李金玲 翁惠芳 黃作男
1大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠
2大慶油田設(shè)計(jì)院有限公司
經(jīng)過多年的勘探評價及現(xiàn)場試驗(yàn),杏北油田已建扶余油層產(chǎn)能區(qū)塊4 個,按照油田開發(fā)總體部署,未來將對杏北油田扶余油層進(jìn)行大規(guī)模開發(fā),作為新增產(chǎn)能及產(chǎn)量接替的主力區(qū)塊。
扶余油層滲透率在0.1×10-3~30.4×10-3μm2之間,大多數(shù)分布在1×10-3~6×10-3μm2,平均空氣滲透率4.06×10-3μm2,注入水質(zhì)控制指標(biāo)需達(dá)到“5、1、1”標(biāo)準(zhǔn)[1-5],即含油濃度≤5 mg/L、懸浮物濃度≤1 mg/L、粒徑中值≤1 μm。油田常規(guī)的污水處理僅能達(dá)到“5、5、2”標(biāo)準(zhǔn)[6-7],需進(jìn)行污水精細(xì)處理才能滿足注水水質(zhì)“5、1、1”標(biāo)準(zhǔn)。為此,采用PVC 中空纖維膜超濾技術(shù)處理清水,陶瓷膜超濾技術(shù)處理含聚污水,實(shí)現(xiàn)“5、1、1”水質(zhì)要求。其中1#水質(zhì)精細(xì)處理站(下文簡稱1#水質(zhì)站)和3#扶余精細(xì)注水水質(zhì)站(下文簡稱3#水質(zhì)站)采用PVC 中空纖維膜超濾技術(shù)清水,2#含聚污水精細(xì)處理試驗(yàn)站(下文簡稱2#水質(zhì)站)采用陶瓷膜超濾技術(shù)處理含聚污水,具體情況如表1 所示。
表1 杏北油田超濾技術(shù)應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)Tab.1 Statistics of the application of ultrafiltration technology in Xingbei Oilfield
工藝流程為自來水→緩沖罐→過濾器→PVC 中空纖維膜→凈化水罐(圖1)。
圖1 PVC 中空纖維膜處理工藝流程示意圖Fig.1 Schematic diagram of the process flow of PVC hollow fiber membrane treatment
1#水質(zhì)站2019 年9 月投產(chǎn),截至2021 年10 月平均產(chǎn)水量384 m3/d,基本能夠滿足下游注水站需求。平均處理量563 m3/d,產(chǎn)水率68.2%,產(chǎn)水率不高,主要受到2020 年運(yùn)維影響(圖2)。
圖2 1#水質(zhì)站產(chǎn)水量曲線Fig.2 Water production curve of 1# Water Quality Station
截至2021 年3 月,期間只更換過1 次保安過濾器的濾芯,2020 年底膜前壓力上升至0.3 MPa,過濾器通量明顯下降,產(chǎn)水不足。2021 年4 月8 日更換保安過濾器,并對中空纖維膜進(jìn)行藥洗,產(chǎn)水回復(fù)到正常水平(圖3)。
圖3 1#水質(zhì)站2020 年12 月—2021 年4 月產(chǎn)水量曲線Fig.3 Water production curve of 1# Water Quality Station from December 2020 to April 2021
1#水質(zhì)站投產(chǎn)以來,出水水質(zhì)一直穩(wěn)定達(dá)標(biāo),懸浮物濃度保持在1 mg/L 以下,過濾效果較好。
3#水質(zhì)站2020 年11 月投產(chǎn),截至2021 年10 月平均產(chǎn)水量676 m3/d,基本能夠滿足下游注水站需求。平均處理量753 m3/d,產(chǎn)水率89.8%,產(chǎn)水率較高(圖4)。
圖4 3#水質(zhì)站產(chǎn)水量曲線Fig.4 Water production curve of 3# Water Quality Station
