潘俊鋒,閆耀東,馬宏源,鄔 迪,劉少虹
( 1. 中煤科工開采研究院有限公司,北京 100013;2. 中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,陜西 西安 710077;3. 天地科技股份有限公司 開采設(shè)計(jì)事業(yè)部,北京 100013;4. 煤炭科學(xué)研究總院 煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100013 )
隨著我國煤炭資源開采深度和強(qiáng)度不斷加大,沖擊地壓災(zāi)害時(shí)有發(fā)生,其防治工作十分重要[1-5]。由于煤層大直徑鉆孔卸壓防治沖擊地壓的方法具有眾多優(yōu)勢(shì),因此在我國煤礦應(yīng)用十分廣泛,而在同一礦井防沖方法中大直徑卸壓鉆孔工程量占比達(dá)70%以上[6-11]。
國內(nèi)學(xué)者對(duì)大直徑鉆孔卸壓技術(shù)的研究很多,朱斯陶[12]等在新巨龍煤礦的實(shí)際應(yīng)用中為獲取合理的鉆孔卸壓參數(shù),提出采用能量耗散指數(shù)法進(jìn)行計(jì)算;蘭永偉[13]等利用數(shù)值模擬的方法分析了鉆孔孔徑、間距以及煤巖體應(yīng)力對(duì)卸壓效果的影響;史慶穩(wěn)[14]等結(jié)合孟村煤礦的具體條件,論證了最優(yōu)施工參數(shù)下的鉆孔卸壓防沖效果;李金奎[15]等用ADINA模擬了小煤柱應(yīng)力集中區(qū)鉆孔卸壓效果,得出了鉆孔周圍位移與應(yīng)力分布變化規(guī)律;李國宏[16]等提出了卸壓鉆孔技術(shù),并在實(shí)際應(yīng)用中證明了采用此種方法能夠彌補(bǔ)高壓注水和震動(dòng)爆破措施的缺陷;王猛[17]等分析了深部巷道鉆孔卸壓機(jī)理,提出以應(yīng)力轉(zhuǎn)移效果及圍巖變形控制效果作為卸壓效果的直接評(píng)價(jià)指標(biāo),初步將卸壓程度分為非充分卸壓、充分卸壓和過度卸壓3類;馬振乾[18]等研究了鎖腿錨桿與卸壓鉆孔實(shí)施前后U型鋼支架的載荷分布規(guī)律及巷道變形特征;李永和[19]應(yīng)用光彈試驗(yàn)對(duì)圓形與梯形巷道進(jìn)行了大量的孔群卸壓自承圍巖結(jié)構(gòu)體系的模擬試驗(yàn)研究;劉紅崗[20]等研究認(rèn)為合理布置的卸壓孔可以導(dǎo)致巷幫圍巖的結(jié)構(gòu)性預(yù)裂破壞,從而使圍巖高應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移。
以上研究在指導(dǎo)沖擊地壓礦井安全生產(chǎn)方面具有重大意義,但受制于技術(shù)水平的發(fā)展,大直徑鉆孔一次成孔孔徑普遍不超過150 mm,其在卸壓方面仍存在不足:卸壓半徑小、應(yīng)力恢復(fù)快、中硬及以上煤層不塌孔起不到卸壓作用等,致使對(duì)沖擊地壓的高效防控難以實(shí)現(xiàn)。為了實(shí)現(xiàn)誘發(fā)沖擊啟動(dòng)的煤層基礎(chǔ)靜載荷的消除,筆者在煤層大直徑鉆孔卸壓作用機(jī)制研究基礎(chǔ)上,開發(fā)了一次成孔300 mm直徑鉆進(jìn)技術(shù)裝備,并在耿村煤礦開展了一次成孔300 mm直徑鉆孔防沖效能試驗(yàn)研究,試驗(yàn)結(jié)果表明,防沖效果提升顯著。
如圖1所示,煤層巷道開挖后,在巷道兩幫煤體形成側(cè)向應(yīng)力集中,以右?guī)蜑槔?,記自然形成?yīng)力曲線為σg,其峰值為σgmax;記煤層大直徑鉆孔施工后形成的應(yīng)力曲線為σxg,其峰值為σxgmax。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)驗(yàn)證表明,σxgmax<σgmax。
圖1 巷幫大直徑鉆孔卸壓前后應(yīng)力曲線示意Fig. 1 Schematic diagram of stress curves before and after pressure relief of large diameter borehole in roadway side
