王輝文, 宋尊劍
(大慶油田設(shè)計(jì)院有限公司, 黑龍江 大慶 163712)
某市西城區(qū)已建供水系統(tǒng)無(wú)法滿足新版GB 5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的水質(zhì)要求, 需要對(duì)原有供水管網(wǎng)及水廠進(jìn)行升級(jí)改造, 實(shí)現(xiàn)分質(zhì)供水, 并增加深度處理工藝。
某已建水廠原有處理工藝為網(wǎng)格絮凝-斜板沉淀-氣水反沖洗過(guò)濾, 處理規(guī)模為38 × 104m3/d。按照規(guī)劃, 新建深度處理工藝規(guī)模為10×104m3/d,預(yù)留4×104m3/d。 在常規(guī)工藝的38× 104m3/d 出水中, 11×104m3/d 在本廠經(jīng)深度處理后供給民用水管網(wǎng); 9.35×104m3/d 作為原水分別輸送至另2座水廠經(jīng)深度處理后供給民用水管網(wǎng); 其余部分作為工業(yè)用水直接輸入工業(yè)水管網(wǎng)。
已建水廠原水引自某平原型水庫(kù), 濁度為20 ~120 NTU, 耗氧量最高值可達(dá)8.5 mg/L。 常規(guī)工藝處理后出水指標(biāo)中不合格項(xiàng)為耗氧量, 最高值為6.3 mg/L, 平均值為3.9 mg/L。 可以看出, 常規(guī)處理工藝的主要問(wèn)題是對(duì)有機(jī)物的去除率低, 難以滿足GB 5749—2006 的要求。
臭氧-生物活性炭工藝是集臭氧化學(xué)氧化、 生物吸附氧化、 活性炭物理化學(xué)吸附技術(shù)為一體的復(fù)合工藝[1]。 首先利用臭氧的強(qiáng)氧化作用, 初步氧化分解水中的簡(jiǎn)單有機(jī)物和其他還原性物質(zhì),使之變成CO2和H2O; 同時(shí), 臭氧氧化能使水中難以生物降解的有機(jī)物斷鏈、 開(kāi)環(huán), 氧化成短鏈的小分子物質(zhì)或使分子的某些基團(tuán)改變, 從而使原來(lái)不能被生物降解的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為可生物降解的有機(jī)物。 受臭氧制備設(shè)備效率的影響, 向臭氧接觸池內(nèi)除投加臭氧外還有大量的氧氣, 伴隨著臭氧的投加, 起到了充氧的作用, 為附著于活性炭上的好氧型微生物提供生長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)源, 創(chuàng)造好氧微生物的生長(zhǎng)環(huán)境[2]。
活性炭作為一種多孔物質(zhì), 具有良好的吸附性能。 通過(guò)活性炭的吸附作用, 將水中微生物富集于活性炭表面, 形成穩(wěn)定的生物膜。 活性炭濾池置于臭氧接觸池后, 生物膜利用水中充足的溶解氧, 將水中經(jīng)臭氧氧化易于生物降解的有機(jī)物進(jìn)一步吸附分解, 達(dá)到去除的目的[3]。
超濾技術(shù)主要利用超濾膜的篩分機(jī)理去除水中的懸浮態(tài)物質(zhì)及大分子有機(jī)物。 該技術(shù)具有出水濁度低, 水質(zhì)穩(wěn)定, 能有效去除水中隱孢子蟲、 賈第蟲、 細(xì)菌、 病毒等各類微生物的優(yōu)勢(shì)[4]。
針對(duì)原水特點(diǎn)及出水水質(zhì)要求, 采用了增加原水預(yù)處理工藝(新建高錳酸鉀及粉末活性炭投加設(shè)施)、 深度處理工藝的技術(shù)路線。 利用改造后的處理工藝, 保證出廠水的耗氧量在3.0 mg/L 以下。工藝流程詳見(jiàn)圖1。
圖1 水廠工藝流程Fig. 1 Process flow of water plant
