郝登峰,齊治虎*,張曉昂,秦紅濤,劉二偉
(1.河南豫中地質(zhì)勘查工程有限公司,河南鄭州 450016;2.河南省能源鉆井工程技術(shù)研究中心,河南鄭州 450016;3.河南省自然資源科技創(chuàng)新中心(非常規(guī)天然氣開發(fā)研究),河南 鄭州 450016)
海陸過(guò)渡相作為頁(yè)巖氣富成藏的重要沉積環(huán)境,在我國(guó)南方地區(qū)分布廣泛。由于沉積環(huán)境的影響,海陸過(guò)渡相泥頁(yè)巖展布較為局限,橫向連續(xù)性差,單層厚度較薄,累計(jì)厚度大,縱向上與煤層、砂巖層疊置頻繁,特殊的沉積環(huán)境及較高粘土含量給鉆井施工造成了困難。鹿邑凹陷位于南華北盆地中北部,是典型的海陸過(guò)渡相地層,主體屬于周口坳陷構(gòu)造單元,探區(qū)面積2216.58 km2,估算上古生界太原組、山西組頁(yè)巖氣總資源量約7384億m3,具有較大的頁(yè)巖氣資源勘探前景[1-3]。鹿頁(yè)1井是部署在鹿邑凹陷邱集斷裂帶的一口頁(yè)巖氣調(diào)查井,目的是查明地層層序,探索上古生界頁(yè)巖發(fā)育特征及含氣性,同時(shí)兼顧探索致密砂巖氣和煤層含氣性。本文以鹿頁(yè)1井鉆井工程為剖析對(duì)象,針對(duì)鉆探施工中出現(xiàn)的坍塌、掉塊、取心等技術(shù)難點(diǎn),從鉆探設(shè)備、鉆井液、鉆具組合等角度,提出相對(duì)應(yīng)的技術(shù)措施,總結(jié)了一套適合于該地區(qū)經(jīng)濟(jì)高效的鉆探施工技術(shù)和工藝,以期為南華北盆地頁(yè)巖氣勘探開發(fā)提供技術(shù)支撐。
鹿邑凹陷是一個(gè)以古近系沉積為主體、多套地層疊合的斷陷凹陷,結(jié)構(gòu)總體表現(xiàn)為南斷北超。上古生界太原組-山西組屬于海陸過(guò)渡相煤系地層,泥頁(yè)巖比較發(fā)育,受區(qū)域構(gòu)造南北向和東西向主應(yīng)力場(chǎng)控制,凹陷內(nèi)部斷裂發(fā)育,不同期地發(fā)育了NW和NE兩個(gè)方向主要斷裂,二者交叉復(fù)合、多期改造,形成了現(xiàn)今較為復(fù)雜的斷裂體系(見(jiàn)圖1)。NW和NE向斷層具有控制凹陷沉積的性質(zhì),鹿邑凹陷的斷裂主要以喜山期形成的正斷層為主,共有一級(jí)斷裂3條,二級(jí)斷裂4條[4-6]。
圖1 鹿頁(yè)1井構(gòu)造位置Fig.1 Structural location map of Well Luye-1
根據(jù)鄰井及地震資料,鹿邑凹陷自下而上發(fā)育了寒武系、奧陶系、石炭系、二疊系、三疊系和新生界地層,缺失上三疊統(tǒng)及侏羅、白堊系地層。
設(shè)計(jì)目的層為山西組、太原組,全井設(shè)計(jì)取心200 m。該井鉆遇地層見(jiàn)表1。
表1 鉆遇地層Table 1 Drilling strata lithology
該井設(shè)計(jì)井深3260 m,為目前河南省內(nèi)施工最深的頁(yè)巖氣勘探井,井位地處多級(jí)斷裂帶中,可參考資料較少,地層傾角大,構(gòu)造復(fù)雜,巖心破碎,地層穩(wěn)定性差。地層側(cè)向壓力大,巖石易向井眼內(nèi)部產(chǎn)生位移而發(fā)生坍塌。
粘土礦物含量越多,發(fā)生地層坍塌的可能性越大,必須采取合理的護(hù)壁措施來(lái)提高鉆井施工的安全性[7-9]。該井山西組中上部及上石盒子組地層含泥巖層段較多,厚度變化大。泥巖成分以高嶺石、蒙脫石為主,巖心呈塊狀,遇水易水化膨脹,抗壓強(qiáng)度降低,造成井壁不穩(wěn)定。
