韓詠梅 楊超 王實(shí)金
1.昆明維恒升自控技術(shù)有限公司 云南 昆明 650105;
2.云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司 云南 香格里拉 674400
云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司普朗銅礦,位于云南省西北部迪慶藏族自治州香格里拉縣北東部,臨近三江并流世界遺產(chǎn)保護(hù)區(qū),平均海拔3600m,環(huán)境溫度-20℃至30℃,多雷雨地域,屬高寒礦區(qū),礦區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱,環(huán)境惡劣。
普朗銅礦生活水來(lái)自孫諾永河,建有生活水取水壩、取水廊道和沉砂池。受季節(jié)變化的影響,雨季水質(zhì)較差,水源上游有牧場(chǎng),森林枯枝敗葉、動(dòng)物糞便等受雨水沖刷流進(jìn)孫諾永河,全礦飲用水安全存在安全隱患。給排水系統(tǒng)較為分散,給水凈化站遠(yuǎn)離礦區(qū),每班需2人值班,回水處理及加壓泵房、鍋爐房均需現(xiàn)場(chǎng)值班,生活污水處理站能夠就地自動(dòng)運(yùn)行,因不能遠(yuǎn)程監(jiān)控需要值班人員。
為了減少人員配置,改善水質(zhì)和作業(yè)環(huán)境,降低飲用水安全風(fēng)險(xiǎn),需進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)及給排水自動(dòng)化改造,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程在線監(jiān)控,提高普朗銅礦給排水自動(dòng)化水平。
通過(guò)對(duì)原水取樣送檢,分析超標(biāo)項(xiàng),針對(duì)超標(biāo)項(xiàng)采取措施。實(shí)現(xiàn)濁度、pH值、余氯在線監(jiān)測(cè),自動(dòng)及時(shí)調(diào)整給藥量、進(jìn)水量,使生活水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。給水凈化站、回水處理及加壓泵房、鍋爐房、污水處理站實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,自動(dòng)運(yùn)行。
PLC柜內(nèi)集成完成相應(yīng)范圍內(nèi)設(shè)備運(yùn)行反饋、遠(yuǎn)程/自動(dòng)啟停、液位控制、閥門(mén)開(kāi)度調(diào)節(jié)、水質(zhì)處理及檢測(cè)、給藥裝置調(diào)控、流量計(jì)量、壓力、溫度監(jiān)視,調(diào)度中心DCS遠(yuǎn)程監(jiān)控,設(shè)備滿足海拔3600m,環(huán)境溫度-20℃至30℃、多雷雨地域穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
取消現(xiàn)場(chǎng)值班人員,轉(zhuǎn)變工作方式,只配置點(diǎn)巡、巡檢人員,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度中心遠(yuǎn)程集中監(jiān)控。
減少用水總量,污水不外排,再生水全部回用。
全礦現(xiàn)有霍尼韋爾DCS系統(tǒng)、礦山在線監(jiān)測(cè)六大系統(tǒng)、井下電機(jī)車(chē)無(wú)人駕駛運(yùn)輸系統(tǒng)、消防系統(tǒng),都已集成至調(diào)度中心,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視與控制;生活給排水水處理工藝流程未實(shí)現(xiàn)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),四個(gè)作業(yè)點(diǎn)未將數(shù)據(jù)集成到調(diào)度中心,不能自動(dòng)化遠(yuǎn)程監(jiān)控。