(1) 提升泵池。 為將已建砂濾池濾后水提升至新建臭氧接觸池, 新建地下式提升泵池1 座。 提升泵池土建設(shè)計(jì)規(guī)模為14×104m3/d, 鋼混結(jié)構(gòu), 平面尺寸為25.0 m×23.0 m, 有效水深為5.0 m。 內(nèi)設(shè)清水潛水泵4 臺(tái), 3 用1 備, 單泵參數(shù)Q =1 600 m3/h, H =14 m, N =80 kW。
(2) 臭氧制備間。 考慮該地區(qū)石化行業(yè)發(fā)達(dá),有長(zhǎng)期穩(wěn)定的液氧源供應(yīng), 采用液氧源臭氧制備工藝。 臭氧制備間外設(shè)液氧站1 座, 液氧站設(shè)2 座30 m3液氧儲(chǔ)罐, 保證10 d 的液氧儲(chǔ)備量。
新建臭氧制備間為磚混結(jié)構(gòu), 平面尺寸為21.0 m×18.0 m, 設(shè)臭氧發(fā)生器3 臺(tái), 2 用1 備, 單臺(tái)臭氧發(fā)生能力為6.56 kg[O3]/h(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%),臭氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)范圍為6%~14%。
(3) 臭氧接觸池。 鋼混結(jié)構(gòu), 設(shè)有2 格, 每格平面尺寸為24.3 m×5.0 m, 有效水深為6.0 m。 臭氧最大投加量為3 mg/L, 總接觸時(shí)間為15 min。每格臭氧接觸池設(shè)有3 個(gè)曝氣接觸室, 曝氣量占總曝氣量的比例分別為50%、 25%、 25%。 池內(nèi)擴(kuò)散裝置采用微孔曝氣盤。 在臭氧接觸池頂部安裝2 套熱觸媒尾氣破壞設(shè)備, 將尾氣中的殘余臭氧破壞后排放到大氣中。 為保證臭氧接觸池內(nèi)外的壓力平衡, 每格接觸池設(shè)1 個(gè)雙向透氣安全閥。
(4) 生物活性炭濾池。 生物活性炭濾池利用顆?;钚蕴勘缺砻娣e大的特性, 為細(xì)菌等微生物提供載體, 吸附、 生化降解作用并重, 達(dá)到去除水中有機(jī)污染物的目的。 生物活性炭濾池截留的懸浮物質(zhì)有限, 反洗的目的以去除老化的生物膜為主。 活性炭濾料密度低, 較易發(fā)生跑料問(wèn)題。 翻板濾池通過(guò)啟閉翻板閥來(lái)控制濾池的反沖洗排水過(guò)程, 反沖洗濾料膨脹時(shí)翻板閥保持關(guān)閉狀態(tài), 濾池不排水, 反沖洗進(jìn)水停止濾料回落后, 翻板閥開(kāi)啟開(kāi)始排水,排水結(jié)束翻板閥關(guān)閉, 結(jié)束反洗過(guò)程。 最大程度地減緩了反洗時(shí)的濾料流失, 比較適合活性炭等輕質(zhì)濾料, 因此本工程的活性炭濾池選用翻板濾池。 此外, 翻板濾池還具有池體構(gòu)造簡(jiǎn)單、 反洗效果好、濾料選擇靈活等特點(diǎn)[5]。
活性炭濾池為磚混結(jié)構(gòu), 平面尺寸為60.0 m×42.0 m。 內(nèi)設(shè)8 格翻板濾池, 雙排布置。 空床濾速為6.5 m/h, 單池尺寸為11.0 m×8.0 m。 濾池采用雙層濾料結(jié)構(gòu), 上層炭床厚度為2.5 m, 活性炭種類為柱狀煤質(zhì)炭, 直徑為1.5 mm, 長(zhǎng)度為2.5 mm, 碘值為950 mg/g, 亞甲藍(lán)值為180 mg/L。 下層石英砂厚度為0.3 m, 石英砂濾料粒徑為0.9 ~1.2 mm。
