盧家琦 江輝煌 馬馳 李耀華 吳開健
1.中國鐵道科學研究院研究生部,北京 100081;2.鐵科院(深圳)研究設(shè)計院有限公司,廣東 深圳 518057;3.中交廣州水運工程設(shè)計研究院有限公司,廣州 510221
真空預(yù)壓技術(shù)在沿海地區(qū)軟基處理中有著很大的優(yōu)勢[1-4],具有處理范圍廣、處理成本低、處理深度大等優(yōu)點。傳統(tǒng)的真空預(yù)壓技術(shù)存在一些缺點[5],比如工程實踐中真空度沿程衰減較大,尤其隨著深度增加,中下部軟基處理效果較差,工后承載力低,工后沉降大,往往需二次加固處理,導(dǎo)致工期加長。此外,工程上使用的排水板容易發(fā)生折斷、淤堵、倒齒,造成排水通道失效,導(dǎo)致處理效果較差。隨著科技的進步,增壓式真空預(yù)壓法應(yīng)運而生。楊子江等[6]介紹了增壓式真空預(yù)壓的工作原理,闡述了該處理方法的相關(guān)施工工藝及相應(yīng)的施工材料,提出相應(yīng)的施工控制措施和施工難點,并與傳統(tǒng)方法進行了對比,展現(xiàn)了新方法的優(yōu)點,但是對于其加固機理研究較少。沈宇鵬等[7]通過觀測沉降發(fā)現(xiàn)增壓管的設(shè)置加大預(yù)壓期的沉降主要發(fā)生在增壓管影響范圍內(nèi),認為增壓真空預(yù)壓排水板的間距宜采用1.0 m,但是并沒有研究小于1.0 m的間距,對于排水板布置未給出定量的結(jié)論。Ke等[8]通過研究排水量、沉降試驗后的抗剪強度等指標,發(fā)現(xiàn)加壓時間對加固效果有較大影響,給出了1.5 h的最優(yōu)加壓時間,但對于加壓溫度影響的研究較少。Rila等[9]認為增壓式真空預(yù)壓處理深層軟基時更容易在土體中產(chǎn)生裂縫,增加了深層的滲透性和真空壓力的傳輸效率,但是未定義增壓后真空在深層土體中的傳遞作用。雷華陽等[10-11]通過電鏡掃描試驗和壓汞試驗分析發(fā)現(xiàn),增壓式真空預(yù)壓加固后的土體骨架顆粒形態(tài)更均勻密實,細小孔隙的數(shù)量更多,加固效果優(yōu)于常規(guī)真空預(yù)壓法。
航道疏浚物土質(zhì)差異性較大,特別在吹填尾水流線末端的疏浚沉淀物,黏粒含量高,土體塑性指數(shù)大于25,含水率大于85%,孔隙比大于1.5,導(dǎo)致其承載力低,使用常規(guī)方法處理工期較長,工序較繁瑣,并且難以保證工后效果。因此,采用增壓式真空預(yù)壓處理是很好的選擇。本文結(jié)合一軟基處理項目,詳細介紹增壓式真空預(yù)壓的應(yīng)用,為區(qū)域相關(guān)軟基處理項目提供參考。
項目位于湛江市東海島的北部,場區(qū)北側(cè)臨海域,南側(cè)鄰疏港公路和東海島鐵路,西側(cè)鄰規(guī)劃的石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)預(yù)留發(fā)展用地,東側(cè)為排海通道。場地存在較厚的吹填土(淤泥)層、淤泥(夾砂)和淤泥質(zhì)黏土層,須進行填土及軟基處理。
在勘察揭露深度范圍內(nèi),地基土的構(gòu)成與分布自上而下分別為:①第四系人工填土層。②全新統(tǒng)沖海積和海相沉積層。③下更新統(tǒng)湛江組海陸交互相沉積層。其中,回填料采用航道改擴建工程中含砂量較高(粒徑大于0.075 mm的顆粒含量大于50%)的疏浚物。根據(jù)現(xiàn)場取樣進行室內(nèi)顆分試驗分析,疏浚砂尾水區(qū)的疏浚砂大于0.075 mm的顆粒含量在63.5%。各土層物理性及力學指標見表1。
表1 各土層物理性及力學指標
