徐學(xué)標(biāo)
(山西潞安集團(tuán)蒲縣伊田煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041200)
伊田煤業(yè)2203 工作面布置在11#煤層二二采區(qū),11#煤層位于太原組下段頂部,煤層平均厚度5.39 m,煤層傾角約0°~8°,煤層含3~5 層夾矸,整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,賦存條件良好,為全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。2203 工作面切眼長度為310 m,沿東西方向布置,埋深約為220~355 m。工作面北部為井田北部邊界,無相鄰礦井,南部為11#煤東翼回風(fēng)、膠帶、軌道三條大巷,東部、西部均為實(shí)體煤。
工作面無偽頂及直接頂,頂板為深灰色K2 灰?guī)r,平均厚度達(dá)7.92 m,致密堅(jiān)硬,強(qiáng)度較高,為典型的堅(jiān)硬厚巖層。其在回采過程中無法及時(shí)垮落,易形成大面積懸頂,進(jìn)而引起工作面及超前巷道頂板下沉,底鼓嚴(yán)重。因此,設(shè)計(jì)采用水力壓裂技術(shù)[1-5]提前弱化堅(jiān)硬頂板,保證工作面安全回采。
定向長鉆孔分段壓裂是指在工作面的頂板開設(shè)鉆孔,并斜向上繼續(xù)鉆進(jìn)至壓裂目標(biāo)層位,隨后沿水平向前鉆進(jìn)。壓裂工藝為雙封單卡拖動式壓裂技術(shù),主要工作原理為將壓裂工具送入鉆孔指定位置后,開啟壓力泵向鉆孔內(nèi)注液,當(dāng)孔內(nèi)壓裂液壓力達(dá)到3 MPa 后,封閉隔離器,繼續(xù)加壓至5 MPa 后打開限流器,并開始進(jìn)行第一段頂板壓裂,如圖1(a)。
第一段壓裂完成后,關(guān)閉壓力泵并排出壓裂液進(jìn)行卸壓,同時(shí),封閉隔離器自動彈回,隨后,操作定向鉆機(jī)后退并拖動高壓管路及隔離器至下一壓裂段位置,進(jìn)行下一段的壓裂施工,按此循環(huán)完成整段頂板的壓裂,如圖1(b)所示。該工藝可以使每段的壓裂裂縫形成貫通網(wǎng)絡(luò),達(dá)到理想的頂板弱化效果。
圖1 分段壓裂工藝
工作面頂板為深灰色K2 灰?guī)r,均厚7.92 m,其充分垮落后可以有效充填采空區(qū),減緩礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)度,因此壓裂鉆孔可布置在K2 灰?guī)r層位的中部。
為使壓裂區(qū)域盡量覆蓋整個(gè)工作面,定向鉆孔的鉆進(jìn)方向與工作面走向一致,在工作面順槽鉆場內(nèi)進(jìn)行開孔,斜向上鉆進(jìn)至頂板灰?guī)r中部,隨后水平鉆進(jìn)至指定位置,鉆孔的長度根據(jù)現(xiàn)場條件及鉆機(jī)設(shè)備的性能確定。每個(gè)位置布置的鉆孔數(shù)量與壓裂裂縫長度有關(guān),為防止壓裂后的裂縫擴(kuò)展至巷道內(nèi)的錨固區(qū)而影響支護(hù),裂縫起始端應(yīng)與巷道保持30 m 的安全距離。工作面傾向長度為310 m,去除安全距離則剩余段為250 m,布置的鉆孔壓裂范圍應(yīng)覆蓋工作面剩余段。
采用三維裂縫模型分析壓裂時(shí)間及液體流速對裂縫半長的影響,根據(jù)2203 工作面頂板巖性情況建立模型,并假設(shè):裂縫的最大寬度不變,裂縫尖端為圓滑狀,最小地應(yīng)力在裂縫垂向上呈均勻分布,裂縫的擴(kuò)展形態(tài)為橢圓形,如圖2。模擬中,模型圍巖的泊松比取0.22,剪切模量取5.25 MPa,壓裂液為水,其粘度取1,鉆孔半徑為80 mm,最小主應(yīng)力取7.741 MPa。
圖2 三維模型裂縫形態(tài)
通過模型計(jì)算得出水力壓裂時(shí)頂板裂縫擴(kuò)展的動態(tài)過程,將模擬結(jié)果繪制成曲線如圖3。由圖3可知,壓裂初期,裂縫在單位時(shí)間內(nèi)的擴(kuò)展長度較大,呈快速發(fā)育,壓裂進(jìn)入中后期時(shí),裂紋的擴(kuò)展速度逐漸降低,單位時(shí)間內(nèi)的擴(kuò)展長度相對變??;裂縫半長會隨著壓裂時(shí)間的持續(xù)而逐漸增大,但其增長速度會隨著時(shí)間逐漸降低;裂縫半長的擴(kuò)展速度隨著注液流速的增大呈先增后減的趨勢。根據(jù)以上變化趨勢,結(jié)合壓裂設(shè)備能力及現(xiàn)場實(shí)際條件,壓裂時(shí)間應(yīng)不超過60 min,注液流速在1 m3/min 之內(nèi)。
圖3 壓裂時(shí)間及液體流速對裂縫半長的影響
