劉成林 任 楊 孫 林 劉偉新 徐 斌
(1.中海石油(中國(guó))有限公司深圳分公司 2.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司 3.卡爾加里大學(xué)土木工程系 4. OGI地質(zhì)力學(xué)公司)
受海上平臺(tái)空間面積、作業(yè)費(fèi)用和水源等條件限制,目前適應(yīng)性較廣的酸化技術(shù)是中國(guó)海上油田最主要的增產(chǎn)措施,年施工規(guī)模約600井次,取得了顯著的增產(chǎn)效果。但隨著海上油田勘探開(kāi)發(fā)的不斷深入,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了一批特低滲(5~10 mD)、低滲(10~50 mD)[1]砂巖儲(chǔ)層,例如南海東部油田古近系儲(chǔ)層探明儲(chǔ)量超過(guò)5×107m3,其中特低滲、低滲砂巖儲(chǔ)層儲(chǔ)量占到。這些儲(chǔ)層進(jìn)行酸化施工時(shí)通常表現(xiàn)為泵注壓力高、排量低、施工壓力擴(kuò)散緩慢[2],同時(shí)酸化作業(yè)后增產(chǎn)幅度有限。特別是在特低滲砂巖儲(chǔ)層,上述特征更加明顯,常規(guī)酸化施工遇到較大技術(shù)瓶頸。
目前國(guó)內(nèi)研究特低滲、低滲儲(chǔ)層酸化主要集中在長(zhǎng)慶、延長(zhǎng)、吐哈、新疆和塔里木等油田,長(zhǎng)慶環(huán)江油田延長(zhǎng)組平均滲透率0.43 mD[3],采用多元緩速螯合酸,酸化后降壓4.2 MPa,吸水指數(shù)增加2倍;長(zhǎng)慶姬源油田長(zhǎng)4+5油藏[4]平均滲透率0.83 mD,23井次油井酸化,日增油大于5 t;長(zhǎng)慶姬塬油田長(zhǎng)8超低滲油藏[5-6]滲透率0.1~2.3 mD,采用復(fù)合酸和緩速酸等體系,39井次水井酸化,有效率88.2%,平均降壓2.1 MPa,單井日增注13 m3;中原文東油田東13特低滲油藏[7],滲透率小于5 mD,采用無(wú)機(jī)酸、氟化物、有機(jī)酸及有機(jī)酸鹽復(fù)合的緩速酸,應(yīng)用16口井,100%有效,累計(jì)增注54 726 m3,累計(jì)增油1 395.4 t。上述情況表明,酸化在此類(lèi)儲(chǔ)層條件下可行,采用復(fù)合、緩速的酸液體系是技術(shù)共識(shí)。
但海上油田低滲砂巖儲(chǔ)層開(kāi)發(fā)方式與陸地大不相同,其具有儲(chǔ)層跨度大、多層合采以及產(chǎn)量需求高等特點(diǎn),因此酸化增產(chǎn)效果的需求也有別于陸地。以南海東部43口油井酸化效果統(tǒng)計(jì),累計(jì)增產(chǎn)達(dá)83.25×104m3,單井增產(chǎn)倍比為2.5,平均單井增油達(dá)1.936×104m3,遠(yuǎn)高于陸地油田。但目前海上油田在特低滲儲(chǔ)層實(shí)施酸化施工基本以失敗告終。針對(duì)以上問(wèn)題,筆者結(jié)合海上油田特低滲儲(chǔ)層情況進(jìn)行低效原因分析,找出影響因素,并從酸液體系和酸化工藝兩方面進(jìn)行改進(jìn),最后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),從而提高海上油田特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化效果。
目前,海上油田特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化時(shí)具有以下3個(gè)典型特征。
(1)施工時(shí),泵注壓力高、排量低,酸液難以擠注[8-9]。表1為海上油田特低滲、低滲砂巖儲(chǔ)層典型井酸化數(shù)據(jù)。隨著滲透率的降低,海上特低滲砂巖儲(chǔ)層典型井酸化泵注壓力達(dá)15.2~25.0 MPa,泵注排量普遍僅為0.2~0.5 m3/min;而海上油田常規(guī)低~高滲儲(chǔ)層酸化泵注壓力一般小于12 MPa,注入排量可達(dá)0.5~1.5 m3/min。
(2)施工后,壓力擴(kuò)散緩慢,難以得到明顯降壓增注曲線(xiàn)。海上油田常規(guī)低~高滲儲(chǔ)層酸化通常有5~11 MPa的壓降效果,酸化作業(yè)曲線(xiàn)比較明顯;而特低滲砂巖儲(chǔ)層通常壓力下降小,并隨著頂替液的注入,壓力上漲快,遲遲無(wú)法有效降壓。例如表1所示的A10S1井和24H2井等多井酸化以后,壓力持續(xù)上漲。
