劉燦帥 肖 艷 林根仙 宋利君
(蘇州熱工研究院有限公司,江蘇 蘇州 215004)
據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)大部分核電廠使用聯(lián)氨作為二回路除氧劑、pH調(diào)節(jié)劑和蒸汽發(fā)生器(SG)保養(yǎng)液,因此核電廠液態(tài)流出物中聯(lián)氨濃度一直存在偏高的現(xiàn)象。核電廠液態(tài)流出物中聯(lián)氨的主要來源包括調(diào)試期間設(shè)備沖洗水、系統(tǒng)停運期間的保養(yǎng)液和正常運行期間含聯(lián)氨系統(tǒng)的疏排、泄漏,其中SG保養(yǎng)液為聯(lián)氨濃度最高、總量相對集中的一種來源,需要特別關(guān)注。
聯(lián)氨具有生態(tài)毒性,直接排放對環(huán)境具有長期潛在危害。1985年生效的美國新“職業(yè)防護與保健法案”(OSHA)已正式將聯(lián)氨列為有毒物質(zhì),而美國國立職業(yè)安全與衛(wèi)生研究所(NIOSH)已將其劃入懷疑致癌的一類物質(zhì)。歐盟REACH法案,將聯(lián)氨列為有毒物、致癌物,2019年限制職業(yè)接觸濃度0.1mg/kg,2020年開始縮緊到0.01mg/kg。
近年來,國內(nèi)環(huán)保要求日益提高,水十條、海洋環(huán)境保護法和水污染防治法相繼出臺和實施。根據(jù)國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBZ 2.1-2019,國內(nèi)聯(lián)氨職業(yè)接觸限值約0.046mg/kg,接近最新版歐盟標(biāo)準(zhǔn)。雖然,國內(nèi)針對聯(lián)氨排放的管控標(biāo)準(zhǔn)尚未正式出臺,但是環(huán)保部門已通過口頭傳達的方式要求核電廠增加廢水中非放指標(biāo)的測量,其中山東省地方環(huán)保部門已要求海陽核電、石島灣核電進行廢水中的聯(lián)氨管控,控制值要求小于25mg/kg。據(jù)此推測,國家出臺核電聯(lián)氨排放專有條款的可能性越來越大。
國際上針對聯(lián)氨減排技術(shù)的研究主要包括聯(lián)氨處理、減少聯(lián)氨使用和聯(lián)氨替代三個方面。目前,歐洲大部分核電廠已建立了聯(lián)氨處理技術(shù)并實施使用,一般采用雙氧水處理法、曝氣法和催化劑處理法對聯(lián)氨進行處理,效果較好。同時聯(lián)氨替代已經(jīng)成為國際上主要的發(fā)展趨勢,美國、加拿大核電廠已對部分替代產(chǎn)品的可行性進行了研究,并在現(xiàn)場測試使用。
大亞灣核電基地每年聯(lián)氨的平均排放量在20~25kg/機組,遠高于法國同類機組每年排放水平(0.4~1kg/機組),具有聯(lián)氨減排的緊迫性。然而,國內(nèi)缺乏針對核電廠液態(tài)流出物中聯(lián)氨處理的相關(guān)工藝和方法,且在聯(lián)氨替代方面的研究也尚未起步,因此,開展聯(lián)氨減量化研究勢在必行。
聯(lián)氨不易揮發(fā),可以形成還原性的水化學(xué)環(huán)境,但是聯(lián)氨具有致癌性和毒性,因此需要特別關(guān)注其排放問題。核電廠聯(lián)氨流出物的主要來源包括以下幾個方面:聯(lián)氨添加過程中的溢出物或流出物、SG濕保養(yǎng)階段流出物和二回路系統(tǒng)流出物。其中,SG濕保養(yǎng)階段流出物中的聯(lián)氨含量最為集中,因此針對性地提出了處理方案:第一種處理方法是利用SG重啟階段的高溫環(huán)境,促進聯(lián)氨熱分解;第二種處理方案是將SG濕保養(yǎng)液排入專用聯(lián)氨處理系統(tǒng),如常規(guī)島廢液收集系統(tǒng)(SEK)處理。如果無法通過熱分解處理聯(lián)氨,則考慮將聯(lián)氨從SG排出后,進行氧化處理。
