王承坤
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300450)
該油田生產(chǎn)水系統(tǒng)主要處理各級分離器分離出來的含油污水,主要處理工藝采用“斜板除油器+加氣浮選器+核桃殼過濾器”。該油田加氣浮選器采用某公司DNF-330型溶氣式氣浮設(shè)備,2017年安裝調(diào)試完成并投入使用。設(shè)計處理量7200 m3/d,目前實際處理污水量為4200 m3/d。該氣浮要求入口污水含油在300 mg/kg以下,處理后水質(zhì)含油達到50 mg/kg以下。
圖1 某油田溶氣浮選機設(shè)備流程圖
該裝置通過高壓回流溶氣水減壓產(chǎn)生大量的微氣泡,使其與含油污水中的浮油、懸浮物等接觸上浮并分離。由氣浮溶氣泵給溶氣釋放頭供水,從浮選器罐底抽吸部分生產(chǎn)水增壓后作為循環(huán)水,循環(huán)水與氮氣混合后經(jīng)溶氣泵加壓后,經(jīng)氣液混合罐和溶氣釋放頭,把小氣泡均勻地分布到整個浮選室內(nèi),設(shè)備流程圖如圖1所示。油粒和懸浮物會立即吸附到微氣泡表面并隨之上浮,在液面上形成浮油層,置于上部的浮油層從頂部刮渣區(qū)排出,內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖2所示,被處理后的污水進入下一級核桃殼過濾器。
圖2 某油田溶氣浮選機內(nèi)部構(gòu)造圖
通過分析對比2017 年某月加氣浮選器出口水質(zhì)化驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)加氣浮選器出口含油在60~80 mg/kg波動,遠達不到設(shè)計指標(biāo),打開上部的人孔蓋觀察,發(fā)現(xiàn)氣浮內(nèi)部液位波動較大,溶氣釋放頭曝氣量少,上部明顯有浮油和浮渣的存在。
通過深入探究,查閱相關(guān)文獻[1-2],經(jīng)多次試驗論證,分析造成加氣浮選器處理效果不佳的原因如下:
(1)由于段塞流的存在,氣浮進液量波動較大,而氣浮輸送泵的3寸回流調(diào)節(jié)閥通過量小,不能及時補償液位波動,造成含油污水在氣浮內(nèi)處理時間不均,處理效果差。
(2)溶氣裝置設(shè)計溶氣量和回流比不合理,開蓋觀察發(fā)現(xiàn)曝氣效果差,產(chǎn)生氣泡量少,影響除油效果。
(3)浮選劑處理效果不好或加藥濃度不夠。
(4)頂部刮渣機與底部刮泥機啟動頻次與每次啟動時間設(shè)計不合理,導(dǎo)致內(nèi)部浮油和廢渣集聚不能及時排出,容易越過內(nèi)部結(jié)構(gòu)堰板隨出口水一同進入下一級設(shè)備。
為減少氣浮緩沖罐液位調(diào)節(jié)波動,實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)并減少人工干預(yù)工作量,提高流程穩(wěn)定性,故在氣浮泵出口新增一組液位調(diào)節(jié)閥(見圖3所示),新增液位調(diào)節(jié)閥選擇氣浮緩沖罐液位信號做調(diào)節(jié)信號,將原有3寸液位回流調(diào)節(jié)閥改為壓力調(diào)節(jié)閥,根據(jù)根據(jù)泵出口壓力信號實現(xiàn)開關(guān)功能,如此構(gòu)成離心泵出口標(biāo)準(zhǔn)的液位-壓力雙閥控制流程,合理控制泵出口排量、壓力實現(xiàn)氣浮液位自動調(diào)節(jié)。
圖3 渤海某油田氣浮泵出口改造示意圖
對于氣浮溶氣量、回流比、加藥濃度三個參數(shù)在探索最佳的結(jié)果時,如按全面式實驗對3個參數(shù)做4個梯度的實驗需要做64組實驗,耗費大量的時間、成本、人力等,因此本文采用文獻[3-4]中提到的正交實驗法, 用此方法,則只需做16次實驗即可篩選出最佳組合。