3#水質(zhì)站投產(chǎn)以來,出水水質(zhì)一直穩(wěn)定達(dá)標(biāo),懸浮物濃度保持在1 mg/L 以下,過濾效果較好。
吸取1#水質(zhì)站的教訓(xùn),3#水質(zhì)站從2021 年4 月開始定期對過濾系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)維,保證了高產(chǎn)水率。
PVC 中空纖維膜系統(tǒng)需要1 個月更換1 次保安過濾器濾芯,每2 個月藥洗一次PVC 中空纖維膜,每小時反洗一次PVC 中空纖維膜,1 次2 min。2 座站每年運(yùn)維成本合計(jì)50 萬元。
杏北油田采出液已經(jīng)全面見聚,濃度介于60~686 mg/L 之間,按現(xiàn)有采出水精細(xì)處理技術(shù)條件,沒有成熟的含油含聚污水精細(xì)處理技術(shù)。若采用清水作為水源,需要注入大量的清水,將會影響杏北油田污水產(chǎn)注平衡,污水將無法完全回注,同樣也將增加油田開發(fā)成本。鑒于目前油田無成熟的含聚污水精細(xì)處理技術(shù),結(jié)合杏北油田未來開發(fā)安排,避免污水外排,實(shí)現(xiàn)含油污水全部資源化利用,在2#水質(zhì)站試驗(yàn)應(yīng)用陶瓷膜超濾技術(shù)。設(shè)計(jì)規(guī)模450 m3/d,可將來水含聚濃度≤300 mg/L、指標(biāo)“20、20、5”水質(zhì)處理成“5、1、1”水質(zhì),用于扶余油層注入水,并為下步扶余油層規(guī)模開發(fā)提供技術(shù)支持。
工藝流程為含聚污水→微生物處理→固液分離(高級氧化)→陶瓷膜→凈化水罐(圖5)。
圖5 含聚污水陶瓷膜超濾技術(shù)工藝流程Fig.5 Process flow of ceramic membrane ultrafiltration technology for polymer-containing sewage
2.2.1 微生物預(yù)處理裝置
微生物預(yù)處理裝置具有收油、破乳的功能[8-9]。微生物處理裝置中裝有微生物載體,通過培養(yǎng)破乳菌和石油降解菌,并達(dá)到一定的停留時間,進(jìn)行微生物破乳和降解,實(shí)現(xiàn)破乳降解的目的,再通過刮油機(jī)刮走頂部的浮油。裝置內(nèi)設(shè)置微生物折流板、微納米氣泡發(fā)生裝置、中孔纖維曝氣管、微孔陶瓷曝氣器、彈性組合填料、自動污油回收裝置(圖6)。
圖6 微生物預(yù)處理結(jié)構(gòu)Fig.6 Structure of microbial pretreatment
2.2.2 固液分離裝置
經(jīng)微生物處理的污水進(jìn)入裝置內(nèi)豎片式過濾裝置,對水中多余的懸浮物起到截留過濾作用。豎片式過濾裝置可通過時間繼電器對設(shè)備進(jìn)行吸掃式反洗去除截留的懸浮物(圖7)。
圖7 固液分離裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.7 Schematic diagram of the structure of the solid-liquid separation device
2.2.3 高級氧化裝置
高級氧化裝置的作用是降低污水的黏度,減小對陶瓷膜的污染。從現(xiàn)場應(yīng)用效果來看,由于來水的黏度很低,高級氧化裝置對該站污水沒有起到降低黏度的作用(圖8)。
圖8 高級氧化裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.8 Schematic diagram of the structure of the advancedoxidation device
2.2.4 陶瓷膜過濾裝置
污水通過固液凈水處理后再通過提升泵進(jìn)入緩沖提升罐,接著通過供料泵進(jìn)入超濾膜。陶瓷膜過濾裝置由6組陶瓷膜并聯(lián)組成,其孔徑規(guī)格為50 nm。
陶瓷膜工藝是一種“錯流過濾”形式的流體分離過程:原料液在膜管內(nèi)高速流動,在壓力驅(qū)動下,含小分子組分的澄清滲透液沿與之垂直方向向外透過膜,含大分子組分的混濁濃縮液被膜截留,從而使流體達(dá)到分離、濃縮、純化的目的。經(jīng)過膜過濾后,濃水排放,出水進(jìn)入清水罐(圖9)[10]。