表1 海上油田特低滲、低滲砂巖儲(chǔ)層典型井酸化數(shù)據(jù)Table 1 Acidizing data of typical wells in ultra-low permeability and low permeability sandstone reservoirs of offshore oilfield
(3)增產(chǎn)幅度有限。海上油田特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化一般效果較差,難以達(dá)到常規(guī)酸化增產(chǎn)效果。
首先對(duì)酸化機(jī)理進(jìn)行分析。徑向滲流達(dá)西公式為[10]:
(1)
式中:Q為注入排量,cm3/s;K為儲(chǔ)層平均滲透率,mD;h為儲(chǔ)層厚度,m;Δp為井下注入壓差,MPa;μ為注入流體黏度,mPa·s;re為供給邊緣半徑,m;rw為井眼半徑,m;S為表皮系數(shù),無(wú)因次。
假設(shè)表皮系數(shù)S全部來(lái)源于儲(chǔ)層污染,酸化后降為0。由于海上油田酸化泵注排量一般只有0.1~1.5 m3/min,管柱摩阻遠(yuǎn)小于注入壓力,所以忽略管柱摩阻的影響;并采用海上油田?215.9 mm井眼、供給邊緣半徑為100 m的參數(shù),由式(1)可以得到:
(2)
式中:Qa為酸后注入排量,cm3/s;Q0為酸前注入排量,cm3/s;Ka為酸后儲(chǔ)層平均滲透率,mD;K0為酸前儲(chǔ)層平均滲透率,mD;pa為酸后注入壓差,MPa;p0為酸前注入壓差,MPa。
將式(2)整理可得:
(3)
式中:η為增產(chǎn)倍比,無(wú)因次;Ja為酸后注入能力,cm3/(s·MPa);J0為酸前注入能力,cm3/(s·MPa)。
增產(chǎn)倍比η與酸后滲透率增大倍數(shù)Ka/K0、表皮系數(shù)S均成正比關(guān)系。由于滲透率越高的儲(chǔ)層,越易產(chǎn)生鉆完修過(guò)程的液體侵入污染,其表皮系數(shù)一般較高;而滲透率越低的儲(chǔ)層,越不容易發(fā)生污染,其表皮系數(shù)一般較低。
此外,滲透率越低的儲(chǔ)層,酸后滲透率增大倍數(shù)Ka/K0一般越低。例如采用F1井(井深3 230 m,孔隙度13.49%)、F2井(井深3 726 m,孔隙度10.44%)和F3井(井深3 729 m,孔隙度9.61%)3塊天然巖心(分別為高滲、低滲、特低滲儲(chǔ)層),先正向水驅(qū),待穩(wěn)定之后,再反向驅(qū)酸1 h,關(guān)停2 h后,再正向水驅(qū)。試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 體系動(dòng)態(tài)驅(qū)替評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果Table 2 Results of system dynamic displacement evaluation test
因此,特低滲砂巖儲(chǔ)層更多依靠酸后滲透率增大倍數(shù)來(lái)提高增產(chǎn)倍比,但通常增產(chǎn)倍比隨酸化儲(chǔ)層滲透率的降低而降低。例如F3井巖心酸前滲透率為8.7 mD,酸后滲透率增大倍數(shù)僅為0.3,若表皮系數(shù)為0~1,增產(chǎn)倍比則為1.2~1.6。而對(duì)于滲透率越高的儲(chǔ)層,酸后滲透率增大倍數(shù)和表皮系數(shù)相應(yīng)增加,由于酸化的增產(chǎn)倍比相應(yīng)更大。例如F1井巖心酸前滲透率為149.0 mD,酸后滲透率增大倍數(shù)僅為1.2,若表皮系數(shù)為4~10,增產(chǎn)倍比可達(dá)3.2~7.4。
污染井平均滲透率計(jì)算公式為[10]:
(4)
式中:K1為污染帶滲透率,mD;rs為污染半徑,m;K2為未污染帶滲透率,mD。
考慮酸化后情況,可以得到:
(5)
式中:Ka1為酸化后污染帶滲透率,mD;Ka2為酸化后未污染帶滲透率,mD。
對(duì)于特低滲砂巖儲(chǔ)層油井,污染半徑足夠小,為此可以假設(shè)rs=rw,那么將式(5)整理化簡(jiǎn)之后可得:
(6)