煤層段由于煤體結(jié)構(gòu)松軟,抗壓強(qiáng)度低,在施工中易發(fā)生坍塌現(xiàn)象。奧陶系石灰?guī)r地層裂隙及巖溶較為發(fā)育。一旦鉆遇漏失地層,易發(fā)生失返性漏失,致使上部地層失穩(wěn)。
該井鉆遇新生界弱固結(jié)砂巖、泥巖、砂礫巖等,古生界泥巖、粉砂巖、砂巖、煤層、石灰?guī)r等。巖性變化大,軟硬互層頻現(xiàn),鉆頭適應(yīng)性較差,鉆進(jìn)效率較低[10-11]。同時(shí),由于巖層局部發(fā)育研磨性較強(qiáng)的角礫巖、硅質(zhì)巖等,嚴(yán)重影響入井鉆頭的使用壽命,導(dǎo)致頻繁起下鉆,鉆進(jìn)效率低下。
根據(jù)該~井的實(shí)際情況,采用石油ZJ-40型鉆機(jī)進(jìn)行施工,主要配置為:ZJ-40型鉆機(jī),JJ225/43-K型井架,3NB-1300A型鉆井泵,配PZ12V190型柴油 機(jī)2臺(tái),Y450-6型630 kW發(fā)電 機(jī) 組2臺(tái),2FZ35-35型雙閘板防噴器,五級(jí)泥漿固控系統(tǒng)。圖2為施工現(xiàn)場(chǎng)。動(dòng)力采用國(guó)家電網(wǎng)供電系統(tǒng)供電。
圖2 施工現(xiàn)場(chǎng)Fig.2 Drilling site
鹿頁(yè)1井采用三開井身結(jié)構(gòu):一開以?444.5 mm鉆頭鉆穿上部松軟、易塌、易漏地層,鉆至穩(wěn)定巖層后(井深0.00~400.00 m,鉆厚400.00 m),下入?339.7 mm套管,水泥固井上返至地面;二開以? 311.15 mm鉆頭鉆至三疊系巖性強(qiáng)固結(jié)地層(井深400.00~2350.00 m,鉆厚1950.00 m),下入?244.5 mm套管,水泥固井上返至地面;三開以?215.9 mm鉆頭鉆入奧陶系100 m完鉆,目的層段進(jìn)行取心,裸眼完井。實(shí)際完鉆井深3506.5 m,實(shí)鉆井身結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 實(shí)鉆井身結(jié)構(gòu)示意Fig.3 Schematic diagram of wellbore structure
根據(jù)該井鉆遇地層及其巖性特征進(jìn)行分析,配備不同型號(hào)及數(shù)量的鉆頭,以滿足鉆探施工要求。
針對(duì)一開第四系和二開新近系較軟地層,主要以大尺寸切削齒、4翼PDC鉆頭為主,水力噴射鉆進(jìn)提高機(jī)械鉆速。針對(duì)二開古近系軟硬互層地層,主要以中尺寸切削齒、5翼PDC鉆頭為主,提高鉆頭的適應(yīng)性;鉆進(jìn)孫家溝組較強(qiáng)研磨性的細(xì)粉砂巖,以鋼齒三牙輪鉆頭為主,增大碎巖效率。三開取心鉆頭選用PDC筒式取心鉆頭(見(jiàn)圖4),鉆齒出刃較小,降低了對(duì)井壁的擾動(dòng),同時(shí)水眼設(shè)計(jì)在鉆頭體上,有效減少了對(duì)巖心的沖刷,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn),筒式取心鉆頭適宜于海陸過(guò)渡相泥頁(yè)巖取心施工。
圖4 川8-3筒狀取心鉆頭Fig.4 Chuan 8-3 cylindrical coring bit
一開、二開均為全面鉆進(jìn),一開采用塔式鉆具組合,防止開孔井斜;二開主要采用復(fù)合鉆進(jìn)技術(shù)快速通過(guò)上部易垮塌地層;三開不取心段采用復(fù)合鉆進(jìn)技術(shù),取心段采用川8-3繩索取心鉆具取心。鉆具組合見(jiàn)表2。
表2 鉆具組合Table 2 Bottom hole assembly
