田文軍
(云南磷化集團(tuán)??诹讟I(yè)有限公司,云南昆明650113)
云南磷化集團(tuán)海口磷業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱??诹讟I(yè))600 kt/a硫黃制酸裝置采用“3+1”二轉(zhuǎn)二吸制酸工藝并配有低溫位熱能回收系統(tǒng)(HRS)。該裝置的冷熱換熱器(以下簡(jiǎn)稱換熱器)管束因腐蝕出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致部分SO3煙氣短路進(jìn)入轉(zhuǎn)化器四段,影響二次轉(zhuǎn)化的轉(zhuǎn)化率,導(dǎo)致二吸塔出口的SO2濃度上升、尾氣處理成本增加、裝置產(chǎn)能不達(dá)標(biāo)等問題。筆者結(jié)合??诹讟I(yè)硫黃制酸的實(shí)際生產(chǎn)情況,對(duì)換熱器泄漏的主要影響因素進(jìn)行了分析,提出了提高換熱器使用壽命的建議,并詳細(xì)介紹了換熱器的修復(fù)過程,供其他企業(yè)借鑒。
??诹讟I(yè)600 kt/a硫黃制酸裝置采用的換熱器結(jié)構(gòu)示意見圖1。
圖1 換熱器結(jié)構(gòu)示意
高溫SO3煙氣從上部進(jìn)入換熱器管程,經(jīng)換熱降溫后去吸收塔;從吸收塔出來的煙氣經(jīng)過除霧器除霧后進(jìn)入換熱器殼程,與管程的高溫SO3煙氣進(jìn)行換熱。
換熱器殼程的煙氣來自吸收塔,當(dāng)吸收塔內(nèi)部的除霧器出現(xiàn)花板穿孔、酸杯液封失效、纖維床層出現(xiàn)短路等情況導(dǎo)致除霧效率下降,或分酸器出現(xiàn)腐蝕,吸收酸的濃度或溫度、入塔煙氣溫度異常導(dǎo)致酸霧量超過除霧器的處理能力時(shí),煙氣攜帶的酸霧會(huì)在換熱器殼程處冷凝,對(duì)換熱器冷煙氣進(jìn)口側(cè)附近的管板、管束、筒體等部位產(chǎn)生腐蝕,隨著時(shí)間的累積,最終造成管束腐蝕破損。對(duì)于這種結(jié)構(gòu)形式的換熱器,其泄漏點(diǎn)一般在靠近冷煙氣進(jìn)口側(cè),管程的三氧化硫煙氣泄漏進(jìn)殼程與吸收塔來的冷煙氣接觸形成冷凝酸,進(jìn)而加速換熱器的腐蝕。
以該600 kt/a硫黃制酸裝置為例計(jì)算進(jìn)出換熱器的煙氣露點(diǎn),換熱器工況參數(shù)見表1。
表1 換熱器工況參數(shù)
盧欽斯基運(yùn)用相平衡回歸的露點(diǎn)計(jì)算公式為[1-2]:
1)當(dāng)pH2O>1.102pSO3,冷 凝 酸w(H2SO4)≤98.3%時(shí):
2)當(dāng)pH2O<1.102pSO3,冷 凝 酸w(H2SO4)≥100%時(shí):
式中:pH2O——?dú)庀嘀蠬2O的分壓,Pa;
pSO3——?dú)庀嘀蠸O3的分壓,Pa;
T——露點(diǎn),K。
當(dāng)?shù)卮髿鈮簽?9.1 kPa,根據(jù)表1中換熱器的工況參數(shù)計(jì)算管程、殼程的煙氣露點(diǎn):
1)管程煙氣露點(diǎn):pH2O<1.102pSO3,則T=1 000÷[3.085 97-0.088 8ln(105 100×0.012%)-0.032 04ln(105 100×10.41%)]=390(K)。
2)殼程煙氣露點(diǎn):pH2O>1.102pSO3,則T=1 000÷[2.838 82-0.065 2ln(926 00×0.013 4%)-0.048 77ln(926 00×0.001%)]=373(K)。
