宋麗,范培震
(中國市政工程中南設計研究總院有限公司,武漢 430014)
某縣共有兩處自來水廠,其中,A 水廠取水水源為地方地表水,該廠現(xiàn)狀處理水量為50 000 m3/d,平均日總供水量為40 000 m3/d,負責城東片區(qū)供水;B 水廠取水水源為縣內(nèi)湖泊,供水規(guī)模為10 000 m3/d,負責縣中心、老城區(qū)及附屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)和工業(yè)供水。
近年來,縣內(nèi)湖泊原水水質日趨惡化,原水BOD5最高已達7.2 mg/L,相比于前幾年,藻類數(shù)量有顯著的提升,達到107~109個/L 數(shù)量級,以夏季7 月、8 月的水域生態(tài)環(huán)境惡化現(xiàn)象最為明顯,爆發(fā)大規(guī)模的藍藻水華,由于水質的惡化,加劇了B 水廠的水處理壓力,滿負荷運行時的水處理效果偏差,無法達到現(xiàn)行出水水質標準,且日常的水處理中普遍有沉淀池泥水難以有效分離的情況。因此,需要立足于現(xiàn)狀,針對既有的預處理單元采取改造升級措施,提高預處理水平。
有效減輕藻類的影響是預處理單元改造中的重要目標。從水質分析結果來看,原水中含有豐富的藻類,若未經(jīng)處理而直接流入水廠,將嚴重損壞構筑物池壁,不利于原水的處理。近年來,該縣內(nèi)湖泊中藻類在夏季高溫時段生長旺盛,受風力的推動作用,取水口周邊有明顯的藻類聚集現(xiàn)象,易影響水處理效果,且制水成本有所增加,影響到水廠的經(jīng)濟效益。
針對原水水質問題,將取水位置適當向湖內(nèi)延伸,具體需在取水泵房的集水池前端修筑擋水壩,長度約100 m(以拋毛石砌筑的方法施工成型)。以免集水池前的水直接匯入吸水間,同時配套延伸至湖內(nèi)的管線。因此,將吸水頭向湖區(qū)延伸0.5 km,配套2 根DN800 mm 原水輸水鋼管,以滿足1.1×105m3/d 的取水量要求。鋪設時,考慮到管道的穩(wěn)定性要求,采用鋼筋混凝土樁基支撐的方法,確保管道穩(wěn)定、正常地運行。
常規(guī)給水處理方法的應用效果欠佳,在去除氮、氨等有機污染物時并不能取得良好的效果,且經(jīng)過處理后仍有一定的臭味。相比之下,高錳酸鉀-粉末活性炭協(xié)同處理方案更具可行性,依托于氧化和吸附的方式,可取得良好的除臭效果,使水中的有機物得到有效的處理[1]。因此,此處聯(lián)合應用錳酸鉀和粉末活性炭兩種材料,按照特定的比例取用,以滿足預處理要求。根據(jù)水源的現(xiàn)有狀況,提出如下設計方案:
1)以1 t 原水為例,向其中摻入20~40g 的粉末活性炭,投加量90~180 kg/h。
2)取用的是粒度為250 mm、顆粒均勻度≥95%的粉末活性炭,按照前述提及的用量要求投加,發(fā)揮其在原水預處理方面的作用,具體工藝流程如圖1 所示。
圖1 粉末活性炭工藝流程圖
實際操作中的技術要點如下:
1)配備兩個攪拌池,用于調配粉末活性炭,兩者交替運行,盡可能提高調配效率。按體積比計算,單次粉末活性炭與水的比例按1∶9 控制。調配時,先開啟進水閥門,按比例增加適量的水,達到特定的液位要求后隨即關閉閥門,啟用固液懸浮攪拌器,用該裝置做充分的攪拌處理。待1#攪拌池的材料將投加完時,2#池已經(jīng)調好,此時開啟2#池的出料蝶閥并關閉1#池的出料蝶閥(呈一開一閉的狀態(tài)),順暢做好切換工作,按照前述思路連續(xù)投加。