2.1.1 給水凈化站生活用水無(wú)在線監(jiān)測(cè),處理工藝自動(dòng)化水平較低,給藥量控制依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行,給藥設(shè)備簡(jiǎn)陋,故障較多,次氯酸鈉發(fā)生器不能正常運(yùn)行。
2.1.2 給水凈化站、回水處理及加壓泵房建有DCS站,只能通過(guò)觸摸屏對(duì)水池液位、流量、水泵出口壓力進(jìn)行監(jiān)視,不能對(duì)水泵、電動(dòng)閥門(mén)、攪拌器等設(shè)備進(jìn)行控制。
2.1.3 供暖鍋爐房鍋爐系統(tǒng)配有PLC控制柜,就近有銅鉬車(chē)間DCS站,只能就地運(yùn)行。
2.1.4 生活污水處理站配有設(shè)備自帶PLC控制柜,只能就地運(yùn)行。
2.2.1 項(xiàng)目地點(diǎn)在高海拔地區(qū),冬季寒冷,施工難度大。
2.2.2 邊生產(chǎn)邊改造,需與生產(chǎn)管理部門(mén)溝通分工段停機(jī)改造,對(duì)施工時(shí)間需掌控[1]。
2.2.3 牽涉設(shè)備品牌多樣,對(duì)原有設(shè)備的工作原理需充分熟悉;電控柜內(nèi)線路修改各不相同,線路的修改、標(biāo)記要準(zhǔn)確清晰,是改造難點(diǎn)。
2.2.4 自控程序需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝、設(shè)備、操控需求編制,對(duì)工藝原理、控制方式,需理解到位。
2.2.5 鍋爐房自控系統(tǒng),雖已收到鍋爐設(shè)備廠家提供的資料,鍋爐自帶臺(tái)達(dá)PLC控制器程序地址表等相關(guān)信息,但與新增PLC5、調(diào)度中心DCS系統(tǒng)連接通訊仍然是難點(diǎn);3臺(tái)鍋爐是電加熱型(2.1MW/臺(tái)),且為壓力容器,自控調(diào)試有一定風(fēng)險(xiǎn)。
2.2.6 加氯設(shè)備換一套新設(shè)備,需修改原有加氯系統(tǒng)程序;原程序加密、破解是個(gè)難點(diǎn)。
2.2.7 改造新增6套PLC與調(diào)度中心DCS通訊連接,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,是本次改造的重點(diǎn)難點(diǎn)。
針對(duì)以上難點(diǎn)和重點(diǎn),在施工組織管理和自控技術(shù)二個(gè)方面做好準(zhǔn)備,積極應(yīng)對(duì)。
2.3.1 做好設(shè)備保暖、防雨雪,注意臨時(shí)儲(chǔ)存地點(diǎn),選擇好設(shè)備安裝位置,盡量在室內(nèi)利于保暖。
2.3.2 室外施工,盡量在冬季前完成。
2.3.3 收集全所需的圖紙資料,提前消化其內(nèi)容,現(xiàn)場(chǎng)涉及改造的設(shè)備情況全面掌握,重點(diǎn)難點(diǎn)部分,細(xì)化分解問(wèn)題,向業(yè)內(nèi)專(zhuān)家咨詢,提前準(zhǔn)備多種處置方案[2]。
2.3.4 修改電控柜線路前,進(jìn)行小組討論;重要配電柜內(nèi)改線,需請(qǐng)電氣技術(shù)員參與討論,確定方案,避免錯(cuò)誤。
2.3.5 自控技術(shù)人員編制程序前,與生產(chǎn)管理和操控人員溝通到位,實(shí)現(xiàn)所需要的控制功能。
2.3.6 自控系統(tǒng)接線,注意不要影響到原作業(yè)點(diǎn)DCS系統(tǒng),儀表檢測(cè)信號(hào),采用信號(hào)分配器分別傳輸。
2.3.7 重要設(shè)備試車(chē)前(特別是鍋爐,大型水泵,大型攪拌機(jī)),需與生產(chǎn)管理人員、設(shè)備電氣維修技術(shù)員一起討論試車(chē)方案,審核通過(guò)后,才能進(jìn)行試車(chē)。
2.3.8 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況,明確劃分PLC控制站的控制范圍。
新建生活水壩控制站PLC1,監(jiān)控生活水壩區(qū)域內(nèi)設(shè)備。