如圖2所示,沿巷道走向,即工作面推進(jìn)方向可將煤體中應(yīng)力狀態(tài)分為3種情況,自左至右分為3個(gè)區(qū):① 卸壓區(qū):煤層采取了大直徑鉆孔卸壓,由于相鄰鉆孔的疊加效應(yīng),導(dǎo)致鉆孔施工區(qū)域應(yīng)力向煤層深部轉(zhuǎn)移,此處形成卸壓區(qū),最大應(yīng)力為σxgmax;② 原壓區(qū):緊鄰卸壓區(qū),由于沒有采取任何卸壓措施,該區(qū)域應(yīng)力狀態(tài)為巷道開挖后自然形成的應(yīng)力集中曲線,最大應(yīng)力σgmax=σxgmax,這兩個(gè)應(yīng)力峰值處于相等狀態(tài);③ 增壓區(qū):此區(qū)域?yàn)楣ぷ髅婊夭蓴_動(dòng)區(qū)域,由于工作面采空區(qū)頂板懸頂,在工作面煤壁前方形成較高的彎曲彈性能,形成應(yīng)力集中曲線,并且隨著工作面推進(jìn),不斷向前移動(dòng),因此把該曲線記作σy,最大應(yīng)力為σymax。在工作面推進(jìn)過程中,移動(dòng)的增壓區(qū)分別與固定的原壓區(qū)、卸壓區(qū)應(yīng)力疊加。
圖2 工作面推進(jìn)方向煤層卸壓前后應(yīng)力曲線示意Fig. 2 Stress curve of coal seam before and after pressure relief in the advancing direction of working face
如果僅僅關(guān)注最大應(yīng)力值,由于σxgmax<σgmax,因此σxgmax+σymax<σgmax+σymax,因此大直徑鉆孔卸壓區(qū)域起到了降低應(yīng)力疊加強(qiáng)度,從而防治沖擊地壓的目的。
在煤體中打鉆孔后會(huì)在鉆孔圍巖中發(fā)生應(yīng)力重新分布并在巷道圍巖淺部出現(xiàn)塑性破壞區(qū)( 圖3[21]),巷道兩側(cè)切向應(yīng)力增高所導(dǎo)致的支承壓力區(qū)即為沖擊危險(xiǎn)區(qū)域。
圖3 圓形巷道圍巖彈塑性應(yīng)力分布[21]Fig. 3 Elastoplastic stress distribution of surrounding rock of circular roadway[21]
圖3中,P0為煤體的初始應(yīng)力;σθp為鉆孔周圍塑性區(qū)內(nèi)的切向應(yīng)力;σθe為彈性區(qū)內(nèi)切向應(yīng)力;σrp為鉆孔周圍塑性區(qū)內(nèi)的徑向應(yīng)力;σre為鉆孔周圍彈性區(qū)內(nèi)的徑向應(yīng)力。
在平面應(yīng)變條件下,由彈塑性力學(xué)理論分析,巷道圍巖塑性區(qū)半徑Rph的計(jì)算式[14]為
鉆進(jìn)鉆孔后,將在鉆孔孔壁周邊形成彈塑性分區(qū),形成的塑性區(qū)半徑計(jì)算式[14]為
式中,zr為鉆孔半徑;pr為鉆進(jìn)后鉆孔側(cè)向垂直應(yīng)力。
由此可知,沿鉆孔的鉆進(jìn)方向鉆孔周圍塑性區(qū)半徑的變化規(guī)律[14]為
式中,r為該點(diǎn)至巷道圓心的距離。
由式( 3 )可以發(fā)現(xiàn),沿鉆孔的鉆進(jìn)方向鉆孔周圍塑性區(qū)半徑Rpz與鉆孔半徑zr呈正相關(guān),即鉆孔半徑越大,鉆孔周圍塑性區(qū)半徑越大。前文卸壓區(qū)能起到防沖功能的特征主要表現(xiàn)在卸壓鉆孔產(chǎn)生了大量的塑性區(qū),因此,增大鉆孔直徑可以增大塑性區(qū)范圍,從而增強(qiáng)防沖卸壓效果。
