余 瑩 劉國義 杜艷清 李春艷 趙德會 欒長慶
(鞍鋼礦業(yè)集團弓長嶺礦業(yè)公司選礦分公司)
弓長嶺鐵礦是典型的鞍山式貧鐵礦石,鐵礦物主要為磁鐵礦和赤鐵礦,嵌布粒度屬中細粒級,脈石礦物主要為石英、云母和綠泥石[1-2]。弓長嶺選礦廠赤鐵礦生產(chǎn)線采用階段磨礦、粗細分級、中礦再磨、重、磁—陰離子反浮選工藝。隨著礦體開采深度增加,赤鐵礦含量逐漸減少,磁鐵礦含量逐漸增加,磁鐵礦石進入赤鐵礦生產(chǎn)線,造成精礦質量不均、尾礦品位升高[3]。2019年,弓長嶺選廠決定磁鐵礦由二選作業(yè)區(qū)單獨處理,在原有基礎上對二選生產(chǎn)線進行工藝改造,磁鐵礦采用兩段磨礦、一段磁選拋尾、粗細分選、粗粒重選、細粒磁-浮聯(lián)合選礦工藝[4-6]。
由于礦石中磁鐵礦含量進一步增加,并向單一磁鐵礦轉變,二選作業(yè)區(qū)處理能力逐步提升,因操作調整滯后,細粒浮選給礦量增加且波動大,造成精礦指標波動、尾礦品位偏高且藥劑消耗增加等問題[7]。為此,對弓長嶺二選作業(yè)區(qū)進行工藝流程改造,優(yōu)化粗細分級、重選工藝,探究高效磁選工藝對細粒磁鐵礦的分選效果。
原礦化學多元素及鐵物相分析結果見表1、表2。
由表1、表2可知,入選礦石屬高硅、貧鐵、低鈣鎂鐵礦,其中TFe 品位25.01%,F(xiàn)eO 含量14.30%,主要雜質SiO2含量41.98%,有害元素S 含量0.18%,P 含量0.038%,低于工業(yè)允許值;原礦中的鐵主要以磁鐵礦形式存在,分布率達74.33%,赤褐鐵分布率為13.18%,含量較少,另外還含有少量碳酸鐵和硅酸鐵。
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對一次旋流器溢流混合樣進行粒度分析(表3)可知,-0.074 mm粒級含量60.04%,-0.025 mm微細顆粒含量27.48%。
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二選作業(yè)區(qū)改造前采用兩段磨礦、一段磁選拋尾、粗細分選、重磁浮聯(lián)合工藝流程(圖1)。破碎后產(chǎn)品給入一次閉路磨礦系統(tǒng),分級溢流進行一段弱磁選,磁選尾礦直接進入綜合尾礦,精礦進入粗細分級旋流器;粗粒級的弱磁精礦進行重選選礦,細粒級的弱磁精礦進行磁—浮聯(lián)合選礦。
由于礦石性質變化,該工藝主要存在的問題:①作業(yè)區(qū)處理量逐漸增大,造成精礦指標波動;②一段磁選精礦嵌布粒度變細,出現(xiàn)細粒浮選流量增加且不穩(wěn)定,藥劑耗量及選別成本增加;③浮選采用1粗1精3 掃流程,工藝復雜且操作難度大,浮選尾礦品位不易控制。
針對原工藝流程存在的問題進行了優(yōu)化改造,將一段磁選精礦管路進行改造,一段弱磁精礦經(jīng)粗細旋流器分選后進入重選改為直接進入重選流程。精選螺旋溜槽精礦進入振動篩分級,振動篩篩下產(chǎn)品作為最終重選精礦,中磁尾進入最終尾礦,掃選精礦、精螺尾、振動篩篩上作為中礦。中礦產(chǎn)品經(jīng)過二次旋流器和二次球磨機,然后進入粗細旋流器分級。粗粒級產(chǎn)品返回粗選螺旋溜槽,細粒級產(chǎn)品經(jīng)高效磁選工藝獲得精礦產(chǎn)品。
改造后工藝優(yōu)點:①一段弱磁精礦直接重選,重選精礦產(chǎn)量增加;②細粒級礦物分選采用高效磁選工藝代替浮選工藝,降低了藥劑含量及蒸汽費,且操作簡單;③能夠減開粗細旋流器,實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
3.2.1 一段弱磁選作業(yè)考察