2)投加即將結束時,將自來水球閥打開,關閉兩攪拌池的出料蝶閥,電動隔膜泵持續(xù)運行10 min,此后關閉自來水球閥和電動隔膜泵,經(jīng)過前述操作后,管路中的剩余活性炭被清理干凈,以便下一次投料及配制工作的順利進行。
3)向絮凝池的輸送管內(nèi)送入適量的粉末活性炭水劑,此項工作由電動隔膜泵完成。在配置時,采取的是“一用一備”的方式,以保證電動隔膜泵的正常運行,通過該類裝置的應用,可高效輸送含有懸浮顆粒的液體,同時在變頻器的協(xié)助作用下,電動隔膜泵的流量將得到精細化的控制。
4)適配LD-40/Y 電磁流量計,此裝置的測量精度可達到1~2 級,在日常運行中,能夠及時測量含顆粒狀的液體,結果準確、靈敏度高。
3.3.1 臭氧制備間的設計
重點組成包含氧氣發(fā)生器間、臭氧制備間、值班室及配電間、自控儀表間4 大區(qū)域,共同構成協(xié)同性較好的臭氧制備間?,F(xiàn)場配備3 臺臭氧制備器,單臺設備正常工況下的產(chǎn)量可達到7.4 kg/h。
3.3.2 活性炭濾池間的設計
按照100 000 m3/d 的規(guī)模建設1 座活性炭濾池,平面尺寸為46.6 m×42.0 m,高度9.0 m。在傳統(tǒng)方式下,主要設置為V形濾池,但隨著行業(yè)技術的發(fā)展,翻板濾池的應用優(yōu)勢得以顯現(xiàn),且應用頻率逐步提高,依托于反沖洗的方式,減少濾料的流失量,可以有效規(guī)避以往V 形濾池在反沖洗時大量排水的問題,濾料流失得到有效的控制。翻板濾池的應用頻率正逐步提高,得益于減少濾料流失量的優(yōu)勢而深受青睞。
但也需注意到,翻板濾池在實際應用中也存在一些有待解決的問題,主要包括:(1)進水實施的是短邊單側配水的方式,導致進水缺乏足夠的均勻性;(2)單池面積受限,不宜超過90 m2,否則會加大沖洗排水難度;(3)相比常規(guī)的V 形濾池,初期設備投資較高,資金緊張的項目會面臨較大的資金壓力。
綜合考慮應用效果、投資等多個方面,經(jīng)系統(tǒng)性分析后,最終選用的是Ⅴ形濾池,分兩組兩排布置,每排6 格,單格平面尺寸為8.5 m×8.2 m,高度均按6.35 m 予以控制。
3.3.3 反沖洗水池及泵房的設計
新建反沖洗水池、反沖洗泵房各1 座,平面尺寸分別為12.0 m×4.0 m、12.0 m×6.9 m,高度分別為4.85 m、6.6 m,其目的在于給反沖洗提供水量。
3.3.4 排水池的設計
排水池用于收集濾池的反沖洗廢水,共建設2 座,平面尺寸25.0 m×15.0 m,有效水深4.0 m。其排水池上清液全部回用至處理系統(tǒng)前端。每座排水池設3 臺潛水泵,流量50 m3/h,功率3.0 kW。
超濾膜系統(tǒng)具有多重應用優(yōu)勢,具體體現(xiàn)在如下方面:產(chǎn)水水質良好;對微生物的截留能力較強,有利于提高水質;藥劑消耗量較少,運行期間的成本投入較低,有突出的經(jīng)濟效益優(yōu)勢;進水水質耐沖擊負荷。經(jīng)過超濾膜系統(tǒng)處理后,病毒和細菌的去除率需達到99.99%~99.999 9%,否則不滿足出水水質要求;此外,感官指標也需得到有效的改善。
超濾膜系統(tǒng)只產(chǎn)生廢水,例如,CEB 清洗廢水、超濾反沖廢水,通常每60 min 需安排一次反洗操作,在此期間產(chǎn)生的廢水以SS 為主。正常情況下,完成一次單套膜反洗需耗費16.0m3的水。