聯(lián)氨氧化處理技術(shù)已經(jīng)在法國多家核電廠的常規(guī)島廢液收集系統(tǒng)(SEK)應(yīng)用,其中Flamanville,St Alban,Blayais和Golfech電站安裝了加藥裝置,Paluel電站進行了局部工程改造。目前主要存在兩種氧化處理技術(shù),一種是在添加硫酸銅催化的基礎(chǔ)上,使用空氣鼓泡氧化;另一種是在添加硫酸銅催化的基礎(chǔ)上,使用過氧化氫氧化,該方法已經(jīng)在Fessenheim電站應(yīng)用。下文將針對具體的處理工藝開展詳細介紹。
1.1.1 空氣鼓泡處理工藝
空氣鼓泡處理工藝是利用空氣中的氧氣進行聯(lián)氨處理,并且使用循環(huán)泵保證氧氣和聯(lián)氨的充分混合。另外,可以使用濃度為5mg/kg的硫酸銅作為催化劑,并盡量保證堿性工況。最后,聯(lián)氨儲罐的定期清洗能夠避免聯(lián)氨與其他化學(xué)品的相互作用。
1.1.2 過氧化氫處理工藝
過氧化氫處理工藝已經(jīng)在Fessenheim電站應(yīng)用,同樣可以使用濃度為5mg/kg的硫酸銅作為催化劑。通過輔助回路,將過氧化氫加入聯(lián)氨處理系統(tǒng),具體工藝流程如下:
(1)實施前的準(zhǔn)備工作:在處理前數(shù)小時內(nèi),啟動循環(huán)泵;
(2)工況參數(shù)確認(rèn):分析測量聯(lián)氨儲罐的體積VB(單位m3),以及待處理流出物中聯(lián)氨濃度[N2H4](單位mg/kg);
(3)加藥量確認(rèn):根據(jù)聯(lián)氨和過氧化氫的反應(yīng)方程式(N2H4+2H2O2=N2+4H2O),計算需要加入過氧化氫(質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%,密度1.1g/cm3)的體積(單位L),估算結(jié)果如下:需加入過氧化氫的濃度為2.13[N2H4](單位mg/kg),需加入的過氧化氫的體積為VB×[N2H4]/155(單位L),該工藝未提及過量添加;
(4)流量控制:添加過氧化氫的流量需控制在100~200L/h;
(5)催化反應(yīng):加藥結(jié)束后,分析儲罐中聯(lián)氨濃度,如果聯(lián)氨濃度高于期望值,需要添加濃度為200μg/kg的硫酸銅溶液,催化聯(lián)氨與過氧化氫的反應(yīng);
(6)反應(yīng)終點確認(rèn):最終,當(dāng)聯(lián)氨儲罐中的聯(lián)氨溶度低于1mg/L時,認(rèn)為達到聯(lián)氨處理終點;
(7)反應(yīng)時間:根據(jù)上述方法處理后,可在72h內(nèi)將聯(lián)氨濃度降到1mg/kg以下。
圖1 法國聯(lián)氨處理技術(shù)示意圖
1.1.3 應(yīng)用反饋
在現(xiàn)場工況允許的條件下,聯(lián)氨處理工藝的實施可以滿足更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。例如,在Golfech電站,當(dāng)聯(lián)氨儲罐中的聯(lián)氨濃度高于100μg/kg時,則采取空氣鼓泡和硫酸銅催化氧化的方式處理聯(lián)氨,直至聯(lián)氨濃度低于5μg/kg;當(dāng)聯(lián)氨濃度處于5~100μg/kg時,在不外加添加劑的情況下,在聯(lián)氨儲罐內(nèi)進行持續(xù)混合溶液,直至聯(lián)氨濃度低于5μg/kg。