項目用地區(qū)域地下水有淺層第四系地層中的潛水、承壓水兩種類型。其中,潛水主要賦存于淺層填土和全新統(tǒng)沖海積層中??辈炱陂g測得鉆孔的地下水穩(wěn)定水位埋深為0.3~4.3 m。根據(jù)工程經(jīng)驗,沿海建設(shè)場地在地勢增高后(與周邊地勢持平),最終高水位一般可至地表下0.5~1.0 m。承壓水主要賦存于湛江組地層中,含水層巖性為砂土,富水性豐富。
1)擬建場地淺部分布的吹填土含礫中粗砂、中粗砂夾黏性土在水動力作用下易產(chǎn)生流砂現(xiàn)象,在反復(fù)振動荷載作用下易產(chǎn)生砂土液化現(xiàn)象,在基坑開挖時易產(chǎn)生滲流液化。
2)疏浚砂尾水沉淀區(qū)面積較大,吹填土(砂)中含水率較高,黏粒含量較高,并且部分區(qū)域存在海積淤泥,土質(zhì)軟弱、不均且成分復(fù)雜,使用常規(guī)軟基處理方法工期較長,并且由于土體壓縮性較大,容易導(dǎo)致不均勻沉降等問題。
處理含水率較大的深厚軟基,選擇插板排水固結(jié)堆載預(yù)壓和真空預(yù)壓法較合適,插板排水固結(jié)堆載預(yù)壓相對于真空預(yù)壓法處理時間較長,工序較繁,所需的預(yù)壓資料較多,短時期內(nèi)難以準備齊全。常規(guī)真空預(yù)壓法的排水板濾膜孔徑小,淤泥顆粒被堵塞在濾膜外,容易形成泥餅,會造成抽不動的現(xiàn)象。另外,常規(guī)真空預(yù)壓法采用排水板繞接真空濾管的方式進行聯(lián)結(jié),真空度沿程損失快;抽真空設(shè)備為射流真空泵,需使用的數(shù)量多,能耗大,且不便管理。因此,沉淀區(qū)地基處理采用增壓式真空預(yù)壓法。
增壓式真空預(yù)壓排水固結(jié)方案地基處理的施工順序如下:吹填結(jié)束后場地整平→鋪設(shè)工作砂墊層(1.0 m厚)→打設(shè)黏土密封墻→插板機打設(shè)排水板(間距0.9 m,正方形布置)、插增壓管(間距2.7 m,正方形布置)→布設(shè)濾管及檢測設(shè)備→連通排水板與濾管→鋪設(shè)無紡?fù)凉げ肌佋O(shè)密封膜→布設(shè)真空泵及其他抽真空裝置→土體增壓、抽氣加載→卸載→碾壓整平至交工標高→檢測、驗收。設(shè)計增壓式真空預(yù)壓區(qū)斷面圖如圖1所示。
圖1 增壓式真空預(yù)壓區(qū)情況
主要施工階段技術(shù)要求如下。
1)排水板的選取與插設(shè)。常用的普通排水板濾膜較厚,等效孔徑小,易淤堵,抽真空芯板易倒伏,通水量小。本項目采用新型的整體式排水板,濾膜為防淤堵排水板濾膜,濾布與板芯熱熔結(jié)合,形成連續(xù)框架結(jié)構(gòu),整體性、強度都比普通排水板要強。由于其整體性好,濾布在高壓狀態(tài)下不會折入板芯,其通水量遠大于普通排水板。從原理上分析,新型整體式排水板的井阻小于普通排水板,可獲得更優(yōu)的排水效果。兩種排水板濾膜如圖2所示,排水板相關(guān)參數(shù)見表2。
圖2 排水板濾膜
表2 排水板相關(guān)參數(shù)
排水板施工采用軌道式振動插板機,施工主要步驟為:①插板機移機就位。按規(guī)范進行樁位放標,調(diào)正套管垂直度,對準插放樁位,將塑料排水板插入空心套管中,排水板從插入桿端頭引出、折回,夾上短鋼筋。②插打塑料排水板。使用振動或液壓的方式將套管沉入至設(shè)計標高。③拔出空心套管。在套管提升過程中,塑料排水板板頭受到短鋼筋壓力被留在土中。④切割塑料排水板。套管底提升至砂面以上后,留出塑料排水板埋入砂墊層的長度(25 cm),將塑料排水板割斷。
2)連接增壓管路、埋設(shè)不倒翁集水井(又稱水汽分離集水井,見圖3)。兩相鄰排水板之間需采用手形接頭、真空支管連接,手形接頭接管部分由圓臺組成,圓臺外側(cè)必須有三角倒齒。排水板與手形接頭連接時,應(yīng)將板頭剪平整。排水板板頭應(yīng)插入手形接頭的底部。手形接頭連接完成后,排水板、手形接頭應(yīng)貼近地面。真空支管延加固區(qū)域的短邊方向布置,而真空主管需沿加固區(qū)域的長邊方向布置,主管兩側(cè)的支管長度為50 m。所有接頭及管網(wǎng)連接完成后,用木工槍釘進行再固定。設(shè)計排水板間距為0.9 m,正方形布置。
