花橋建
(國家能源集團泰州發(fā)電有限公司,江蘇 泰州 225327)
某電廠2臺百萬千瓦二次再熱燃煤機組的鍋爐為上海鍋爐廠設(shè)計的,最大連續(xù)蒸發(fā)量2710t/h、主蒸汽壓力33.03MPa、燃燒器型號為M7050。該爐膛采用塔式布置形式,燃燒方式為四角切圓,排渣方式為干式排渣,構(gòu)造形式是全鋼懸吊,布置方式為露天布置。
設(shè)計煤種為神華煤,煤粉細度為R90=15.00%,均勻性指數(shù)n=1.0~1.1。燃燒器自下而上分別是A、B、C、D、E、F,每層4個角4個燃燒器,每個燃燒器由2個燃燒器噴嘴組成,共48個燃燒器噴嘴,燃燒器噴嘴擺動角度為±30°,用于改變火焰中心的高度,有效地防止爐膛內(nèi)受熱面結(jié)焦。
燃燒器燃料和助燃空氣通過爐膛的2個風箱從4角引入,方向指向位于爐膛中心的一個假想切圓。隨著燃料和二次風進入爐膛并著火,在爐膛內(nèi)就形成一個旋轉(zhuǎn)的“火球”。二次風中的啟旋二次風和消旋二次風共同構(gòu)成了正反切圓燃燒系統(tǒng)。
在鍋爐運行中,如果煤粉在氣流的作用下,產(chǎn)生還原性氣體,此時,爐內(nèi)腐蝕性氣體含量增加。其中有一種還原性氣體H2S,在富氧區(qū)域含量比較少,而在缺氧區(qū)域含量比較高,硫化氫具有滲透作用,它可以穿過疏松的Fe2O3層和致密的磁性氧化鐵層與其中的FeO以及管壁Fe發(fā)生反應,從而造成嚴重的高溫腐蝕。高溫腐蝕還與燃料成分相關(guān)性密切,高堿、高硫、高釩燃料的腐蝕比較嚴重。
燃燒集中區(qū)域,熱負荷集中部位,當煤粉在貧氧區(qū)燃燒,水冷壁受熱面附近還原性氣體和H2S產(chǎn)生時候,就會發(fā)生硫腐蝕。它的反應原理是:燃料中的黃鐵礦(也就是二硫化亞鐵FeS2)沖到受熱面上伴隨著高溫的煙氣,它將會分解為硫原子,此為游離態(tài)。如果受熱面附近有硫化氫和二氧化硫,同樣會有自由態(tài)的S產(chǎn)生。而還原性氣體因缺氧,單獨存在的硫原子在受熱面溫度超過350℃時,將有硫化反應發(fā)生,生成FeS。硫化氫還能和氧化亞鐵反應,生成的硫化亞鐵在富氧區(qū)生成四氧化三鐵,水冷壁表面就被腐蝕,在其表面產(chǎn)生腐蝕層。腐蝕產(chǎn)物逐漸剝落后,不停地有硫、氧朝內(nèi)擴散,再和鐵反應,如此不斷惡化,而且隨著溫度的升高,腐蝕越劇烈。
燃料中的氯化物含量高時,就會產(chǎn)生氯化物腐蝕。燃料燃燒時釋放的氯化鈉易于水蒸氣、二氧化硫、三氧化硫反應,從而產(chǎn)生硫酸鈉和氯化氫氣體,而在400~600℃時,氯化物腐蝕最強烈。
釩腐蝕機理重油中的鈉、釩、硫等元素,燃燒后會生成氧化鈉、五氧化二釩、二氧化硫等物質(zhì)。造成油灰腐蝕的關(guān)鍵就釩,一旦釩與其他成分混合,易產(chǎn)生熔點低的物質(zhì),這些物質(zhì)積累在過、再熱器表面或者牢牢黏在上面,不斷破壞受熱面表面的保護膜,加快了腐蝕的速度。
為了進一步降低機組的煤耗,節(jié)約燃料成本,某電廠在3#機組鍋爐摻配硫分較高的煤種。為更加全面了解機組摻配硫分較高的煤種后,鍋爐的安全、環(huán)保、經(jīng)濟性,從而敲定最佳摻配比例,本試驗選用含硫量較大的平五煤種,對比其他煤種同工況下的鍋爐爐渣含碳量、飛灰含碳量、爐膛壁面氛圍,確定最佳摻配比例。
在水冷壁4個截面高度各設(shè)計布置4個監(jiān)測點,在水冷壁鰭片處開孔焊接一測量不銹鋼鋼管(內(nèi)徑0.5cm、外徑0.8cm)。具體安裝情況如圖1所示。
圖1 水冷壁壁面氛圍測點安裝示意圖
水冷壁4個截面高度上的測點布置如圖2所示。
圖2 水冷壁壁面氛圍測點位置圖
正常運行時,定期測量水冷壁壁面氛圍,出現(xiàn)異常時,及時檢查對應區(qū)域燃燒器擺角是否同步、二次風小風門是否出現(xiàn)指令與反饋不一致等情況,并進行相應的處理和燃燒調(diào)整工作。
本次試驗不同負荷下爐膛氧量均按負荷與氧量曲線控制,未設(shè)置人為偏執(zhí),800MW負荷下煤中硫分增加對應的受熱面區(qū)域氛圍情況如表1。
表1 800MW負荷不同硫分下機組水冷壁區(qū)域24個測點還原性氣氛對照表