使用空氣鼓泡處理或者過氧化氫處理,均需在施工過程中盡量避免SG濕保養(yǎng)液和其他液態(tài)流出物的混合存放。針對空氣鼓泡處理,混合存放可能降低處理效率;針對過氧化氫處理,混合存放可能引發(fā)過氧化氫與其他物質(zhì)的反應(yīng),包括有機物和氯化物等。
在過氧化氫處理工藝的現(xiàn)場操作過程中,應(yīng)充分考慮到過氧化氫的強氧化性。現(xiàn)場操作人員需要采取必要的防護措施,包括向工作人員宣貫化學(xué)風(fēng)險,穿戴個人防護裝備,就近安裝清水沖洗裝置等。
圖2 Cattenom電站用于SEK地坑的鼓泡裝置
空氣鼓泡處理還可應(yīng)用于聯(lián)氨進入SEK儲罐之前的部分氧化分解。在大修啟機階段,大量液態(tài)流出物排入SEK,而用于聯(lián)氨處理的時間有限,Cattenom電站的處理方式是在SEK地坑放置空氣鼓泡裝置,提前實施聯(lián)氨的部分氧化分解。
壓水堆二回路水化學(xué)指南于1982年首次發(fā)布,規(guī)定SG濕保養(yǎng)所用聯(lián)氨的最低濃度為75mg/kg,pH值最低為9.8。目前已有多家美國電廠采用上述兩個參數(shù)限值,且行業(yè)經(jīng)驗表明,滿足這些限制條件的SG濕保養(yǎng)效果良好。
由于環(huán)境排放限制,電廠傾向于減少聯(lián)氨用量,但是需要考慮多項因素的影響,包括易受影響的內(nèi)部組件的實際腐蝕裕度,濕保養(yǎng)的持續(xù)時間,污泥中銅的質(zhì)量,保養(yǎng)溶液的pH值,是否應(yīng)用氮氣覆蓋層,保養(yǎng)液中的溶解氧濃度和材料的鈍化程 度等。
1.2.1 提高pH
基于碳鋼表面的腐蝕情況討論如下:研究表明,在9.0~10.0范圍內(nèi),較高的pH值可以抑制腐蝕。如表1所示,當(dāng)pH25℃由9.5升高到9.8時,聯(lián)氨濃度可以從75mg/kg降低至25mg/kg,但是,上述參數(shù)使用的前提條件是使用氮氣覆蓋。
(1)當(dāng)SG處于還原條件時,聯(lián)氨的濃度應(yīng)≥氧濃度的3倍,并且可以<25mg/kg,與此同時,pH應(yīng)保持在正常操作給水水平或更高的水平。如果SG被排空進行維護或檢查,應(yīng)盡快重新填充,以保持pH值≥9.5,聯(lián)氨/氧濃度比≥3,且能夠在重新填充后的7天時間內(nèi),恢復(fù)到滿足表1中的要求的狀態(tài);
表1 濕法保養(yǎng)蒸汽發(fā)生器樣本(93°C)
(2)當(dāng)聯(lián)氨濃度較高,保持在≥75mg/kg時,pH25℃值觸發(fā)“啟動行動”的數(shù)值則可以降低至<9.5,而不是<9.8。聯(lián)氨和氨的匹配關(guān)系可以使用公式計算,如果聯(lián)氨維持在某個值X(25mg/kg<X<75mg/kg)以上,那么pH25°C值觸發(fā)“啟動行動”的數(shù)值則可以設(shè)定為<(9.95-0.006X),但使用該公式的前提條件是氮氣覆蓋層已經(jīng)形成,且管束完全被保護層溶液浸沒。
1.2.2 氮氣覆蓋
保證保養(yǎng)效果的另一種方法是覆蓋惰性氣體。根據(jù)一些實驗室結(jié)果,其它條件相同,在沒有惰性氣體覆蓋的情況下,碳鋼腐蝕速率可以增加60倍。沉積物的存在也可以加速聯(lián)氨的分解,在沒有惰性氣體覆蓋的情況下,沉積物可以導(dǎo)致SG中聯(lián)氨的半衰期低至20h。因此,在使用氮氣覆蓋時,可以相應(yīng)降低聯(lián)氨的使用,然而,不使用氮氣覆蓋時,則應(yīng)慎重考慮聯(lián)氨的減量使用。
1.2.3 降低含銅氧化物含量
控制SG污泥和縫隙中含銅的金屬雜質(zhì)氧化物含量,可以防止這些氧化物在隨后的功率運行期間提高縫隙區(qū)域的電化學(xué)腐蝕電位,避免氧化物引入是降低聯(lián)氨使用的前提條件。
