羅永青
(山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦)
馬蘭礦18502 工作面開采石炭系太原組8#煤,煤厚3.7~4.8 m,平均4.56 m,工作面傾斜長251 m。工作面對應地表標高1 271~1 386 m,煤層底板標高845~903 m,蓋山厚度為381~541 m,平均465 m,與9#煤層間距8.63 m,9#煤平均煤厚1.82 m,距離奧灰頂界面約76.25 m。在輔運巷640~710 m 工作面內(nèi)為坑透異常區(qū)K2范圍,該區(qū)域發(fā)育一條向斜,向斜樞紐位于輔運巷697 m,兩翼傾角最大分別為19°和7°。
2019 年3 月,18502 輔運巷施工至里程614 m 處停掘施工,施工超前鉆孔發(fā)現(xiàn)右前方有陷落柱,后鉆孔加密對S91 陷落柱含(導)水性進行驗證,其中2#孔施工至61 m時孔內(nèi)有涌水,初始水量約10 m3/h,后斷流,取水樣經(jīng)化驗分析表明水質(zhì)類型為HCO3—Na型,水質(zhì)對比表明為煤系水。陷落柱揭露前施工11個鉆孔,探明了陷落柱含水性和與奧灰水之間的水力聯(lián)系。巷道施工完成后,對陷落柱進行了綜合物探,并施工10個鉆孔圈定了陷落柱大小,同時確定陷落柱不具有導水性,結合物探、鉆探分析,陷落柱發(fā)育較松散。為防止隨著回采陷落柱活化,發(fā)生滯后導水,造成水害事故,對18502 工作面S91 陷落柱進行注漿加固,共施工注漿孔34 組,累計注漿108 次,總注漿水泥量195.3 t,有效漿水泥量174.743 t。
(1)S91 陷落柱揭露情況。2019 年3 月,18502 輔運巷施工至里程614 m 處停掘施工,超前鉆孔發(fā)現(xiàn)右前方有陷落柱,后施工探查孔對S91陷落柱大小及含(導)水性進行驗證,累計施工11個鉆孔,孔深分別為86,90,109,123,141,145,54,90,21,56,20 m。2 號孔施工至61 m時孔內(nèi)有涌水,初始水量約10 m3/h,停鉆,觀測水量變化,并取水樣進行化驗分析,水質(zhì)類型為HCO3—Na 型,待水量穩(wěn)定后,繼續(xù)進鉆,62 m 為巖石,73 m 見煤,78 m 終孔為巖石,終孔深度84 m,提鉆后涌水量約25 m3/h,定時觀測水量變化,持續(xù)3~5 d后逐漸減小直至斷流。3、4號孔在施工過程中受局部裂隙發(fā)育影響出現(xiàn)3~5 m3/h涌水,后隨時間推移逐漸斷流。
(2)陷落柱帶壓情況。S91 陷落柱位于馬蘭向斜軸西部約1 500 m 向斜的軸部,距離GS-6 水文孔約1 300 m,區(qū)域上奧灰含水層地下水處于徑流帶。18502 工作面所在區(qū)域奧灰水靜水位標高950~962 m,8#煤底板至奧灰頂界面間距78~82 m。據(jù)鄰近的GS-6 水文孔揭露資料,8#煤下距離本溪組界面34.35 m,本溪組厚度為41.9 m,即8#煤底板至奧灰頂界面間距76.25 m。該孔2001 年抽水試驗資料表明:峰峰組降深62.4 m 時單位涌水量為0.080 L/(s·m),降深43.8 m 時單位涌水量0.078 L/(s·m),降深24.0 m 時單位涌水量0.076 L/(s·m),滲透系數(shù)0.21 m/d,影響半徑287.14 m;上馬家溝組降深2.0 m 時單位涌水量3.492 L/(s·m),降深4.3 m時單位涌水量2.388 L/(s·m),滲透系數(shù)3.32 m/d,影響半徑78.32 m。該陷落柱發(fā)育位置8#煤底板標高855~860.5m,該處奧灰水靜水位標高954 m,8#煤至奧灰頂面間距76.25 m,8#煤底板最大承壓0.99 MPa。