圖3 水汽分離集水井
在預(yù)壓區(qū)內(nèi),每1 000 m2為一個增壓單元,增壓單元為正方形。增壓管路連接時,預(yù)留有一定的伸縮量防止后期土體變形。不倒翁集水井沿加固區(qū)域的長邊方向均勻分布在真空主管之間,埋設(shè)時坡度不應(yīng)過大,埋設(shè)堆填料使用黏土、可塑性淤泥。不倒翁集水井埋設(shè)完成后,及時進行封口處理。根據(jù)氣平行計算不倒翁集水井容積不小于2.5 m3。
3)密封墻施工。泥漿密封墻的泥漿采用淤泥或粉質(zhì)黏土。攪拌樁封閉墻采取雙排樁,單樁設(shè)計直徑700 mm,縱橫兩樁之間彼此搭接長度為200 mm,間距500 mm,深度需穿過淤泥混砂層,進入黏土層0.5 m。泥漿摻入比要求不小于35%,另摻入5%的膨潤土;泥漿比重要求不小于1.35,淤泥密封墻滲透系數(shù)小于1×10-6cm∕s。攪拌樁施工下攪速度控制為1.2 m∕min,上攪速度0.8 m∕min。要求施工4噴4攪以上,嚴格控制工藝指標,尤其是攪噴速度。樁位定位偏差應(yīng)控制在±70 mm范圍內(nèi),控制樁管下插時的垂直度偏差不大于±5%。密封墻施工工序包括:①制漿。制漿黏土可以選取現(xiàn)場真空預(yù)壓區(qū)域周圍的淤泥,要求淤泥中黏粒(粒徑小于0.005 mm的顆粒)摻入量不低于25%,泥漿制備采用圓筒式攪拌機完成,根據(jù)每罐的拌和量先加入一定量水,按比例摻入膨潤土,然后向攪拌桶內(nèi)添加黏土混合攪拌,根據(jù)泥漿相對密度要求添加水和黏土,泥漿相對密度達到1.3后才能使用。②攪拌噴漿。采用雙攪拌頭深層攪拌機對黏土密封墻攪拌,攪頭為兩個直徑70 cm的快刀,攪拌時形成寬70 cm、長120 cm的8字形,施工雙排密封墻按8字形排列,每根樁批次搭接20 cm,打設(shè)過程中控制套管垂直度偏差不得大于±1.5%。拌和深度要求穿透透水層并進入下部不透水層1.5 m,拌和程序為4次噴漿4次攪拌,施工中嚴格控制噴攪工藝及攪拌速度。
真空度監(jiān)測曲線見圖4??芍菏┕ふ介_始后逐漸抽真空至-85 kPa以上,整個施工階段真空度曲線穩(wěn)定,表明密封效果良好,上述改進措施有效。
圖4 真空度監(jiān)測曲線
4)孔隙水壓力監(jiān)測??紫端畨毫τ嬙? m深度以上區(qū)域每2 m設(shè)置1個測頭;6 m深度以下直至排水板底以下2 m,每3 m埋設(shè)1個測頭。測頭平面位置位于排水板正方形平面布置的幾何形心上。孔隙水壓力計應(yīng)在抽真空開始之前埋設(shè),埋設(shè)后記錄測量初始值。
5)沉降監(jiān)測。真空預(yù)壓處理每分區(qū)均勻布置沉降板,布置間距為50 m×50 m。沉降板在膜上埋放時,需要預(yù)先在膜上鋪一層土工布,然后用砂找平,安放好沉降板后將沉降板和桿用砂包袋圍好。打設(shè)插板引起的地面沉降應(yīng)由前后地面標高測量確定。
6)增壓施工。根據(jù)沉降速率逐漸抽真空至85 kPa(滿載后)以上,連續(xù)抽真空至出水量明顯減少,平均沉降減小至25~40 mm后,開始增壓施工。增壓采用間歇式工作方式。施工時,氣壓控制在0~20 kPa(需根據(jù)場地實際情況調(diào)整),真空度減小至10~20 kPa時停止增壓;之后再次抽真空維持至85 kPa以上、出水量減少時,再次增壓施工。一般24 h增壓施工一次,每次1.5~2.0 h。增壓施工重復(fù)循環(huán)15~20次,最近一周平均沉降降至25 mm以下時,增壓施工結(jié)束。
