楊仁樹(shù) 鮑舟琦 王雁冰 胡少銀 謝 平 賀治浩
(1.深部巖土力學(xué)與地下工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100083;2.北京科技大學(xué)土木與資源工程學(xué)院,北京 100083;3.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)力學(xué)與建筑工程學(xué)院,北京 100083;4.淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232000;5.淮浙煤電有限責(zé)任公司顧北煤礦,安徽 淮南 232150)
提高巖巷掘進(jìn)速度的關(guān)鍵在于掏槽,目前學(xué)術(shù)界開(kāi)展了大量有關(guān)掏槽爆破技術(shù)的研究,成果豐碩。LANGEFORS[1]開(kāi)展了直眼掏槽爆破破巖的理論研究,并對(duì)不同炮孔直徑的掏槽爆破參數(shù)進(jìn)行了對(duì)比分析。STEPANOV[2]研究了平行炮孔同時(shí)作用時(shí)的相互影響,得到了平行炮孔同時(shí)爆破時(shí)的巖石破碎范圍。FOURNEY等[3]進(jìn)行了單孔爆破試驗(yàn),研究了堵塞長(zhǎng)度對(duì)爆破效果的影響,同時(shí)觀察分析了爆破漏斗的形成過(guò)程。單仁亮等[4]進(jìn)行大量的現(xiàn)場(chǎng)掏槽試驗(yàn),從而確定了不同爆破條件下的準(zhǔn)直眼掏槽炮孔的布置方式、深度等技術(shù)參數(shù)。張召冉等[5]提出了“多階段”掏槽技術(shù),以二階二段為對(duì)象進(jìn)行了成腔理論分析,通過(guò)改變掏槽區(qū)炸藥能量釋放的順序,取得了良好的爆破效果。王永定等[6]結(jié)合工程實(shí)踐分析得出:“切割平巷+楔形掏槽中深孔+平行直立擴(kuò)槽中深孔”的成槽方案,實(shí)現(xiàn)在軟破礦巖體條件下安全快速形成切割槽。汪平[7]開(kāi)展了單空孔直眼掏槽爆破、三空孔直眼掏槽爆破和三空孔直眼掏槽爆破改進(jìn)共3種方案的現(xiàn)場(chǎng)爆破效果對(duì)比試驗(yàn),認(rèn)為適當(dāng)提高空孔數(shù)量,增大掏槽爆破的補(bǔ)償空間,有助于提高爆破掘進(jìn)效率。
由于巖巷掘進(jìn)大多采用的是淺孔爆破方案,較低的單循環(huán)進(jìn)尺在很大程度上影響了掘進(jìn)速率。使用深孔以及孔內(nèi)分段可以有效提高單循環(huán)進(jìn)尺以及炮孔利用率。馬利[8]研究了爆破和支護(hù)機(jī)理以及中深孔控制爆破理論技術(shù),并將理論研究與實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)分析結(jié)果應(yīng)用到工業(yè)性試驗(yàn)中,取得了理想效果。王園園等[9]結(jié)合不同類(lèi)型分段裝藥技術(shù)的特點(diǎn),分析了分段裝藥設(shè)計(jì)的裝藥參數(shù)、孔網(wǎng)參數(shù)、起爆延時(shí)的合理設(shè)計(jì)方法與參數(shù)取值,為爆破作業(yè)的分段裝藥類(lèi)型選擇提供了參考。上述研究主要是在基于傳統(tǒng)毫秒延期電雷管情形下,分析、驗(yàn)證多種掏槽掘進(jìn)技術(shù)的特點(diǎn)。但普通電雷管只能設(shè)計(jì)5個(gè)爆破段別,段別的延期時(shí)間變化空間小,難以有效發(fā)揮中深孔孔內(nèi)分段爆破技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。因此在煤礦巖巷爆破中,嘗試用數(shù)碼電子雷管代替煤礦許用普通電雷管,具有現(xiàn)實(shí)意義。本研究以顧北煤礦巖巷掘進(jìn)工程為背景,基于數(shù)碼電子雷管,在討論其可行性的同時(shí),對(duì)比分析孔內(nèi)分段技術(shù)與原楔形爆破方案的優(yōu)勢(shì)。
顧北煤礦位于安徽省淮南市鳳臺(tái)縣西北23 km,占地面積約140 km2,開(kāi)采范圍為顧橋井田的淺部煤炭資源,地質(zhì)儲(chǔ)量2.634×109t,可采儲(chǔ)量1.297×109t。為滿足顧北煤礦北-1煤采區(qū)爆破后出矸、通風(fēng)、行人等需要,計(jì)劃在北-1煤采區(qū)采掘期間,設(shè)計(jì)一條名為北-1煤采區(qū)頂板軌道上山的巷道,斷面尺寸為5 600 mm×4 400 mm(寬×高),總長(zhǎng)度為1 604.7 m。