1.2.4 必要的濕保養(yǎng)要素
根據(jù)以上討論內(nèi)容,目前已經(jīng)確定了以下濕保養(yǎng)要素:
(1)提高pH值:將pH值保持在9.5以上可以保證良好的防腐效果,而將pH提高到10.0以上可以進一步抑制腐蝕;
(2)聯(lián)氨:必須保持還原性條件,還需要考慮額外引入的空氣;
(3)雜質(zhì)濃度:保持較低的鈉、氯化物和硫酸鹽濃度,以便滿足啟動時的水質(zhì)要求;
(4)氮氣超壓:在使用氮氣覆蓋時,需要保持氮氣超壓,以保證液相空間中沒有氧氣,并且排出SG蒸汽空間中的氧氣;
(5)保養(yǎng)液充填:為了保護SG傳熱管及其他接觸保養(yǎng)液的部件,應(yīng)保持保養(yǎng)液的充填高度高于管束頂部。
1.2.5 國內(nèi)電廠應(yīng)用情況
國內(nèi)部分電廠已經(jīng)開始降低SG保養(yǎng)階段的聯(lián)氨用量,但該工作需要充分考慮保養(yǎng)要求的聯(lián)氨濃度最低值、聯(lián)氨的日消耗和剩余保養(yǎng)天數(shù),以及盡可能減少聯(lián)氨的環(huán)境排放。因此,推薦聯(lián)氨的目標(biāo)加藥濃度為:N2H4目標(biāo)值=最低值+日消耗量×剩余保養(yǎng)天數(shù)+裕度。
由于聯(lián)氨的危險性,人們對使用碳酰肼等被認(rèn)為危險性小得多的代用除氧劑很感興趣,常用的聯(lián)氨替代產(chǎn)品類型如表2所示。在核設(shè)施允許的范圍內(nèi),可以使用聯(lián)氨替代品,但是任何聯(lián)氨替代品使用后,相應(yīng)的使用濃度和pH值等,必須進行相應(yīng)調(diào)整。例如,碳酰肼的毒性明顯小于聯(lián)氨,從人員操作的角度來看,它更具吸引力,但是碳酰肼分解產(chǎn)生二氧化碳,會影響pH25℃數(shù)值的控制。聯(lián)氨替代產(chǎn)品的副作用嚴(yán)重影響到了聯(lián)氨替代技術(shù)的推廣應(yīng)用,下文將針對近年來核電廠開展的聯(lián)氨替代應(yīng)用及實驗情況展開介紹。
表2 聯(lián)氨替代產(chǎn)品類型及分子式
1.3.1 碳酰肼
20世紀(jì)40年代,聯(lián)氨開始用作除氧劑,目前廣泛應(yīng)用于PWR;20世紀(jì)80年代,碳酰肼開始作為聯(lián)氨替代產(chǎn)品,應(yīng)用于燃煤電廠;20世紀(jì)90年代,碳酰肼開始應(yīng)用于PWR核電機組。
1994~2006年,碳酰肼在Kewaunee電廠(PWR)功率運行階段應(yīng)用,主要作用是二回路除氧和pH控制。碳酰肼在250℃左右,可以在10s內(nèi)發(fā)生95%以上的分解,分解產(chǎn)物為聯(lián)氨和二氧化碳。因此,碳酰肼濃度由給水中要求的聯(lián)氨濃度確定,目的是保證20~30μg/kg的給水聯(lián)氨濃度。碳酰肼對機組的pH、電位、陽電導(dǎo)、給水鐵還原狀態(tài)和其他化學(xué)參數(shù)沒有負面影響,且消除了聯(lián)氨毒性引發(fā)的安全隱患,應(yīng)用效果良好。
1995年,碳酰肼應(yīng)用于Oconee電廠二號機(PWR)功率運行階段,進行為期10周的實驗,對機組的電位、給水鐵還原狀態(tài)沒有顯著影響,應(yīng)用效果良好。
2003~2010年,碳酰肼用作Cook電廠一號機(PWR)功率運行時的聯(lián)氨替代品,2004~2011年,碳酰肼用作Cook電廠二號機(PWR)功率運行時的聯(lián)氨替代品,最終發(fā)現(xiàn)蒸汽陽電導(dǎo)有所升高。
