劉川 王文琦 夏志鵬 賀鋒 王琪
寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司 浙江省寧波市 315336
發(fā)動機運行過程中,燃燒室的高壓混合氣會通過活塞與氣缸之間的間隙竄入曲軸箱中,行成“竄氣”,竄氣中包含霧化汽油、霧化機油、水蒸氣和廢氣等。這些竄氣進入曲軸箱會使曲軸箱壓力升高,影響曲軸箱密封;混入機油還會造成機油稀釋、機油乳化。曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)是減小發(fā)動機竄氣帶來的不利影響以及滿足日益嚴格的排放法規(guī)的關(guān)鍵。油氣分離器作為曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)的核心部分,需要重點設(shè)計。本文針對油氣分離器的密封圈的斷裂原因進行分析,并提出改善措施,為后續(xù)開發(fā)設(shè)計提供思路。
某型直噴渦輪增壓發(fā)動機在臺架進行曲通專項試驗,運行10h 后檢查發(fā)動機發(fā)現(xiàn)油氣分離器與凸輪軸承蓋結(jié)合面滲油。拆解油氣分離器后發(fā)現(xiàn)油氣分離器密封圈有多處開裂,如圖1 所示,斷裂點位于防脫凸點附近。
圖1 進、排氣凸輪軸負載示意圖
通過魚骨刺圖,如圖2 所示,分析可能造成密封圈斷裂的原因。在排除裝配等其他影響因素后,排查方向聚焦在密封圈結(jié)構(gòu)和油氣分離器密封槽兩個方面。
圖2 油氣分離器密封圈開裂原因分析
使用原發(fā)動機更換油氣分離器后進行溫度場測試,結(jié)果表明油氣分離器密封圈斷裂處最高溫度為101℃,如表1 所示。油氣分離器殼體材料為PA66-GF30,密封圈材料FKM,兩種材料工作溫度限值為150℃。由此分析,油氣分離器密封圈破裂非環(huán)境溫度過高引起。
表1 溫度場測試數(shù)據(jù)
將斷裂的密封圈送往第三方檢測機構(gòu)檢測材料性能。檢測結(jié)果表明密封圈材料性能滿足設(shè)計標準,見圖3 所示。密封圈材料因素不是密封圈開裂問題的原因。
圖3 密封圈材料性能檢測結(jié)果
檢測故障件密封槽(如圖4 所示)的尺寸,發(fā)現(xiàn)絕大部分密封槽的實際寬度均超過圖紙要求3.06±0.1,如表2 所示。配套密封圈有防脫凸點,具體布置形式見圖5。根據(jù)密封圈和密封槽實際尺寸計算壓縮率、填充率,得知:密封圈非凸點位置實際壓縮率為29.2%,非凸點位置實際填充率為97.3%;凸點位置實際填充率為114.8%。
表2 密封槽尺寸檢測結(jié)果
圖4 密封槽尺寸取樣點
圖5 密封圈防脫凸點布置示意圖
密封槽尺寸超差的問題通過修模方式優(yōu)化,確保所有尺寸均在圖紙范圍內(nèi)。
修模后根據(jù)密封圈和密封槽實際尺寸重新計算壓縮率、填充率,得知:非凸點位置實際壓縮率:28.8%,非凸點位置實際填充率:94.6%,凸點位置實際填充率:112.3%。
使用該批樣件進行-40℃~150℃的高低溫單體試驗,試驗進行72h 后密封圈再次開裂,說明密封槽尺寸超差不是密封圈開裂的主要原因。
排查密封圈圖紙,發(fā)現(xiàn)密封圈開裂位置R 角尺寸較小,存在應(yīng)力集中,開裂風(fēng)險較大。優(yōu)化方案將密封圈R 角增大,如圖6 所示。
圖6 密封圈倒角尺寸優(yōu)化前后示意圖
倒角優(yōu)化后的密封圈進行-40℃~150℃的高低溫單體試驗,試驗過程中密封圈再次開裂,說明R 角尺寸也不是密封圈開裂的主要原因。
因斷裂位置處于密封圈防脫凸點附近,針對防脫凸點的設(shè)計進行排查。由于密封圈防脫凸點采用3 個一組錯開設(shè)計,中間凸點在填充率較大的情況下無法向兩側(cè)延伸,凸點位置填充率理論最大值為113.24%(見表3)有開裂風(fēng)險。
表3 密封圈壓縮率填充率
將密封圈防脫凸點布置方式改為對稱式布置(如圖7 所示),并通過調(diào)整密封圈高度,將密封圈凸點位置填充率最大值由113.24%優(yōu)化為108.82%。
圖7 密封圈防脫凸點改為對稱式
使用優(yōu)化后的密封圈進行-40℃~150℃的高低溫單體試驗,試驗結(jié)束后密封圈完好,無任何開裂跡象。通過臺架試驗驗證,優(yōu)化方案可靠有效。
綜上所述,密封圈防脫凸點采用3 個一組錯開設(shè)計,中間凸點在填充率較大的情況下無法向兩側(cè)延伸,造成局部材料堆積是導(dǎo)致密封圈開裂的主要原因。
將密封圈防脫凸點的布置方式改為對稱式布置;通過調(diào)整密封圈高度,將密封圈凸點位置填充率最大值由113.24%優(yōu)化為108.82%。
優(yōu)化后的密封圈經(jīng)過-40℃~150℃的高低溫單體試驗、多輪臺架及整車耐久驗證,均再未出現(xiàn)破裂現(xiàn)象,整改方案驗證有效。
油氣分離器密封圈防脫凸點采用3 個一組錯開設(shè)計,中間凸點在填充率較大的情況下無法向兩側(cè)延伸,并且凸點位置填充率過大,是導(dǎo)致本次密封圈開裂問題的主要原因。
建議非凸點位置填充率小于100%,凸點位置填充率小于110%;后續(xù)設(shè)計優(yōu)先選擇防脫凸點對稱布置的設(shè)計方案。