施工巷道巖性主要為粉砂巖、粉細(xì)砂巖、中細(xì)砂巖、細(xì)砂巖、1#煤等,(煤)巖層裂隙、滑面發(fā)育,局部發(fā)育小褶曲??傮w上巖性偏硬。
經(jīng)相關(guān)單位鑒定,顧北礦1#煤層為突出煤層。根據(jù)地質(zhì)勘探資料顯示,1#煤在-648 m水平以上其瓦斯含量為0.31~6.97 m3/t,平均為3.64 m3/t;-648 m水平以下其瓦斯含量為2.06~11.787 7 m3/t,平均為5.46 m3/t。該礦井整體上屬于高瓦斯礦井。
目前國(guó)內(nèi)鉆爆法采用的多為一段裝藥,如圖1(a)所示,即先將雷管與炸藥一并塞入孔底,然后用炮泥堵塞炮孔,因此也可稱(chēng)之為底部裝藥。相比之下,孔內(nèi)分段是將炮孔分為前后兩段,如圖1(b)所示,先將一段炸藥和雷管塞入孔底,用炮泥堵住后,再塞入第二段的炸藥與雷管,爆破時(shí)取得一個(gè)微差起爆的效果。
圖1 裝藥結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Schematic of charging structure
在巖巷掘進(jìn)中,一般是掏槽孔先爆,爆破后形成的槽腔為后續(xù)起爆的炮孔提供自由面,從而提升整體的爆破效果??變?nèi)分段技術(shù)原理上也是大致相同,即是靠近孔口的前段炸藥先爆,爆后形成的小槽腔為靠近孔底的后段炸藥提供自由面。相比較而言,孔內(nèi)分段爆破的優(yōu)點(diǎn)是利用上分段裝藥先爆破,創(chuàng)造新的自由面降低了后爆時(shí)巖石的最小抵抗線,降低了巖石底部夾制作用[10]。
數(shù)碼電子雷管采用電子控制模塊,對(duì)起爆過(guò)程進(jìn)行控制,能夠任意設(shè)置爆破段別,最小延期時(shí)間為1 ms,并可更改不同段別之間的延期時(shí)間,使用方式非常靈活。數(shù)碼電子雷管在中深孔孔內(nèi)分段中使用,能夠使得除了掏槽孔外其他炮孔有更大的空間補(bǔ)償。通過(guò)對(duì)不同段別的爆破參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以確定爆破效果最理想時(shí)對(duì)應(yīng)的延期時(shí)間,增加單循環(huán)進(jìn)尺,提高炮孔利用率。
不同的分段比例也會(huì)有不同的爆破效果。結(jié)合圖1,分段比例η大致可以用下式來(lái)表示:式中,P1,Z1分別為孔內(nèi)分段中上分段的堵塞長(zhǎng)度以及裝藥長(zhǎng)度,m;P2,Z2分別為孔內(nèi)分段中下分段的堵塞長(zhǎng)度以及裝藥長(zhǎng)度,m。
左進(jìn)京[11]通過(guò)分段掏槽模型試驗(yàn),對(duì)比分析得出,當(dāng)分段比例為0.6時(shí),炮孔利用率最高,槽腔體積最大。因此本研究試驗(yàn)方案也將η值確定為0.6。
原方案使用的是普通電雷管,分為5段起爆,采取普通的楔形掏槽設(shè)計(jì),如圖2所示,爆破炮孔裝藥參數(shù)取值見(jiàn)表1。由表1可知:掏槽孔深2.0 m,其余孔深1.8 m,掏槽孔與自由面夾角為81°,輔助孔角度均為90°,周邊孔角度為87°。周邊孔孔口距離巷道周邊100 mm,周邊孔孔距360 mm。炸藥采用三級(jí)煤礦水膠炸藥,規(guī)格為0.294 kg/卷,掏槽孔裝藥量為每孔0.88 kg,周邊孔、底孔、輔助孔裝藥量為每孔0.59 kg。
圖2 巷道掘進(jìn)斷面炮孔布置(單位:mm)Fig.2 Layout of blasting holes of roadway excavation section
表1 原始方案爆破炮孔裝藥參數(shù)Table 1 Blasting hole charging parameters of the original scheme
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)跟班調(diào)研,本研究對(duì)爆破后效果進(jìn)行如線上會(huì)耗費(fèi)較多時(shí)間且連線后的檢查工作較為繁瑣。