反沖洗采用“氣洗+氣-水聯(lián)合反洗+水洗”的三段模式。 氣洗階段強(qiáng)度采用15 L/(m2·s), 時(shí)間為3 min; 氣-水聯(lián)合反洗階段氣洗強(qiáng)度采用15 L/(m2·s), 水洗強(qiáng)度采用3 L/(m2·s), 時(shí)間為5 min;水洗階段強(qiáng)度采用15 L/(m2·s), 時(shí)間為1 min +2 min, 先進(jìn)行1 min 水洗, 之后排掉池內(nèi)廢水, 再進(jìn)行2 min 水洗。 為靈活配置反洗強(qiáng)度, 設(shè)有5 臺(tái)反洗離心泵, 其中大泵3 臺(tái), 2 用1 備, 單臺(tái)Q=1 900 m3/h, H=10 m, N=90 kW; 小泵2 臺(tái), 1 用1 備, 單臺(tái)Q=950 m3/h, H=10 m, N=45 kW。 設(shè)置反沖風(fēng)機(jī)2 臺(tái), 1 用1 備, 為高速離心風(fēng)機(jī), 單機(jī)Q=89 m3/min, P=49 kPa, N=160 kW。
(5) 超濾車間。 一期規(guī)模為10×104m3/d, 二期預(yù)留4×104m3/d。 生產(chǎn)廠房一次建成, 磚混結(jié)構(gòu)。 平面尺寸為48.0 m×30.0 m, 分地下和地上兩層。 地上層高8.5 m, 放置膜堆, 地下層高5.0 m,布設(shè)管線。 為二期膜堆預(yù)留空間, 公用部分如超濾膜清洗設(shè)施等按14×104m3/d 考慮。
超濾膜為中空纖維膜, 標(biāo)稱膜組件膜面積為51.1 m2, 膜絲材料為PVDF, 過(guò)濾型式為外壓式。設(shè)計(jì)膜通量為51 L/(m2·h)。 一期設(shè)有20 個(gè)膜堆,二期預(yù)留8 個(gè)膜堆。 每個(gè)膜堆設(shè)114 個(gè)膜組件, 4列布置, 產(chǎn)水能力為0.5×104m3/d。 系統(tǒng)分為2 個(gè)相同的系列, 每個(gè)系列可獨(dú)立運(yùn)行。
超濾系統(tǒng)可在線實(shí)現(xiàn)物理清洗、 維護(hù)性化學(xué)清洗(CEB)、 恢復(fù)性化學(xué)清洗(CIP)。 物理清洗設(shè)計(jì)周期為38 min, 采用氣水反沖洗模式; 維護(hù)性化學(xué)清洗(CEB)設(shè)計(jì)周期為7 d, 清洗藥劑為次氯酸鈉、檸檬酸、 鹽酸和氫氧化鈉; 恢復(fù)性化學(xué)清洗(CIP)設(shè)計(jì)周期為90 d, 清洗藥劑為次氯酸鈉、 檸檬酸、鹽酸和氫氧化鈉。 物理清洗廢水排入廢水排放水池, 統(tǒng)一處置, 化學(xué)清洗廢水排入中和水池, 加入藥劑使其pH 值達(dá)標(biāo)后排入廢水排放水池。
(1) 采用分質(zhì)供水方式, 對(duì)供水管網(wǎng)進(jìn)行改造, 分為工業(yè)水管網(wǎng)及民用水管網(wǎng)。 工業(yè)用水仍采用原有的常規(guī)處理工藝, 處理后進(jìn)入工業(yè)用清水池, 經(jīng)工業(yè)外輸水泵輸入工業(yè)管網(wǎng); 對(duì)民用水部分在常規(guī)工藝的砂濾池后增加深度處理工藝, 達(dá)到GB 5749—2006 要求后, 經(jīng)民用水外輸系統(tǒng)送至民用水管網(wǎng)。 有效降低了水處理規(guī)模, 節(jié)約投資。
(2) 針對(duì)原水水質(zhì)有機(jī)物含量較高的特點(diǎn), 在常規(guī)處理前端增設(shè)預(yù)處理工藝。 設(shè)置高錳酸鉀及粉末活性炭投加系統(tǒng), 初步去除部分有機(jī)物質(zhì), 同時(shí)起到了強(qiáng)化混凝的效果[6]。
