張 波
(新疆天智辰業(yè)化工有限公司, 新疆石河子 832000)
新疆天智辰業(yè)化工有限公司(簡稱天智化工)煤氣凈化車間始建于2011年,于2013年8月正式建成投產(chǎn),其中水煤漿技術(shù)采用3臺MBS40*60型棒磨機,配套立式離心式低壓煤漿泵工藝。由于煤種限制和原煤破碎能力受限,棒磨機處理能力不足造成3臺棒磨機全開,沒有備用,增加了生產(chǎn)能耗成本;因此,需要對棒磨機進(jìn)行改造,以提高棒磨機生產(chǎn)能力。
受當(dāng)?shù)孛悍N使用條件限制,水煤漿清華爐制取乙二醇裝置原設(shè)計煤種和實際原煤的可磨性指數(shù)、破碎率存在較大差距。氣化爐原煤質(zhì)量流量為110 t/h,采用的棒磨機尺寸為傳統(tǒng)的Φ4 000 mm×6 000 mm,筒體襯板采用錳鋼材質(zhì),其他設(shè)備參數(shù)見表1。
表1 主要設(shè)備參數(shù)
單臺棒磨機最大處理質(zhì)量流量為48 t/h,若棒磨機2開1備,則無法滿足2臺氣化爐煤漿使用要求。3臺棒磨機全開不備,則存在生產(chǎn)能耗加劇,現(xiàn)場操作維護(hù)勞動強度大,棒磨機維修保養(yǎng)時間不足等困難[1]。
濕式溢流水煤漿棒磨機的主要研磨元件是鋼棒。原煤、水、添加劑在一定比例下連續(xù)穩(wěn)定地進(jìn)入棒磨機入料段,通過主電機驅(qū)動筒體做旋轉(zhuǎn)運動[2],筒體內(nèi)部安裝帶有波峰和波谷的襯板隨之同步旋轉(zhuǎn)。襯板內(nèi)部的鋼棒被旋轉(zhuǎn)的襯板帶到一定高度后拋下,在鋼棒上升和掉落過程中將鋼棒與鋼棒、鋼棒與襯板之間的原煤擠碎,形成一定粒度分布的煤顆粒后,在水和添加劑的作用下制得合格的煤漿[3],源源不斷的進(jìn)料和固定的筒體體積,依據(jù)物料平衡超過溢流口高度的煤漿自流至出料槽,經(jīng)立式離心式低壓煤漿泵加壓后送往下游工段。
影響棒磨機原煤處理能力的因素主要有3個方面:(1)原煤的可磨性指數(shù)、破碎率、粒徑;(2)襯板波峰與波谷的高度差、襯板的數(shù)量;(3)鋼棒加入量和棒磨機體積。
原煤可磨性指數(shù)越大表明其越易被磨碎,單位時間內(nèi)被磨成的細(xì)顆粒數(shù)量增加,棒磨機的處理能力增大。天智化工采用四輥破碎機,原煤夾帶一定的雜物造成運行中輥子自動退讓和齒板磨損加劇,破碎機維修率高,粒徑為10 mm以下的原煤破碎率低于70%,棒磨機處理能力降低。破碎率越高,原煤堆密度越小,相同質(zhì)量的原煤在棒磨機筒體內(nèi)占據(jù)的體積越小,棒磨機的單位時間原煤處理能力越大。
襯板是鋼棒提升高度的關(guān)鍵因素。襯板中的波峰在旋轉(zhuǎn)過程中為鋼棒提升提供足夠的摩擦力,襯板波峰高度越大,鋼棒提升高度越高,鋼棒下落時對原煤的沖擊力越大,處理能力越高。
與其他公司28排襯板棒磨機對比,天智化工采用的棒磨機襯板排數(shù)為24,存在缺陷。增加襯板數(shù)量,則筒體內(nèi)波峰與波谷的數(shù)量增加,棒磨機鋼棒提升高度增加,原煤處理能力增加。
在一定條件下,鋼棒的加入量與棒磨機的處理能力成正比,但鋼棒加入到一定數(shù)量后占據(jù)了大量的棒磨機筒體體積,造成原煤在筒體內(nèi)停留時間不足,煤漿粒度分布不合格。因此,在生產(chǎn)中需要謹(jǐn)慎控制鋼棒的加入量。
棒磨機的尺寸決定了棒磨機內(nèi)部的體積,棒磨機尺寸越大,內(nèi)部有效體積越大,原煤停留時間增加,原煤與鋼棒、襯板接觸面積增加,研磨成煤漿的能力增加。
通過以上原因分析和在現(xiàn)有條件無法更改的前提下,改變棒磨機筒體襯板結(jié)構(gòu)形式,改變筒體襯板波峰與波谷的尺寸,加大波峰與波谷的高度差。重新采購和更換筒體襯板是解決生產(chǎn)煤漿需求和提高棒磨機原煤處理能力的有效技術(shù)措施[4]。
改造前后襯板照片見圖1。
通過棒磨機筒體襯板結(jié)構(gòu)形式改造和更換,在原煤煤種、破碎率、粒徑分布不變的情況下,棒磨機處理質(zhì)量流量從48 t/h提高到55 t/h,可滿足2臺氣化爐連續(xù)運行時,棒磨機2臺供料的平衡生產(chǎn)能力,在節(jié)約能耗、電耗的同時,降低操作強度,為棒磨機檢、查維修和保養(yǎng)提供足夠的時間。
通過對生產(chǎn)運行裝置中棒磨機處理能力不足造成產(chǎn)能、產(chǎn)量無法達(dá)標(biāo)的原因進(jìn)行分析,從棒磨機的工作原理、原煤制煤漿的影響因素、棒磨機處理能力的影響因素、棒磨機本體結(jié)構(gòu)方面分析,依據(jù)現(xiàn)有的實際條件和設(shè)備,提出襯板波峰與波谷尺寸改造更換的技術(shù)方案。經(jīng)過采購、實施和投運效果對比,解決了單臺磨機處理能力不足造成裝置不能滿負(fù)荷運行的瓶頸。