新建生產(chǎn)水壩控制站PLC2,監(jiān)控生產(chǎn)水壩區(qū)域內(nèi)設(shè)備。
新建凈水站控制站PLC3,監(jiān)控凈水站區(qū)域內(nèi)設(shè)備,含生活生產(chǎn)高位水池、尾礦回水及沖洗系統(tǒng)、井下回水系統(tǒng)、三組PAC加藥系統(tǒng)、高壓送水系統(tǒng)、選礦采礦高位水池、生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)、生活回水沉淀系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)。
改造次氯酸鈉控制站PLC3-1,監(jiān)控二套次氯酸鈉制備投加系統(tǒng)設(shè)備,新次氯酸鈉設(shè)備自帶STC控制器接入PLC3-1。
新建回水處理及回水加壓泵房PLC4,監(jiān)控回水處理區(qū)域內(nèi)設(shè)備,含選礦廠銅鉬廠回用水、雨水回水、采礦回水、廢水回水、生產(chǎn)回水沉淀系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)。
新建鍋爐房控制站PLC5,監(jiān)控鍋爐及鍋爐房?jī)?nèi)軟水處理系統(tǒng)設(shè)備,原3臺(tái)鍋爐自帶PLC5-1,2,3接入PLC5。
新建污水處理控制站PLC6,監(jiān)控雨水污水提升泵站、污水處理系統(tǒng)、再生回用水系統(tǒng)設(shè)備,原污水處理設(shè)備自帶PLC7接入PLC6。
2.3.9 構(gòu)建清晰的自控網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),先各分區(qū)內(nèi)自控施工,后連接完成系統(tǒng)搭建。
自控系統(tǒng)調(diào)試時(shí),污水處理PLC6控制站的數(shù)據(jù)傳輸不穩(wěn)定,通訊經(jīng)常中斷。
從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析,逐段檢查相關(guān)的光纖網(wǎng)絡(luò)回路,發(fā)現(xiàn)從磨浮車(chē)間DCS站到污水處理PLC6控制站,傳導(dǎo)光纖的光衰比較嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),確定解決方案:
3.1.1 光纖終端盒之間添加光電收發(fā)器,增加光能的傳輸強(qiáng)度;
3.1.2 重做本區(qū)域內(nèi)的尾纖接頭,采用裝置固定尾纖接頭,安裝時(shí)對(duì)正對(duì)中。
光衰問(wèn)題得到解決,污水處理PLC6控制站與磨浮車(chē)間DCS站通訊正常。
PAC(聚合氯化鋁),是水處理絮凝劑,絮凝劑對(duì)水中雜質(zhì)進(jìn)行凝結(jié)通過(guò)沉淀或者過(guò)濾進(jìn)行去除。水處理PAC藥劑準(zhǔn)確投加量,是水處理的一個(gè)難點(diǎn)。根據(jù)礦區(qū)原水、凈水站出水的水質(zhì)分析,結(jié)合藥劑配置濃度、產(chǎn)水量,經(jīng)過(guò)反復(fù)摸索試驗(yàn),在PLC控制器中設(shè)置投加計(jì)量泵的控制程序,實(shí)現(xiàn)藥劑準(zhǔn)確投加。
3.2.1 PAC藥液投加參數(shù)設(shè)置。
表1 生活水PAC藥液投加參數(shù)表
3.2.2 投加計(jì)量泵的控制運(yùn)行。現(xiàn)場(chǎng)柜面上計(jì)量泵設(shè)置手/自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),在現(xiàn)場(chǎng)可手動(dòng)控制調(diào)節(jié)計(jì)量泵運(yùn)行;在PLC柜觸摸屏/中心調(diào)度計(jì)算機(jī)上,可遠(yuǎn)程手動(dòng)/自動(dòng)運(yùn)行計(jì)量泵。
遠(yuǎn)程控制:操作人員在調(diào)度中心計(jì)算機(jī)上點(diǎn)擊需要操作的PAC計(jì)量泵。查看PAC的計(jì)量泵狀態(tài)正常后點(diǎn)擊啟動(dòng)按鈕則PAC啟動(dòng),根據(jù)進(jìn)水濁度及流量更改變頻器的投加量的大小。