由式(6)可知,特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化后平均滲透率的增大Ka/K0,主要由未污染帶滲透率的增大Ka2/K2決定。
而對(duì)于低~高滲儲(chǔ)層,污染半徑假設(shè)取2 m,同時(shí)假定儲(chǔ)層為均質(zhì)儲(chǔ)層,酸化后可使2 m內(nèi)滲透率恢復(fù)至原值,且有Ka1=Ka2=K2,因此,公式(5)整理后可得:
(7)
由式(7)可知,低~高滲儲(chǔ)層酸化后平均滲透率的增大Ka/K0,主要由污染帶滲透率K2/K1的增大決定。
由此可見(jiàn),低~高滲儲(chǔ)層更多是由于傷害導(dǎo)致近井筒滲透率下降,污染因素是主因,而酸化主要是解除近井筒表皮傷害,并且增產(chǎn)倍比比特低滲砂巖儲(chǔ)層大。而特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化主要依靠酸溶蝕增加滲透率,物性因素是主因,但目前特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化半徑有限,且酸后滲透率增加幅度相對(duì)低~高滲儲(chǔ)層更低。
根據(jù)表1和式(6),特低滲砂巖儲(chǔ)層需要在供給邊緣半徑范圍內(nèi)提高平均滲透率2倍以上,才能發(fā)揮較為理想的增產(chǎn)效果。因此,強(qiáng)化酸液溶蝕效果和增強(qiáng)酸化受效半徑是進(jìn)一步提高特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化效果的方法。
針對(duì)特低滲~低滲砂巖儲(chǔ)層酸化,國(guó)內(nèi)技術(shù)人員相繼研發(fā)了微乳酸、復(fù)合酸、活性酸、緩速酸、HV 酸和硝酸系列[11-15]等酸液體系。這些體系主要從改善潤(rùn)濕性、單體系自身緩速、雙體系再生緩速及增強(qiáng)溶蝕等方面來(lái)提高酸化效果。
同時(shí)由于砂巖成分相對(duì)固定,一般由石英、長(zhǎng)石、黏土和碳酸鹽巖等礦物組成;酸液根據(jù)砂巖各種礦物組成,主要溶蝕長(zhǎng)石、黏土和碳酸鹽巖;而對(duì)石英溶蝕率相對(duì)偏低,其可溶物含量決定了酸液溶蝕率的大小。
砂巖酸化中,成本低且具有強(qiáng)溶蝕效果的是以鹽酸、氫氟酸復(fù)配的土酸體系,所以采用該基礎(chǔ)配方。此外,為了發(fā)揮體系的緩速性,在其中添加一定量氟硼酸。按鹽酸6%、9%和12%,氟硼酸4%、6%和8%,氫氟酸1%、2%和3%質(zhì)量分?jǐn)?shù)進(jìn)行組合復(fù)配,采用正交法并選用F4井(3 963~3 978 m)、F5井(3 421~3 433 m)和F8井(3 725~3 735 m)3口特低滲探井巖屑進(jìn)行酸化溶蝕試驗(yàn),結(jié)果如圖1、圖2和表3所示。
圖1 試驗(yàn)用特低滲儲(chǔ)層巖屑Fig.1 Cuttings of ultra-low permeability reservoir for test
圖2 酸、巖混合后溶蝕反應(yīng)Fig.2 Corrosion reaction after mixing of acid and rock
通過(guò)巖屑靜態(tài)溶蝕試驗(yàn),優(yōu)選鹽酸、氟硼酸和氫氟酸3種酸液合適的配方與溶蝕率最大的藥劑配方組作為合適的酸化配方。由表3可知,3口特低滲探井巖屑溶蝕率最大分別44.42%、26.03%和30.05%,其藥劑配方均為12%HCl+4%HBF4+3%HF主體酸配方,數(shù)據(jù)具有平行一致性,因此選用該主體酸配方,從而進(jìn)一步發(fā)揮酸溶效果。
表3 F4、F5和F8井巖屑酸化溶蝕試驗(yàn)結(jié)果 %Table 3 Results of acidizing corrosion tests of cuttings from Wells F4,F5 and F8 %
常規(guī)酸化半徑極其有限,通常為1~2 m,難以達(dá)到供給邊緣半徑的規(guī)模,因此,需要具有改造力度的工藝措施,增強(qiáng)酸化效果。縱觀國(guó)內(nèi)外相關(guān)增產(chǎn)措施技術(shù),僅巖石力學(xué)擴(kuò)容和水力壓裂具備此規(guī)模條件。