由表1可見,800MW負荷下,當煤中含硫量越大時,水冷壁壁面還原氣氛H2S濃度越高。摻配煤種硫含量為0.8%時,大部分測量點CO濃度均在20000ppm以內(nèi),硫化氫濃度均較低,高溫腐蝕可能性較低。摻燒煤種硫分達到1.0%時,大部分測點CO濃度仍然在20000ppm以內(nèi),壁面附近硫化氫濃度明顯增大,當摻燒煤種硫分達到1.3%時,壁面還原性氣氛有所變強,仍在正常范圍以內(nèi),但硫化氫濃度越來越高,致使受熱面高溫腐蝕的風險增大。由此可見800MW負荷時,摻燒煤種硫分在1.0%及以下時,受熱面高溫腐蝕的可能性較低,在硫分大于1.0%后,受熱面附近硫化氫濃度隨硫分增加較為明顯且濃度較高,受熱面高溫腐蝕可能性會大大增加。
10000MW負荷下,煤中硫分增加對應的受熱面區(qū)域氛圍情況如表2。
表2 1000MW負荷不同硫分下機組水冷壁區(qū)域25個測點還原性氣氛對照表
在機組負荷為1000MW時,隨著硫分的增加,機組水冷壁區(qū)域CO濃度變化不大,說明水冷壁區(qū)域還原性氣氛基本保持不變,但隨著摻燒煤種硫分的增加,水冷區(qū)域硫化氫濃度呈上升趨勢。因此水冷壁區(qū)域高溫腐蝕的可能性也隨硫分的增加不斷變大。綜合以上負荷段參數(shù)分析,入爐煤種硫分控制在1.0%以下時,爐膛受熱面高溫腐蝕的可能性在可控范圍以內(nèi)。
由高溫腐蝕機理可知,高溫腐蝕在燃燒長時間貼壁運行造成局部劇烈燃燒,溫度較高且還原性氣氛變強時高溫腐蝕的可能性較大,且負荷越高此現(xiàn)象越明顯,以該電廠負荷1000MW,入爐煤硫分1.0%時,燃燒調(diào)整試驗為參照。
3.3.1 1000MW負荷下不同分離器轉(zhuǎn)速對水冷壁區(qū)域高溫腐蝕影響
1000MW負荷下不同分離器轉(zhuǎn)速對應的水冷壁區(qū)域壁面氛圍見表3。
表3 1000MW負荷下不同分離器轉(zhuǎn)速對應的水冷壁區(qū)域壁面氛圍
在機組負荷1000MW時,在常規(guī)分離器轉(zhuǎn)速控制時(該電廠常規(guī)分離器轉(zhuǎn)速控制原則為高揮發(fā)分煤種分離器轉(zhuǎn)速按500rpm控制,其余煤種按580rpm控制),水冷壁區(qū)域還原性氣氛偏高,硫化氫濃度偏高,分離器均抬高50rpm后,水冷壁區(qū)域硫化氫濃度明顯降低,再抬高分離器轉(zhuǎn)速雖然硫化氫濃度略有下降但磨煤機電耗隨之上漲,因此,分離器轉(zhuǎn)速抬高50rpm后對鍋爐運行安全性和經(jīng)濟性均有利。
3.3.2 1000MW負荷下燃燒區(qū)域偏置風開度對水冷壁區(qū)域高溫腐蝕影響
1000MW負荷下偏置風開度對應的水冷壁區(qū)域壁面氛圍見表4。
表4 1000MW負荷下不同偏置風開度對應的水冷壁區(qū)域壁面氛圍
從表4可以看出,隨著偏置風開度增大,爐內(nèi)CO濃度呈下降趨勢,硫化氫濃度呈上升趨勢,因此,1000MW負荷下,偏置風開度在70%左右時,機組安全性較高。
(1)對于百萬千瓦二次再熱燃煤機組在摻配高硫煤后,在煤中平均硫含量控制低于1%時,控制爐內(nèi)氧量在正常值范圍內(nèi),能有效降低爐內(nèi)的高溫腐蝕的可能。
(2)對于摻燒高硫煤種后,在入爐煤種硫分一定時,適當抬高磨煤機分離器轉(zhuǎn)速,能有效降低爐內(nèi)硫化氫濃度和飛灰含碳量,雖然磨煤機分離器轉(zhuǎn)速提高后,磨煤機耗電量較習慣工況增加468kW·h。但綜合分析,提高磨煤機分離器轉(zhuǎn)速降低煤粉細度后,煤耗降低成本大于磨煤機耗電量成本增加,且對爐內(nèi)高溫腐蝕危害降低,機組運行安全性和總體經(jīng)濟性均有所提高。
(3)在機組燃燒過程中通過偏置風開度的大小能有效控制爐內(nèi)硫化氫的生成。在偏置風40%時,多數(shù)水冷壁壁面氣氛硫化氫濃度較高,且存在均部CO濃度達到40000ppm左右,局部高溫腐蝕可能性增大,但當偏置風開度達到70%左右時,爐內(nèi)大部分測點CO濃度均控制在20000ppm以內(nèi)。
(4)全球首臺百萬千瓦二次再熱燃煤機組塔式鍋爐上成功摻配高硫煤,機組在安全、環(huán)保、經(jīng)濟方面仍很突出,為后期同類機型的運行提供有效的參考。