高鐵柱
(山西鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)臺(tái)頭前灣煤業(yè)有限公司,山西 鄉(xiāng)寧 042103)
臨汾市前灣煤業(yè)S2盤區(qū)是一個(gè)全新的盤區(qū),2S201首采工作面回采巷道初步設(shè)計(jì)仍沿用以往其他盤區(qū)的支護(hù)方案。2S201綜采工作面運(yùn)輸順槽長度935 m,運(yùn)輸順槽口至回風(fēng)大巷南側(cè)長度為45 m,停采線為40 m,可回采長度850 m。2#煤層厚度2.8~3.38 m,回采巷道在掘進(jìn)期間運(yùn)輸順槽、回風(fēng)順槽均無斷層和陷落柱等導(dǎo)水構(gòu)造。目前,礦井回采巷道現(xiàn)有支護(hù)方案存在一次支護(hù)密度過大、施工效率低、掘進(jìn)速度慢等問題;礦井高強(qiáng)度生產(chǎn)與工作面準(zhǔn)備時(shí)間較長的問題日益突出。因此,以2S201工作面運(yùn)輸順槽(以下簡稱運(yùn)輸順槽)為工程實(shí)例,擬對(duì)其支護(hù)方案進(jìn)行改進(jìn),以求在保證支護(hù)效果的前提下降低支護(hù)成本、提高掘進(jìn)速率。
為具體掌握運(yùn)輸順槽圍巖的強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)等方面特征,在巷道開口段對(duì)巷道圍巖強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測。圍巖強(qiáng)度測試采用鉆孔測試法,其測試方法如圖1(a)所示,測試地點(diǎn)為試驗(yàn)巷道內(nèi),在需要測試的巖層內(nèi)施工鉆孔;測試時(shí)首先將探頭放入鉆孔內(nèi),然后通過壓力泵將高壓油輸送至探頭內(nèi),探頭由于壓力作用將伸出指針,指針地伸出量可通過指示器讀?。怀掷m(xù)加大油壓,直至鉆孔孔壁破裂,指示器會(huì)讀到一個(gè)臨界值(Pm),通過相應(yīng)的換算即可得到此處圍巖的抗壓強(qiáng)度。圍巖結(jié)構(gòu)采用鉆孔窺視法進(jìn)行直觀的觀測,其設(shè)備組成如圖1(b)所示,全景鉆孔窺視儀可直接得到鉆孔孔壁柱狀圖影像[1]。
圖1 圍巖強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)測試
測點(diǎn)布置在運(yùn)輸順槽開口處,圍巖強(qiáng)度測試鉆孔深度為10 m,分別對(duì)頂板巖層和兩幫進(jìn)行測試,給出典型的測試結(jié)果如圖2所示。頂板巖層厚度10 m范圍內(nèi)可分為三個(gè)層次,淺部圍巖(0~2.4 m)為泥巖,平均強(qiáng)度為26.72 MPa,中部圍巖(2.4~6.6 m)為泥質(zhì)砂巖,平均強(qiáng)度為41.27 MPa,深部圍巖(6.6~10 m)細(xì)砂巖,平均強(qiáng)度93.84 MPa。通過現(xiàn)場窺視結(jié)果表明,巷道頂板巖層0~2 m范圍內(nèi)存在較多的裂隙,巖體較破碎、整體性較差;深度2~6 m范圍內(nèi)存在少數(shù)裂隙,圍巖的完整性相對(duì)提高;深度6~10 m,基本沒有明顯的裂隙,巖層完整性良好;巷道兩幫圍巖深度0~1.5 m范圍內(nèi)裂隙較發(fā)育,深度1.5~10 m范圍內(nèi)裂隙數(shù)量極少。根據(jù)現(xiàn)場圍巖強(qiáng)度、測試結(jié)果可知,2S201運(yùn)輸順槽圍巖條件良好,具備支護(hù)方案優(yōu)化的條件。
圖2 圍巖強(qiáng)度測試結(jié)果
運(yùn)輸順槽采用錨網(wǎng)索支護(hù),其中錨桿、錨索支護(hù)密度、規(guī)格是影響圍巖控制效果、掘進(jìn)速度、經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵因素[2-3],合理的參數(shù)設(shè)置不僅能夠保障工作面正常生產(chǎn)的需要,同時(shí)還能降低支護(hù)成本、縮短施工時(shí)間[4]。因此,為確定2S201運(yùn)輸順槽最為合理的支護(hù)參數(shù),采用FLAC3D軟件建立與巷道地質(zhì)條件相對(duì)應(yīng)的力學(xué)模型,探究錨桿、錨索長度、直徑、布置間距等因素對(duì)支護(hù)效果的影響。計(jì)算模型范圍長300 m×寬200 m×高70 m,巷道斷面尺寸寬5.5 m×高3.8 m,工作面推進(jìn)長度250 m,首先模擬回采巷道的開挖支護(hù),再進(jìn)行工作面的回采,然后觀察超前工作面10 m處巷道圍巖的變形情況。
