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      污水處理脫氮提升優(yōu)化的總結(jié)

      2022-08-29 12:35:50張飛飛
      氮肥與合成氣 2022年9期
      關(guān)鍵詞:硝化碳源硝酸

      張飛飛,張 猛,陳 煒

      (陜西長青能源化工有限公司, 陜西寶雞 721405)

      1 概述

      陜西長青能源化工有限公司60萬t/a甲醇項目,配置污水處理系統(tǒng),設(shè)計最大處理水量為200 m3/h,來水氨氮質(zhì)量濃度為270~350 mg/L,COD值為700~1 100 mg/L。該污水處理系統(tǒng)采用序批式活性污泥法[1]和曝氣生物濾池,即SBR+BAF工藝,通過生化反應完成污水降解。自2013年5月投產(chǎn)以來,污水處理負荷一直穩(wěn)定在180 m3/h以上,產(chǎn)水氨氮質(zhì)量濃度小于1 mg/L,COD值小于50 mg/L,但是,硝酸氮質(zhì)量濃度最高時達到600 mg/L,總氮質(zhì)量濃度長期在100 mg/L以上。

      2 污水處理工藝流程及原理

      2.1 工藝流程簡述

      生產(chǎn)廢水和生活污水通過地管、機械格柵機自流至地下集水池,再通過集水池提升泵送至均質(zhì)調(diào)節(jié)池。水煤漿加壓氣化工段送來的廢水體積流量約為110 m3/h,通過冷卻塔降溫后直接進均質(zhì)調(diào)節(jié)池。各路廢水在調(diào)節(jié)池均質(zhì)后,由調(diào)節(jié)池提升泵送至氣浮裝置,在氣浮前設(shè)有管道混合器,投加聚合氯化鋁(PAC)、碳酸鈉和磷酸鈉,氣浮出水分別自流至4個SBR反應池。單個SBR反應池容積為6000 m3,配有1臺風量為120 m3/min的離心風機、4臺體積流量為1 200 m3/h的循環(huán)泵,正常生產(chǎn)時循環(huán)泵3用1備。SBR反應池出水通過泵送進曝氣生物濾池進行深度處理,進一步去除水中有機物和氨氮。曝氣生物濾池產(chǎn)水進入混凝沉淀池,除去水中殘余懸浮物后,出水經(jīng)過濾器過濾后送至回用水站。工藝流程見圖1。

      PAM—聚丙烯酰胺。

      2.2 SBR工藝原理

      SBR工藝利用好氧、厭氧微生物分解COD和NH3-N。

      好氧曝氣時,在好氧微生物及亞硝酸菌、硝酸菌的作用下,發(fā)生如下反應[1]。

      有機物分解:

      (1)

      硝化反應:

      (2)

      (3)

      在反硝化階段厭氧攪拌時,發(fā)生如下脫氮反應:

      (4)

      (5)

      SBR反應池是污水處理部分的主體單元,按預先設(shè)定的程序自動運行,每個反應周期為8 h,1 d共計3個周期。其中,進水為2 h、反應為6 h(與進水重疊)、沉淀為1 h、排水為1 h。反應階段好氧與厭氧交替運行,硝化和反硝化在同一構(gòu)筑物中完成,提高反應效率,增強脫氮效果。4座SBR反應池,每座池內(nèi)設(shè)有9臺蝶式射流曝氣器。在好氧反應階段,曝氣器上部進氣、下部進水,氣與水混合后由噴嘴噴射而出,在SBR反應池內(nèi)完成對污水的充氧并確保污水的完全混合。由于原進水中堿度和碳源較少,不能完全滿足生化反應需要,因此在進水階段要投加碳酸鈉,以補充硝化反應所需堿度;厭氧反應時停止曝氣,只開啟循環(huán)泵,對污水進行攪拌,通過投加甲醇來補充反硝化所需碳源,強化反硝化反應效果。

      3 污水產(chǎn)水總氮高的原因分析

      自運行以來,污水處理產(chǎn)水氨氮低、總氮高。針對此問題分析其中的原因。

      污水處理系統(tǒng)自運行以來,為了確保出水COD指標正常,需要投加少量碳源。若碳源投加量不足,導致SBR反應池厭氧反應不徹底,產(chǎn)水硝酸根質(zhì)量濃度為500 mg/L,是總氮高的主要原因。

      之前環(huán)保對總氮沒有嚴格要求,氨氮質(zhì)量濃度要求小于12 mg/L,污水處理負荷較重。為了盡可能處理水質(zhì),SBR反應池單個周期(8 h)內(nèi),有5 h都在好氧曝氣(與進水重疊)。而厭氧反應、沉淀、排水各1 h,反應時間不夠,導致厭氧反應不徹底,是總氮較高的另一原因。

