龔繼軍 魏來(lái) 蔣俊 王軍平 李澤選 侯博
1.中鐵物總運(yùn)維科技有限公司,北京 100036;2.西南交通大學(xué)牽引動(dòng)力國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都 610031;3.中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司,成都 610082;4.中國(guó)中車青島四方車輛研究所有限公司,山東 青島 266031
京港高速鐵路安慶—九江段開(kāi)通運(yùn)營(yíng),標(biāo)志著八縱八橫高速鐵路網(wǎng)京港(臺(tái))通道商丘—深圳段基本貫通。至此,中國(guó)高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程突破4萬(wàn)km。我國(guó)高速軌道交通領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入后高速鐵路時(shí)代。高速鐵路長(zhǎng)期服役過(guò)程中出現(xiàn)的異常振動(dòng)已成為影響運(yùn)營(yíng)品質(zhì)的制約因素,國(guó)內(nèi)外學(xué)者圍繞車體異常振動(dòng)開(kāi)展了深入研究。
Kohama[1]1994年對(duì)日本新干線進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),在空氣作用下尾車會(huì)產(chǎn)生1.5 Hz左右的橫向運(yùn)動(dòng)。俞喆等[2]調(diào)研了出現(xiàn)動(dòng)車組晃車現(xiàn)象線路的鋼軌廓形,結(jié)合動(dòng)力學(xué)仿真對(duì)高速動(dòng)車組晃車現(xiàn)象成因進(jìn)行分析,并提出針對(duì)性打磨措施。龔繼軍等[3]采用仿真結(jié)合理論計(jì)算的方法研究了不同實(shí)測(cè)輪廓匹配時(shí)等效錐度對(duì)蛇行頻率的影響,通過(guò)打磨提高鋼軌軌頭弧度較好地解決了廣深鐵路動(dòng)車組異?;蝿?dòng)的問(wèn)題。池茂儒等[4]采用多體動(dòng)力學(xué)仿真軟件分析了蛇行頻率與車體剛體模態(tài)共振時(shí)車輛發(fā)生一次蛇行的現(xiàn)象。李然[5]通過(guò)計(jì)算實(shí)測(cè)輪軌廓形相互匹配時(shí)等效錐度與輪軌接觸角等參數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,研究了輪軌接觸幾何關(guān)系線性化的方法。
既有研究主要集中在車體橫向振動(dòng)處于1 Hz附近的相關(guān)問(wèn)題[6-12],對(duì)動(dòng)車組車體橫向振動(dòng)出現(xiàn)低于0.8 Hz的低頻振動(dòng)的研究較少。2019年10月初,某型動(dòng)車組運(yùn)行在貴廣高速鐵路時(shí)出現(xiàn)了大面積的晃車現(xiàn)象,運(yùn)行速度180~220 km∕h。本文通過(guò)對(duì)出現(xiàn)異?;蝿?dòng)區(qū)段的線路幾何尺寸、鋼軌廓形、軌面狀態(tài)進(jìn)行全方位調(diào)查,同步使用平穩(wěn)性測(cè)試儀對(duì)晃車嚴(yán)重的車號(hào)進(jìn)行跟蹤測(cè)試,從問(wèn)題調(diào)查、機(jī)理分析、整治效果等方面入手對(duì)該型動(dòng)車組晃車現(xiàn)象進(jìn)行研究,同時(shí)制定相應(yīng)的整治措施。
GB∕T 5599—2019《機(jī)車車輛動(dòng)力學(xué)性能評(píng)定及試驗(yàn)鑒定規(guī)范》規(guī)定,動(dòng)車組車輛平穩(wěn)性指標(biāo)小于2.5為優(yōu);IS02631-1—1985《Evaluation of Human Exposure to Whole-body Vibration—Part 1:General Requirements》規(guī)定,舒適度指數(shù)小于0.315 m∕s2為非常舒適。
