徐小剛,劉 華,劉仕桃,王思衡,范志剛,尹曉瑩
(1.中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司,重慶 401122;2.四川德勝集團釩鈦有限公司,四川 樂山 614000)
四川德勝釩鈦有限公司煉鐵廠3#高爐(1250 m3)于2010年9月投產(chǎn),高爐2個鐵口的下渣共用1套傳統(tǒng)底濾法爐渣處理系統(tǒng)。爐渣處理系統(tǒng)采用熱法沖渣、水渣溝?;瑳_渣過程產(chǎn)生蒸汽量大且難以收集,對周邊鋼結(jié)構(gòu)損害極大;由于蒸汽量大受風向影響,蒸汽易倒灌進入出鐵平臺,對爐前安全操作影響較大;沖渣系統(tǒng)對渣中帶鐵容忍度低,易發(fā)生爆炸,存在一定的安全隱患。水渣過濾采用傳統(tǒng)底濾法濾池過濾,過濾效率低,爐渣含水高,堆存和運輸時對周邊環(huán)境影響大;濾池為開敞式結(jié)構(gòu),水渣過濾時產(chǎn)生的蒸汽無法收集,周邊環(huán)境惡劣。
在“綠色發(fā)展”的戰(zhàn)略指引下,為改善工作環(huán)境,降低煙氣聚集及外排,實現(xiàn)品牌的質(zhì)量形象與市場競爭力的提升,四川德勝公司將3#高爐爐渣處理系統(tǒng)改造作為典型示范項目,于2021年11月進行生產(chǎn)改造。
鑒于現(xiàn)有水渣沖制點、水渣溝均布置于出鐵場與干渣坑之間的狹長地帶,空間極其有限,且2#水渣沖制點上部還有熱風主管,改造難度極大,高爐兩個水渣沖制點的改造采用兩種不同的方案。
1#鐵口水渣沖制點位于干渣坑和水渣溝末端,位置相對開闊且上方無遮擋,此處新建水渣槽1個;對1#鐵口渣溝進行改造,水渣直接沖入水渣槽,水渣槽內(nèi)正常水位1.5~2.0 m,滿足深水粒化的條件,在有效收集水渣沖制所產(chǎn)生蒸汽的同時,亦能提升水渣質(zhì)量和沖渣安全性。
新建水渣槽利用現(xiàn)有1#沖渣溝平臺的基礎(chǔ)和立柱進行加固和封閉改造,以水渣槽為方形混凝土箱體結(jié)構(gòu),內(nèi)襯耐磨澆注料;槽體水渣出口處兩個直角區(qū)域采用耐磨澆注料涂抹為大倒角內(nèi)形,減緩渣水環(huán)流對水渣槽側(cè)壁的沖刷。水渣槽上部設(shè)置直徑為3 m的鋼結(jié)構(gòu)排氣筒,排氣筒高度60 m。水渣槽上除了開有1#沖制箱入口,還開有水渣溝入口和水渣溝出口,其中水渣溝入口用于收集2#熔渣沖制后的渣水混合物,水渣溝出口用于連接水渣槽和濾池,如圖1所示。
圖1 新增1#水渣槽示意圖
2#鐵口由于周圍條件及空間限制,無法設(shè)置水渣槽,但同樣需要進行蒸汽收集并提升系統(tǒng)的抗爆能力。
具體實施方案為將2#水渣溝側(cè)壁加高,溝內(nèi)凈空從前到后由約3 m逐漸提高到約4.5 m;水渣溝頂部封閉形成一個箱涵結(jié)構(gòu)且水渣溝頂部每隔2 m開設(shè)1個泄壓孔,水渣溝末端與新增1#水渣槽相接;2#水渣溝末端設(shè)置有集氣罩,集氣罩與水渣槽側(cè)壁相連,封閉式2#水渣溝、集氣罩形成一個“喇叭形”蒸汽收集腔體。
現(xiàn)有水渣溝高于濾池側(cè)壁,末端伸入濾池內(nèi)部,影響了抓渣行車的抓渣操作,水渣溝末端未設(shè)置閘門,無法控制渣水混合物的流向。
