楊威
(山西焦煤西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司,山西 太原 030053)
CO2預(yù)裂爆破技術(shù)是指通過液態(tài)CO2氣化,瞬間產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊波和膨脹能,將煤體撐裂,大幅度增強(qiáng)煤層透氣性,產(chǎn)生大量裂隙,以強(qiáng)化瓦斯抽采[1-3]。近年來,國內(nèi)多名學(xué)者對此項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行了推廣應(yīng)用及配套設(shè)備研制。張旭[4]在塔山礦采面放頂過程中采用CO2預(yù)裂爆破技術(shù),老頂垮落率達(dá)到85%以上;宋宜猛[5]開發(fā)了液態(tài)CO2深孔預(yù)裂爆破裝備,大大提升了瓦斯抽采量。
西山煤電集團(tuán)馬蘭礦開采的煤層具有吸附性強(qiáng)、滲透率低、解吸慢等特點(diǎn),煤層中的瓦斯解吸運(yùn)移相對困難。采用水力壓裂等瓦斯增透技術(shù)由于設(shè)備體型較大,工藝復(fù)雜,不利于在井下工作面較小的空間使用。針對馬蘭礦采面現(xiàn)狀,為提高煤層透氣性,設(shè)計(jì)CO2相變致裂鉆孔間距及技術(shù)參數(shù),進(jìn)行CO2預(yù)裂爆破,以期為煤層增透,提高瓦斯抽采效果。
液態(tài)CO2爆破器由起爆頭、發(fā)熱管、主管、密封墊、泄能片、泄能頭等組成。馬蘭礦液態(tài)CO2爆破器型號為MZL200-1180/50,爆破器長1.5 m,主管長度1.415 m,內(nèi)徑?30 mm,外徑?50 mm,爆破器主管中充裝液態(tài)CO2質(zhì)量為0.8~1 kg,充裝壓力為8~10 MPa,泄能片極限壓力為200 MPa,如圖1所示。
圖1 二氧化碳爆破器實(shí)物及組成結(jié)構(gòu)
液態(tài)CO2爆破器工作原理[6],如圖2所示。環(huán)境溫度小于31℃且壓力大于7.35 MPa時CO2以液態(tài)形式存在。當(dāng)溫度超過31℃時,液態(tài)CO2迅速發(fā)生氣化,體積膨脹六百余倍,產(chǎn)生大量高壓氣體,當(dāng)其壓力超過泄能片極限時,泄能片破斷,氣體沖出,產(chǎn)生應(yīng)力波,使周圍煤體開裂,達(dá)到爆破的目的。爆破后,首先氣體沖擊波在爆破孔法向發(fā)生導(dǎo)向裂隙,為裂隙近區(qū);氣體沖擊波轉(zhuǎn)化為應(yīng)力波繼續(xù)向遠(yuǎn)處圍巖傳播,大量高壓氣體向裂隙近區(qū)尖劈擴(kuò)展,形成裂隙二次發(fā)育,為裂隙中遠(yuǎn)區(qū)。
圖2 二氧化碳爆破器工作原理
(1)工作面概況
12408工作面位于馬蘭礦南四采區(qū),工作面設(shè)計(jì)可采走向長1 286 m,面長220 m,平均采高2.2 m。軌道巷沿煤層跟頂掘進(jìn)。
(2)爆破鉆孔與抽采鉆孔
本煤層瓦斯抽采鉆孔間距9 m、傾角為-3°~+3°、孔深200 m(沿軌道巷里程200~434 m及434~632 m段為下坡,傾角設(shè)置為大于煤巖層傾角1°,632~803 m鉆孔傾角與煤巖層傾角一致,803~1 298 m鉆孔傾角為大于煤巖層傾角1°布置),爆破鉆孔與抽采鉆孔間隔布置,共布置爆破鉆孔123個,鉆孔孔口距底板1.2~1.5 m,孔徑113 mm,鉆孔布置如圖3所示。
圖3 鉆孔布置
(3)抽采情況對比
12408工作面軌道巷本煤層瓦斯抽采鉆孔采用CO2預(yù)裂的15個鉆孔為4#、5#、14#、18#、24#、29#、34#、39#、44#、49#、54#、5#、59#、64#、69#、75#鉆 孔, 未 采 用CO2預(yù)裂鉆孔有1#、2#、6#、8#、19#、20#鉆孔。針對各鉆孔瓦斯?jié)舛燃俺椴蓴?shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測,結(jié)果如表1所示。