由前文可知,煤層鉆孔直徑越大,防沖效果越好,然而受現(xiàn)有設(shè)備能力及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)制約,我國大直徑鉆孔直徑不超過150 mm,對(duì)于陜、蒙等省(自治區(qū) )較硬煤層難以做到及時(shí)卸壓,沖擊地壓隱患極大。為此,筆者課題組在國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃資助下,首創(chuàng)研制一次成孔300 mm煤層大直徑遠(yuǎn)控鉆機(jī)及其配套鉆進(jìn)工藝。要求回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩不小于20 kN·m、一次成孔直徑不小于300 mm、成孔深度不小于80 m、自動(dòng)裝卸鉆桿時(shí)間不超過60 s、井下遙控距離不小于800 m,其目前適用于煤層單軸抗壓強(qiáng)度大于20 MPa,常規(guī)直徑150 mm鉆孔不易塌孔的堅(jiān)硬煤層卸壓。
研發(fā)關(guān)鍵點(diǎn)包括解決同時(shí)滿足20 kN·m鉆機(jī)超大轉(zhuǎn)矩、160 kW大功率與1.4 m履帶車體小寬度、小體積之間的矛盾;同時(shí)滿足鉆機(jī)液壓操縱臺(tái)控制( 近控 )、遙控器無線遙控( 近距離遙控 )與煤礦井下800 m遠(yuǎn)程控制( 遠(yuǎn)距離線控 )3種鉆機(jī)操作方式;每種控制方式均具備緊急停機(jī)按鈕,鉆機(jī)操作安全性高。
針對(duì)以上研究目標(biāo),開發(fā)了ZDY20000LK超大扭矩鉆車,如圖4所示,采用整體式結(jié)構(gòu),由主機(jī)、動(dòng)力泵站、電磁啟動(dòng)器、履帶車體、穩(wěn)固裝置、防爆電控箱等組成。主機(jī)、動(dòng)力泵站、操縱臺(tái)之間通過高壓膠管連接,形成鉆機(jī)液壓系統(tǒng)主要回路,鉆車各部分通過螺栓安裝在履帶車體上,結(jié)構(gòu)緊湊,便于井下搬遷運(yùn)輸。鉆機(jī)行走時(shí)的寬度尺寸在1.4 m以內(nèi),仰俯角可在0°~20°范圍內(nèi)自動(dòng)調(diào)整,滿足全斷面鉆孔施工要求;鉆機(jī)主機(jī)給進(jìn)行程達(dá)到1.4 m,在施工卸壓鉆孔時(shí),可使用長(zhǎng)度為1 m的鉆桿進(jìn)行中間自動(dòng)加桿。
圖4 鉆車結(jié)構(gòu)示意Fig. 4 Structure diagram of drilling rig
上桿裝置由機(jī)械手和推移裝置兩大部分組成,上裝鉆桿時(shí),機(jī)械手處于210°位置,機(jī)械手活動(dòng)抓手張開,吊裝裝置將螺旋鉆桿吊裝在推移裝置上,推移油缸缸桿伸出將鉆桿軸向頂齊,然后抓手油缸缸桿縮回,活動(dòng)抓手抓緊鉆桿逆時(shí)針行走210°至水平位置,夾持器夾緊鉆桿,回轉(zhuǎn)器主動(dòng)鉆桿向鉆進(jìn)方向移動(dòng)至鉆桿母扣連接,插緊U型銷,然后機(jī)械手活動(dòng)抓手松開,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)210°至起始位置,等待下次抓取鉆桿,至此完成一次鉆桿的自動(dòng)上裝,卸桿與上桿順序正好相反。上桿裝置結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 自動(dòng)裝卸鉆桿裝置Fig. 5 Automatic drill pipe loading and unloading device
配合鉆進(jìn)工藝,研發(fā)了大直徑高螺旋鉆桿,螺旋鉆桿在鉆進(jìn)過程中,除傳遞扭矩外,還要刮切、排出鉆孔內(nèi)的巖煤粉,使鉆進(jìn)得以正常進(jìn)行。因此,對(duì)超大直徑螺旋鉆桿的要求是:要有足夠的抗扭強(qiáng)度,插接方便,且連接部分不妨礙巖煤粉的排出。鉆桿螺旋翼片外圓直徑為260 mm,鉆桿芯桿直徑為114 mm,鉆桿有效長(zhǎng)度1 000 mm,通過六方插接,可傳遞正反兩個(gè)方向的轉(zhuǎn)矩,處理塌孔、埋鉆等孔內(nèi)事故( 圖6 )。