該項目吹填區(qū)面積為72 090 m2,其中南部區(qū)域面積29 268 m2為吹填尾水流線沉淀區(qū)。相比較其他區(qū)域,沉淀區(qū)具有淤泥層厚、含水率更高、孔隙比大、承載力低、工后沉降大等特點,土質(zhì)極差,因此該區(qū)域采用增壓式真空預(yù)壓處理。在增壓施工過程中,監(jiān)測孔隙水壓力和沉降變化,結(jié)果見圖5。
圖5 監(jiān)測數(shù)據(jù)曲線
由圖5可知:從通電加壓至85 kPa的過程中,3個點的孔隙水壓力逐漸加速降低,沉降速率加快,累計沉降加速增大,說明尾水區(qū)正在加速固結(jié);加壓至達到滿載時,沉降速率達到峰值,這期間累計沉降變化最快;在達到滿載后的增壓階段,孔隙水壓力和沉降速率均因增壓而發(fā)生波動。滿載之后,孔隙水壓力繼續(xù)減小,但曲線逐漸趨于平穩(wěn),說明孔隙水壓力消減速率逐漸減小,尾水區(qū)固結(jié)度越來越高,累計沉降持續(xù)增長,沉降速率也趨于穩(wěn)定;在加壓100 d之后,沉降速率小于1 mm∕d。根據(jù)整個施工階段的監(jiān)測數(shù)據(jù),可將增壓式真空預(yù)壓的固結(jié)分為3個階段:加速固結(jié)階段、穩(wěn)定固結(jié)階段、緩慢固結(jié)階段。
在沉降速率連續(xù)10 d小于1 mm∕d時,使用淺岡法預(yù)測計算尾水區(qū)工后沉降,得到計算結(jié)果顯示其平均工后沉降為471 mm,平均剩余沉降為93 mm,固結(jié)度達到80%。不同區(qū)域地基處理效果見表3??芍?,沉降板布置間距100 m時,最大差異沉降為34 mm。
表3 不同區(qū)域地基處理效果
在真空預(yù)壓區(qū)和非真空預(yù)壓區(qū)各選取2個測點進行靜載試驗,壓板面積1 m2。在最大試驗荷載160 kPa時真空預(yù)壓區(qū)測點1、測點2沉降分別為3.1、2.6 mm,非真空預(yù)壓區(qū)測點1、測點2沉降分別為6.2、4.7 mm。在承載力特征值80 kPa時真空預(yù)壓區(qū)測點1、測點2沉降分別為1.7、1.6 mm,非真空預(yù)壓區(qū)測點1、測點2沉降分別為2.5、2.4 mm。靜載試驗地基的荷載-位移曲線見圖6??芍?,真空預(yù)壓區(qū)在七級荷載下均未發(fā)生破壞,兩區(qū)域的單點承載力特征值均達到80 kPa,滿足設(shè)計要求。
圖6 靜載試驗荷載-位移曲線
增壓式真空預(yù)壓法處理軟基時間可縮短近40 d左右,而且最大差異沉降較小,沉降速率均也要比插板排水固結(jié)堆載預(yù)壓區(qū)穩(wěn)定,而吹填尾水區(qū)含水量比其他區(qū)更高,可見該區(qū)域使用此軟基處理方法效果較好。
1)新型的整體式排水板更改了濾膜,使用連續(xù)梁結(jié)構(gòu),整體性強、板體強度增強,等效孔徑大,加大了通水量,降低了疏浚砂導(dǎo)致排水板淤堵的可能性。采用軌道式振動插板機插排水板使其達到設(shè)計位置,提高了排水板的穩(wěn)定性。
2)泥漿密封墻采取雙排樁,由于砂層較厚,在配比中密封墻加入摻入5%的膨潤土,從而提高了密封性,抽真空過程中,膜下真空度基本保持在85 kPa左右,達到了預(yù)期地基抽真空預(yù)壓的效果。
3)綜合分析真空預(yù)壓區(qū)歷時監(jiān)測曲線,可以將該方法處理的軟基過程分為3個階段即:加速固結(jié)階段、穩(wěn)定固結(jié)階段、緩慢固結(jié)階段。
4)與一般方法相比,增壓式真空預(yù)壓處理軟基時間要縮短40 d左右,處理后的軟基也會更加穩(wěn)定;不同于堆載預(yù)壓需要耗費大量人力多次堆載,增壓式真空預(yù)壓僅需每24 h增壓施工一次即可,大大節(jié)約了人力物力。