圖9 陶瓷膜過濾裝置示意圖Fig.9 Schematic diagram of ceramic membrane filtration device
2#水質(zhì)站微生物處理單元于2019 年10 月1 日進(jìn)水,篩選了3 株破乳菌、9 株石油降解菌,進(jìn)行菌種培養(yǎng),培養(yǎng)周期1 個月,用于對污水中的油進(jìn)行破乳和降解,達(dá)到除油的效果。10 月30 日完成整套處理工藝安裝并開始正式運(yùn)行。
投產(chǎn)初期,受上游聚杏Ⅱ-1 污水站改造施工影響,來水水質(zhì)超標(biāo),含油、含懸浮物較高,影響了陶瓷膜通量(圖10)。
圖10 通量衰減曲線(現(xiàn)場運(yùn)行與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)對比)Fig.10 Flux decay curve (comparison of field operation and design standards)
現(xiàn)場積極調(diào)整設(shè)備運(yùn)行參數(shù),將“固液分離”反沖洗周期由90 min 調(diào)整為45 min,陶瓷膜排污周期由3 天調(diào)整為2 天,并調(diào)整了陶瓷膜清洗方案,同時加快聚杏Ⅱ-1 污水站沉降罐、過濾罐改造進(jìn)度(表2)。
表2 陶瓷膜清洗方案調(diào)整情況Tab.2 Adjustment of ceramic membrane cleaning plan
2019 年12 月陶瓷膜出水指標(biāo)有較大好轉(zhuǎn),平均含油濃度6.1 mg/L、懸浮物濃度1.3 mg/L。聚杏Ⅱ-1 污水站來水含油量、懸浮物降低,但受設(shè)備老化及前端試驗(yàn)三元來水的影響,水質(zhì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),因此需要進(jìn)一步加強(qiáng)源頭治理,增加3#試驗(yàn)站供水流程,應(yīng)對水質(zhì)波動,保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。增加3#試驗(yàn)站供水流程后,2#水質(zhì)站可根據(jù)水質(zhì)情況調(diào)整來水方向,來水水質(zhì)趨于穩(wěn)定,進(jìn)一步進(jìn)行設(shè)備參數(shù)優(yōu)化,保證設(shè)備運(yùn)行效果。
2.3.1 微生物處理裝置參數(shù)優(yōu)化及效果分析
影響微生物處理裝置運(yùn)行效果的主要參數(shù)有污水停留時間和微生物的存活量,微生物的存活量與曝氣量有直接的關(guān)系,因此對污水的停留時間和曝氣量進(jìn)行了摸索。數(shù)據(jù)顯示,污水停留時間越長,污水中油的去除率越高,6.5 h 后趨于穩(wěn)定,因此把污水停留時間定為不低于6.5 h(圖11)。曝氣量越高,微生物的存活率越高,除油率也越高,氣水比超過12∶1 后,變化趨勢趨于平緩,因此把氣水比設(shè)定為不低于12∶1(圖12)。
圖11 停留時間與含油去除率關(guān)系Fig.11 Relationship between residence time and oil removal rate
圖12 氣水比與除油率、除懸率關(guān)系Fig.12 Relationship among air-water ratio,oil removal rate and suspension removal rate
對微生物裝置進(jìn)出口污水進(jìn)行了含油檢測,數(shù)據(jù)顯示微生物處理裝置平均除油率為27%,達(dá)到了初步除油的效果(表3)。
表3 微生物處理裝置除油效果統(tǒng)計(jì)Tab.3 Statistics of oil removal effect of microbial treatment device