圖6 φ 260/114 mm窄葉片插接式螺旋鉆桿Fig. 6 φ 260/114 mm narrow blade plug-in spiral drill pipe
為了實(shí)現(xiàn)一次成孔300 mm大直徑鉆孔,如圖7所示,鉆頭采用3/6翼PDC塔式結(jié)構(gòu),鉆頭一級(jí)直徑為160 mm,布置了3組翼片,主要作用為先導(dǎo)孔的施工;鉆頭二級(jí)直徑為300 mm,布置了6組翼片,在先導(dǎo)孔基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)300 mm直徑鉆孔鉆進(jìn)。
圖7 φ 300 mm PDC3/6翼鉆頭Fig. 7 φ 300 mm PDC3/6 wing bit
為了實(shí)現(xiàn)煤幫大直徑卸壓鉆孔遠(yuǎn)距離控制與施工,提高鉆機(jī)的自動(dòng)化程度與鉆場(chǎng)操作人員的安全性,研制了基于煤礦井下鉆機(jī)800 m遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)( 以下簡(jiǎn)稱控制系統(tǒng) )??刂葡到y(tǒng)是由主控系統(tǒng)、音/視頻系統(tǒng)和遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)3部分構(gòu)成,其中主控系統(tǒng)與音/視頻系統(tǒng)共用一個(gè)遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)。主控系統(tǒng)是由傳感檢測(cè)和運(yùn)動(dòng)控制兩部分組成的閉環(huán)控制系統(tǒng),傳感檢測(cè)單元可以實(shí)現(xiàn)鉆機(jī)位置、位移、壓力、溫度以及液位等狀態(tài)參數(shù)的實(shí)時(shí)檢測(cè),可以為司鉆人員提供實(shí)時(shí)可靠的數(shù)據(jù);運(yùn)動(dòng)控制部分可以通過遙控器實(shí)現(xiàn)鉆機(jī)穩(wěn)固、調(diào)角、行走以及打鉆等執(zhí)行動(dòng)作的控制,同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)打鉆、自動(dòng)上卸桿、點(diǎn)動(dòng)打鉆以及自動(dòng)打鉆等功能,滿足鉆機(jī)在井下多種工況條件下的施工。音/視頻系統(tǒng)提供控制系統(tǒng)圖像和對(duì)講功能,遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)為主控和音視頻系統(tǒng)提供遠(yuǎn)程通信,便于實(shí)現(xiàn)800 m遠(yuǎn)程操作。
鉆機(jī)操作人員坐在變電站硐室一邊觀察計(jì)算機(jī)上的四畫面鉆機(jī)視頻圖像一邊進(jìn)行打鉆作業(yè),如圖8所示。
圖8 鉆機(jī)遠(yuǎn)控操縱臺(tái)Fig. 8 Remote control console of drilling rig
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和使用情況來看,1 000 m遠(yuǎn)程司鉆遙控器與鉆機(jī)通信順暢,無掉線情況;鉆機(jī)工作過程流暢,視頻圖像也運(yùn)行平穩(wěn),無卡頓和閃屏的情況發(fā)生,圖9為鉆機(jī)四畫面的工作照片。
圖9 遠(yuǎn)控操縱臺(tái)四畫面顯示Fig. 9 Four screen display of remote control console
耿村煤礦位于義馬礦區(qū)的中西部,為沖擊地壓礦井。300 mm大直徑卸壓鉆孔試驗(yàn)地點(diǎn)位于耿村煤礦13采區(qū)最南部,膠帶下山與五通道交叉口處,如圖10所示。該區(qū)域煤厚平均16.5 m,傾角平均10°,采深650 m,頂板存在約335 m厚礫巖。由于埋深大、頂板堅(jiān)硬,與F16-1斷層相鄰,沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)結(jié)果為具有強(qiáng)沖擊危險(xiǎn)性。