基于區(qū)域分段治理堅(jiān)硬頂板的思想,依據(jù)三維裂縫模擬結(jié)果進(jìn)行施工設(shè)計(jì)。由于壓裂設(shè)備的裂縫壓裂半長最大只能達(dá)到60 m,為保證壓裂治理能夠覆蓋整個(gè)工作面,同一鉆場內(nèi)沿工作面走向布置的鉆孔應(yīng)為3 個(gè),則每個(gè)孔的壓裂裂縫半長應(yīng)大于41.6 m。
根據(jù)布孔原則及工作面走向長度,在工作面順槽內(nèi)共布置8 個(gè)鉆場,每個(gè)鉆場布置3 個(gè)鉆孔,共計(jì)24 個(gè)鉆孔。鉆孔均沿工作面走向平行布置,單孔長度在330~705 m 之間,壓裂層位為頂板K2 灰?guī)r中部,具體布置方案如圖4。
圖4 鉆孔平面布置方案
現(xiàn)場施工時(shí),采用的壓裂泵組注液流速為0.8 m3/min,根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,為保證單孔壓裂裂縫半長大于41.6 m,則壓裂時(shí)長應(yīng)在30 min 以上。
為驗(yàn)證水力分段壓裂的頂板致裂效果,選擇2203 工作面壓裂鉆孔中的一個(gè)鉆孔,對其孔內(nèi)裂縫發(fā)育情況進(jìn)行瞬變電磁測試。瞬變電磁可以較好地探測出地質(zhì)體內(nèi)裂隙、巖溶等低電阻敏感區(qū),精度高且穿透力強(qiáng)。在該孔實(shí)施水力壓裂前后分別進(jìn)行1 次瞬變電磁測試,如圖5。
圖5 瞬變電磁測試結(jié)果
對比分析壓裂前后孔內(nèi)的測試結(jié)果可知:壓裂前孔內(nèi)的低電阻異常區(qū)范圍較小,僅分布在150 m及190 m 附近,分析為圍巖的原生裂縫;進(jìn)行水力壓裂后,低電阻異常區(qū)基本覆蓋了整個(gè)探測范圍,且異常強(qiáng)度較高的區(qū)域呈明顯的條帶狀,這些強(qiáng)異常區(qū)與分段壓裂的位置基本吻合。綜合分析認(rèn)為,這些低電阻異常區(qū)為鉆孔水力壓裂后形成的裂縫擴(kuò)展區(qū),壓裂效果較好。
統(tǒng)計(jì)經(jīng)過水力壓裂治理后的2203 工作面的支架循環(huán)末阻力,并與未經(jīng)治理的2201 工作面支架循環(huán)末阻力做對比,分析頂板水力壓裂對礦壓顯現(xiàn)的治理效果。
2201 工作面未進(jìn)行堅(jiān)硬頂板治理,其在推進(jìn)過程中來壓強(qiáng)度較大,持續(xù)時(shí)間較長,工作面圍巖變形嚴(yán)重,支架壓架現(xiàn)象頻發(fā)。在正常推采階段,工作面來壓前平均支架循環(huán)末阻力為29.86 MPa,周期來壓時(shí)的平均支架循環(huán)末阻力為42.61 MPa,動載系數(shù)為1.48。
2203 工作面頂板經(jīng)過水力壓裂治理后,在正常推采階段,其來壓前的平均支架循環(huán)末阻力為28.55 MPa,相比2201 工作面降低了4.39%;周期來壓時(shí)的平均支架循環(huán)末阻力為38.72 MPa,相比2201 工作面降低了9.13%;動載系數(shù)為1.29,相比2201 工作面降低了12.8%??梢钥闯?,采用水力壓裂治理堅(jiān)硬頂板后,工作面的礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)度明顯降低,保證了工作面的安全回采。
(1)基于水力分段壓裂機(jī)理,通過三維裂縫模擬軟件分析了壓裂時(shí)間及液體流速對裂縫半長的影響,得出壓裂時(shí)間應(yīng)不超過60 min,注液流速應(yīng)控制在1 m3/min 之內(nèi)。
(2)2203 工作面進(jìn)行壓裂施工時(shí),同一鉆場內(nèi)沿工作面走向布置的鉆孔應(yīng)為3 個(gè),每個(gè)孔的壓裂裂縫半長應(yīng)大于41.6 m,而現(xiàn)場施工時(shí)采用的壓裂泵組注液流速為0.8 m3/min,根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,則壓裂時(shí)長應(yīng)在30 min 以上。
(3)對比分析水力壓裂前后工作面的礦壓顯現(xiàn)情況,結(jié)果表明,實(shí)施水力壓裂技術(shù)后,工作面來壓前的平均支架循環(huán)末阻力為28.55 MPa,相比治理前降低了4.39%;周期來壓時(shí)的平均支架循環(huán)末阻力為38.72 MPa,相比降低了9.13%;動載系數(shù)為1.29,降低了12.8%。說明該技術(shù)有效減弱了工作面的礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)度,保證了工作面的安全回采。