由上述計(jì)算可知,與換熱器接觸的煙氣露點(diǎn)在100~117 ℃,而換熱器的工作溫度在70~450 ℃,在煙氣溫度低于露點(diǎn)的區(qū)域會(huì)發(fā)生露點(diǎn)腐蝕。另外,裝置開停車期間煙氣溫度較低,也易發(fā)生露點(diǎn)腐蝕。
提高換熱器的使用壽命,通常采取以下措施:
1)在冷煙氣進(jìn)口側(cè)加裝冷凝酸收集槽定期排酸、在冷SO2煙氣進(jìn)口側(cè)安裝護(hù)板、煙氣管束噴鋁或滲鋁,在一定程度上可以減少冷凝酸腐蝕。
2)對(duì)吸收塔除霧器進(jìn)行升級(jí),采用進(jìn)口高效纖維除霧器,除霧效率達(dá)到94%以上,雖然所需的成本較高,但可明顯提高除霧效果。
3)在冷SO2煙氣進(jìn)口側(cè)加裝二級(jí)除霧器,提高除霧效率。
4)在冷SO2煙氣進(jìn)口側(cè)增加煙氣加熱器,使煙氣在與換熱器管束接觸前,將溫度提高至露點(diǎn)以上,避免低溫腐蝕[3]。
盡管上述措施可以在一定程度上降低換熱器的腐蝕速率,但換熱器腐蝕泄漏的情況仍然較為普遍,都會(huì)面臨如何修復(fù)的問題。冷換熱器的修復(fù)安排在裝置大修期間進(jìn)行,在腐蝕損環(huán)面積較小的情況下,一般采取封堵管束的方式進(jìn)行處理,但當(dāng)封堵的列管超過一定數(shù)量后,裝置會(huì)出現(xiàn)設(shè)備阻力升高、生產(chǎn)利用率和熱量利用率下降等問題。
為了使裝置恢復(fù)設(shè)計(jì)能力,需要對(duì)換熱器損壞的管束、管板等部件進(jìn)行更換。若對(duì)換熱器進(jìn)行整體更換,未損壞部分的管束被一同更換,沒有發(fā)揮出最大的效能,經(jīng)濟(jì)性大打折扣;若采用注膠修補(bǔ)的方式對(duì)損壞的部件進(jìn)行修復(fù),不僅會(huì)使換熱器失去部分換熱能力,還會(huì)增加其再修復(fù)的難度;若對(duì)換熱器局部的管束進(jìn)行更換,則存在操作難度大、耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)的問題。經(jīng)綜合考慮,??诹讟I(yè)決定采用投資回報(bào)率更高的修復(fù)方式,只對(duì)腐蝕損壞的列管或管板進(jìn)行更換,以獲得更高的利用率,同時(shí)降低了施工難度。
因該換熱器盲堵管束較多,計(jì)劃大修時(shí)實(shí)施泄漏管束的更換,在裝置吹凈降溫后對(duì)換熱器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)靠殼程進(jìn)口側(cè)的下管板腐蝕嚴(yán)重。盲堵及泄漏的管束共計(jì)360根,主要分布在殼程進(jìn)口側(cè),損失換熱面積達(dá)15%以上,列管穿孔的位置集中在下管板上方300~500 mm位置,酸泥厚度約為400 mm,管束其余部位無明顯腐蝕。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,檢修人員計(jì)劃在更換泄漏管束的同時(shí),對(duì)下管板腐蝕部分進(jìn)行更換。
在檢修準(zhǔn)備階段,需做好以下工作:
1)做好管道支撐后割除換熱器頂部變徑段及3 m煙氣管道,以便于更換管束。
2)割除殼程進(jìn)口煙氣管道,以便于清理換熱器殼程酸泥。
3)在筒體上折流板附近的位置開1 000 mm×1 500 mm方形人孔。