在對各節(jié)點(diǎn)水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),微生物處理裝置對水中含硫有較好的去除效果,除硫率達(dá)到75%以上(表4)。
表4 微生物處理裝置除硫情況Tab.4 Desulfurization situation of microbial treatment unit
2.3.2 固液分離裝置參數(shù)優(yōu)化及效果分析
(1)摸索固液分離裝置反沖洗周期。影響固液分離裝置運(yùn)行效果的主要參數(shù)是反沖洗周期。固液分離裝置在反洗強(qiáng)度為300 L/m2·h,反洗時長5 min 的條件下,反沖洗周期調(diào)整范圍為30~120 min。通過調(diào)整不同的反沖洗周期30、45、60、90、120 min,摸索反沖洗周期與原油、懸浮物去除率的關(guān)系。數(shù)據(jù)表明反沖洗周期與含油量、懸浮物含量有關(guān),關(guān)系如圖13 所示。當(dāng)含油、含懸浮物過高,超過設(shè)計(jì)值的5 倍以上,即使把反沖洗周期調(diào)至最短時間30 min,反沖洗效果仍然不理想。因此應(yīng)注意控制來水水質(zhì),避免對固液分離裝置產(chǎn)生不可逆的污染。
圖13 反沖洗周期與原油、懸浮物含量關(guān)系Fig.13 Relationship among backwash cycle,crude oil and suspended solids content
(2)應(yīng)用效果分析。通過分析固液分離裝置進(jìn)、出水水質(zhì)情況,得出固液分離裝置有較好的除懸效果,平均除懸率為43.6%,同時有一定的除油效果,平均除油率為13.3%(表5)。
表5 固液分離裝置除油除懸效果統(tǒng)計(jì)Tab.5 Statistics of oil and suspension removal effect of solid-liquid separation device
2.3.3 陶瓷膜參數(shù)優(yōu)化及效果分析
(1)制定陶瓷膜清洗方案。由于含油污水成分非常復(fù)雜,既存在Ca2+、Mg2+等金屬陽離子,在膜表面形成水垢層,又存在石油、聚合物、微生物代謝產(chǎn)物等有機(jī)物質(zhì),在膜表面形成凝膠層,必須采用“酸洗+堿洗”的清洗方式對有機(jī)物及無機(jī)物進(jìn)行去除。
接著采用“1%NaOH”漂洗的方式對陶瓷膜進(jìn)行清洗,清洗后陶瓷膜通量由6 m3/h 提高至16 m3/h,經(jīng)過18 h 過濾后下降至5.9 m3/h,前期下降速度較快,后期趨于平穩(wěn),總體降低幅度較大(圖14)。
圖14 “1%NaOH”漂洗后通量衰減曲線Fig.14 Flux decay curve after"1%NaOH" rinse
單純依靠漂洗不能完全去除陶瓷膜上的雜質(zhì),另外還需要“酸洗+堿洗”的方式對陶瓷膜進(jìn)行清洗,才能恢復(fù)陶瓷膜的通量。根據(jù)不同清洗液濃度及溫度,制定了3 組不同的清洗方案,并進(jìn)行清洗效果對比(表6)。
表6 陶瓷膜化學(xué)清洗運(yùn)行參數(shù)Tab.6 Operating parameters of chemical cleaning of ceramic membrane
首先通過調(diào)整增加化學(xué)清洗劑的濃度,陶瓷膜通量可由16 m3/h 上升至18 m3/h,并對采出液的水質(zhì)進(jìn)行了分析,陽離子濃度較低,繼續(xù)在增加化學(xué)清洗劑濃度的基礎(chǔ)上對清洗劑溫度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。調(diào)整清洗劑溫度后,陶瓷膜通量由18 m3/h 上升至20 m3/h,最終得出方案三為最佳清洗方式,清洗后通量能恢復(fù)至20 m3/h。
由于來水的含油濃度和懸浮物濃度均長期超過20 mg/L(圖15),陶瓷膜通量下降增速(圖16),對清洗周期進(jìn)行調(diào)整,堿洗和酸洗周期分別縮短為2 天 和10 天。
圖15 來水水質(zhì)變化曲線Fig.15 Change curves of incoming water quality