本次改造將水渣溝退至濾池外部,且在每個水渣溝末端設(shè)置翻板閥,以控制渣水流入指定濾池。翻板閥采用液壓控制,阻斷能力強,性能穩(wěn)定。水渣入口改造示意如圖2所示。
圖2 濾池入口區(qū)域水渣溝改造示意圖
(1)現(xiàn)有濾池下部結(jié)構(gòu)基本全部利舊,濾池內(nèi)部濾管及濾料全部按照虹吸底濾法要求進行更新,并在濾管末端增加集水母管,集水母管布置在現(xiàn)有管廊內(nèi),與新增虹吸泵相連。
濾水管道置于濾池底部與虹吸泵直連,加之大小級配的多級濾層,見圖3,實現(xiàn)渣水的快捷高效分離;通過在多級濾池上鋪設(shè)200~400 mm的成品水渣,達到以渣濾渣的工藝效果。
圖3 濾池濾層鋪放示意圖
(2)濾池側(cè)壁整體抬高至5.0 m標高,使其高度超過水渣溝入口高度,濾池上方設(shè)有1套移動集氣罩,為兩個濾池共用,如圖4所示,且每個濾池側(cè)壁均設(shè)置集氣管,對濾池過濾產(chǎn)生的蒸汽進行收集并引至水渣排氣筒排放。集氣罩移動至工作濾池上方,對濾池上方進行覆蓋,配合濾池側(cè)壁集氣管實現(xiàn)集中高位排放。
圖4 濾池改造示意圖
改造后的濾池允許堆渣高度約3 m,單個濾池能夠容納水渣約660 t,其容渣量能夠滿足2~3個鐵次,爐渣處理系統(tǒng)設(shè)施檢修時間寬裕并可減緩生產(chǎn)節(jié)奏。
在現(xiàn)有水渣過濾池西側(cè)增加虹吸泵組,虹吸泵將濾池中的沖渣熱水提升送冷卻塔進行冷卻,其泵坑盡量貼近現(xiàn)有濾池管廊,以減小占地并盡量減短水系統(tǒng)管道。新建冷卻塔2臺,對虹吸泵提升的沖渣熱水進行冷卻。新增虹吸泵站及冷卻塔布置如圖5所示。
圖5 新增虹吸泵站及冷卻塔布置
虹吸泵站采用地坑結(jié)構(gòu),站內(nèi)部設(shè)置虹吸泵3臺、排水泵2臺。虹吸泵均為變頻渣漿泵,兩用一備,每臺泵流量1100 m3/h。泵站內(nèi)設(shè)有5 t單軌吊1臺,以便于坑內(nèi)設(shè)備的檢修維護。
每臺冷卻塔冷卻水量為1100 m3/h,進水溫度約85 ℃,出水溫度約60 ℃,以滿足冷法沖渣的要求。冷卻塔位架空布置于虹吸泵站上部。冷卻塔采用鋼結(jié)構(gòu)框架,玻璃鋼圍板和風筒,配水方式為管式布水,直通式噴頭,無掛渣濺水,霧化淋水方式,整個配水系統(tǒng)構(gòu)成環(huán)路以平衡水壓,保證無積渣現(xiàn)象和冷卻效果。
冷卻塔下部設(shè)置收水池,對冷卻塔的冷卻水進行收集,收水池底部設(shè)置回流管,將水導流至現(xiàn)有底濾池下部的水池存放,再通過現(xiàn)有?;┧么蛑翛_渣點沖渣并循環(huán)使用。原則上收水池不存水,能最大限度降低系統(tǒng)荷載,節(jié)約建設(shè)成本,加快建設(shè)進度。
現(xiàn)有粒化泵站、粒化泵、粒化供水管路及閥門、反沖洗管路及閥門、熱水池(改造后用于存放冷卻塔冷卻后的水)等均為利舊。在盡量利舊的前提下,將現(xiàn)有的傳統(tǒng)底濾熱法水渣工藝改為虹吸底濾冷法水渣工藝。
德鋼3#高爐自2022年1月點火投產(chǎn),水渣系統(tǒng)基本一直保持正常生產(chǎn)狀態(tài)。投產(chǎn)至今,水渣系統(tǒng)主要生產(chǎn)運行指標如表1所示,均已超過或者滿足設(shè)計指標。