4)根據(jù)目測(cè)或打壓找出腐蝕及泄漏的管束并做標(biāo)記,繪制損壞管束分布示意圖(見圖2),其中損壞管束用填充色表示,根據(jù)圖示規(guī)劃更換區(qū)域。
從殼程外緣第一排管束開始清理下管板處的酸泥,從下管板上方50~100 mm處割斷管束,并將管束從折流板處割斷成兩截。在上管板處將管束焊縫割除,分段將上部管束往下抽出、下部管束往上抽出。
按圖2所示區(qū)域從外到里順次逐排完成清理—割管—抽管,循環(huán)操作,直到完成所有抽管工作。
圖2 換熱器損壞管束分布示意
檢查管板的腐蝕情況,確定更換區(qū)域,用新的管板按圖3所示進(jìn)行切割加工,對(duì)腐蝕區(qū)域進(jìn)行替換。
圖3 換熱器管板加工示意
按下述步驟進(jìn)行新管束及管板的安裝:
1)下管板所有焊接位置打磨45°坡口、上管板管口及折流板管口打磨平整。
2)將多組新管束從上管板穿入,在折流板處進(jìn)行對(duì)位。對(duì)新加工的下管板進(jìn)行多孔定位,拼接錯(cuò)位最大不超過3 mm,將管板焊接固定。
3)管板采用J507焊條焊接,焊條經(jīng)300~350 ℃烘干,保溫1~2 h,烘干后放入焊條保溫桶存放。焊接前對(duì)管板焊縫處進(jìn)行高溫脫硫處理,焊接時(shí)采用逆向分段焊接,減少變形。
4)使用吊車將管束吊起,從上管板進(jìn)行穿管,折流板處、下管板處配合進(jìn)行對(duì)位,可制作專用吊具一次起吊多根管束。在穿管完成后點(diǎn)焊固定,穿管、焊接分批次進(jìn)行以提高效率。
5)滲鋁管采用專用A312SL滲鋁鋼焊條焊接,保持焊縫、熔合線和滲鋁層三者的連續(xù)性,保證焊縫、熔合線同滲鋁層具有匹配的耐熱抗腐蝕性能。
6)恢復(fù)殼體后進(jìn)行氣密性試驗(yàn)再次找補(bǔ)漏,直至打壓合格。
換熱器使用一個(gè)周期后,因煙氣腐蝕等問題,管束內(nèi)壁會(huì)附著粉塵、鐵銹、酸泥等,將導(dǎo)致管壁有效通流面積減小、設(shè)備阻力增大、總傳熱系數(shù)減小、熱效率降低等問題,因此在大修期間需要使用鐵砂對(duì)管束進(jìn)行噴砂清理,噴砂采用0.6~0.7 MPa壓縮空氣為動(dòng)力。
在裝置大修期間通過對(duì)換熱器降溫、換管修復(fù)、噴砂清理以及氣密性試驗(yàn),歷經(jīng)30天使裝置恢復(fù)了正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷生產(chǎn),設(shè)備阻力、換熱器進(jìn)出口煙氣溫度均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。換熱器修復(fù)前后現(xiàn)場(chǎng)情況見圖4~6,運(yùn)行參數(shù)見表2。
圖4 修復(fù)前冷SO2煙氣進(jìn)口側(cè)列管
圖5 修復(fù)后冷SO2煙氣進(jìn)口側(cè)列管
圖6 修復(fù)后上管板完成穿管情況
表2 換熱器修復(fù)前后運(yùn)行參數(shù)
對(duì)于硫酸裝置而言,冷熱換熱器具有管束易被腐蝕的特點(diǎn),其修復(fù)難度較大。海口磷業(yè)通過對(duì)換熱器結(jié)構(gòu)和腐蝕泄漏的原因進(jìn)行分析,采取局部管束抽管更換、管板局部切割更換及管束內(nèi)管噴砂清理等措施,對(duì)換熱器進(jìn)行了修復(fù)。實(shí)踐表明,該修復(fù)方法對(duì)冷熱換熱器的設(shè)備結(jié)構(gòu)、換熱效率、再修復(fù)性影響較小,能較大限度提高設(shè)備的使用價(jià)值,值得借鑒。