現(xiàn)舉例說明本文正交試驗方案的制訂。
表1 因素水平表
欲考查氣浮溶氣量、回流比、加藥濃度三個因素對出口含油量的影響。每個因素設(shè)4個位級,即3因素4位級。藥劑期望節(jié)省掉,故設(shè)置了0位級。試驗內(nèi)容如表1所示。
查適用的正交表,得表 L16(45),將試驗內(nèi)容列入表中,即成出口含油量的試驗方案。根據(jù)方案,括號中“4”,表示每個因素取4個位級,指數(shù)“5”,表示該表有5列,最多可安排5個因素,因此,該表可作3因素4位級試驗之用,需做16次試驗,結(jié)果見表2所示,兩個空列作為對比因素之間有無不可忽略的交互作用。
表2 正交實驗結(jié)果
從試驗結(jié)果直觀看出,實驗9出口含油最低,即因素位級A3B1C3,但方案中各因素位級都有4次試驗,為比較各因素位級之間哪個出口含油最低,需進行每個因素中各位級實驗結(jié)果之和Ki(i=1,2,3,4)。
例如溫度10%回流比試時,4次試驗出口含油之和48+41+51+60=200,20%時49+40+60+53=202,30%時為179,40%時為188。再分別除4,得k1=50,k2=50.5,k3=44.75,k4=47,填入回流比項下,分別表示溫度在10%,20%,30%和40%時的平均出口含油量。溶氣量、加藥濃度同樣計算后填入表2中。從表2可見,三個因素平均出口含油量最低是A3B2C1組合,即回流比30%,溶氣量25 LPM,加藥濃度0 mg/kg,藥劑可以省去。
極差R=max(ki)-min(ki)分別計算后填入極差項中,極差越大,表示該列因素數(shù)值對實驗結(jié)果影響越大。由表看出溶氣量、加藥濃度對指標(biāo)影響最大,回流量次之,各因素之間的交互作用可以忽略。
用因素的水平作橫坐標(biāo)平均出口含油量作縱坐標(biāo),繪出因素與效果的關(guān)系圖,如圖4所示,從趨勢圖上可以看出,各趨勢的拐點均出現(xiàn)在線段的中間位置,因此,各因素都沒有必要再提高(或降低)位級進行實驗。
圖4 因素-效果趨勢圖
本例通過分析得出的最優(yōu)A3B2C1組合,并不在正交16組實驗中,必須進行效果驗證,按A3B2C1參數(shù)組合運行一周,測試氣浮出口含油值,其平均值34 mg/kg,達到設(shè)備設(shè)計值50 mg/kg以下,證明正交實驗所得結(jié)果,確實是一個優(yōu)化組合。
浮選機收油裝置在頂部刮渣與底部刮泥時間上不合理,原PLC程序設(shè)定每隔2 h刮泥機與刮渣機運行5 min,隨后底部排泥閥A、B、C依次開10 s,收油時間短,間隔時間長,導(dǎo)致頂部浮油與底部壓渣積累嚴(yán)重,容易越過內(nèi)部堰板從出水口排出導(dǎo)致出水指標(biāo)不穩(wěn)定。
現(xiàn)場經(jīng)過摸索發(fā)現(xiàn),刮渣機和刮泥機運行20 min后停20 min,隨后底部排泥閥A、B、C依次開25 s后關(guān)閉,以此設(shè)定的刮渣與刮泥程序經(jīng)過一段時間運行,開蓋檢查發(fā)現(xiàn)頂部浮油明顯減少,排除了從出水口跑出污染下級設(shè)備的可能。
通過對比本次優(yōu)化改造前后30天的氣浮出口含油量柱狀圖,如圖5、圖6所示,氣浮出口含油量由改造前的60~80 mg/kg降為改造后的30~40 mg/kg左右,達到了降低氣浮出口含油量改善氣浮處理效果的目的。
圖5 優(yōu)化前氣浮出口含油量
圖6 優(yōu)化后氣浮出口含油量
本次加氣浮選器的優(yōu)化改造在渤海某油田是成功的,通過對氣浮增加調(diào)節(jié)閥組的改造,對溶氣量、回流比及藥劑濃度的優(yōu)選及對氣浮刮渣排泥程序的優(yōu)化,找到了氣浮運行的最佳工況,降低了氣浮出口含油的水平,減輕了下游處理壓力,改善了油田污水處理效果。