圖16 陶瓷膜平均通量變化曲線Fig.16 Average flux change curve of ceramic membrane
(2)摸索陶瓷膜排污周期。陶瓷膜過濾流程是一個循環(huán)流程,來水通過陶瓷膜過濾一部分凈化水,剩下的濃水又回到前端的緩沖罐,與新來的水混合,再次通過陶瓷膜過濾,反復(fù)循環(huán),會導(dǎo)致緩沖罐中的水含油量、懸浮物越來越高,達(dá)到一定程度就需要排凈緩沖罐中的水,也稱作排污,然后重新開始下一個循環(huán)。
根據(jù)水質(zhì)波動對陶瓷膜循環(huán)罐的排污周期進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)來水的含油濃度和懸浮物濃度均在20 mg/L 時,排污周期為1 天可使出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。當(dāng)來水含油濃度在40 mg/L 以內(nèi),懸浮物濃度在60 mg/L 以內(nèi),排污周期縮短為0.5 天時,出水水質(zhì)可達(dá)標(biāo);如果水質(zhì)進(jìn)一步惡化,排污周期相應(yīng)也需要縮短(圖17)。
圖17 排污周期與水質(zhì)關(guān)系Fig.17 Relationship between sewage discharge cycle and water quality
分析陶瓷膜進(jìn)、出水水質(zhì),得出陶瓷膜處理裝置能夠有效去除水中油、懸浮物含量,陶瓷膜平均除油率為77%,除懸率為95%,除油除懸效果顯著,具體情況見表7。
表7 陶瓷膜應(yīng)用效果統(tǒng)計(jì)Tab.7 Statistics of application effect of ceramic membrane
2.3.4 系統(tǒng)整體效果分析
陶瓷膜超濾技術(shù)各段工藝均有較好的除油除懸效果,但受來水水質(zhì)影響,2020 年前4 個月出水水質(zhì)合格率較低,隨著水質(zhì)改善,及時參數(shù)調(diào)整,加強(qiáng)藥洗,合格率顯著上升(圖18)。
圖18 處理后水質(zhì)曲線Fig.18 Water quality curve after treatment
通過調(diào)整來水,加強(qiáng)陶瓷膜藥洗,產(chǎn)水量也隨之上升,2020 年下半年基本能夠滿足注水需求(圖19)。
圖19 陶瓷膜系統(tǒng)產(chǎn)水量及補(bǔ)清水量曲線Fig.19 Curves of water production and make-up water of the ceramic membrane system
陶瓷膜處理系統(tǒng)日常維護(hù)內(nèi)容包括:固液分離裝置反沖洗,45~90 min 反沖洗1 次;陶瓷膜藥洗,1 天1 漂洗,2~3 天1 堿洗,10~15 天1 酸洗;陶瓷膜排污,12~24 h 排污1 次。2#水質(zhì)站運(yùn)維成本50 萬元/a。
將投資按照10 年進(jìn)行均攤計(jì)算不同工藝的噸水成本,在杏北油田的清水和污水水質(zhì)條件下,污水處理工藝的噸水成本明顯高于清水處理工藝,主要是由于陶瓷膜超濾系統(tǒng)產(chǎn)水量低引起污水系統(tǒng)噸水成本高(表8)。
(1)采用PVC 中空纖維膜超濾技術(shù)處理清水的站庫,出水能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo),產(chǎn)水能夠滿足注入需求。
(2)采用陶瓷膜超濾技術(shù)處理含聚污水的站庫,來水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的情況下,出水水質(zhì)能夠達(dá)標(biāo),產(chǎn)水量可以滿足下游需求。
(3)陶瓷膜系統(tǒng)處理效果受來水水質(zhì)影響較大,出水水質(zhì)波動,產(chǎn)水量不穩(wěn)定,生產(chǎn)運(yùn)行仍面臨一些問題。
(4)從經(jīng)濟(jì)角度來看,陶瓷膜污水系統(tǒng)較PVC清水系統(tǒng)噸水成本高。