圖10 大直徑卸壓鉆孔試驗(yàn)地點(diǎn)平面Fig. 10 Plan of large diameter pressure relief drilling test site
3.2.1鉆孔方案
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)位于13采區(qū)膠帶下山與五通道交叉口的東側(cè)煤幫。計(jì)劃在此分兩區(qū)域共實(shí)施鉆孔6個(gè),偏南側(cè)區(qū)域間距0.6 m施工3個(gè),偏北側(cè)區(qū)域間距1.0 m施工3個(gè),其施工設(shè)計(jì)平面如圖11所示。
圖11 卸壓鉆孔及探測(cè)孔布置Fig. 11 Layout of pressure relief drilling and detection holes
試驗(yàn)鉆孔最大孔深81 m,有效總進(jìn)尺207 m,開孔位置為幫部距底板1.5 m處,孔徑300 mm,傾角為0°~-3°,方位角為0°( 正東方向 )、孔間距為0.6~1.0 m。鉆孔采用干式大螺旋排粉的施工方式。
3.2.2效果探測(cè)方案
鉆孔卸壓后周圍煤巖體破裂產(chǎn)生裂隙,當(dāng)電磁波在煤體傳播過程中通過結(jié)構(gòu)面及破裂帶后產(chǎn)生衰減,煤巖體破壞程度越高對(duì)電磁波的吸收系數(shù)越高,進(jìn)而電磁波衰減越顯著。文獻(xiàn)[22]中對(duì)電磁波CT探測(cè)評(píng)價(jià)沖擊危險(xiǎn)性的原則進(jìn)行了總結(jié):在支護(hù)區(qū)內(nèi),巷道圍巖完整性越好,其抵抗沖擊能力越強(qiáng),沖擊危險(xiǎn)性越低;在支護(hù)區(qū)外,深處圍巖完整性越差,表明其卸壓越充分,沖擊危險(xiǎn)性越低。
300 mm大直徑鉆孔卸壓電磁波CT探測(cè)區(qū)域如圖11所示,北側(cè)①號(hào)測(cè)區(qū)卸壓鉆孔間距1.0 m,探測(cè)孔間距8.3 m;南側(cè)②號(hào)測(cè)區(qū)卸壓鉆孔間距0.6 m,探測(cè)孔間距7.1 m。此次探測(cè)為獲取大直徑鉆孔的卸壓效果與其孔徑及孔間距的關(guān)系,在上述試驗(yàn)區(qū)域之外又設(shè)置一組間距1.0 m,孔徑150 mm的卸壓鉆孔作為③號(hào)測(cè)區(qū)與此試驗(yàn)進(jìn)行對(duì)比,其中探測(cè)孔間距為15 m。以上3個(gè)探測(cè)區(qū)域共設(shè)置5個(gè)探測(cè)鉆孔,探測(cè)孔方位角、傾角與各自對(duì)應(yīng)卸壓鉆孔相應(yīng)參數(shù)保持一致,以①號(hào)、②號(hào)測(cè)區(qū)為例,探測(cè)孔具體施工參數(shù)詳見表1。
表1 ①~②號(hào)測(cè)區(qū)探測(cè)孔具體參數(shù)Table 1 Nos. ①~② area probe hole specific parameters
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)于2021年6月16至29日進(jìn)行。由于煤層硬度系數(shù)較大,卸壓鉆孔施工過程中轉(zhuǎn)速控制在80 r/min,給進(jìn)壓力控制在2 MPa以內(nèi),回轉(zhuǎn)壓力為8~14 MPa,平均鉆進(jìn)速度約為10 min/m。
圖12~13分別為煤幫300 mm大直徑鉆孔井下試驗(yàn)和孔徑照片。
圖12 煤幫300 mm大直徑鉆孔井下試驗(yàn)Fig. 12 Coal sidewall 300 mm large diameter downhole test
圖13 鉆孔孔徑照片F(xiàn)ig. 13 Borehole diameter photos