(1)一開井段采用鈉土漿鉆井液體系,基本配方為:水+5%~6%鈉 土+0.1% Na2CO3+0.1%CMC。鉆井過(guò)程中做好井斜控制、防漏工作,同時(shí)隔離好淺部松散地層水。
(2)二開井段采用強(qiáng)抑制鉀銨基聚合物鉆井液體系,基本配方為:水+2.0%鈉土+0.2%~0.5%NaOH+0.2%~0.3%Na2CO3+0.2%~0.5%聚丙烯酰胺鉀鹽+0.2%~1.0%兩性離子聚合物包被劑+0.5%~2.0%頁(yè)巖抑制劑酰胺聚合物+0.5%~1.0%降濾失劑+0.2%~0.5%增粘劑+0.1%~0.3%降粘劑。
(3)三開井段采用強(qiáng)抑制雙鉀銨基聚合物鉆井液體系。該鉆井液體系具有較好的流變性、抗高溫能力和適宜的濾失量。在滿足鉆井施工、保證工程安全的前提下,盡可能降低鉆井液粘度、密度、固相含量和失水量[12-13]。
基本配方:水+2.0%鈉土+0.2%~0.5%NaOH+0.2%~0.3%Na2CO3+0.2%~0.5%聚丙烯酰胺鉀鹽+5.0%~10.0%氯化鉀+0.2%~1.0%兩性離子聚合物包被劑+0.5%~2.0%頁(yè)巖抑制劑酰胺聚合物+0.5%~1.0%降濾失劑+0.2%~0.5%增粘劑+0.1%~0.3%降粘劑。
處理添加劑:OSAMK、LF-TEX-1。其它添加劑:工業(yè)用氫氧化鈉、加重劑、堵漏劑、除硫劑等。
鉆進(jìn)至井深2493 m時(shí),井內(nèi)開始出現(xiàn)坍塌、掉塊,并伴有多次卡鉆。多次調(diào)整鉆井液至密度1.15 g/cm3、粘度90 s之后,井內(nèi)坍塌的狀況依然沒(méi)有解決,最多沉渣厚度達(dá)60余米。為了確保施工安全,決定在2426~2741 m井段封井側(cè)鉆。
注水泥回填分段進(jìn)行:先將鉆桿下至2741 m,封固段2600~2741 m,共計(jì)141 m。先注入5 m3清水前置液,然后注入標(biāo)號(hào)為R42.5、密度為1.80 g/cm3水泥漿10.5 m3,最后替漿22.8 m3。然后將鉆具提至2600 m,封固段2426~2600 m,共計(jì)174 m;先注入5 m3前置液,然后注入標(biāo)號(hào)為R42.5、密度為1.80 g/cm3的水泥漿8 m3,最后替漿21.5 m3。
根據(jù)前期施工教訓(xùn),選用高密度(1.15~1.25 g/cm3)、高粘度(200 s)的泥漿進(jìn)行施工,加入2%防塌劑,加入適量土粉,降低失水在6 mL以下,并每回次起鉆時(shí)及時(shí)將井內(nèi)灌滿泥漿,避免液柱壓力下降,保證了施工順利進(jìn)行[14-15]。
鉆進(jìn)過(guò)程中采用MWD無(wú)線隨鉆儀進(jìn)行測(cè)斜作業(yè)。在井斜控制方面主要采取措施如下:
(1)井架、平臺(tái)的安裝周正、水平、穩(wěn)固,保證天車、轉(zhuǎn)盤、井眼中心三點(diǎn)一線。
(2)采用防斜快打復(fù)合鉆進(jìn)技術(shù),即采用PDC鉆頭+MWD+1.25°單彎螺桿復(fù)合鉆進(jìn)技術(shù)。
(3)在全面鉆進(jìn)井段,嚴(yán)格控制鉆壓基本一致,加尺后做好掃孔工作,檢查好入井鉆具。
(4)在取心井段,保持鉆壓一致,每次下鉆到井底先掃孔20 min,待井底干凈無(wú)雜物后,再開始低速鉆進(jìn)。每鉆進(jìn)100 m起鉆下儀器測(cè)井斜一次,發(fā)現(xiàn)超標(biāo)及時(shí)修正糾斜。
完鉆全井最大井斜9.02°,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