表1 德鋼3#高爐水渣系統(tǒng)主要生產(chǎn)運行指標
2#熔渣于2#水渣溝初端完成沖制,1#熔渣于水渣槽處完成沖制。1#渣水混合物直接進入水渣槽,2#渣水混合物經(jīng)由2#水渣溝進入水渣槽。最終,1#、2#熔渣沖制后的渣水混合物均匯集于水渣槽處。封閉式2#水渣溝、集氣罩形成一個“喇叭形”蒸汽收集腔體,對2#熔渣沖制蒸汽進行有效收集并最終通過排氣筒排放。加之相對密布的泄壓孔,也能在水渣“放炮”時有足夠的空間對能量進行吸收、釋放,防止破壞周邊結(jié)構(gòu)和設(shè)備。
水渣槽常規(guī)存水1~2 m,滿足深水?;臈l件,深水?;撬鼪_制?;^程的一個補充,即使在沖制水量較小(或熔渣量較大)的情況下,也能滿足深水?;瘏^(qū)內(nèi)較大的瞬時渣水比,有利于熔渣的粒化,保證粒化質(zhì)量。水渣槽中較大量的存水,能有效防止渣中帶鐵放炮,避免毀壞周邊設(shè)施裝備[1]。
2#熔渣沖制產(chǎn)生的蒸汽直接通過水渣槽收集并由高空排氣筒排放。在渣水混合物的最終跌落處產(chǎn)生的蒸汽,通過管系連通配合移動集氣罩最終由水渣槽上高空排氣筒排放。最終,熔渣?;a(chǎn)生的蒸汽、水渣溝沿線蒸汽、水渣跌落產(chǎn)生的蒸汽均通過水渣槽上部排氣筒集中、高空排放。
高爐熔渣?;蟮脑旌衔锪魅霝V池,利用虹吸泵工作時所產(chǎn)生的強大抽力,加之渣水混合物經(jīng)多級濾層的自然過濾,實現(xiàn)渣水的快速高效分離。濾池在自然過濾的基礎(chǔ)上增加了強制過濾,多級濾層上部渣水緩存時間極大減少,水渣過濾過程基本與熔渣沖制過程同步,渣水于濾池中緩存時間大幅減少,相應(yīng)的煙氣聚集時間也大幅減少,改善了工作環(huán)境,避免為保證工藝銜接緊湊性發(fā)生帶水抓渣的工況[2]。
最終,汽車運輸時水渣含水率由改造前的26%降低至12%以下,避免水渣運輸過程中殘留水分四處滴落,減少環(huán)境污染并降低系統(tǒng)補水;循環(huán)水中懸浮物含量低至38.6 mg/L,極大減緩系統(tǒng)管路及設(shè)備磨損,延長了系統(tǒng)管路及設(shè)備的使用壽命,大大降低維修工作量。
置于多級濾層上部的小粒徑濾料(3~5 mm)板結(jié)需時較短,更換頻率最高。將小粒徑濾料置于分塊布置的高效過濾板內(nèi),實現(xiàn)濾池易板結(jié)區(qū)域的分區(qū)檢修。高效過濾板可實現(xiàn)更換頻率最高的表層小粒徑濾料整體拆裝,減少更換時間,可在線更換,避免人工風鎬/機械破除板結(jié)層對下層大顆粒濾料能力的破壞,延長濾層整體使用壽命,穩(wěn)定多級濾層結(jié)構(gòu),避免濾層因反沖洗局部水流過大造成濾料紊亂,甚至灌入水渣。
目前,德鋼3#高爐水渣系統(tǒng)實際運行狀況良好,熔渣沖制點及濾池過濾區(qū)域煙氣排放量明顯減少。水渣含水率減至12%以下,水渣外運環(huán)境大為改善,且有利于噸渣補水量的減少。循環(huán)水中細渣含量極少,減小了系統(tǒng)管路及設(shè)備磨損。