在施工過程中伴隨有聲音較為洪亮的煤炮聲,證明應(yīng)力釋放明顯,同時(shí)在粉末狀鉆屑中夾雜有大顆粒煤塊,局部鉆孔出現(xiàn)塌孔跡象。由于采用大螺旋插接式鉆桿和大直徑鉆頭鉆進(jìn)技術(shù)及裝備,充分發(fā)揮了大螺旋插接式鉆桿的排渣和處理孔內(nèi)事故的能力。圖14為鉆孔內(nèi)排出的大顆粒煤塊。
圖14 鉆孔排出的大顆粒煤塊Fig. 14 Large granular coal discharged from borehole
利用電磁波CT探測(cè)結(jié)果可對(duì)煤幫沖擊危險(xiǎn)性進(jìn)行定量化分級(jí)[23-25]:① 危險(xiǎn)指數(shù)<0.25,無沖擊危險(xiǎn);② 危險(xiǎn)指數(shù)0.25~0.50,弱沖擊危險(xiǎn);③ 危險(xiǎn)指數(shù)0.50~0.75,中等沖擊危險(xiǎn);④ 危險(xiǎn)指數(shù)>0.75,強(qiáng)沖擊危險(xiǎn)。
3.3.1300 mm大直徑鉆孔卸壓效果分析
由300 mm大直徑鉆孔卸壓前的CT探測(cè)結(jié)果( 圖15 )可知,( 1 ) 在煤幫支護(hù)區(qū)內(nèi)( <3 m ),①號(hào)測(cè)區(qū)中有接近5.25 m2的中等沖擊危險(xiǎn)區(qū)域及2.25 m2的強(qiáng)沖擊危險(xiǎn)區(qū)域,其位置在探測(cè)區(qū)域水平方向1.5~4.8 m,豎直方向0~3 m范圍內(nèi);②號(hào)測(cè)區(qū)中有接近1 m2的中等沖擊危險(xiǎn)區(qū)域,其位置在探測(cè)區(qū)域水平方向2.5~3.5 m,豎直方向0.5~2.0 m范圍內(nèi),表明巷道幫部支護(hù)區(qū)3 m范圍內(nèi)圍巖完整性較差,與掘巷完成后巷幫支承壓力轉(zhuǎn)移過程中破碎區(qū)的形成密切相關(guān)。( 2 ) 非支護(hù)區(qū)( >3 m )范圍內(nèi)兩測(cè)區(qū)均存在一定面積的中等沖擊危險(xiǎn)區(qū)域,表明此處圍巖完整性較好,在巷幫應(yīng)力轉(zhuǎn)移過程中形成了應(yīng)力集中區(qū)。( 3 ) ②號(hào)測(cè)區(qū)相對(duì)于①號(hào)測(cè)區(qū)支護(hù)區(qū)外其整體的沖擊危險(xiǎn)性略高,支護(hù)區(qū)內(nèi)其整體的沖擊危險(xiǎn)性稍低,表明兩個(gè)相鄰區(qū)域在卸壓前沖擊危險(xiǎn)性差別不大。
圖15 300 mm鉆孔卸壓前后電磁波CT對(duì)照Fig. 15 Comparison of electromagnetic wave CT before and after pressure relief in 300 mm borehole
由300 mm大直徑鉆孔卸壓后的CT探測(cè)結(jié)果可知,①號(hào)測(cè)區(qū)支護(hù)區(qū)外的3處約2.4 m2的中等沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域減小至約0.5 m2的面積,下降79.2%;②號(hào)測(cè)區(qū)支護(hù)區(qū)外8~12 m范圍內(nèi)4處約5.8 m2的中等沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域減小至約0.8 m2,下降86.2%。在①號(hào)測(cè)區(qū)支護(hù)區(qū)內(nèi)1處中等沖擊危險(xiǎn)區(qū)域及1處高沖擊危險(xiǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)化為弱沖擊危險(xiǎn);在②號(hào)測(cè)區(qū)內(nèi)1處中等沖擊危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為弱沖擊危險(xiǎn)。