(3)物探情況。2019年10月,對該工作面進行了槽波探測、音頻電透視探測、無線電波坑透多種探測,根據(jù)探測結果,可以確定CX1#異常區(qū)推測為S91陷落柱范圍,以及陷落柱外部影響頂?shù)装瀹惓7秶?,對回采影響較大。根據(jù)無線電波坑透探測成果解譯,在工作面有5 個坑透異常區(qū),其中異常區(qū)K2位于輔運巷640~710 m、皮帶巷670~710 m,衰減5~15 dB,分析可能受工作面內(nèi)上組煤推斷的陷落柱影響。
(4)鉆探情況。2019 年3 月19 日—4 月7 日,在18502 輔運巷里程614 m 停處掘施工了11 個超前鉆孔對陷落柱含水性、充水情況進行了勘查。其中2號孔施工至61 m孔內(nèi)有涌水現(xiàn)象,初始水量約10 m3/h,停鉆觀測水量變化,及時取水樣進行化驗分析,水質(zhì)類型為HCO3—Na,待水量穩(wěn)定后,繼續(xù)進鉆,62 m 見巖,73 m 見煤,78 m 見巖至終孔,終孔深度84 m,拔鉆后水量約25 m3/h,后涌水逐漸減小直至疏干。3、4號孔在施工過程中受局部裂隙發(fā)育影響出現(xiàn)涌水現(xiàn)象,后逐漸疏干,其余鉆孔均未發(fā)現(xiàn)有異常涌水現(xiàn)象。對于有涌水的鉆孔,每日取水樣進行水質(zhì)化驗分析,結果為HCO3—Na,屬于煤系地層含水層水。2019年7月,在18502輔運巷里程660~703 m 處,施工了10 個探測鉆孔對S91 陷落柱大小及富水性進行鉆探驗證,陷落柱為橢圓形,初步推斷長軸52 m、短軸25~32 m,個別底板鉆孔有少量涌水,涌水量為3~4 m3/h。其中1、2、5、8 號孔注漿封堵。2020 年4 月20日,在18502 瓦斯鑒定巷702 m 處施工9#煤本煤層瓦斯抽采孔的過程中,施工至57 m 時鉆孔開始涌水,孔深至60 m時涌水量為13 m3/h,鉆孔終孔位置位于S91陷落柱柱體內(nèi),涌水水源與上述水源一致,與奧灰水無水力聯(lián)系。另外,由18502 輔運巷660~703 m 向工作面內(nèi)施工的23 個8#煤本煤層鉆孔,均出現(xiàn)不同程度見巖情況。結合上組對應2#煤位置的12504 回采揭露情況分析,S91 陷落柱位于18502 工作面內(nèi)輔運巷661~697 m,柱體以大塊砂巖、粉砂巖、砂質(zhì)泥巖為主,泥質(zhì)膠結,巖性混雜。
(5)水質(zhì)化驗情況。陷落柱在揭露及鉆探過程中均有出水情況,先后進行了12 次水質(zhì)化驗,1 次揭露前超前鉆孔(4 號孔)水樣結果為SO4·HCO3—Na·(Ca)型,分析為柱體孤立點積水,煤層水長時間封閉后,水質(zhì)發(fā)生變化,該鉆孔涌水自然疏干,其余11 次水樣結果為水質(zhì)類型為HCO3—Na 型,屬于煤系水;綜合分析與奧灰水質(zhì)不同,與奧灰水無明顯水力聯(lián)系[1-5]。
綜上,根據(jù)物探成果、鉆探勘查及水質(zhì)化驗情況分析,該陷落柱在8#煤與9#煤發(fā)育略有不同。其中8#煤發(fā)育大小為36 m×28 m(長軸×短軸),面積為806.7 m2;9#煤發(fā)育大小為38 m×29 m(長軸×短軸),面積為910.8 m2。綜合物探、鉆探及水質(zhì)化驗情況分析,該陷落柱較松散,松散含水為8#煤頂板太原組灰?guī)r含水層水,未發(fā)現(xiàn)與奧灰水有水力聯(lián)系[6-9]。
