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      大型燃煤發(fā)電廠鍋爐水冷壁高溫腐蝕燃燒調整試驗研究

      2022-09-14 03:00:52談紫星王晞青譚姍姍
      江西電力 2022年7期
      關鍵詞:還原性氧量水冷壁

      談紫星,王晞青,楊 梅,譚姍姍 ,徐 倩

      (1.南昌科晨電力試驗研究有限公司,江西 南昌 330096;2.江西東方航空配餐有限公司,江西 南昌 330117)

      0 引言

      近年來,隨著社會對環(huán)境問題的高度關注,國家對大氣污染物排放控制更加嚴格,大型燃煤電廠是能源的消費大戶,排污量大且集中,各大發(fā)電集團為完成環(huán)保排放指標,紛紛對下轄火電廠進行超低排放改造。氮氧化物是燃煤電廠的三大污染物之一,為降低爐膛出口處氮氧化物的生成,往往采取低NOX燃燒技術[1],在主燃區(qū)缺氧燃燒,燃盡區(qū)富氧燃燒,造成主燃區(qū)水冷壁近壁區(qū)域缺氧燃燒,形成強還原性氣氛,燃煤中的硫元素在此氛圍中將轉化為硫化氫氣體,從而對水冷壁造成嚴重的高溫腐蝕問題。大型燃煤電廠在當今新型能源結構中,起到“托底保供”的基礎性作用,因而高溫腐蝕導致的水冷壁壁面減薄甚至爆管,不僅嚴重影響燃煤電廠運行的安全性和經濟性,也會對電網穩(wěn)定運行造成較大影響。因此對大型燃煤電廠水冷壁高溫腐蝕燃燒調整試驗[2]的研究具有重要的現(xiàn)實意義。

      1 設備概況

      某發(fā)電廠1 號爐系哈爾濱鍋爐廠設計生產的HG-1025/18.2-YM6 型亞臨界壓力一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐。鋼爐架、Π 型露天布置,單爐膛、四角布置擺動式燃燒器,采用平衡通風、四角切圓燃燒,固態(tài)排渣,四臺ZGM-95G 中速磨爐前布置,每臺磨配一層煤粉噴嘴,采用高壓頭冷一次風機使整個制粉系統(tǒng)作正壓運行。爐膛上部布置壁式輻射式再熱器和大節(jié)距分隔屏過熱器以增加過熱器和再熱器的輻射特性。采用內螺紋管膜式水冷壁和低壓頭的循環(huán)泵以提高運行的可靠性。裝有兩臺三分倉容克式空氣預熱器。汽溫調節(jié)方式:過熱器采用二級噴水減溫,再熱器的調溫主要靠燃燒器的擺動,再熱器的進口導管上裝有兩只霧化噴嘴式的噴水減溫器(主要作事故噴水用)。

      鍋爐燃燒器為四角布置,采用大風箱結構,由隔板將大風箱分成若干個風室,每組燃燒器共有6種13個風室15 個噴嘴。一次風噴嘴可上下擺動20°。二次風及油噴嘴可作上下27°的擺動,頂部燃燼風室噴嘴可作向上25°,向下5°的擺動。

      2 試驗方法

      2.1 試驗邊界確定

      水冷壁近壁區(qū)煙氣組分對高溫腐蝕有決定性的作用,不同的煙氣氛圍條件下,腐蝕速率差異巨大,其中CO、O2和H2S 三者相互關聯(lián),相互影響。根據(jù)相關試驗及參考文獻總結[3],三者大致具有如下關系(圖1和圖2所示)。

      圖1 CO與O2之間的關系

      圖2 H2S與O2之間的關系

      由圖1 可知,當氧濃度小于1%時,CO 濃度隨著O2濃度的增大而急劇降低;當氧濃度大于1%時,CO濃度降低速度減緩;當氧濃度大于2%時,CO 濃度值基本穩(wěn)定在一個很小的值附近,基本接近0。

      由圖2 可知,H2S 的濃度隨著O2濃度的升高而降低。總體上,當O2濃度小于1%時,H2S 濃度隨著O2濃度的增大而急劇降低;當O2濃度大于1%時,H2S濃度降低速度減低;當O2濃度大于2%時,H2S濃度值基本穩(wěn)定在一個較小的值。