按特定的周期定期完成膜的全方位清洗操作,原因在于隨著運行時間的延長,膜上黏附細菌、藻類、水垢等,在做有效的清洗后,膜通量可恢復至正常狀態(tài)。全面清洗的關鍵要點在于:反洗環(huán)節(jié)按特定的比例摻入適量的HCl、NaOH、NaClO,將其混合后組成均勻性較好的清洗液,而后再做10 min 的浸泡處理,在此基礎上,做一次反洗操作。相比于常規(guī)的CIP 化學清洗方法,此方法在清理膜上附著的雜物時效果更為突出,并且還可有效減少藥劑的消耗量。從廢水排放路徑的角度來看,超濾化學反洗的廢水將被有效導入市政污水系統(tǒng),以免因排放不合理而導致污染問題,具體采取以下措施:
1)按照33.0 m×9.6 m 的平面尺寸、4.5 m 的高度建設反沖洗水池,有效水深4.0 m,給供水提供充足的緩沖時間。
2)現(xiàn)場共配套6 臺超濾供水泵,通過此類裝置的聯(lián)合應用,給超濾系統(tǒng)提供充足的壓力;依托于變頻恒定流量控制的方法,可提高超濾提升泵的運行精度,產(chǎn)生出水流量的信號反饋,該部分信號將傳輸至提升泵變頻器,在信號的指導作用下,對泵的轉速做靈活的調整,確保進水流量的穩(wěn)定性。
3)原水中含有異物,可能會進入超濾膜系統(tǒng)中,導致膜的完整性受到影響。為規(guī)避該問題,可配套自清洗過濾器,過濾精度200 μm,依托于該裝置的“屏障作用”,可濾掉會對膜造成損害的雜質。此外,自動清洗過濾器的自動化運行水平較高,可以根據(jù)壓差情況適時對過濾元件做清洗操作,也可以根據(jù)實際需求設定特定的間隔時間,富有周期性地清洗過濾元件。在整個清洗過程中排出的水較少,因此,其他設備不會由于清洗而受到影響。
4)超濾膜組是超濾膜系統(tǒng)的重要組成部分,可有效去除細菌、藻類、大分子有機物等。此外,配套壓力傳感器可借助此裝置及時檢測進水壓力,若實測結果顯示進水壓力偏高,系統(tǒng)會及時做出響應,隨即暫停運行,以免因壓力異常偏高而損壞超濾膜系統(tǒng)。
5)經(jīng)過一段時間的超濾后,膜的表面構成污染層,該部分需得到有效的清理。為此,根據(jù)實際情況或需求合理設定周期,依次完成自動反洗操作,以便有效清理大塊物質、懸浮物等,在此方式下,膜的水通量恢復至正常狀態(tài)。反洗期間,反洗泵有重要作用,能夠抽取超濾水池內(nèi)的水,經(jīng)由出水口反向泵入中空纖維膜,以達到深度清洗膜的效果。
6)按特定的周期清理膜,避免細菌、藻類等黏附在膜上,進而使膜通量恢復至正常狀態(tài)。在膜的清理過程中,主要采用的是化學加強反洗裝置,其基本應用思路在于:按比例取適量的HCl、NaOH、NaClO 充分混合,將得到的清洗液浸泡10 min,在此前提下安排一次反洗。前述所提的化學加強反洗方法在清理膜上附著的雜物、提高膜的清潔程度方面有重要的作用,可以充分發(fā)揮膜的自身性能優(yōu)勢,且藥劑的用量有所減少。在硬件配置方面,主要考慮如下幾點:為三類清洗材料(HCl、NaOH、NaClO)分別適配1 個計量箱,容量為1 000 L;計量泵、卸料箱、卸料泵各3 臺;5 m3藥劑儲槽3 個;酸霧吸收器1 臺。各裝置協(xié)同運行,有效完成膜的清洗作業(yè)。
綜上所述,水資源是社會經(jīng)濟發(fā)展進程中的重要資源,水的品質是社會各界高度關注的話題,常規(guī)處理工藝下出水的品質難以達到現(xiàn)行要求,為此需要在現(xiàn)有技術的基礎上加以突破。針對微污染水源,需要加強對其的預處理,具體可以采取臭氧-生物活性炭、超濾深度處理等方法,通過多重措施的共同應用,去除原水中藻類氨氮等一系列的微量污染物,在此基礎上,進一步安排后續(xù)的處理工作,有效提高出水品質,提供優(yōu)質的供水服務。