一段弱磁拋尾作業(yè)由6 臺CTB1024 永磁筒式磁選機完成,其底箱形式為半逆流型,背景磁場強度為143 kA/m。給礦為一次旋流器溢流,磁選精礦接入重選流程,磁選尾礦進入綜合尾礦,考察期間各產(chǎn)品鐵品位見表4。
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由表4 可知,原礦經(jīng)一段弱磁選,平均鐵品位由25.01% 提高到41.92%,磁選尾礦平均鐵品位為9.07%,說明一段弱磁作業(yè)提前拋出合格尾礦,減少了后段作業(yè)處理量。
3.2.2 重選—掃選作業(yè)考察
一段弱磁精礦直接進入重選流程,振動篩篩下產(chǎn)品作為最終重選精礦,中磁尾進入最終尾礦,掃選精礦、精螺尾、振動篩篩上作為中礦。中礦產(chǎn)品經(jīng)磨礦和分級后,粗粒級產(chǎn)品返回粗選螺旋溜槽,細粒級產(chǎn)品通過磁選回收。作業(yè)期間考察了產(chǎn)品濃度、粒度(-0.074 mm含量)和品位,結果見表5~表7。
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由表5~表7 可知,重選—掃選作業(yè)中各產(chǎn)品的粒度、濃度和鐵品位比較穩(wěn)定,粗螺、精螺和掃螺的平均給礦濃度分別為53.74%、54.07%、42.06%,給礦濃度合理;粗細旋流器平均給礦濃度為27.49%,粒度- 0.074 mm 占48.85%,沉砂- 0.074mm 粒級含量42.93%,溢流-0.074mm 粒級含量93.98%,重選中礦產(chǎn)品實現(xiàn)了合理的粗細分級,且粗粒級返回螺旋溜槽,能夠提高重選作業(yè)精礦產(chǎn)率。重選最終精礦(振動篩篩下)平均鐵品位67.12%,達到預期67% 以上的目標;重選最終尾礦(掃中磁尾礦)平均鐵品位8.07%,尾礦品位較低,有利于減少鐵金屬的損失;重選中礦(粗細旋流器溢流)平均鐵品位35.25%,重選產(chǎn)生的細粒級磁鐵礦通過高效磁選工藝回收。
3.2.3 二段弱磁作業(yè)考察分析
為強化回收細粒級的重選中礦,將濃縮后的粗細分級溢流給入二段弱磁機,其考察結果見表8。
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由表8 可知,細粒重選中礦經(jīng)二段弱磁選,平均品位由35.25% 升高到51.43%,且二段磁選平均尾礦品位為8.48%。
3.2.4 高效磁選試驗結果
為獲得合格的精礦產(chǎn)品,在試驗室用淘洗機進一步分選二段弱磁精礦,在淘洗機固定磁場94 kA/m、循環(huán)磁場86 kA/m、補償磁場86 kA/m、水流量1 150 L/h最佳操作條件下,獲得的精礦平均鐵品位67.03%,作業(yè)回收率93.82%,尾礦平均品位11.26%,結果表明細粒級礦物的回收可采用高效磁選工藝代替浮選工藝。
根據(jù)作業(yè)考察結果和試驗室分選結果,計算新工藝數(shù)質量流程見圖2。
由圖2 可見,新工藝獲得了鐵品位67.09%、產(chǎn)率27.55%、鐵回收率73.91%的合格精礦,綜合尾礦鐵品位為9.01%、產(chǎn)率72.45%、鐵回收率26.09%。
(1)對二選作業(yè)區(qū)進行工藝改造,改造后為磨礦、一段磁選拋尾、重選、中礦再磨、粗細分級、粗粒級返回重選、細粒級高效磁選工藝流程,解決了二選作業(yè)區(qū)處理量增加而引起的一系列問題,作業(yè)考察中運行穩(wěn)定,生產(chǎn)指標良好,經(jīng)濟效益顯著。
(2)綜合現(xiàn)場流程考察數(shù)據(jù)和細粒磁鐵礦選別試驗結果,在原礦品位為25.01% 的條件下,新工藝獲得的綜合指標為精礦鐵品位67.09%、產(chǎn)率27.55%、鐵回收率73.91%,尾礦鐵品位9.01%。