巖石擴(kuò)容[16-19]是一項(xiàng)低成本的儲(chǔ)層改造新技術(shù),它是通過(guò)控制地面泵注壓力,使井底壓力介于儲(chǔ)層巖石最小主應(yīng)力和地層破裂壓力之間,并通過(guò)不斷的壓力脈沖(按高壓、停泵的交替順序),使巖石發(fā)生塑性疲勞變形,從而使巖石產(chǎn)生垂向高滲透率和孔隙度的擴(kuò)容帶。該項(xiàng)技術(shù)改造力度可達(dá)十幾米到上百米,不需要加入支撐劑,可不使用壓裂液等化學(xué)藥劑,該技術(shù)在海上平臺(tái)空間受限、作業(yè)成本偏高的中國(guó)海上油田具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
酸化工藝的技術(shù)思路是通過(guò)巖石擴(kuò)容技術(shù)進(jìn)一步提高酸化改造半徑,再通過(guò)酸液溶蝕擴(kuò)縫,從而增強(qiáng)特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化效果,提高特低滲油田開(kāi)發(fā)效益。
巖石擴(kuò)容的施工需要通過(guò)數(shù)模和物模結(jié)合以獲得參考數(shù)據(jù)。根據(jù)前期的巖石力學(xué)試驗(yàn),計(jì)算最小主應(yīng)力及破裂壓力值,擴(kuò)容壓力介于兩值之間。以A2S1井為例,根據(jù)該井以往巖石力學(xué)參數(shù),最小主應(yīng)力梯度為0.015 MPa/m,地層破裂壓力梯度為0.019 MPa/m,再考慮對(duì)應(yīng)深度的液柱壓力和管柱摩阻,因此合適的巖石擴(kuò)容壓力應(yīng)在16~31 MPa之間。此外,模擬需要擴(kuò)容的液量和合適的時(shí)間,該參數(shù)下孔隙壓力波及至一定范圍,隨后增長(zhǎng)緩慢,同時(shí)儲(chǔ)層巖石的體積應(yīng)變大于0.5%的區(qū)域即為擴(kuò)容帶。研究表明,在該數(shù)值情況下,巖石孔隙度和滲透率將有明顯改善。
A2S1井?dāng)U容壓力模擬結(jié)果如表4所示。
表4 A2S1井?dāng)U容壓力模擬結(jié)果Table 4 Results of flash pressure simulation of Well A2S1
采用耦合巖石力學(xué)有限元模型模擬了擴(kuò)容區(qū)的發(fā)展過(guò)程。數(shù)值模擬采用儲(chǔ)層或類(lèi)似儲(chǔ)層巖石力學(xué)參數(shù)和地應(yīng)力參數(shù),并考慮了非線(xiàn)性巖石力學(xué)本構(gòu)關(guān)系模型和滲透率模型,擴(kuò)容需要的輸入?yún)?shù)及其物理意義如下。
(1)非線(xiàn)性彈性模量,數(shù)據(jù)來(lái)源于通過(guò)巖石力學(xué)三軸試驗(yàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,物理意義為預(yù)測(cè)砂巖的彈性剛度隨著有效地應(yīng)力的變化而變化。
(2)考慮擴(kuò)容的巖石力學(xué)彈塑性本構(gòu)關(guān)系,數(shù)據(jù)來(lái)源于通過(guò)巖石力學(xué)三軸試驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線(xiàn)標(biāo)定,物理意義為預(yù)測(cè)擴(kuò)容區(qū)的擴(kuò)展和擴(kuò)容區(qū)內(nèi)孔隙度的變化。
(3)儲(chǔ)層孔隙度,數(shù)據(jù)來(lái)源于地質(zhì)報(bào)告或者地質(zhì)模型,物理意義為地層的基礎(chǔ)輸入。
(4)非線(xiàn)性滲透率變化,數(shù)據(jù)來(lái)源于通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)標(biāo)定,物理意義為預(yù)測(cè)擴(kuò)容區(qū)內(nèi)的滲透率變化和擴(kuò)展。
通過(guò)擴(kuò)容模擬,可預(yù)測(cè)井周擴(kuò)容區(qū)和應(yīng)力分布情況,以及合適的擴(kuò)容帶范圍,以便確定擴(kuò)容參數(shù),如合適的擴(kuò)容時(shí)間和擴(kuò)容液量。
A2S1井為F油田一口典型海上油田特低滲砂巖儲(chǔ)層,其物性參數(shù)如表5所示。
表5 A2S1井物性參數(shù)情況Table 5 Physical parameters of Well A2S1