采用注漿加固方案對松散陷落柱進行注漿,并在9#煤底板5~13 m 位置即距8#煤20~28 m 處通過注漿加固,形成有效阻水層,達到“止水塞”目的。同時對8#~9#煤層松散空間通過注漿達到承重、承壓作用,防止回采過程中出現(xiàn)下沉,最終形成完整的隔水層,預防回采后發(fā)生滯后導通奧灰水造成水害事故[10-12]。
(1)18502 瓦斯鑒定巷與18502 輔運巷水平間距為20~23 m,在該巷道施工注漿堵水鉆孔。原因如下:①該巷道有現(xiàn)成的探放水鉆機以及配套設備,壓風、壓水、排水和供電系統(tǒng)完善,便于開展注漿工作;②該巷道位于9#煤層,9#煤層與8#煤層間距8.63 m,在9#煤層注漿堵水可以更好地完成8#煤層底板破壞帶的注漿堵水工作;③該巷道開展的注漿堵水工作與18502工作面作業(yè)互不影響,加快工作進度。
(2)利用注漿法加固陷落柱及周邊地層,在9#煤層底板形成阻水層,8#~9#煤層間形成完整的隔水層。
(3)在18502 瓦斯鑒定巷S91 陷落柱周圍(660~700 m)施工順層、頂板、底板鉆孔,進行3 層注漿施工。根據(jù)經(jīng)驗及該區(qū)域地質(zhì)條件,本次注漿影響范圍取10 m,在9#煤層下部10 m、25 m 以及9#煤層上部10 m(8#煤層底板)3個平面內(nèi)設計相鄰注漿孔。經(jīng)優(yōu)化設計布局,9#煤層下部10 m 平面布置7 個鉆孔,9#煤層下部30 m 平面布置8 個鉆孔,9#煤層上部10 m(8#煤層底板)平面布置4 個鉆孔,8#煤層向下部置5個鉆孔,共計24個。施工過程中充分利用注漿孔,進行“一孔多用”,既用于探查陷落柱范圍,又進行注漿范圍探測,起到注漿加固的作用,兼顧注漿效果檢查的功能。鉆孔施工完成后需采用鉆孔窺視儀進行測斜、孔內(nèi)裂隙及注漿效果檢查,并根據(jù)窺視情況調(diào)整鉆孔設計參數(shù)。根據(jù)以上鉆孔布置原則,設計了預注漿鉆孔24個,鉆探工程量1 780 m,
根據(jù)上述方案對18502 瓦斯鑒定巷進行了治理,并對該巷684 m 下山孔和676 m 上山孔進行了窺視。對比分析了注漿前后18502瓦斯鑒定巷的治理效果。研究表明,注漿前孔內(nèi)存在諸多裂縫,孔壁粗糙,注漿后基本沒有裂縫,孔壁光滑(圖1),此次對松散陷落柱進行注漿治理,注漿效果明顯,基本達到了注漿目的,18502工作面具備安全回采條件。
于2021年2月在18502輔運巷674 m處開展了鉆孔取芯工作,共取出10組巖芯,取出的巖芯大多數(shù)完整堅固,注漿痕跡明顯,其中部分如圖2所示。
(1)圈定了陷落柱大小,其中在8#煤層陷落柱尺寸為36 m×28 m(長軸×短軸),面積為806.7 m2;9#煤層陷落柱尺寸為38 m×29 m(長軸×短軸),面積為910.8 m2。
(2)采用多種物探方法并結合鉆探驗證,探明了陷落柱較松散,充水僅在8#~9#煤層間柱體松散帶及周邊裂隙發(fā)育帶內(nèi),水源為8#煤層頂板灰?guī)r水,利用勘查孔對陷落柱柱體及周邊積水進行疏放,累計疏放水量1 458 m3。
(3)對18502 瓦斯鑒定巷684 m 下山孔和676 m上山孔進行了窺視。對比分析了注漿前后18502 瓦斯鑒定巷的治理效果,研究表明,注漿前孔內(nèi)存在諸多裂縫,孔壁粗糙,注漿后基本沒有裂縫,孔壁光滑。此次對松散陷落柱進行注漿治理,注漿效果明顯,基本達到了注漿目的,18502 工作面具備了安全回采條件。