此工程改造示范效果明顯,具有突出的經(jīng)濟和社會效益,改造經(jīng)驗值得大力推廣。但其操作智能化及能源梯級利用還未達到國內(nèi)領(lǐng)先水準,仍有提升空間,可從智能抓渣及沖渣水余熱回收兩個方向改進。
智能抓渣系統(tǒng)包括吊車自適應(yīng)系統(tǒng)、數(shù)字化渣池系統(tǒng)及智能管控系統(tǒng)。吊車自適應(yīng)系統(tǒng)在保留吊車的全部基礎(chǔ)功能和性能基礎(chǔ)上,提高吊車運行的平穩(wěn)性、精確性。提供吊車的各項運行狀態(tài)檢測及顯示,為操作和維檢提供便利。數(shù)字化渣池系統(tǒng)采用3D激光掃描及建模技術(shù),對濾池內(nèi)渣堆進行全方位和全覆蓋掃描,實時采集渣池內(nèi)部物料幾何數(shù)據(jù),實現(xiàn)渣堆實時三維建模。智能管控系統(tǒng)包括路徑管理、跟蹤管理、操作管理。路徑管理根據(jù)渣池掃描的實際存儲情況,自動生成吊車的初始抓取路徑,并能在實際抓取過程中,根據(jù)渣池表面曲線的變化,自動對初始路徑進行修正;跟蹤管理包括吊車跟蹤(位置,狀態(tài))以及渣池表面實際圖形(根據(jù)掃描計算)跟蹤;操作管理通過提供的HMI畫面,對吊車進行遠程操控功能。
目前,主要是通過人工操作的方式,使用吊車對渣粒進行抓取,但是傳統(tǒng)的人工方式,常常會出現(xiàn)人工誤操作,一方面,渣池經(jīng)常出現(xiàn)煙氣環(huán)繞的情況,嚴重阻礙了人工操作的準確性;另一方面,由于操作人員處于渣池上方,操作視線容易受到限制,進而導致出現(xiàn)空抓以及漏抓的情況,使得抓渣效率低下。智能抓渣系統(tǒng)各子系統(tǒng)及模塊間的有機高效協(xié)作,能夠?qū)崿F(xiàn)對吊車的智能抓渣控制,實現(xiàn)設(shè)備運行智能化、崗位人員高效化、前后工序透明化的最終目標。
目前,針對沖渣熱水的余熱利用主要有余熱采暖工藝、余熱發(fā)電工藝及海水淡化工藝[3-6]。余熱采暖工藝:沉淀過濾后高溫沖渣水經(jīng)泵組抽取送至換熱器處與采暖循環(huán)水進行水水換熱,沖渣水降溫后回流到冷水池,循環(huán)沖渣使用;采暖水進入循環(huán)水泵,再進入換熱器,獲取熱量后供至用戶供暖。余熱發(fā)電工藝:高溫沖渣水經(jīng)泵組抽取送至換熱器處與做功介質(zhì)進行換熱;做功介質(zhì)由介質(zhì)泵送至換熱器中吸熱形成蒸汽,進入膨脹機做功,帶動發(fā)電機組發(fā)電,做功后介質(zhì)變成低溫低壓液體工質(zhì)。做功介質(zhì)不斷重復上述過程,完成朗肯循環(huán),生成高品位電能。海水淡化工藝:高溫沖渣水經(jīng)泵組抽取送至換熱器內(nèi)與原料海水進行換熱;加熱后高溫原料海水進入多級閃蒸罐進行噴淋,部分熱水閃蒸沸騰,飽和蒸汽送往海水淡化設(shè)備進行制水使用。
德鋼3#高爐爐渣處理采用虹吸底濾法爐渣處理工藝,沖渣熱水流量大,運行在2000 m3/h至2400 m3/h,溫度高,冷卻前沖渣水平均溫度85 ℃左右,屬于低溫廢熱源。德鋼可根據(jù)實際需求,采用余熱采暖工藝,與現(xiàn)有沖渣水冷卻系統(tǒng)并聯(lián)運行,將此熱源進行回收利用,減少或者避免冷卻塔降溫需要耗費的電能,以達到高爐余熱回收和節(jié)能降耗的目的。