)需要耗費(fèi)大量人力且成本高、運(yùn)輸難度大等缺點(diǎn),影響巷道的掘進(jìn)速度[3-5]。因此,該礦擬定采用補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù)技術(shù)加固巷道超前段圍巖,最后成功實(shí)現(xiàn)了回采巷道注漿錨索完全替代液壓支架進(jìn)行超前支護(hù)[6-7]。
B2-516工作面屬于2#煤,煤層厚度1.7~1.9 m,平均煤厚1.8 m。直接頂為泥巖、細(xì)砂巖,基本頂為K8中砂巖。直接底為泥巖,基本底為中砂巖。工作面地質(zhì)結(jié)構(gòu)簡單,揭露F338、F190兩條正斷層,最大落差2.4 m,對工作面回采影響不大。頂板巖層強(qiáng)度較大,巖層內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,未出現(xiàn)明顯離層,僅在直接頂4 m范圍內(nèi)出現(xiàn)少量裂隙,為補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索替代液壓支架超前支護(hù)提供了較好的地質(zhì)條件基礎(chǔ)。
1)支護(hù)技術(shù)。B2-5161巷掘進(jìn)后原采用錨桿+錨索+液壓支架聯(lián)合支護(hù)方式,頂板采用每排6根?20 mm×2 000 mm左旋螺紋高強(qiáng)錨桿,間排距為900 mm×1 000 mm;錨索采用?21.6 mm×6 200 mm鋼絞線,間排距為1 600 mm×3 000 mm。幫部采用?16 mm×1 500 mm普通圓鋼錨桿,間排距1 150 mm×1 000 mm;超前支護(hù)使用超3組ZQL2×3200/19/37型超前液壓支架支護(hù),支護(hù)長度21.6 m、寬度2.73 m,支架中心距2.0 m,初撐力不小于15 MPa。
2)圍巖變形。B2-5161巷原設(shè)計(jì)采用液壓支架超前支護(hù),在工作面前方20 m、40 m、60 m、80 m、100 m處分別布置5個測站監(jiān)測巷道圍巖變形量,監(jiān)測結(jié)果如圖1所示。
圖1 原支護(hù)圍巖變形量
由圖1(a)可知,測站Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ監(jiān)測巷道兩幫累計(jì)變形量分別為18 mm、26 mm、39 mm,雖然Ⅲ變形量較大,但仍在安全范圍內(nèi);測站Ⅳ距工作面15 m,兩幫累計(jì)變形量9 mm;測站Ⅴ離工作面最遠(yuǎn),受采動影響最小,變形量最小。
由圖1(b)可知,測站Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ處頂板累計(jì)下沉量分別為10 mm、13 mm、18 mm。Ⅲ測站下沉量最大,主要原因是超前液壓支架并未完全能夠支撐頂板。測站Ⅳ、Ⅴ離工作面較遠(yuǎn),變形量小,頂板累計(jì)下沉量分別為7 mm、1 mm。
B2-5161巷原設(shè)計(jì)采用液壓支架進(jìn)行超前支護(hù),支護(hù)后頂板下沉量大,影響工作面回采速度。因此,決定在超前工作面50 m頂板施工補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù),以控制頂板下沉量。采用SKZ22-1/1860型?21.8 mm×7 200 mm注漿錨索,“二·一”布置,間排距1 600 mm×1 000 mm,每三根為1組,每組排距3 000 mm,補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)布置如圖2所示。
施工補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索支護(hù)期間,超前液壓支架暫不取消,升架高度至頂梁距離巷道頂板不大于400 mm,防止頂板離層、掉頂引發(fā)傷人事故。
圖2 補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索支護(hù)
圖3 不同注漿壓力漿液擴(kuò)散范圍
在B2-5161巷施工補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索施工結(jié)束后,再采用ZBQ-25/5型氣動注漿泵,通過10 mm液壓膠管對錨索進(jìn)行注水泥漿注漿,對超前支護(hù)的巷道頂板進(jìn)行加固,減小巷道圍巖松動圈,增強(qiáng)頂板支護(hù)強(qiáng)度。
運(yùn)用COMSOL對注漿施工后漿液擴(kuò)散規(guī)律進(jìn)行數(shù)值模擬,建立10 m×10 m×18 m模型,分析如下。