該井儲(chǔ)層深度3256.2~3433.0 m,分別開(kāi)發(fā)EP1、EP2和EP3共3層,儲(chǔ)層跨度達(dá)176.8m,合計(jì)射孔55.5 m,滲透率2.2~21.6 mD,平均滲透率8.0 mD。
該井產(chǎn)量低,3層合采日產(chǎn)液量為67.4 m3,具有海上低滲砂巖儲(chǔ)層大段合采典型的生產(chǎn)特點(diǎn)。由于該井物性較差,液量偏低,所以計(jì)劃進(jìn)行酸化增產(chǎn)。
A2S1井先進(jìn)行了常規(guī)籠統(tǒng)酸化,效果較差,因此進(jìn)行巖石擴(kuò)容酸化作業(yè)。該井具有特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化的典型特征,酸化時(shí)泵注壓力最高達(dá)26.3 MPa。前置液進(jìn)入地層后,泵注壓力由24.5 MPa降至23.0 MPa;主體酸進(jìn)入地層后,泵注壓力由25.5 MPa降至24.0 MPa,酸化有明顯的壓降效果。但特低滲砂巖儲(chǔ)層近井筒壓力擴(kuò)散慢,停泵后進(jìn)行壓降測(cè)試,20 min后壓力才有效降落,證明物性不好。本次酸化增產(chǎn)倍比不到1.1。
巖石擴(kuò)容時(shí),先擠入140 m3生產(chǎn)水,再擠入酸液58 m3,最后擠入頂替液及擴(kuò)容生產(chǎn)水54 m3。
擴(kuò)容階段施工曲線(xiàn)如圖3所示。施工時(shí),以最高31 MPa的高壓,0.5 m3/min的排量反復(fù)沖擊儲(chǔ)層,多達(dá)20余周期,共擠入140 m3生產(chǎn)水。擴(kuò)容模擬軟件顯示該層的擴(kuò)容孔隙度增量為0.8%,擴(kuò)容半徑為11.5 m。
圖3 A2S1井?dāng)U容階段施工曲線(xiàn)Fig.3 Operation curve of Well A2S1 in dilation stage
A2S1井酸化擴(kuò)容階段施工曲線(xiàn)如圖4所示。施工時(shí)排量穩(wěn)定在0.15~0.20 m3/min,泵注壓力從20.69 MPa下降至8.97 MPa并穩(wěn)定,呈現(xiàn)明顯的降壓效果;與試擠注測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比,固井泵試擠注在19.31 MPa壓力下排量為0.159 m3/min,最后階段鉆井泵擠注在8.97 MPa壓力下排量為0.15 m3/min,地層吸液能力明顯增強(qiáng)。
圖4 A2S1井酸化擴(kuò)容階段施工曲線(xiàn)Fig.4 Operation curve of Well A2S1 in acidizing dilation stage
根據(jù)式(3),EP2、EP3層增產(chǎn)倍比為2.03,同時(shí)酸化后地層平均滲透率也提高為原儲(chǔ)層的2.03倍左右。對(duì)比常規(guī)籠統(tǒng)酸化,酸化效果較為顯著。該井施工后穩(wěn)定產(chǎn)液達(dá)125 m3/d,增產(chǎn)結(jié)果和模擬結(jié)果基本一致。
(1)特低滲砂巖儲(chǔ)層具有泵注壓力高、泵注排量低、壓力擴(kuò)散慢的作業(yè)特征,常規(guī)酸化作業(yè)效果較差,低效主因是物性因素,而非低滲~高滲的污染因素。
(2)強(qiáng)化酸液溶蝕效果和增強(qiáng)酸化受效半徑是進(jìn)一步提高特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化效果的方法。采用以鹽酸、氟硼酸和氫氟酸為主的低成本酸液,并用正交法優(yōu)選合適酸液及其質(zhì)量分?jǐn)?shù),優(yōu)選出12%HCl+4%HBF4+ 3%HF主體酸配方組成。
(3)采用的巖石擴(kuò)容新工藝的改造力度可達(dá)十幾米到上百米,再通過(guò)酸液溶蝕擴(kuò)縫,從而增強(qiáng)特低滲砂巖儲(chǔ)層酸化效果。
(4)中國(guó)海上油田在一口特低滲油井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),常規(guī)酸化時(shí)泵注壓力高達(dá)26.3 MPa,酸化后僅有1.7 MPa壓降,壓力擴(kuò)散達(dá)20 min。而采用巖石擴(kuò)容酸化工藝,泵注壓力從20.69 MPa下降至8.97 MPa,增產(chǎn)倍比為2.03,效果顯著。