(3)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際爆破效果(圖3和圖4)來(lái)看,采用原方案后的巷道成型質(zhì)量較差,半孔痕不夠明顯,大塊矸石較多,且呈現(xiàn)散落分布。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析,原方案爆后巖石最大塊度達(dá)到了42.66 cm,平均塊度達(dá)到15.90 cm。增大了砸壞耙矸機(jī)的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也增加了出矸的難度,降低了掘進(jìn)速度。下分析:
圖3 原方案爆破斷面Fig.3 Blasting section of the original scheme
圖4 原方案爆堆Fig.4 Muck-pile of the original scheme
(1)采用原爆破方案爆破時(shí),掏槽孔孔深2.0 m,其他孔孔深1.8 m,實(shí)際打孔數(shù)為100個(gè),裝藥量為52.92 kg,炸藥單耗為1.82 kg/m3,爆破后單循環(huán)進(jìn)尺1.50 m,炮眼利用率83.3%。
(2)原方案爆破單循環(huán)周期為13 h。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研來(lái)看,采用連續(xù)裝藥的原爆破方案在裝藥以及連
(4)巷道巖層巖性較硬,原方案的藥量較少是造成大塊較多的主要原因。同時(shí)方案的孔深設(shè)置過(guò)淺,制約了單循環(huán)進(jìn)尺,導(dǎo)致了掘進(jìn)效率的低下。
鑒于原始方案的種種弊端,本研究對(duì)巷道爆破方案進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采用中深孔以及孔內(nèi)分段技術(shù)設(shè)計(jì)兩套新方案,并進(jìn)行多次試驗(yàn)。
對(duì)原方案進(jìn)行優(yōu)化,采用準(zhǔn)楔形復(fù)式掏槽技術(shù),在掏槽孔中心設(shè)置3個(gè)中心孔,中心孔的存在可以使掏槽孔附近的大塊巖石充分破碎,有利于形成更深更大的爆破槽腔。
顧北煤礦采用的鉆錨機(jī)鉆桿長(zhǎng)度為3 m,考慮到將掏槽孔設(shè)計(jì)為斜孔,因此將兩套方案的掏槽孔孔長(zhǎng)設(shè)定為2.5 m和2.7 m,編號(hào)分別為方案1和方案2。
炮孔數(shù)目確定時(shí),首先要保證爆破效果,并且盡可能減少打孔數(shù)量,減少打孔時(shí)間,提高打孔效率。炮孔數(shù)目的計(jì)算式為[12]
式中,N為炮孔總數(shù),個(gè);q為炸藥單耗,考慮到煤礦巖性偏硬,取2.3 kg/m3;s為斷面面積,m2;η為炮孔利用率,取95%;φ為裝藥系數(shù);dc為炸藥直徑,取33 mm,ρ0為炸藥密度,取1 000 kg/m3。
對(duì)于方案1,試驗(yàn)場(chǎng)地為顧北礦北-1煤頂板軌道上山第三中部車(chē)場(chǎng),斷面面積為19.7 m2,炮孔長(zhǎng)度為2.5 m,裝藥系數(shù)定為0.42,經(jīng)過(guò)式(2)計(jì)算得出炮孔數(shù)為119個(gè)。
對(duì)于方案2,試驗(yàn)場(chǎng)地調(diào)整為顧北礦北-1煤頂板軌道上山,斷面面積為21.3 m2,炮孔長(zhǎng)度為2.7 m,裝藥系數(shù)定為0.43,經(jīng)過(guò)式(2)計(jì)算得出炮孔數(shù)為126個(gè)。
在孔內(nèi)分段掏槽方案中,掏槽孔內(nèi)需要有二段裝藥,第一段炸藥爆炸后形成爆破槽腔,為后續(xù)其他炮孔內(nèi)炸藥爆破提供自由面,掏槽孔附近巖石需要盡可能破碎,則每個(gè)掏槽孔孔內(nèi)需要裝4卷藥;中心孔內(nèi)炸藥使掏槽孔附近巖石徹底破碎,巖石更容易拋擲出腔,使爆破槽腔更好地形成,起輔助作用,則每個(gè)中心孔內(nèi)裝3卷藥;周邊孔為了保護(hù)圍巖,保障周邊成型質(zhì)量,則每個(gè)周邊孔裝2卷藥。
根據(jù)顧北礦北-1煤頂板軌道上山第三中部車(chē)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)情況,對(duì)原方案的炮孔布置進(jìn)行了改進(jìn)。采用準(zhǔn)楔形復(fù)式掏槽和孔內(nèi)分段裝藥技術(shù),同時(shí)為了滿足孔內(nèi)分段對(duì)延期段位的需求,用數(shù)碼電子雷管代替普通電雷管。