取心段主要位于下石盒子組底部、山西組和太原組,鉆具組合為:?215.9 mm PDC鉆頭+川8-3取心筒+?158.8 mm鉆鋌+?127 mm鉆桿+?133 mm方鉆桿。
鉆進(jìn)參數(shù):鉆壓50~70 kN,轉(zhuǎn)速50 r/min,泵壓8~12 MPa。
(1)取心作業(yè)前,充分循環(huán)鉆井液并調(diào)整好性能,保證井底清潔和起下鉆通暢。保障鉆井設(shè)備和儀表性能良好,能夠正常工作。
(2)取心作業(yè)中,下鉆速度≯0.5 m/s。操作平穩(wěn),嚴(yán)禁猛剎、猛放。下鉆距井底3~5 m時(shí),開泵循環(huán),清洗井眼及內(nèi)筒。
(3)取心鉆進(jìn)中,控制回次進(jìn)尺,防止堵心;觀測(cè)地質(zhì)錄井氣測(cè)顯示及泵壓變化,發(fā)現(xiàn)進(jìn)入煤層及松軟地層,及時(shí)調(diào)整鉆壓,防止蹩泵。在割心前0.5 m左右,增加壓力至30 kN,使底部巖心增粗,再輕壓鉆進(jìn)10 min,恢復(fù)正常鉆壓后實(shí)施割心;調(diào)整巖心與巖心爪的間隙為10~15 mm,降低卡心的概率;使用彈性較好的巖心爪,便于取心[16-18],以最大程度保證巖心采取率。
(4)針對(duì)該井泥巖層數(shù)多、厚度大的特性,按2%的比例增加了液體潤(rùn)滑劑,降低摩阻,提高泥漿流變性,起到護(hù)壁、防止鉆頭泥包的作用,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果良好。
取心井段施工共計(jì)118 d,取心純鉆進(jìn)時(shí)間1109 h,最長(zhǎng)回次鉆進(jìn)時(shí)間51 h,鉆井效率較低,主要是由于泥漿粘度過(guò)大,巖心破碎(圖5),巖石可鉆性差,起下鉆輔助時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
圖5 山西組地層巖心Fig.5 Cores from Shanxi Formation
全井共取心46回次,連續(xù)取心377.44 m,平均巖心采取率為90.9%,巖心直徑102 mm,達(dá)到了巖心采樣試驗(yàn)要求。
(1)鹿頁(yè)1井完鉆井深3506.50 m,自下石盒子組開始取心,取心進(jìn)尺377.44 m,累計(jì)取心長(zhǎng)度343.25 m,巖心采取率為90.9%,取心直徑102 mm,滿足設(shè)計(jì)及測(cè)試要求。
(2)通過(guò)鉆探施工及取心作業(yè),配合錄井及測(cè)井工作,獲取了原始資料和數(shù)據(jù),建立了實(shí)鉆地層剖面,查明了該區(qū)地層發(fā)育情況,為該區(qū)油氣發(fā)現(xiàn)奠定了良好基礎(chǔ)。
(3)采用螺桿復(fù)合鉆具+MWD無(wú)線隨鉆鉆井工藝,全面提高了鉆進(jìn)效率,并有效跟蹤控制了井斜,保證了井身質(zhì)量。
(4)針對(duì)該井區(qū)海陸過(guò)渡相軟硬互層、易坍塌掉塊的地層特征,優(yōu)選出了一套匹配該地層施工的鉆井液體系,達(dá)到了護(hù)壁的目的,解決了孔內(nèi)坍塌掉塊問(wèn)題。但較高的泥漿密度影響了地化錄井和氣測(cè)錄井資料的可靠性,影響了氣層的評(píng)價(jià)效果,建議針對(duì)該井區(qū)進(jìn)一步研究更適宜的泥漿體系。
鹿頁(yè)1井是河南省內(nèi)頁(yè)巖氣鉆井最深、取心技術(shù)要求最高的一口探井,鉆探施工中,在鉆具組合、鉆頭優(yōu)選、深井取心、鉆井液的優(yōu)選以及復(fù)雜地層處理方面均取得了較好的效果,總結(jié)了很多經(jīng)驗(yàn),可為下一步該地區(qū)頁(yè)巖氣的超深井施工提供借鑒。