2019年10月,使用平穩(wěn)性測(cè)試儀對(duì)2列不同走行里程的該型動(dòng)車組運(yùn)行在相鄰線路的平穩(wěn)性相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了跟蹤測(cè)試。其中,1#車鏇輪后的走行里程為180 000 km(鏇輪末期),2#車鏇輪后的走行里程為5 000 km(鏇輪初期)。該型動(dòng)車組在貴廣高速鐵路上運(yùn)行時(shí),實(shí)測(cè)動(dòng)車組橫向平穩(wěn)性指標(biāo)WH未超過(guò)2.5,橫向舒適度指數(shù)SH未超過(guò)0.315 m∕s2,但人工添乘時(shí)能感受到車體明顯晃動(dòng)。其中,當(dāng)WH≥1.8、SH≥0.120 m∕s2時(shí),能感覺(jué)到車體左右晃動(dòng);WH≥2.0、SH≥0.150 m∕s2時(shí),能明顯感受到車體晃動(dòng)劇烈。2列動(dòng)車組車體橫向平穩(wěn)性和舒適度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1。其中,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量時(shí)間長(zhǎng)度為5 s,即每5 s為一個(gè)分析段,每5 s計(jì)算一次WH和SH,因此統(tǒng)計(jì)的超限數(shù)量為分析段數(shù)量。由表1可知:該型動(dòng)車組在鏇輪初期和鏇輪末期存在不同程度的晃車現(xiàn)象。
表1 2列動(dòng)車組橫向平穩(wěn)性和舒適度統(tǒng)計(jì)結(jié)果
發(fā)生晃車時(shí)車體平穩(wěn)性指標(biāo)均未超過(guò)限值,但是體感嚴(yán)重不適,可見(jiàn)現(xiàn)有的平穩(wěn)性指標(biāo)計(jì)算結(jié)果與體感存在較大差異。因此,本文將橫向平穩(wěn)性指標(biāo)、橫向舒適度指數(shù)作為判定該型動(dòng)車組車體晃動(dòng)的指標(biāo)。
1#動(dòng)車組實(shí)測(cè)橫向振動(dòng)加速度的幅值及時(shí)頻曲線見(jiàn)圖1??梢钥闯觯很囕v橫向振動(dòng)加速度存在較為明顯的主頻(顏色較深區(qū)域),約為0.6 Hz。
圖1 1#動(dòng)車組實(shí)測(cè)車體橫向振動(dòng)加速度時(shí)頻曲線
對(duì)貴廣高速鐵路發(fā)生晃車現(xiàn)象的從江—桂林區(qū)段里程K278—K396的鋼軌廓形進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,每500 m采集1對(duì)測(cè)點(diǎn),共采集236對(duì)(上下行各118對(duì))。實(shí)測(cè)鋼軌廓形與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌廓形對(duì)比見(jiàn)圖2。其中,不同顏色代表不同測(cè)點(diǎn),廓形對(duì)齊方式統(tǒng)一為內(nèi)側(cè)16 mm與軌頂對(duì)齊。由圖2可知:鋼軌打磨前,與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌相比,晃車區(qū)段鋼軌廓形在軌頭橫向0~25 mm區(qū)域負(fù)偏差超過(guò)0.2 mm的占比為0.022%,軌頂關(guān)鍵接觸區(qū)域(-10~10 mm)均未超過(guò)0.2 mm。
圖2 晃車區(qū)段鋼軌廓形與標(biāo)準(zhǔn)60N廓形對(duì)比
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),晃車區(qū)段鋼軌軌面存在軌距角接觸現(xiàn)象,輪軌接觸狀態(tài)欠佳?;诬噮^(qū)段某處鋼軌表面及該位置實(shí)測(cè)鋼軌廓形與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌廓形對(duì)比見(jiàn)圖3。可知:在異常接觸位置,實(shí)測(cè)鋼軌廓形與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌廓形相比,-10~20 mm區(qū)域廓形貼合,內(nèi)側(cè)大于20 mm位置為正偏差,與正常輪對(duì)踏面匹配時(shí)不會(huì)出現(xiàn)等效錐度偏低的情況。
圖3 晃車區(qū)段某處鋼軌表面及廓形對(duì)比