方案1的炮孔布置如圖5所示,該方案的爆破炮孔裝藥參數(shù)取值見(jiàn)表2。由表2可知:掏槽孔長(zhǎng)度/深度為2.5 m/2.45 m,其余孔深2.25 m,掏槽孔與自由面法線方向夾角為79°,輔助掏槽孔與自由面法線方向夾角為86°,總炮孔數(shù)為119個(gè),掏槽孔和中心孔采用分段裝藥,分段比例為0.6,炸藥采用三級(jí)煤礦水膠炸藥,標(biāo)準(zhǔn)密度為1 000 kg/m3,規(guī)格為0.33 kg/卷,總裝藥量為86.7 kg。
圖5 方案1炮孔布置(單位:mm)Fig.5 Layout of the blasting holes of No.1 scheme
表2 方案1爆破炮孔裝藥參數(shù)Table 2 Charging parameters of the blasting holes of No.1 scheme
《煤礦安全規(guī)程》(2017年版)規(guī)定巖巷掘進(jìn)中最后一段的延期時(shí)間不能超過(guò)130 ms,對(duì)爆破時(shí)間做出了嚴(yán)格的限制。左進(jìn)京[11]提出隨著延期時(shí)間延長(zhǎng),在孔內(nèi)分段中介質(zhì)受爆炸荷載作用時(shí)間增長(zhǎng),下分段介質(zhì)會(huì)受上分段先爆炸藥產(chǎn)生的應(yīng)力波作用發(fā)生破壞,這樣更有利于下分段介質(zhì)的破碎。因此,本研究將原爆破方案的5段改為7段進(jìn)行爆破,同時(shí)為了增大延期時(shí)間至130 ms[13],將各段延期時(shí)間定為0、20、25、55、80、105、130 ms。
方案2試驗(yàn)場(chǎng)地由北-1煤頂板軌道上山第三中部車(chē)場(chǎng)更換到北-1煤頂板軌道上山,巷道尺寸由5 000 mm×4 400 mm(寬度×高度)變?yōu)? 600 mm×4 400 mm(寬度×高度),因此對(duì)周邊孔孔距等爆破參數(shù)進(jìn)行了微調(diào),方案2炮孔布置如圖6所示,該方案的炮孔裝藥參數(shù)取值見(jiàn)表3。由表3及相關(guān)數(shù)據(jù)分析可知:掏槽孔長(zhǎng)度/深度為2.7 m/2.65 m,輔助掏槽孔孔深2.5 m,其余孔深2.4 m,掏槽孔與自由面法線方向夾角為79°,輔助掏槽孔與自由面法線方向夾角為86°,總炮孔數(shù)為126個(gè),掏槽孔和中心孔采用分段裝藥,分段比例為0.6,總裝藥量為122.5 kg。
表3 方案2爆破炮孔裝藥參數(shù)Table 3 Charging parameters of the blasting holes of No.2 scheme
圖6 方案2炮孔布置(單位:mm)Fig.6 Layout of the blasting holes of No.2 scheme
相對(duì)于方案1,方案2的斷面面積更大,且存在有崩落孔與更多的輔助孔。7段已不能滿足要求,因此分為9段進(jìn)行爆破,各段延期時(shí)間分別為0、20、25、55、70、85、100、110、130 ms。
方案1和2爆破試驗(yàn)后的效果如圖7所示。對(duì)比原方案,可以更為明顯地觀察出半孔痕,更加貼近光面爆破的效果。同時(shí),由斷面成型圖也可以觀察到巷道成型較為平整,周邊成型質(zhì)量較高,沒(méi)有明顯的大塊[14]。
圖7 新方案爆破效果Fig.7 Blasting effects of new schemes
新方案和原始方案的爆破效果對(duì)比見(jiàn)表4。由表4可知:對(duì)比原方案,新方案雖然增加了炸藥單耗,但在單循環(huán)進(jìn)尺和炮孔利用率上卻有較高的提升。
表4 原方案和新方案爆破效果對(duì)比Table 4 Comparison of the blasting effects between the original scheme and the new schemes
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),采取原方案單月進(jìn)尺約65 m,但采取新方案單月進(jìn)尺可達(dá)100 m左右[15]。與此同時(shí),與數(shù)碼雷管結(jié)合的孔內(nèi)分段技術(shù)由于縮短了各段延期時(shí)間,使得炮孔爆破過(guò)程中所產(chǎn)生的能量場(chǎng)之間相互疊加,使得爆破地震效應(yīng)減弱,提高了炸藥能量利用率,減少了大塊,降低了沖擊波和飛石危害。