對(duì)錨桿長度、錨索長度進(jìn)行模擬分析。運(yùn)輸順槽初始支護(hù)參數(shù)為:頂板、兩幫錨桿直徑22 mm、長度2.4 m,間排距1.0 m,頂板錨索直徑21.6 mm,長度8 300 mm,間排距為2.0 m。采用單一因素法對(duì)頂板錨桿長度進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)錨桿長度為2.0~2.6 m,通過模擬計(jì)算得到不同錨桿長度條件下,工作面回采100 m時(shí)超前工作面5 m處圍巖變形量如圖3(a)所示。由圖3(a)可知:當(dāng)頂板錨桿長度由2.0 m增大至2.4 m,頂板下沉量減小了83 mm,煤幫變形量分別減小47 mm左右,底板底鼓量減小21 mm,說明通過提高頂板錨桿長度可提高圍巖穩(wěn)定性;當(dāng)頂板錨桿由2.4 m增大至2.6 m,頂板下沉量減小約12 mm,兩幫變形量約各減小11 mm,變形量減小幅度縮減明顯,表明進(jìn)一步增大頂板錨桿長度對(duì)于圍巖穩(wěn)定性的影響不大,因此可確定頂板錨桿最佳長度為2.4 m;同理可確定頂板錨索長度為7.3 m。
圖3 不同支護(hù)參數(shù)下圍巖變形量
通過上述模擬分析已確定錨桿、錨索單一參數(shù)的長度合理值,為確定錨桿、錨索布置的最優(yōu)方案,參考地質(zhì)條件相似的回采巷道支護(hù)方案,初步設(shè)計(jì)以下5種錨桿、錨索布置方案:
方案1:頂板5根,兩幫各4根,間排距1.2 m×1.2 m,錨索每排1根,排距3.6 m。
方案2:頂板6根,兩幫各4根,間排距1.0 m×1.2 m,錨索每排兩根,間排距2.0 m×3.6 m。
方案3:頂板6根,兩幫各4根,間排距1.0 m×1.0 m,錨索每排兩根,間排距2.0 m×2.0 m。
方案4:頂板7根,兩幫各4根,間排距0.9 m×0.9 m,錨索每排兩根,間排距2.0 m×1.8 m。
方案5:頂板7根,兩幫各5根,間排距0.9 m×0.9 m,錨索每排3根,間排距1.8 m×1.8 m。
通過模擬分析得到各支護(hù)方案下圍巖變形量,整理得到如圖3(b)所示結(jié)果,可以看出,巷道表面變形量隨著支護(hù)密度的增大而表現(xiàn)為減小趨勢,方案2條件下圍巖變形量相對(duì)于方案1顯著減小,而方案3、4、5條件下,巷道表面變形量減小量微小,且方案2條件下,回采巷道在工作面生產(chǎn)期間表面變形量已處于較低水準(zhǔn),因此確定最佳的支護(hù)方案為方案2。
結(jié)合運(yùn)輸順槽地質(zhì)條件及數(shù)值模擬研究結(jié)果,設(shè)計(jì)其支護(hù)如圖4所示,具體支護(hù)參數(shù)為:頂板及煤柱幫錨桿?22 mm×2 400 mm,桿體鋼號(hào)BHRB500,錨桿間排距為1.0 m×1.2 m,回采幫錨桿采用?20 mm×2 000 mm的圓鋼錨桿,每排共支護(hù)14根錨桿,鋼筋托梁采用16 mm圓鋼焊制;頂板和煤柱幫采用菱形金屬網(wǎng),網(wǎng)格為50 mm×50 mm;實(shí)體煤幫網(wǎng)片采用礦用塑料編織成的塑料網(wǎng)或菱形網(wǎng),頂板錨索規(guī)格為?18.9-L 7 300 mm,采用“二二”布置,間排距2.0 m×3.6 m,每根錨索選用一支K2335兩支Z2360錨固劑錨固。
在運(yùn)輸順槽掘進(jìn)及服務(wù)回采期間采用十字布點(diǎn)法觀測表面變形情況,結(jié)果如圖5所示:掘巷期間,在距迎頭約60 m處頂?shù)装遄冃瘟块_始穩(wěn)定不變,距迎頭約100 m處兩幫變形開始穩(wěn)定,掘巷期間兩幫變形量及頂?shù)装遄冃瘟课⑿?,圍巖穩(wěn)定性良好;服務(wù)于工作面回采期間,直至工作面回采至測點(diǎn)位置,兩幫移近量及頂?shù)装逡平烤∮?00 mm,完全能夠滿足使用的要求,綜上可知,所設(shè)計(jì)的支護(hù)方案圍巖控制效果良好。優(yōu)化后的支護(hù)方案與原支護(hù)方案相比,每100 m可節(jié)省支護(hù)材料有:規(guī)格?22-2400 mm的錨桿100根,規(guī)格SKP22-1/1720-7300的錨索約46根,掘進(jìn)速度相交于原方案提高了約30%,同時(shí)顯著降低了巷道的支護(hù)成本,對(duì)于指導(dǎo)后續(xù)回采巷道的支護(hù)具有現(xiàn)實(shí)意義。
圖4 2S201運(yùn)輸順槽優(yōu)化支護(hù)方案
圖5 礦壓監(jiān)測結(jié)果
通過對(duì)2S201運(yùn)輸順槽開口處圍巖進(jìn)行強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)實(shí)測,掌握了圍巖的強(qiáng)度和裂隙發(fā)育特征,表明地質(zhì)條件良好,具備對(duì)巷道支護(hù)方案優(yōu)化的條件。通過數(shù)值模擬研究,確定不同支護(hù)參數(shù)對(duì)于2S201運(yùn)輸順槽圍巖穩(wěn)定性的影響,決定采用錨桿最佳長度2.4 m,錨索最佳長度7.3 m等參數(shù),并確定錨桿、錨索的最優(yōu)布置方案。2S201運(yùn)輸順槽支護(hù)優(yōu)化應(yīng)用后,經(jīng)礦壓觀測表明,優(yōu)化后的方案圍巖控制效果良好,與原支護(hù)方案相比,從經(jīng)濟(jì)、安全等方面均有顯著優(yōu)勢,可在后續(xù)工作面回采巷道推廣使用。