由此表明:( 1 ) 支護(hù)區(qū)外圍巖,300 mm大直徑鉆孔的施工能夠快速有效地對(duì)該范圍的煤體進(jìn)行弱化,充分有效地釋放煤體內(nèi)蘊(yùn)藏的彈性能,降低其沖擊危險(xiǎn)性。而針對(duì)支護(hù)區(qū)內(nèi)圍巖,300 mm大直徑鉆孔實(shí)施后立即采取封孔措施,封孔質(zhì)量較好,有效地保護(hù)了巷道支護(hù),加固了圍巖松動(dòng)圈,使得支護(hù)區(qū)內(nèi)圍巖的沖擊危險(xiǎn)性有所降低;( 2 ) 間距0.6 m的300 mm大直徑鉆孔的卸壓效果要優(yōu)于間距1.0 m的卸壓效果,說明縮小鉆孔間距能夠有效提升大直徑鉆孔的卸壓效果。
3.3.2150 mm大直徑鉆孔卸壓效果分析
150 mm大直徑鉆孔卸壓的電磁波CT探測(cè)結(jié)果如圖16所示。150 mm大直徑鉆孔施工前,巷幫圍巖支護(hù)區(qū)3 m范圍內(nèi)有3處中等沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域約5.6 m2,表明巷道圍巖支護(hù)區(qū)內(nèi)圍巖完整性差,在支護(hù)區(qū)外6~15 m范圍內(nèi)無中等沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域,多數(shù)為弱沖擊危險(xiǎn)區(qū)域,及小部分無沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域。150 mm大直徑鉆孔施工后,巷幫圍巖支護(hù)區(qū)3 m范圍內(nèi)仍有2處中等沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域約2.2 m2,150 mm大直徑鉆孔卸壓前后沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域面積下降60.7%;支護(hù)區(qū)范圍內(nèi)外無沖擊傾向性的區(qū)域面積均有所增大,表明實(shí)施150 mm大直徑鉆孔后具有一定弱化煤巖體的效果,但其弱化能力遠(yuǎn)不及300 mm大直徑鉆孔,支護(hù)區(qū)外的煤巖體卸壓前后弱化程度相差相對(duì)較小,故卸壓后仍具有一定的沖擊危險(xiǎn)性。
圖16 150 mm鉆孔卸壓前后電磁波CT對(duì)照Fig. 16 Comparison of electromagnetic wave CT before and after pressure relief in 150 mm borehole
3.3.3300 mm大直徑鉆孔實(shí)施1周后卸壓效果分析
圖17為實(shí)施300 mm大直徑鉆孔卸壓1周后的電磁波CT探測(cè)結(jié)果,與圖15對(duì)比可以得出300 mm大直徑鉆孔卸壓的時(shí)效性特征。從圖17和圖15的對(duì)比可以看出卸壓1周后,①號(hào)、②號(hào)測(cè)區(qū)巷幫圍巖支護(hù)區(qū)外的中等沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域基本消失,此時(shí)在支護(hù)區(qū)外①號(hào)測(cè)區(qū)弱沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域所占面積較卸壓1周前的40.1 m2減小至4.1 m2,下降89.7%;②號(hào)測(cè)區(qū)弱沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域所占面積較卸壓1周前的63.7 m2減小至4.4 m2,下降93.1%;在支護(hù)區(qū)內(nèi)①號(hào)、②號(hào)測(cè)區(qū)的弱沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域面積分別由10.6 m2下降至1.5 m2、11.3 m2下降至1.0 m2,分別 下降85.8%、91.2%。