3.4.1 單循環(huán)進(jìn)尺和炮孔利用率
原方案采用的是淺孔爆破,單循環(huán)進(jìn)尺僅有1.5 m。打孔、裝藥、出矸、支護(hù)所合計(jì)的正規(guī)循環(huán)總時(shí)間達(dá)到了12 h,掘進(jìn)效率低,經(jīng)濟(jì)成本高。新方案采用的是孔內(nèi)分段技術(shù),單循環(huán)進(jìn)尺可以達(dá)到2.2 m左右,單循環(huán)時(shí)間為13 h[16]。同時(shí)不僅是反映掘進(jìn)“數(shù)量”的單循環(huán)進(jìn)尺有明顯提高,反映掘進(jìn)“質(zhì)量”的炮孔利用率也有較大的突破。如圖8所示,增加孔深的同時(shí),對(duì)比原方案的83.3%的炮孔利用率,方案1的炮孔利用率達(dá)到了94.7%,方案2炮孔利用率也達(dá)到92.5%,對(duì)比原方案炮孔利用率提高了10%左右,單循環(huán)進(jìn)尺提高了約0.7 m,這也體現(xiàn)了中深孔孔內(nèi)分段爆破的優(yōu)勢(shì)[17-19]。
3.4.2 爆后巖石塊度分析
本研究采用圖像分析法確定爆堆的塊度。通過(guò)對(duì)爆破后的爆堆進(jìn)行拍照記錄,首先對(duì)照片進(jìn)行黑白化處理,再對(duì)照片進(jìn)行數(shù)字化處理,得到與塊度大小相匹配的像素值;然后根據(jù)圖片分辨率和比例尺來(lái)計(jì)算巖塊的真實(shí)面積,最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表5。不同爆破方案對(duì)應(yīng)的爆破塊度分布如圖9所示。由表5、圖9可知:原方案爆破后的最大塊度為42.66 cm,不利于耙矸機(jī)出矸;方案1爆破后的最大塊度為35.96 cm,較原方案爆破時(shí)的最大塊度尺寸減小了15.70%;方案2爆破后的最大塊度為31.95 cm,較原方案爆破時(shí)的最大塊度尺寸減小了25.11%。從平均爆破塊度看,原方案爆破的平均塊度為16.08 cm,塊度較大;方案1爆破的平均塊度為13.65 cm,較原方案爆破時(shí)的平均塊度減小約15.11%,方案2爆破的平均塊度為13.50 cm,較原方案爆破時(shí)的平均塊度減小約16.04%,說(shuō)明按新方案爆破后巖石的塊度得到顯著改善。
圖9 爆堆塊度對(duì)比分析Fig.9 Comparison of lumpiness of blasting stack
表5 爆破塊度統(tǒng)計(jì)Table 5 Statistical of blasting block degree
3.4.3 眼痕率對(duì)比
眼痕率是檢驗(yàn)光面爆破質(zhì)量的重要指標(biāo),一般來(lái)說(shuō)眼痕率越高,代表周邊成型質(zhì)量越好。對(duì)比原方案84.1%的眼痕率,方案1的眼痕率達(dá)到了93.7%,方案2的眼痕率達(dá)到了95.3%,均有了較大的提升。
(1)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)證明數(shù)碼電子雷管能夠適用于高瓦斯礦井。利用數(shù)碼電子雷管可以根據(jù)需求設(shè)置延期時(shí)間的特性實(shí)現(xiàn)了掏槽孔多段別爆破,有利于形成更大更深的臨空面,有利于降低巖石底部夾制作用,研究成果為電子雷管在高瓦斯礦井巖巷的應(yīng)用提供了借鑒。
(2)相較于原爆破方案,采用分段裝藥爆破炮孔利用率提高了10%左右,單循環(huán)進(jìn)尺提高了約0.67 m,矸石大塊率下降,平均塊度減少15%左右,眼痕率提高了約10%。爆破后的巷道斷面平整,為下一循環(huán)創(chuàng)造了較好條件。
(3)本研究缺乏對(duì)孔內(nèi)分段機(jī)理的分析,同時(shí)目前數(shù)碼電子雷管在井下的巖巷掘進(jìn)中還沒(méi)能普及,相關(guān)試驗(yàn)次數(shù)較少,后續(xù)應(yīng)增加對(duì)孔內(nèi)分段機(jī)理的分析以及在更多不同類(lèi)型礦井中進(jìn)一步驗(yàn)證數(shù)碼電子雷管優(yōu)越性。