      查閱相關文獻資料[3],認為爐內強還原性氣氛分界點:H2S 含量>200 ppm,CO 含量>3%(30 000 ppm)即認為是強還原性氣氛。

      基于以上,本次試驗期間為方便比較,將H2S含量200 ppm、CO含量3%、O2含量1%作為比較的邊界。

      2.2 試驗測點布置

      2021年9月,1號爐臨停檢查中發(fā)現(xiàn)鍋爐爐膛水冷壁高溫腐蝕嚴重,腐蝕區(qū)域主要集中在前/后墻沿爐高方向,C燃燒器中心水平位置(標高約14 m)到燃盡風(SOFA 風)噴口中心水平位置(標高約32 m),區(qū)域高度約18 m。據(jù)此,在前/后墻沿爐高方向每隔3 m,每層布置10個測點(前/后墻各布置5個),共6層。

      2.3 燃煤品質控制

      入爐煤含硫量對H2S 的生成至關重要,而H2S 是水冷壁高溫腐蝕的一個主要因素,試驗期間要保持入爐煤質穩(wěn)定,結合電廠實際,確定煤質目標:Qnet,ar:5000大卡,Vad:15%-20%,St:1.0%左右。

      2.4 機組負荷

      機組負荷影響貼壁氣氛,負荷越高,管壁溫度越高,還原性氣氛越強,腐蝕速率越快,高溫腐蝕越嚴重。故本次水冷壁高溫腐蝕燃燒調整試驗在300 MW負荷下進行。

      2.5 單因素輪轉法

      試驗因素選?。籂t膛氧量、二次風配風方式(含燃燒器周界風)、一次風壓、煤粉細度[4]。

      3 試驗內容

      本次水冷壁高溫腐蝕燃燒調整試驗內容見表1。

      表1 試驗內容

      本次水冷壁高溫腐蝕燃燒調整試驗共計14 個工況,每個工況持續(xù)穩(wěn)定試驗時間4 h。

      4 結果和分析

      4.1 摸底試驗

      摸底試驗在習慣運行方式下,對水冷壁貼壁煙氣成份(O2、CO、H2S)濃度進行測試,以掌握機組運行時,水冷壁近壁區(qū)域還原性氣氛的實際狀況,為正式試驗參數(shù)的選擇提供依據(jù),并可以和燃燒調整試驗后的水冷壁近壁區(qū)域還原性氣氛進行對比(見表2 至表4),檢驗此次試驗效果。

      表2 前/后墻H2S濃度測試摸底試驗結果一覽表 ppm

      表4 前/后墻O2濃度測試摸底試驗結果一覽表 %

      由表2可見,前/后墻均存在部分測點的H2S 濃度大于200 ppm(表中超過200 ppm 的用黃色光標標示),部分甚至高于400 ppm。

      由表3可見,前/后墻均存在部分測點CO濃度大于3%,部分甚至高于20%,(表中超過3%的用黃色光標標示)。

      表3 前/后墻CO濃度測試摸底試驗結果一覽表 %

      由表4 可見,前/后墻均存在部分測點的O2濃度低于1%(表中O2含量低于1%的用黃色光標標示)。

      從上述三個工況試驗結果可以看出,后墻O2濃度低于1%、H2S濃度大于200 ppm和CO濃度大于3%測點數(shù)量多于前墻,結合本機組最近一次的檢修情況判斷,爐內后墻水冷壁管高溫腐蝕情況,比前墻更嚴重。

      4.2 氧量調整試驗

      300 MW 負荷下,氧量調整試驗在爐膛出口(SCR 入口)表盤氧量為3.7%和3.9%兩種工況下進行,習慣性運行方式下(表盤氧量為3.5%)。試驗結果見表5至表7。

      表5 氧量調整試驗前后墻H2S濃度測試結果對比 ppm

      表6 氧量調整試驗前后墻CO濃度測試結果對比 %

      表7 氧量調整試驗前后墻O2濃度測試結果對比 %

      由表5至表7可知,爐膛氧量的提高,對改善水冷壁近壁區(qū)域還原性氣氛具有積極重要的意義。但考慮到環(huán)保的壓力,只能在滿足爐膛出口NOX排放濃度的前提下,適當提高爐膛氧量。