1)注漿壓力分析。分別模擬注漿壓力分別為1~6 MPa時,漿液在B2-5161巷擴(kuò)散范圍,模擬結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,注漿壓力在1~3 MPa范圍內(nèi),隨著注漿壓力增大,漿液在圍巖擴(kuò)散面積增加較快;注漿壓力在3~6 MPa范圍內(nèi),隨著注漿壓力增大,漿液雖然在圍巖內(nèi)擴(kuò)散面積繼續(xù)增加,但是相對在1~3 MPa范圍內(nèi)擴(kuò)散速率減小,擴(kuò)散面積小。因此,當(dāng)注漿壓力在3 MPa以上時,漿液在圍巖內(nèi)擴(kuò)散面積增加速率在10%以下。結(jié)合模擬和經(jīng)濟(jì)效益分析,確保能夠提高頂板圍巖完整性的條件下,又能減少施工設(shè)備損耗,最終確定B2-5161巷注漿壓力為4 MPa。
2)注漿時間分析。分別模擬注漿時間15 min內(nèi),B2-5161巷漿液壓力情況,模擬結(jié)果如圖4所示。
圖4 不同注漿時間漿液壓力情況
由圖4可知,對巷道圍巖進(jìn)行注漿后,漿液壓力呈上細(xì)下粗的“嗩吶狀”。當(dāng)注漿時間較短時,由于漿液在圍巖內(nèi)擴(kuò)散面積小,漿液壓力相對較為勻稱。隨著注漿時間的增大,漿液在圍巖內(nèi)擴(kuò)散面積增大,“嗩吶狀”長度逐漸增大,同時下部尺寸逐漸變寬。根據(jù)不同時間模擬結(jié)果可知,注漿時間在前5 min時間內(nèi),“嗩吶狀”下部尺寸變寬速率快;注漿5 min時間后,雖然隨著時間的“嗩吶狀”下部尺寸依然在變寬,但變寬速率慢,漿液在圍巖內(nèi)擴(kuò)散速率減慢。若盲目增加注漿時間,不僅對加固圍巖效果不明顯,還會影響注漿錨索的施工速率,不利于巷道的掘進(jìn)。因此,最終確定B2-5161巷注漿時間為3~5 min左右。
B2-5161巷采用補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù)施工后,通過監(jiān)測圍巖變形驗(yàn)證支護(hù)效果。在巷道20 m、40 m處布置2個測站進(jìn)行超前支護(hù)圍巖變形量監(jiān)測。通過監(jiān)測巷道圍巖變形量1個月,得到采用補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù)后圍巖變形量,監(jiān)測結(jié)果如圖5所示。
圖5 補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)圍巖變形量
由圖5可知,B2-5161巷采用補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù)后圍巖變形量有明顯減小。測站Ⅰ、Ⅱ兩幫累計(jì)變形量分別為5 mm、5 mm,測站Ⅰ、Ⅱ頂板累計(jì)下沉量分別為6 mm、4 mm,相對于原液壓支架超前支護(hù)時巷道圍巖變形量有明顯改善,補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索支護(hù)效果更優(yōu)。
B2-5161巷在施工補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù)后兩幫平均變形量為5 mm,頂板平均下沉量為4.5 mm,頂板完成性好,圍巖變形量小,相對較為穩(wěn)定。由此可知,補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù)相對于液壓支架超前支護(hù),圍巖變形量更小,頂板巖層更為穩(wěn)定。
采用補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù)技術(shù),減少了大量的超前施工段人力耗費(fèi),節(jié)約了液壓支架支護(hù)成本。同時,增加了巷道支護(hù)斷面,有效改善了頂板的圍巖強(qiáng)度,保證工作面的安全回采。補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索不僅保證了巷道的安全,提高了工作面回采速度,還進(jìn)一步降低施工成本,提高了礦井的經(jīng)濟(jì)效益。
1)B2-516工作面兩巷原采用液壓支架進(jìn)行超前支護(hù),由于液壓支架不能完成支撐頂板原因,支護(hù)后頂板下沉量大,不能保證頂板穩(wěn)定性;擬定采用補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索替代液壓支架進(jìn)行超前支護(hù)技術(shù)。
2)B2-5161巷采用補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索加固頂板圍巖,運(yùn)用COMSOL數(shù)值模擬分析漿液擴(kuò)散規(guī)律,認(rèn)為注漿壓力為4 MPa、注漿時間在3~5 min左右時,注漿效果最優(yōu);采用超前注漿錨索施工后,兩幫、頂板平均變形量分別為5 mm、4.5 mm;補(bǔ)強(qiáng)注漿錨索超前支護(hù)技術(shù)應(yīng)用取得良好效果。