2019年1月和10月,分別對(duì)1#動(dòng)車組車輪踏面進(jìn)行了測(cè)試,并與標(biāo)準(zhǔn)LMA車輪踏面進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)圖4。其中,2019年1月鏇修后運(yùn)營(yíng)里程為10萬(wàn)km,車輪踏面為未發(fā)生晃車現(xiàn)象的實(shí)測(cè)輪對(duì)踏面;2019年10月運(yùn)營(yíng)里程為18萬(wàn)km,車輪踏面為發(fā)生晃車現(xiàn)象后的實(shí)測(cè)輪對(duì)踏面。由圖4可知:發(fā)生晃車的車輪踏面名義滾動(dòng)圓外側(cè)20~50 mm區(qū)域磨耗異常,正常磨耗位置名義滾動(dòng)圓附近磨耗較少。踏面端部磨耗、滾動(dòng)圓附近不磨耗將造成車輪等效錐度、橫向復(fù)原力不斷下降,等效錐度未隨列車運(yùn)行里程增加而增加,導(dǎo)致動(dòng)車組發(fā)生異常晃動(dòng)現(xiàn)象。
圖4 晃車前后車輪踏面與標(biāo)準(zhǔn)LMA車輪踏面廓形對(duì)比
選取2019年10月貴廣高速鐵路成都局、南寧局管內(nèi)異?;诬噮^(qū)段的軌道檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,晃車區(qū)段鋼軌左右軌向不平順功率譜密度計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖5??梢钥闯?,貴廣高速鐵路成都局、南寧局管內(nèi)晃車區(qū)段的軌道不平順均未出現(xiàn)明顯諧波,不會(huì)對(duì)車輛運(yùn)行平穩(wěn)性造成影響。
圖5 軌向不平順功率譜密度
該型動(dòng)車組車輛系統(tǒng)自振頻率和阻尼比見(jiàn)表2。可知:車體下心滾擺頻率為0.602 Hz,與該型動(dòng)車組發(fā)生晃動(dòng)時(shí)振動(dòng)主頻較為一致。轉(zhuǎn)向架蛇行運(yùn)動(dòng)頻率與車體下心滾擺頻率耦合,引發(fā)車體產(chǎn)生共振現(xiàn)象,造成車體發(fā)生一次蛇行,產(chǎn)生異常晃動(dòng)現(xiàn)象。
表2 動(dòng)車組自振頻率及阻尼比
將2019年1月(晃車前)、2019年10月(晃車后)1#動(dòng)車組實(shí)測(cè)車輪踏面與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌進(jìn)行匹配,計(jì)算等效錐度,并與新車輪匹配標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌的等效錐度進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)圖6??芍夯诬嚽埃囕喌刃уF度較高,平均值為0.057,比新車輪匹配標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌的等效錐度(0.031)增大了90%;晃車后,車輪等效錐度較低,平均值為0.021,比新車輪匹配標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌的等效錐度(0.031)減小了30%。過(guò)低的輪軌匹配等效錐度會(huì)使轉(zhuǎn)向架蛇行頻率偏低,繼而導(dǎo)致蛇行頻率與車體彈性模態(tài)耦合在較高速度下發(fā)生,引發(fā)車體產(chǎn)生一次蛇行。因此,車輛在低錐度下一旦發(fā)生一次蛇行失穩(wěn),車體的橫向運(yùn)動(dòng)幅值也會(huì)十分顯著,將嚴(yán)重影響乘坐舒適性。
圖6 晃車前后1#動(dòng)車組車輪踏面匹配標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌的等效錐度