綜上所述,截至1997年,碳酰肼用作聯(lián)氨替代品,已經(jīng)應(yīng)用于約1/3的美國PWR機組SG濕保養(yǎng)階段,含量約100mg/kg,應(yīng)用較為成功。但是,碳酰肼的應(yīng)用仍需考慮低pH的潛在影響,以及碳酰肼對SG排污水中鐵含量的影響。
1.3.2 二乙基羥胺
1980~2015年,二乙基羥胺作為聯(lián)氨替代產(chǎn)品,開始應(yīng)用于CANDU、PWR。Ontario Hydro(安大略水電公司),考慮到蒙乃爾400 SG管材的腐蝕問題,建議將二乙基羥胺(對二苯酚催化)用于CANDU堆濕保養(yǎng)階段,避免碳酰肼的頻繁添加及氨的產(chǎn)生。
1989~1991年,二乙基羥胺用于Pickering電廠三號機(CANDU)的SG濕保養(yǎng),250mg/kg二乙基羥胺+27mg/kg對二苯酚,但未得到環(huán)保部門的排放許可,同時價格也相對昂貴,最終不再嘗試。
1993年,二乙基羥胺用于Comanche Peak電廠二號機(PWR)功率運行階段,目的是減少聯(lián)氨分解產(chǎn)生的氨,避免影響SG排污系統(tǒng)樹脂壽命,升高運行成本;使用二乙基羥胺替代聯(lián)氨后,分解產(chǎn)物(乙基甲基胺、乙酸鹽)含量、陽電導(dǎo)、金屬電位均有所升高,但氨含量下降;1995年,Comanche Peak電廠二號機再次使用二乙基羥胺,電位結(jié)果存在分歧,最終不再使用。
2015年,二乙基羥胺用于比利時Doel電廠二號機(PWR)功率運行階段,pH25℃升高0.2,給水氧和電位均有所升高,熱分解和氧化反應(yīng)產(chǎn)物(乙醛、乙胺、二乙胺、乙酸鹽、甲酸鹽)導(dǎo)致總有機碳升高至10mg/kg,利用輔助蒸汽系統(tǒng)降低總有機碳,引起其他機組污染,最終不再使用。
1.3.3 異丙基羥胺
針對異丙基羥胺等新型聯(lián)氨替代產(chǎn)品,目前主要進行了實驗室研究。1998年,針對SG濕保養(yǎng)階段不同除氧劑的實驗研究已經(jīng)開始,且在不同版本二回路水化學(xué)導(dǎo)則中均有體現(xiàn),主要包括如下研究內(nèi)容:不同除氧劑類型(聯(lián)氨、碳酰肼、二乙基羥胺、抗壞血酸、異丙基羥胺)及濃度的除氧效果研究;預(yù)氧化對在線及離線碳鋼腐蝕速率的影響;pH對碳鋼腐蝕速率的影響等。
根據(jù)調(diào)研結(jié)果,總結(jié)如下:異丙基羥胺可以作為候選聯(lián)氨替代品,25mg/kg為其濃度下限,但仍需進一步研究;預(yù)氧化可以有效地降低碳鋼腐蝕速率;pH對碳鋼腐蝕的影響存在分歧,需進一步 研究。
國外針對聯(lián)氨減量化技術(shù)開展了大量研究工作,并取得了良好的應(yīng)用效果,但是國內(nèi)相關(guān)研究工作還處于起步階段,本文針對聯(lián)氨處理、聯(lián)氨減量和聯(lián)氨替代三個部分開展了調(diào)研工作,得出如下結(jié)論:
(1)聯(lián)氨處理技術(shù)主要使用空氣鼓泡處理和過氧化氫處理兩種工藝,可在72h內(nèi)將聯(lián)氨濃度降到1mg/kg以下;
(2)聯(lián)氨減量技術(shù)需要考慮多項因素的影響,包括易受影響的內(nèi)部組件的實際腐蝕裕度,濕保養(yǎng)的持續(xù)時間,污泥中銅的質(zhì)量,保養(yǎng)溶液的pH值,是否應(yīng)用氮氣覆蓋層,保養(yǎng)液中的溶解氧濃度和材料的鈍化程度等;
(3)聯(lián)氨替代技術(shù)主要選擇毒性低于聯(lián)氨的二回路除氧劑,包括碳酰肼、二乙基羥胺和異丙基羥胺等。其中,碳酰肼應(yīng)用較為成功,但是仍需考慮低pH的潛在影響,以及碳酰肼對SG排污水中鐵含量的影響。