      4.3 周界風調整試驗

      300 MW負荷下,周界風調整試驗,氧量設定為3.7%下進行,共進行了三個工況。試驗結果見表8至表10。

      表8 周界風調整試驗,前后墻H2S濃度測試結果對比 ppm

      表9 周界風調整試驗前后墻CO濃度測試結果對比 %

      表10 周界風調整試驗前后墻O2濃度測試結果對比 %

      由表8至表10可知,周界風開度的大小可以影響一次風的剛性,防止氣流偏斜,更易形成“風包粉”,適當提高周界風開度,對改善水冷壁近壁還原性氣氛具有重要意義。

      4.4 二次風調整試驗

      300 MW 負荷下,二次風調整試驗在爐膛出口表盤氧量設定為3.7%下進行,共進行了5 個工況。參考1 號爐低氮燃燒器改造后,鍋爐廠家針對爐膛出口NOX排放濃度開展的相關試驗結果,在當前煤質下,AA 層和BC 層二次風門開度控制在11%左右,爐膛出口NOX排放濃度可以得到較好控制,一旦這兩層風門開大,NOX排放濃度升高較多,且在之前的檢查中,AA 層對應的附近水冷壁高溫腐蝕并不嚴重,所以本次不對AA 層和BC 層進行調整,保持11%開度不變。同時,為控制NOX排放,燃盡風(SOFA)風門均保持100%全開。綜上,本次燃燒調整試驗只對AB/CD/DD 層二次風擋板開度進行調整,試驗結果見表11 至表13。

      表12 二次風調整試驗前后墻CO濃度測試結果對比 %

      由表11 至表13 可知,通過改變爐內二次風的配比,能夠較大程度的影響爐內燃燒,從而影響水冷壁近壁還原性氣氛[4],CD 層二次風擋板對水冷壁近壁還原性氣氛影響較小,AB 層和DD 層二次風擋板開度對水冷壁近壁還原性氣氛影響較大。

      4.5 一次風壓調整試驗

      300 MW 負荷,習慣運行方式下,本次試驗在一次風母管壓力在8.6 kPa 和9.1 kPa 下進行了2 個工況,試驗結果見表14至表16。

      表14 一次風壓調整試驗前后墻H2S濃度測試結果對比 ppm

      表16 一次風壓調整試驗前后墻O2測試結果對比 %

      表15 一次風壓調整試驗前后墻CO濃度測試結果對比 %

      由表14至表16可知,通過改變一次風壓力,可以影響水冷壁近壁還原性氣氛[4],在保證爐膛安全穩(wěn)定燃燒的情況下,適當降低一次風壓力對改善水冷壁近壁還原性氣氛非常有益處。

      4.6 煤粉細度調整試驗

      300 MW 負荷下,煤粉細度調整試驗[5]在氧量設定為3.7%下進行,共進行了1 個工況。將分離器葉片擋板開度調小5%,試驗結果見表17至表19。

      表17 煤粉細度調整試驗前后墻H2S測試濃度結果對比 ppm

      表18 煤粉細度調整試驗,后墻CO濃度測試結果對比 %

      表19 煤粉細度調整試驗前后墻O2測試結果對比 %

      由表17至表19可知,在常規(guī)運行狀態(tài)下,磨煤機出口煤粉細度在R90在10%左右,繼續(xù)降低煤粉細度,對近壁還原性氣氛改善作用十分有限。

      5 結語

      1)氧量調整試驗結果表明,隨著爐膛氧量的增加,H2S 及CO 濃度均呈下降趨勢,能較好的控制爐膛水冷壁近壁區(qū)域的還原性氣氛,結合環(huán)保因素考量,建議在300 MW 負荷下,將氧量設置在3.7%左右較為合適。

      2)周界風調整試驗結果表明,隨著A/B/C/D 層周界風擋板開度由33%增大至44%,H2S 濃度明顯降低,且爐膛出口煙氣NOX含量變化不大;繼續(xù)增大至50%,H2S 濃度變化不明顯,且爐膛出口煙氣NOX有所上升。綜合考慮,建議在300 MW 負荷下,將A/B/C/D層周界風擋板開度控制在44%左右較為合適。

      3)二次風調整試驗結果表明,隨著CD層二次風擋板開度增大,前/后墻相應層數(shù)(第2、3層測點)測得的H2S濃度變化不明顯;隨著AB/DD層二次風擋板開度增大,前后墻相應層數(shù)(第1、2層測點)測得的H2S濃度降低明顯。綜合考慮,建議在300 MW負荷下,在習慣配風方式下,可適當將AB層和DD層二次風擋板開度增大(開度控制在43%左右較為合適),同時將CD層二次風擋板開度適當減小(開度控制在33%左右較為合適)。

      4)一次風壓調整試驗結果表明,隨著一次風母管壓力降低,鍋爐水冷壁前后墻H2S 濃度整體上降低明顯。建議在300 MW 負荷下,在保證爐內燃燒安全穩(wěn)定的前提下,盡量將一次風母管壓力降低,有利于水冷壁高溫腐蝕的緩解。

      5)煤粉細度調整試驗結果表明,煤粉細度下降,對鍋爐水冷壁前后墻H2S 濃度整體上的降低并不明顯,維持現(xiàn)有煤粉細度即可。

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