呂文達
中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司,西安 710043
隨著地鐵網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,施工環(huán)境變得日益復(fù)雜。隧道等地下工程穿越樁基礎(chǔ)時,為充分利用上部結(jié)構(gòu),不可避免要對既有樁基礎(chǔ)進行托換處理。為研究樁基托換過程中的結(jié)構(gòu)特性,國內(nèi)外學(xué)者開展了大量的試驗研究。文獻[1]分析了不同頂升荷載作用下復(fù)雜超靜定結(jié)構(gòu)的內(nèi)力與位移響應(yīng)。文獻[2-4]通過模型試驗得出,與托換前相比,樁基托換后結(jié)構(gòu)承載能力不降反增。文獻[5]提出了橋梁下方樁基托換過程中樁身合理的外露長度。文獻[6-7]通過計算和監(jiān)測托換后樁基,得出切除部分樁基對安全影響不大,沉降變形較小。文獻[8-9]結(jié)合樁基托換工程經(jīng)驗和現(xiàn)有技術(shù)水平,詳述了盾構(gòu)隧道穿越橋梁時樁基托換的設(shè)計難點和重點。
飽和黃土因其特殊的工程性質(zhì),在隧道開挖時給施工帶來巨大困難,若再進行樁基托換,更增加了工程難度,目前國內(nèi)對飽和黃土區(qū)樁基托換的實踐及研究較少。因此,本文以蘭州地鐵一樁基托換工程為依托,采用模型試驗和數(shù)值計算相結(jié)合的方法,對飽和黃土地區(qū)橋梁樁基托換技術(shù)進行研究。
蘭州地鐵穿越的市政橋梁為1×20 m空心板簡支梁橋,下部橋臺采用樁接蓋梁式橋臺。每個橋臺下設(shè)8根樁,其直徑為1.2 m,樁長17 m。為減小對交通的影響,提出樁基托換方案。既有樁和托換樁的位置關(guān)系見圖1。其中1#—8#樁為既有樁,9#—21#樁為托換樁。3#、4#和8#樁與地鐵隧道干擾,需要被截斷。
圖1 既有樁和托換樁的位置關(guān)系示意
結(jié)合該工程項目樁基-承臺體系的實際尺寸及室內(nèi)試驗條件,制作幾何相似比1∶12的混凝土縮尺模型。各物理量的相似比由相似關(guān)系換算得到,其中彈性模量、密度、泊松比的相似比為1∶1,其余物理量相似比見表1。
表1 各物理量相似比
試驗?zāi)P椭心P筒鄢叽鐬?.00 m(長)×3.00 m(寬)×2.25 m(高)。樁徑取10 cm,既有樁、托換樁的樁長分別為88、120 cm。樁身材料為C30混凝土,采用PVC管成型。
樁頂布置壓力傳感器,在樁內(nèi)主筋中每隔20 cm對稱粘貼應(yīng)變片,樁端埋設(shè)土壓力盒,測試分析托換過程中樁身內(nèi)力變化規(guī)律。加載準則和結(jié)果判定均按照JGJ 106—2014《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》。
模型中土樣主要參數(shù)見表2。
表2 模型中土樣主要參數(shù)
3#、4#和8#樁截斷前后既有樁軸力對比見圖2。
圖2 3#、4#和8#樁截斷前后既有樁軸力對比
由圖2可知:①各樁軸力隨深度增加而逐漸減小,符合摩擦樁受力特征。②3#、4#和8#樁被截斷后處于卸荷狀態(tài),樁頂軸力分別減小14.76、15.43、13.94 kN,累計減小44.13 kN。其余樁軸力增加,1#、2#、5#、6#和7#樁的樁頂軸力分別增加4.18、4.24、4.02、4.39、5.05 kN,累計增加21.88 kN,即有22.25 kN的力由承臺傳遞至托換樁,分配率約為50.4%。