表1 12408軌道巷瓦斯抽采效果對比
鉆孔類型鉆孔參數(shù) 抽采參數(shù)孔號 傾角/°孔深/m抽采濃度/%平均抽采量/(m3/min)未預(yù)裂鉆孔1 1 220 21~49 0.011 2 1 220 60~70 0.031 6 3 220 45~56 0.023 8 3 220 63~75 0.019 19 1 220 82~87 0.028 20 1 220 82~87 0.028單孔平均抽采量/(m3/min) 0.023百米鉆孔抽采量/(m3/min·hm)0.01
(4)效果分析
分析表1可知,未進(jìn)行預(yù)裂的瓦斯抽采鉆孔、進(jìn)行預(yù)裂的瓦斯抽采鉆孔百米鉆孔瓦斯流量分別為0.01 m3/min·hm、0.029 m3/min·hm,預(yù)裂爆破后百米鉆孔抽采量提高了2.9倍;單孔平均抽采量由0.023 m3/min提高至0.061 3 m3/min,提高了2.7倍。
從瓦斯抽采濃度、瓦斯抽采量分析,6#、19#孔前方的5#、18#孔進(jìn)行了預(yù)裂,6#孔抽采濃度45%~56%、抽采量0.023 m3/min,19#孔抽采濃度82%~87%、抽采量0.028 m3/min,5#孔抽采濃度83%~90%、抽采量0.076 m3/min,18#孔抽采濃度83%~92%、抽采量0.058 3 m3/min,均呈現(xiàn)由高至低衰減趨勢。
從抽采瓦斯?jié)舛茸兓闆r分析,進(jìn)行預(yù)裂的18#孔與未預(yù)裂孔的19#瓦斯?jié)舛茸兓容^一致,但5#預(yù)裂孔與6#未預(yù)裂孔的瓦斯?jié)舛茸兓认嗖钜话?,抽采量高出一倍,說明預(yù)裂爆破后對相鄰未預(yù)裂孔有一定的影響,但影響的程度有限,5#鉆孔瓦斯抽采情況如圖4所示。
圖4 5#預(yù)裂鉆孔瓦斯抽采情況
(1)工作面概況
12505工作面標(biāo)高+912~+944 m,位于馬蘭礦南五采區(qū)的主采煤層2#煤層中,工作面設(shè)計(jì)可采走向長1 373 m,面長166 m,平均采高2.2 m。
(2)鉆孔布置情況
12505膠帶巷本煤層鉆孔,鉆孔間距9 m,傾角為+1.5°~+3°,孔深110~180 m,預(yù)裂深度為30 m,封孔長度10 m。
(3)12505膠帶巷預(yù)裂鉆孔瓦斯抽采情況對比,鉆孔連續(xù)觀測結(jié)果如表2所示。
表2 12505軌道巷瓦斯抽采效果對比
(4)效果分析
由表2中數(shù)據(jù)可知未進(jìn)行預(yù)裂的瓦斯抽采鉆孔與預(yù)裂后的瓦斯抽采鉆孔的百米鉆孔瓦斯流量分別為0.008 m3/min·hm、0.043 m3/min·hm,預(yù)裂爆破后百米鉆孔抽采量提高了5倍,單孔平均抽采量由0.03提高至0.115 m3/min,提高了3.83倍。未預(yù)裂單孔瓦斯?jié)舛葹?8%,預(yù)裂后單孔瓦斯?jié)舛葹?9%,預(yù)裂鉆孔抽采濃度提高了2.34倍。
經(jīng)過三個月的抽采,595 m處(45#、46#鉆孔之間)煤體瓦斯含量由7.6 m3/t降至5.7 m3/t左右,降低了1.9 m3/t左右;576 m處(43#、44#鉆孔之間)煤體瓦斯含量由7.6 m3/t降至5.3 m3/t左右,降低了2.3 m3/t左右。
馬蘭礦12505工作面和12408工作面采用CO2預(yù)裂爆破技術(shù)后,瓦斯抽采監(jiān)測結(jié)果表明:12505工作面膠帶巷百米鉆孔抽采量提高了5倍,單孔平均抽采量提高了3.83倍;12408工作面軌道巷百米鉆孔抽采量提高了2.9倍,單孔平均抽采量提高了2.7倍,達(dá)到了預(yù)期的瓦斯抽采效果。