夏挺
江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠 江西 貴溪 335424
貴溪冶煉廠近幾年通過用水改造后主要的生產(chǎn)車間最少都有1-2套循環(huán)水處理系統(tǒng)。循環(huán)水處理系統(tǒng)通過對生產(chǎn)用水回收處理再利用,大大節(jié)約了水資源。制氧區(qū)域循環(huán)水系統(tǒng)主要由凈化水補水、回水、冷卻塔、溶解槽、循環(huán)水池、纖維球過濾器、出水泵、出水管等部分構(gòu)成。循環(huán)水池通過泵打出水,一部分去用戶,一部分經(jīng)過纖維球過濾器過濾后回到循環(huán)水池。少量的凈化水通過溶解池添加藥劑(殺菌劑、阻垢劑)通入循環(huán)水池。回水因溫度較高,需通過冷卻塔進行風冷后回到循環(huán)水池。循環(huán)水在使用過程中會有蒸發(fā)等損耗,因此需從外部補充凈化水。
在日常生產(chǎn)中,循環(huán)水系統(tǒng)因蒸發(fā)等原因會有損耗。因此需要根據(jù)情況進行補水。補水控制依據(jù)是循環(huán)水液位。通過液位的設(shè)定,進行PID控制,控制補水閥開度。當液位達到設(shè)定值,閥門全關(guān)[1]。當液位低于設(shè)定值,閥門給出一定開度,進行補水。因此,液位指示準確性尤為重要。如果指示比實際液位低,進水閥不斷進水,導致實際液位溢出。如果指示比實際液位高,進水閥一直處于全關(guān),導致無法進水,最終循環(huán)水干涸,設(shè)備無法冷卻造成停產(chǎn)。
總結(jié)循環(huán)水液位的相關(guān)故障及液位控制方案,并對這些故障進行分析,找出循環(huán)水液位控制故障的關(guān)鍵問題所在,逐步地減少或解決這些故障,是保障循環(huán)水液位控制準確最直接、有效的辦法,也是下文的主要論述方向。
制氧區(qū)域循環(huán)水液位控制主要分兩部分。一部分是一臺液位指示,另一部分是一臺補水閥門。通過液位的設(shè)定,進行PID控制,控制補水閥開度。當液位計指示故障,補水閥門會根據(jù)虛假液位給出開度。工藝人員通常無法判斷液位真實性而采取相關(guān)措施。當液位指示真實,而補水閥故障。工藝可關(guān)閉前后截止閥。并根據(jù)液位指示手動開關(guān)旁通管的手動閥進行補水操作。因此可以看出,液位真實準確才是液位控制的關(guān)鍵所在。
原有液位計為超聲波液位計。其工作原理為[2]:利用超聲波在氣體、液體或固體中的衰減、穿透能力和聲阻抗不同的性質(zhì)來測量兩種介質(zhì)的界面。它是由探頭發(fā)射超聲波并接受回波,變換器對回波信號進行處理并轉(zhuǎn)換成4~20mA信號輸出。超聲波液位計存在一些缺點:聲波下面不宜有障礙物;有水霧、易產(chǎn)生大量泡沫性的介質(zhì)、易揮發(fā)性介質(zhì)的場合,容易吸收聲波或干擾聲波發(fā)射,使得信號丟失、精度下降。
通過對原有液位計故障的統(tǒng)計,主要有以下一些原因:①受大型電機(如泵)的干擾。②液位計探頭處有蜘蛛網(wǎng),結(jié)垢等。③液位計探頭下方水面產(chǎn)生霧氣。④液位計探頭下方水面產(chǎn)生泡沫、漂浮物。⑤液位計開路。
通過超聲波液位計的缺點及故障統(tǒng)計不難看出,主要的故障原因很多都是因為超聲波液位計自身工作特性導致的,無法避免。
實現(xiàn)循環(huán)水液位控制僅使用一臺超聲波液位計明顯無法做到穩(wěn)定可靠。使用“二選一”顯示要比單點顯示可靠的多。因此需再安裝一臺液位計實現(xiàn)冗余。
加裝的液位計需滿足以下條件:①安裝方便簡單。②測量精度高,穩(wěn)定可靠。③適用于循環(huán)水的液位測量。④不同于超聲波液位計工作原理,合理避開超聲波液位計工作特性的缺陷。
最終通過篩選,選擇使用投入式液位計。
投入式液位計的工作原理:投入式液位計基于所測液體靜壓與該液的液位高度成正比例的原理P=ρgh(其中P=壓力,ρ=介質(zhì)密度,g=重力加速度,h=測量點的深度),采用擴散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應,將靜壓轉(zhuǎn)換成電信號。
投入式液位計的優(yōu)點[3]:①穩(wěn)定性好,精度高,性價比高。②直接投入到被測介質(zhì)中,安裝使用方便。③無可動部件,可靠性高,使用壽命長。④不受被測介質(zhì)起泡、沉積、電氣性的影響。
通過兩類液位計的對比,投入式液位計滿足要求且可以彌補超聲波液位計的缺陷。兩液位計均在線顯示,且互為冗余。
實際生產(chǎn)中,循環(huán)水液位控制只選用一臺液位計作為控制目標。因此必須體現(xiàn)液位異常情況及提供切換控制功能。以便于工藝人員判斷及切換。
根據(jù)液位計主要故障:波動、假值、開路。如果作為控制目標的那臺液位計出現(xiàn)這些故障,自動控制狀態(tài)下必然會導致補水閥處于一種非正常開、關(guān)的調(diào)節(jié),或者不調(diào)節(jié)。長時間必然導致實際液位與該臺液位計指示偏差較大。咨詢工藝人員,認為如果兩臺液位偏差超過0.5m以上就可以認定液位指示不正常。通過更改控制程序,可以實現(xiàn)。具體如圖1:
圖1 循環(huán)水液位報警邏輯示意圖
如圖1所示:當兩液位偏差絕對值大于0.5m時觸發(fā)循環(huán)水液位偏差報警;當液位1開路或液位2開路或循環(huán)水液位偏差報警中的任意一條滿足,觸發(fā)循環(huán)水液位異常報警。與此同時,制作一個 “液位切換”按鈕。當循環(huán)水液位異常被觸發(fā),在流程圖畫面彈出“液位異?!蔽淖痔嵝押汀耙何磺袚Q”按鈕。
液位正常時顯示畫面如圖2:
如圖2所示,在正常顯示狀態(tài)下可以看到兩液位計的實時值,并且數(shù)值偏差很小。
液位故障狀態(tài)時顯示如圖3:
圖3 循環(huán)水液位故障顯示狀態(tài)
如圖3所示,當液位計故障時觸發(fā)“循環(huán)水液位異?!眻缶藭r會在操作畫面彈出“液位異?!蔽淖痔嵝鸭啊耙何磺袚Q”按鈕。可對液位計選擇進行切換。
至此,循環(huán)水液位控制方案的優(yōu)化與設(shè)計已全部完成。
優(yōu)化控制方案的目的是為了更好地服務生產(chǎn),彌補存在的漏洞。首要條件就是要查找出漏洞的關(guān)鍵所在。在不影響工藝流程及正常生產(chǎn)的前提下尋找出有效、嚴密的方案。本方案自2019年2月在動力車間制氧區(qū)域各循環(huán)水實施以來至今,所轄區(qū)域的循環(huán)水液位未出現(xiàn)過液位控制失控的情況。此方案對其他的重要液位點的控制也可以起到借鑒、推廣作用。