連曉陽
(山西焦煤西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司,山西 太原 030053)
我國具有堅(jiān)硬頂板煤層條件的礦井占礦井總數(shù)的1/3左右,同時我國每年地下開采的厚煤層煤炭產(chǎn)量占煤炭總產(chǎn)量的45%以上。特厚煤層綜放工作面產(chǎn)量高,工作面回采期間礦壓顯現(xiàn)也較為劇烈,當(dāng)工作面初采懸頂面積大時,大面積的頂板突然垮落造成的危害也更為嚴(yán)重,煤層采出后在后方形成較大面積的懸頂,一旦垮落易造成較大事故,破壞力極強(qiáng)[1-2]。解決堅(jiān)硬頂板垮落風(fēng)險的有效途徑重點(diǎn)在于解決超前和側(cè)向支承壓力傳遞和聚集[3-4]。
許多研究學(xué)者針對堅(jiān)硬頂板預(yù)裂爆破切頂卸壓技術(shù)進(jìn)行了研究。穆效治[5]針對沙坪壩煤礦18028工作面預(yù)裂爆破方案制定了合理的技術(shù)參數(shù),取得了良好的切頂卸壓效果。李慧斌[6]針對超前深孔預(yù)裂技術(shù)的各項(xiàng)施工工藝進(jìn)行了深入研究。馬偉[7]分析了水力弱化及爆破弱化兩項(xiàng)技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)。斜溝礦23111工作面擬采用預(yù)裂爆破切頂技術(shù)進(jìn)行頂板卸壓,為此,依據(jù)23111工作面具體條件及工程經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)了預(yù)裂爆破技術(shù)參數(shù),并對預(yù)裂爆破效果進(jìn)行觀測、分析。
斜溝礦23111工作面平面布置如圖1所示,煤層頂?shù)装鍘r性如表1所示。工作面采用放頂煤開采方法,采高3.6 m,放煤高10.75 m,采放比為1∶2.99,放煤步距為0.8 m,材料巷沿底板布置。
表1 煤層頂?shù)装鍘r性
圖1 23111工作面布置
斜溝礦13#煤層硬度大,抗壓強(qiáng)度平均達(dá)到25 MPa以上,最高達(dá)到36 MPa。煤層頂板為砂質(zhì)泥巖及中粒砂巖頂板,堅(jiān)硬穩(wěn)定,采用綜放開采時,頂煤頂板難以垮落。隨著采區(qū)內(nèi)煤炭資源的不斷減少,孤島工作面不斷增加,煤巷掘進(jìn)工作面迎采空區(qū)掘進(jìn)的情況增多,受臨近采空區(qū)影響,采煤工作面順槽在采掘期間礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈。例如:23101工作面回采期間,對近1 300 m材料巷頂板、兩幫進(jìn)行“錨索帶”加強(qiáng)支護(hù),補(bǔ)強(qiáng)消耗材料(錨索和鋼帶)費(fèi)用達(dá)300萬元,且施工工作嚴(yán)重影響了工作面正常回采速度,工作面初采初放效果差、資源浪費(fèi)嚴(yán)重。但受采動影響,材料巷依然壓力大、變形嚴(yán)重,難以維護(hù)。 上述問題的關(guān)鍵在于頂煤頂板難以垮落造成,已經(jīng)嚴(yán)重影響礦井的高產(chǎn)高效,有必要采用預(yù)裂爆破技術(shù)切頂卸壓、沿空留巷。
根據(jù)斜溝礦23111工作面具體地質(zhì)條件和相似工作面工程經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)預(yù)裂爆破技術(shù)參數(shù)。
1)切眼爆破孔布置
在開切眼內(nèi)布置1排炮眼,方向與頂板垂直,根據(jù)相似工作面工程經(jīng)驗(yàn),炮孔間距取1.75 m,炮眼共115個。
2)工作面端頭爆破孔布置
在工作面端頭距離煤柱幫4 m處布置1排炮眼,方向與頂板垂直,根據(jù)相似工作面工程經(jīng)驗(yàn),炮孔間距取0.8 m,炮眼共63個。
3)聚能藥管
由于施工作業(yè)點(diǎn)位于工作面切眼和端頭,在回采工作面和順槽實(shí)施爆破,需符合《煤礦安全規(guī)程》要求。采用軸對稱開縫式聚能藥管,聚能藥管外徑為?40 mm,壁厚不小于2 mm,每段1.5 m;采用三級煤礦乳化炸藥,藥卷?35 mm,每段長度200 mm。
4)炮眼深度
為保證切頂卸壓效果,炮眼需打穿老頂中粒砂巖,工作面放煤厚度為10.75 m,直接頂厚度為1.97 m,老頂厚度為4.91 m,為了實(shí)現(xiàn)交叉裝藥,相鄰兩孔深度不同,炮眼深度為17 m和17.5 m,鉆孔直徑42 mm,采用切頂鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔作業(yè)。
截至2018年11月10日,23111工作面累計(jì)推進(jìn)2 200 m,開切眼內(nèi)預(yù)裂爆破切頂卸壓施工一次計(jì)247 m,工作面兩順槽預(yù)裂爆破切頂卸壓施工一次計(jì)2 200 m。
當(dāng)工作面端頭開展切頂作業(yè)后,在380號鉆孔與381號鉆孔間施工一個18.53 m窺視鉆孔,對工作面端頭深孔預(yù)裂效果進(jìn)行了窺視,分析窺視結(jié)果可知:
(1)孔深0~11 m、14~16 m范圍孔壁完整,無裂隙帶。
(2)孔深11~14 m范圍孔壁相對完整,裂隙較發(fā)育,爆破效果一般。
(3)孔深16~18 m范圍巖層被爆破后擠壓為松散體,孔壁裂隙發(fā)育,爆破效果最好。
(4)兩個爆破孔影響半徑均大于0.5 m,爆破孔間距為0.8 m時,兩孔之間爆破后裂隙會完全導(dǎo)通,孔深11~14 m、16~18 m時頂板巖層裂隙發(fā)育較好,爆破效果較好,切頂卸壓效果較好。
23111工作面初采初放期間初次來壓步距、周期來壓步距、來壓期間支架最大載荷及動載系數(shù)如表2所示。
表2 23111礦壓顯現(xiàn)參數(shù)
23111工作面與鄰近未采取預(yù)裂爆破切頂?shù)?3107綜放工作面初采初放期間初次放煤步距、初次來壓步距、來壓期間最大載荷及動載系數(shù)對比如表3所示。
表3 23111與23107初采初放期間對比
由表2和表3可知,由于23111工作面采取預(yù)裂爆破方式對頂板進(jìn)行切頂卸壓,23111工作面初次來壓步距比23107工作面提前了11.1 m,動載系數(shù)降低0.34,最大載荷降低了6 MPa。相比較未進(jìn)行預(yù)裂爆破切頂卸壓的23107工作面,切頂卸壓后,23111工作面來壓步距及放煤步距均有不同程度減少,卸壓效果較為顯著。
23111工作面皮帶巷采用預(yù)裂爆破切頂卸壓措施后,對臨近23109工作面材料巷掘進(jìn)期間的變形狀況進(jìn)行了監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果如圖2所示。
圖2 巷道斷面巷道位移折線
由圖2可知,23109材料巷兩幫最大移近量為35 mm,頂板最大下沉量為16 mm,底板最大底鼓量為14 mm。巷道頂?shù)装寮皟蓭妥冃瘟慷驾^小,變形量主要集中在測站距離迎頭50 m范圍內(nèi)。經(jīng)過分析認(rèn)為,巷道開挖初期,圍巖應(yīng)力重新分布,在此期間,巷道變形量較大,變形速度也較快,此后隨著巷道的掘進(jìn),受23111工作面切頂卸壓影響應(yīng)力重新分配,巷道變形量趨于穩(wěn)定。由此可見,23111工作面端頭預(yù)裂爆破切頂卸壓效果明顯。
在23109工作面材料巷940 m處設(shè)置一組測站,用來監(jiān)測支護(hù)錨桿、錨索載荷變化情況,通過提取測站數(shù)據(jù)繪制錨桿、錨索拉應(yīng)力變化如圖3所示。
圖3 錨桿應(yīng)力折線
斜溝礦巷道支護(hù)錨桿采用?22 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,其屈服力為151.98 kN,桿體材料預(yù)緊力合理范圍值為45.59~75.98 kN。通過監(jiān)測數(shù)據(jù)可得,安裝錨桿存在個別預(yù)緊力施加不足的情況。施加預(yù)緊力后,錨索的軸向力分別為205.67 kN和148.09 kN,頂部錨桿軸向力分別為45.84 kN、49.59 kN、67.83 kN、46.40 kN、39.09 kN、54.10 kN、38.99 kN,幫部錨桿軸向力為39.73 kN、69.64 kN、37.99 kN和42.64 kN。分析可知,錨桿受力變化規(guī)律和巷道變形規(guī)律基本一致,變化主要集中在測站距離迎頭50 m范圍內(nèi),切頂卸壓后的應(yīng)力重新分配,錨桿索受力也趨于穩(wěn)定。
圖4 錨索應(yīng)力折線
采用預(yù)裂爆破切頂技術(shù)后,初次放煤步距提前26 m,則工作面初采初放多采出頂部煤炭約0.069 Mt,按照原煤300元/噸計(jì)算,初采初放頂煤增加收入2 070萬元。
采用預(yù)裂爆破切頂技術(shù)后,機(jī)頭機(jī)尾增加地放煤量按照1個支架計(jì)算,每循環(huán)增加2個支架頂煤,根據(jù)工作面長度可以計(jì)算得到多回收煤0.087 89 Mt,增加收入2 636.7萬元。
沿空掘進(jìn)巷道是斜溝礦施工條件最為復(fù)雜困難的巷道類型,采取不同維護(hù)方式取得的效果完全不同,23109材料巷在23111工作面進(jìn)行切頂作業(yè)后,巷道保持了良好的穩(wěn)定性,不用維護(hù)即可滿足應(yīng)用,節(jié)約支護(hù)材料費(fèi)用達(dá)300萬元。
表4 工作面巷道不同維護(hù)方式效果對比
1)根據(jù)工作面現(xiàn)場條件,確定了相關(guān)預(yù)裂爆破參數(shù)。采用深孔預(yù)裂爆破后,23111工作面初次來壓步距比23107工作面提前了11.1 m,動載系數(shù)降低0.34,最大載荷降低了6 MPa。相比較未進(jìn)行爆破預(yù)裂切頂?shù)墓ぷ髅?,切頂卸壓后工作面來壓步距及放煤步距均有不同程度減少,卸壓效果較為顯著。
2)深孔預(yù)裂后,通過監(jiān)測巷道變形及錨桿受力數(shù)據(jù),臨近巷道壓力狀況得到明顯的改善,保持了巷道圍巖較好的穩(wěn)定性,巷道不用維護(hù)完全能夠滿足使用,大幅度降低了同類型巷道大面積維護(hù)的費(fèi)用,應(yīng)用效果良好。