全自動(dòng)運(yùn)行:操作人員在調(diào)度中心計(jì)算機(jī)上,把PAC計(jì)量泵控制模式設(shè)置在自動(dòng)位置,PAC計(jì)量泵則根據(jù)出水濁度和進(jìn)水流量的大小來(lái)自動(dòng)啟停和自動(dòng)調(diào)整投加量的大小,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制[3]。
凈水站加氯消毒間,采用了德國(guó)杰西科次氯酸鈉發(fā)生器,生產(chǎn)的次氯酸鈉溶液,作為消毒劑,滅殺出廠水中對(duì)人體有害微生物。
設(shè)備自帶STC控制器,需與原次氯酸鈉設(shè)備自帶PLC3-1西門(mén)子S7-200通訊,數(shù)據(jù)再上傳DCS系統(tǒng)。STC控制器與PLC的通訊,一直處于連通故障狀態(tài)。
研究STC資料手冊(cè)和圖紙,發(fā)現(xiàn)MB01電路板的接線端子59號(hào)是通信接口,本接口沒(méi)有連線到STC的外接線端子,導(dǎo)致通信故障。補(bǔ)充連接端口接線后,STC與西門(mén)子PLC實(shí)現(xiàn)正常通訊。
改造新增的PLC控制站,需要與DCS系統(tǒng)通訊,實(shí)現(xiàn)給排水自控系統(tǒng)融入礦區(qū)的總調(diào)度控制系統(tǒng)。在做全系統(tǒng)綜合調(diào)試時(shí),發(fā)現(xiàn)兩個(gè)系統(tǒng)的通訊不穩(wěn)定,霍尼韋爾DCS系統(tǒng),使用Modbus-TCP讀取西門(mén)子PLC開(kāi)關(guān)量和模擬量,讀取時(shí)間有約50s延遲。
經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)故障原因,PLC系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)通訊,采用PLC軟件通信對(duì)DCS服務(wù)器一對(duì)一通訊,對(duì)通信點(diǎn)位數(shù)量,通訊周期,都有一定要求,超過(guò)限量,導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸緩慢,通訊故障。
改變通訊連接方案,增加ModbusTCP轉(zhuǎn)Profinet智能網(wǎng)關(guān),網(wǎng)關(guān)主動(dòng)采集PLC數(shù)據(jù)并緩存到網(wǎng)關(guān)內(nèi)部,減少讀寫(xiě)指令,減少數(shù)據(jù)采集過(guò)程中來(lái)回交互的次數(shù),DCS服務(wù)器通過(guò) Modbus TCP 直接從網(wǎng)關(guān)取數(shù)據(jù),減少DCS服務(wù)器與PLC的交互次數(shù),提高了數(shù)據(jù)的采集速度、實(shí)時(shí)性、可靠性以及穩(wěn)定性,PLC系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)通訊正常。
經(jīng)過(guò)1年的時(shí)間,改造工程順利完成。礦區(qū)飲用水水質(zhì)檢測(cè)合格達(dá)標(biāo),生活污水零排放,全部回收利用,改善了水質(zhì)和作業(yè)環(huán)境,消除了安全隱患。給排水系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行,自控系統(tǒng)全面融入礦區(qū)調(diào)度中心的DCS系統(tǒng),在調(diào)度中心可實(shí)現(xiàn)給排水系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。礦區(qū)四個(gè)固定作業(yè)點(diǎn)給水凈化站、回水處理及加壓泵房、供暖鍋爐房、生活污水處理站實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,實(shí)現(xiàn)了減員增效、水資源綜合利用、礦區(qū)安全環(huán)保的總體目標(biāo)。