3#、4#和8#樁截斷前后不同深度既有樁軸力對比見圖3??芍孩贅督財嗲?#—8#樁的樁頂軸力分別為
圖3 3#、4#和8#樁截斷前后不同深度既有樁軸力對比
21.47、20.22、19.62、20.70、22.15、21.04、20.15、20.31 kN,截斷后分別為25.65、24.46、4.86、5.27、26.17、25.43、25.20、6.37 kN,托換使得既有樁軸力產(chǎn)生了重分布。②樁截斷后,在任意相同深度處,1#、2#樁的軸力均比5#—7#樁小,這是由于1#、2#樁僅受單側(cè)截斷樁(3#、4#)影響,而5#—7#樁受兩側(cè)截斷樁共同影響。
試驗?zāi)P蛢H得出了樁基托換前后軸力的變化及荷載傳遞規(guī)律,未能完全揭示受力轉(zhuǎn)換機理,故采用MIDAS GTS對樁基托換全過程(基坑開挖、施作托換樁、灌注承臺、截斷部分既有樁)進行仿真分析,數(shù)值模型見圖4。樁基-承臺體系采用實體單元模擬,下覆土層采用三維實體單元模擬,底面和側(cè)面均采用法向約束,地表為自由面。土層參數(shù)見表3。
表3 地層模型計算參數(shù)
圖4 數(shù)值模型
3#、4#和8#樁截斷前后既有樁樁頂軸力的數(shù)值模擬值和模型試驗值對比見圖5。模型試驗值按照相似比換算而來??芍孩賰煞N方法所得結(jié)果整體變化規(guī)律相似,軸力在截斷前最大相差20.68%,截斷后最大相差26.19%。整體來看,數(shù)值模擬結(jié)果偏小,這與模型邊界范圍較大,土層劃分及飽和黃土的土體參數(shù)更詳細有關(guān)。②不論是數(shù)值模擬,還是模型試驗,樁截斷后荷載均重新分配。③從數(shù)值模擬結(jié)果來看,截斷后1#、2#、5#、6#和7#樁軸力共增加3 660 kN,3#、4#和8#樁軸力共減小6 705 kN,即有3 045 kN的軸力由承臺傳遞至托換樁,荷載分配率45.4%,與試驗值比較接近。
圖5 3#、4#和8#樁截斷前后既有樁樁頂軸力對比
3#、4#和8#樁截斷后樁土豎向位移云圖見圖6。其中白色箭頭為土體運動軌跡。可知:3#、4#和8#樁被截斷后,上部荷載逐步轉(zhuǎn)移至其周邊樁和下部土體,而隨著周邊樁的沉降,又會擠壓其鄰近土體,造成截斷樁處土體向上移動,從而支撐了承臺結(jié)構(gòu)。
圖6 3#、4#和8#樁截斷后樁土豎向位移云圖(單位:mm)
樁基托換完成后既有樁豎向位移見表4。可知:各樁平均值為-3.481 mm,各樁與平均值的差值最大為-0.214 mm,最小為-0.052 mm,相差都很小,可見樁基沉降較均勻。這是承臺和下部土體共同支撐的結(jié)果。
表4 樁截斷后豎向位移 mm
1)模型試驗和數(shù)值模擬結(jié)果均顯示,樁基托換后荷載重新分配。3#、4#和8#樁截斷后有50.4%的荷載被傳遞至托換樁,從而減小了剩余既有樁所承擔的荷載。
2)數(shù)值模擬方法可彌補模型試驗的不足,揭示托換體系受力轉(zhuǎn)換機理。3#、4#和8#樁截斷后,上部荷載逐步轉(zhuǎn)移到其周邊樁和下部土體。周邊樁沉降擠壓鄰近土體,致使土體向上移動,給承臺一個上頂力,形成土體和承臺共同支撐體系,從而使得樁基沉降比較均勻。
3)模型試驗和數(shù)值模擬得出的樁基受力和位移的變化規(guī)律基本一致,兩種方法相互驗證、相互補充。其分析結(jié)果均證明本工程樁基托換效果良好。