車輪接觸角反映了輪軌接觸界面車輪、鋼軌廓形的弧度以及接觸力的大小,是衡量輪對(duì)橫向復(fù)原力的主要指標(biāo)。輪對(duì)橫向復(fù)原力小可能會(huì)引起車體的低頻振動(dòng)。將2019年1月(晃車前)、2019年10月(晃車后)1#動(dòng)車組實(shí)測(cè)車輪踏面與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌進(jìn)行匹配,計(jì)算了輪軌匹配接觸角差(輪對(duì)橫移為3 mm),結(jié)果見(jiàn)圖7。可知:晃車前,1#動(dòng)車組車輪與標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌廓形匹配時(shí)輪軌接觸角差平均值為1.171 6°,比新車輪匹配標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌的輪軌接觸角差(0.550 0°)增大了113%,未出現(xiàn)正負(fù)波動(dòng)的情況;晃車后,輪軌接觸角差平均值為-0.660 0°,遠(yuǎn)小于新車輪匹配標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌的輪軌接觸角差,且出現(xiàn)了正負(fù)波動(dòng)的情況。輪對(duì)接觸角差大幅減小會(huì)導(dǎo)致輪對(duì)自動(dòng)對(duì)中能力大幅下降,引起動(dòng)車組車體產(chǎn)生低頻晃車現(xiàn)象。
圖7 晃車前后1#動(dòng)車組車輪踏面匹配標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌的接觸角差
研磨子主要用于清掃車輪踏面異物、增加輪軌間的黏著系數(shù)、抑制車輪多邊形磨耗等。該型動(dòng)車組研磨子靜態(tài)貼靠車輪踏面時(shí)與車輪的實(shí)際接觸位置見(jiàn)圖8。車輪踏面研磨子磨耗最大位置即為偏向車輪踏面端部,若該位置磨耗較大,輪軌接觸在該區(qū)域時(shí)等效錐度將會(huì)嚴(yán)重偏小。
圖8 晃車前動(dòng)車組研磨子與車輪實(shí)際接觸位置
2019年12月初,對(duì)出現(xiàn)異?;蝿?dòng)的該型動(dòng)車組1#動(dòng)車組踏面輪對(duì)進(jìn)行了鏇修,同步更換了研磨子,并對(duì)整治效果進(jìn)行跟蹤試驗(yàn)。
整治后,對(duì)1#動(dòng)車組走行40 000 km后的WH、SH進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明,實(shí)測(cè)WH未超過(guò)1.8,SH未超過(guò)0.12 m∕s2,人工添乘時(shí)未再出現(xiàn)車體晃動(dòng)現(xiàn)象,人工添乘體感得到大幅改善。
整治后走行40 000 km工況下,將1#動(dòng)車組實(shí)測(cè)車輪踏面與標(biāo)準(zhǔn)LMA踏面進(jìn)行對(duì)比,并計(jì)算1#動(dòng)車組車輪踏面匹配標(biāo)準(zhǔn)60N鋼軌的等效錐度和接觸角差,結(jié)果見(jiàn)圖9??芍簩?shí)測(cè)車輪踏面的磨耗區(qū)域趨于正常,踏面端部未出現(xiàn)明顯異常磨耗現(xiàn)象;等效錐度未見(jiàn)異常;輪對(duì)接觸角差未再出現(xiàn)正負(fù)交替現(xiàn)象,輪對(duì)踏面對(duì)中能力得到較大提升。
圖9 整治后1#動(dòng)車組走行40 000 km時(shí)車輪狀態(tài)
本文針對(duì)貴廣高速鐵路某型動(dòng)車組服役過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重車體異常晃動(dòng)的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)晃車區(qū)段線路鋼軌廓形、車輪踏面的幾何尺寸進(jìn)行測(cè)量,結(jié)合晃車時(shí)車體橫向振動(dòng)加速度的測(cè)試結(jié)果,研究晃車原因,提出整治措施。主要結(jié)論如下:
1)貴廣高速鐵路上運(yùn)行的該型動(dòng)車組車體晃動(dòng)時(shí)車體存在0.6 Hz的橫向振動(dòng),與車體下心滾擺頻率一致。
2)引起該型動(dòng)車組晃車現(xiàn)象的主要原因是車輪踏面磨耗異常導(dǎo)致輪軌匹配等效錐度及接觸角差偏低。
3)通過(guò)車輪踏面鏇修、更換研磨子,車輪踏面磨耗區(qū)域趨于正常,輪對(duì)接觸角差未出現(xiàn)正負(fù)交替現(xiàn)象,輪對(duì)踏面對(duì)中能力得到較大提升,橫向平穩(wěn)性及舒適度得到極大改善,該型動(dòng)車組車體異?;蝿?dòng)的問(wèn)題得到解決。