      4 提標運行與優(yōu)化調(diào)整措施

      要加強生化系統(tǒng)的反硝化反應,就意味必須提高反硝化效率或者要延長反硝化反應時間。在實際生產(chǎn)中,延長反硝化時間就必須要縮短好氧反應時間,這就會影響污水處理負荷。因此,要提高反硝化反應和硝化反應效率,應做以下調(diào)整。

      4.1 適當提高污泥濃度,控制溶解氧,提高污泥活性,降低pH值

      污水處理脫氮的核心就在于活性污泥(硝化細菌和反硝化細菌)的培養(yǎng),影響活性污泥的主要因素有污泥濃度、溶解氧(DO)、進水溫度、pH值、生物營養(yǎng)比[2]。經(jīng)不斷摸索調(diào)整、試驗后發(fā)現(xiàn),SBR反應池污泥質(zhì)量濃度為3~4 g/L、好氧DO為2~4 mg/L、厭氧DO為0.5 mg/L以下、SBR反應池溫度為28~35 ℃、pH為7~7.5時,有利好氧細菌和厭氧細菌生長,硝化反應和反硝化反應效率最佳,污水系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

      4.2 調(diào)整SBR反應池運行程序

      SBR反應池內(nèi)好氧反應中利用微生物分解水中有機物和氨氮,將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸氮;厭氧反應中,硝酸氮和有機物在微生物的作用下分解成CO2、N2和水。只有好氧反應和厭氧反應進行徹底,才能形成完整的脫氮過程。為了降低硝酸氮含量,將SBR反應池運行程序改為先厭氧、后好氧、再厭氧。先厭氧是為了利用進水的COD和外加碳源反應池內(nèi)上周期未降解的硝酸根,進水部分COD被前置厭氧反應后,減輕了好氧階段的反應負荷,縮短好氧反應時間,提高好氧反應的效率。后置厭氧是為了通過外加碳源(甲醇)來反應本周期所產(chǎn)生的硝酸根。通過改變程序,提高了反應效率和硝酸氮的降解率。

      4.3 調(diào)整厭氧、好氧反應時間和碳源投加量

      在厭氧反應階段,當DO小于0.5 mg/L時投加甲醇,補充反硝化所需碳源,根據(jù)池內(nèi)硝酸根和進水負荷情況,及時調(diào)整系統(tǒng)前置和后置厭氧反應時間和甲醇投加量。前置厭氧反應時,若甲醇投加過量,好氧反應時間會變長,影響污水處理水質(zhì);前置厭氧時,若甲醇投加量不足,后置厭氧反應時間就應適當延長并增加甲醇量。后置厭氧反應時,甲醇投加量不足,反硝化反應進行不徹底,出水總氮超標;若甲醇投加過量,則影響出水COD指標。所以,及時調(diào)整污水處理好氧、厭氧反應時間和甲醇投加量,可提高污水處理的反應效率,是控制好總氮的關(guān)鍵[3]。

      4.4 增加碳源投加點

      SBR反應池正常運行時,循環(huán)泵3開1備。甲醇投加點只有1個進水口,厭氧反應時開3臺循環(huán)泵。按循環(huán)泵滿負荷為1 200 m3/h計算,池內(nèi)水循環(huán)一遍需要約90 min時間。甲醇投加點改為3個后,SBR反應池內(nèi)的碳源更加均勻,厭氧反應效率提高了3倍,縮短了厭氧反應時間,提高了反硝化反應效率[4]。

      4.5 縮短SBR反應池排水時間

      根據(jù)SBR反應池運行實際情況,35 min可以完成排水。因此,將排水時間改為40 min,以增加SBR反應池反應時間,保證SBR反應池處理效率。

      5 調(diào)整前后的部分數(shù)據(jù)對比

      調(diào)整前SBR反應池進水和出水的水質(zhì)見表1,調(diào)整后SBR池進水和出水的水質(zhì)見表2。

      表1 調(diào)整前SBR池進水和出水水質(zhì)

      表2 調(diào)整后SBR反應池進水和出水水質(zhì)

      通過調(diào)整后,污水處理的進水水質(zhì)與之前相比基本無變化,但出水水質(zhì)中,硝酸氮含量降低了90%,污水處理產(chǎn)水的總氮質(zhì)量濃度控制在15 mg/L以下,滿足了環(huán)保排放要求。

      6 結(jié)語

      長青能化污水處理脫氮項目調(diào)整優(yōu)化,沒有增加額外的設(shè)備,污水處理運行成本幾乎沒有增加,但調(diào)整效果非常好,達到降氮的目的,環(huán)保和社會效益明顯。該項目的成功應用對類似企業(yè)污水處理系統(tǒng)脫氮具有一定借鑒和示范作用。

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