(3) 為進(jìn)一步去除有機(jī)物, 確保水質(zhì)達(dá)標(biāo), 考慮到黑龍江地處高寒地區(qū), 半年水溫較低的特點(diǎn),在常規(guī)處理后端增設(shè)臭氧-生物活性炭-超濾的深度處理工藝。 工藝鏈較長(zhǎng), 臭氧-生物活性炭重點(diǎn)去除有機(jī)物質(zhì), 超濾工藝防止生物泄漏, 并進(jìn)一步去除有機(jī)物及懸浮物。
(4) 在參數(shù)選取上, 重點(diǎn)考慮了原水水溫、 水質(zhì)的特點(diǎn), 活性炭濾池的濾速較低; 對(duì)于超濾工藝, 項(xiàng)目部組織進(jìn)行了3 個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)中試試驗(yàn), 取得了適應(yīng)原水特點(diǎn)的設(shè)計(jì)參數(shù), 特別是膜通量、 過(guò)濾周期等對(duì)水溫敏感的設(shè)計(jì)參數(shù), 對(duì)工藝設(shè)計(jì)起到了指導(dǎo)作用。
該水廠新建預(yù)處理及深度處理設(shè)施為黑龍江某市西城區(qū)供水系統(tǒng)改造的一部分。 供水系統(tǒng)改造總投資為11.07 億元, 工程費(fèi)用為9.20 億元。 其中,該水廠新建預(yù)處理及深度處理設(shè)施工程費(fèi)用為2.85億元, 運(yùn)行成本為0.69 元/t。
工程于2014 年5 月投產(chǎn)運(yùn)行, 出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到GB 5749—2006 要求。 2015 年9 月中下旬,原水藍(lán)藻爆發(fā)7 d 左右。 以9 月19 日為例, 水廠原水水質(zhì): 色度為25 度, 濁度為33 NTU, 耗氧量為8.48 mg/L, 藻密度為1.22 × 107個(gè)/L。 經(jīng)過(guò)深度處理后的出水水質(zhì): 色度小于5 度, 濁度為0.24 NTU, 耗氧量為2.4 mg/L, 藻密度未檢出。 16 個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)表明, 采用預(yù)處理-常規(guī)處理-臭氧-生物活性炭-超濾工藝可以有效去除有機(jī)物, 該工藝適應(yīng)黑龍江省等高寒地區(qū)的有機(jī)微污染、 高含藻原水水質(zhì)。
(1) 對(duì)于工業(yè)用水比重較大、 水質(zhì)要求較低的城市, 采用分質(zhì)供水, 將居民用水與工業(yè)用水分別處理、 分網(wǎng)供水的模式, 有利于降低深度處理的規(guī)模, 節(jié)省投資。
(2) 采用預(yù)處理-常規(guī)處理-臭氧-生物活性炭-超濾的處理工藝, 適合高緯度地區(qū)低溫有機(jī)微污染的原水水質(zhì), 可有效去除水中有機(jī)污染物, 降低出水濁度, 避免微生物泄漏。 出水水質(zhì)滿足GB 5749—2006 的要求。
(3) 為適應(yīng)高緯度地區(qū)水質(zhì)特點(diǎn), 可適當(dāng)降低設(shè)計(jì)參數(shù), 如活性炭濾池濾速、 超濾膜通量等,有條件時(shí)最好進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn), 以確定合適的設(shè)計(jì)參數(shù)。
(4) 高緯度地區(qū)冬季低溫、 低濁, 夏季水中藻密度較大。 水廠在運(yùn)行管理中, 應(yīng)根據(jù)原水水質(zhì)變化情況, 適時(shí)調(diào)整運(yùn)行參數(shù)、 藥劑投加種類及投加量, 保證出水水質(zhì)滿足要求。