圖17 300 mm大直徑鉆孔施工1周后卸壓效果電磁波CT探測(cè)結(jié)果Fig. 17 Pressure relief effect of 300 mm large diameter borehole one week after construction electromagnetic wave CT detection results
由此表明:( 1 ) 在探測(cè)范圍非支護(hù)區(qū)當(dāng)實(shí)施300 mm大直徑鉆孔1周后,基本可消除其中的中等沖擊危險(xiǎn)區(qū)域,此時(shí)②號(hào)測(cè)區(qū)間距0.6 m卸壓孔的卸壓效果比①號(hào)測(cè)區(qū)間距1.0 m卸壓效果提高3.4%;( 2 ) 在探測(cè)范圍支護(hù)區(qū)內(nèi)實(shí)施300 mm大直徑鉆孔1周時(shí)間內(nèi)②號(hào)測(cè)區(qū)間距0.6 m卸壓孔的卸壓效果比①號(hào)測(cè)區(qū)間距1.0 m卸壓效果提高5.4%。
綜合上述探測(cè)結(jié)果可知,300 mm大直徑鉆孔實(shí)施后的卸壓效果具有一定時(shí)效性。在探測(cè)范圍支護(hù)區(qū)內(nèi)外,立即實(shí)施300 mm大直徑鉆孔與實(shí)施1周后,①號(hào)、②號(hào)兩測(cè)區(qū)整體的卸壓效果一直增加,同時(shí)孔間距0.6 m的卸壓效率總是更快,體現(xiàn)在兩者在同一卸壓時(shí)間內(nèi),鉆孔間距小的其所能弱化煤巖體的范圍總是更大。這是因?yàn)?00 mm一次成孔大直徑鉆孔的成孔空間較大,當(dāng)鉆孔塌孔后,能夠在煤體內(nèi)產(chǎn)生大量裂隙,更為有效地弱化煤體,進(jìn)而達(dá)到更高的卸壓效果。
( 1 ) 研制了ZDY20000LK型煤幫大直徑鉆孔卸載防沖技術(shù)與自動(dòng)化裝備,試驗(yàn)表明鉆機(jī)具有施工一次成孔300 mm大直徑鉆孔的能力,利用鉆機(jī)扭矩大的特點(diǎn),有效避免了鉆孔事故的發(fā)生;利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)可進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,大幅提高鉆機(jī)施工自動(dòng)化水平,保證了作業(yè)人員安全。
( 2 ) 大直徑鉆孔卸壓防沖效果顯著,通過電磁波CT探測(cè)技術(shù)進(jìn)行效果檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)300 mm大直徑卸壓鉆孔的卸壓效果較好。間距1.0 m的300 mm大直徑鉆孔構(gòu)成的卸壓區(qū)其可弱化的煤巖體比例為79.2%,間距0.6 m的300 mm大直徑鉆孔構(gòu)成的卸壓區(qū)其可弱化的煤巖體比例為86.2%;間距1.0 m的150 mm大直徑鉆孔構(gòu)成的卸壓區(qū)其可弱化的煤巖體比例為60.7%。
( 3 ) 從孔徑角度來看,300 mm大直徑卸壓鉆孔弱化煤巖體的效果比150 mm大直徑卸壓鉆孔弱化煤巖體的效果提高18.5%;從孔間距角度來看,0.6 m的孔間距弱化煤巖體的效果比1.0 m的孔間距弱化煤巖體的效果提高7%,可見提高孔徑能夠更大程度地提高鉆孔卸壓的能力。
( 4 ) 從時(shí)間角度來看,施工300 mm大直徑鉆孔卸壓1周后,巷幫圍巖支護(hù)區(qū)外的中等沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域基本消失,弱沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域所占面積下降89.7%;在支護(hù)區(qū)內(nèi)2個(gè)弱沖擊危險(xiǎn)性區(qū)域面積分別下降85.8%,91.2%??梢?00 mm大直徑卸壓鉆孔實(shí)施1周內(nèi)卸壓效果不斷增強(qiáng)。