田逢軍,王運功,陳 琪,陶海君,王忠斌
(中國石油集團 川慶鉆探工程有限公司 長慶鉆井總公司,陜西 西安 710018)
隨著我國經濟水平的發(fā)展,對石油的需求量也日漸增加,各油田對鉆井液潤滑劑需求量也隨之增加。但目前,我國鉆井液潤滑劑產品較少,還存在黏度和切力較高,長時間存放易發(fā)酵變臭的問題。因此,研制一種高性能,無毒害,對鉆井液沒有不良影響的鉆井液潤滑劑是目前較為重要的一項研究。針對以上問題,國內很多學者也進行了一系列研究,如陳磊[1]以生物油脂(地溝油脂)為基礎原料,通過化學改性與配方調試,研發(fā)出全油基生物油潤滑劑G316。該潤滑劑抗高溫可達170℃,易生物降解、環(huán)境友好,按照標準Q/SY1088-2012評價潤滑系數降低可達90%以上,同時對于改善泥餅質量等特點,劉浩然[2]則以大豆油為主要原材料,合成改性了一種新型大豆?jié)櫥?,并通過試驗證明了該潤滑油能有效提升鉆井時速。以上學者的研究為鉆井液潤滑劑的發(fā)展提供了一些方法,但并未解決鉆井液潤滑劑存放易變質的問題。基于此,本文以提純后回收植物油為主要原料,制備了鉆井液回收植物油潤滑劑WBL,并對其性能進行研究,為鉆井液潤滑劑的發(fā)展提供理論基礎。
燒堿(工業(yè)級鞏義市恒清凈水材料銷售有限公司);廢棄植物油(自制提純);SA-1(工業(yè)級 溫州市宏州貿易有限公司);Span-80(工業(yè)級 山東鑫九誠化工科技有限公司)。
HWS-12型電熱數顯恒溫水浴鍋(邢臺有間優(yōu)宿科技有限公司);DJ-3型電動攪拌器(北京佳航博創(chuàng)科技有限公司)。
1.2.1 可回收廢棄植物油的提純
(1)在原料池中倒入提前經過沉降分離的植物油原料,然后在泵的作用下,送至提煉罐,打開提煉罐內攪拌裝置。攪拌罐內攪拌轉速,蒸汽溫度和攪拌時間分別為20r·min-1,80℃和3h。
(2)充分液化過后,將成品送到過濾器裝置,過濾后將混合物送到分離器中,控制溫度為8~15℃,靜置沉淀2h,使油水分離。當液面計位器中油水結合面比出料口高時,將排污閥打開,使污水排出,直至油水結合面低于出料口,將排污閥關閉,出料閥打開,將上層半凈油脂送至水洗罐。結束后,將罐內剩余污水輸送至污水處理器的前置隔油池中,經過處理后送至污水池。
(3)水洗罐的半凈油脂通過蒸汽管沖入蒸汽,升溫至50~80℃,同時放入比例為5%的食用鹽,使之混合均勻。經過2h的吸附,得到凈化后油脂。將凈化后油脂輸送至沉淀罐,控制溫度為8~15℃,充分沉淀,沉淀時間為2h,排污閥打開關閉條件與步驟(2)一致,出料后得到鉆井液用生物基礎油。
具體提煉裝置流程見圖1。
圖1 可回收植物油提煉裝置流程圖Fig.1 Flow chart of recyclable vegetable oil refining unit
1.2.2 回收植物油壞血改性制備潤滑劑
(1)在三口燒瓶中放入一定量的回收植物油,置于HWS-12型電熱數顯恒溫水浴鍋中,提升反應溫度至50℃,然后打開DJ-3型電動攪拌器攪拌均勻。在攪拌的同時逐滴加入一定比例SA-1,保持該溫度反應90min。
(2)停止加熱,適當冷卻,待溫度維持在40℃左右,按比例加入RHJ-10和RHJ-80,繼續(xù)攪拌10min,然后加入適量清水,繼續(xù)攪拌20min。加入適量NaOH調節(jié)溶液pH值為中性,得到潤滑劑WBL。
參照GB/T 13608-2009中對潤滑劑相關要求,具體技術指標見表1[3-5]。
表1 技術指標標準要求Tab.1 Technical index and standard requirements
本試驗選擇桃2-7-3H井水平段進行潤滑劑現場試驗?;鶟{為現場鉆井液樣品,設置潤滑劑添加量為變量,進行潤滑劑加量試驗。
2.1.1 回收植物油含量對潤滑劑潤滑性能的影響
表2為不同配方制備的潤滑劑的潤滑降低系數和產品外觀狀態(tài)。
表2 回收植物油潤滑劑配方摸索實驗Tab.2 Formula exploration experiment of recovered vegetable oil lubricant
由表2可知,隨潤滑劑中回收植物油含量的增加,潤滑劑的穩(wěn)定性表現出先增加后降低的趨勢。當潤滑劑含量為50%時,制備的潤滑劑外觀呈現出淺咖色,且沒有出現分層的現象,同時,潤滑系數降低率可達94.2%,繼續(xù)增加回收植物油含量,產品穩(wěn)定性降低,同時,潤滑系數降低率也相對降低[6]。因此,選擇回收植物油的最佳含量為50%,以下試驗均以回收植物油含量為50%的潤滑劑作為研究對象。
2.1.2 SA-1的加量對潤滑性能的影響
圖3為制備過程中,SA-1加量對產品潤滑劑性能的影響。
圖3 SA-1加量對產品潤滑劑性能的影響Fig.3 Effect of SA-1 dosage on product lubricant performance
由圖3可知,固定其他因素不變,隨SA-1添加量的增加,潤滑劑潤滑系數降低率表現出先增加后降低的趨勢[7]。當SA-1的加量為1%時,潤滑系數降低率最高可達94.4%,因此,SA-1的最佳加量為1%。
2.1.3 反應條件對潤滑劑潤滑性能的影響
圖4為反應溫度對潤滑劑潤滑性能的影響。
圖4 反應溫度對潤滑劑潤滑性能的影響Fig.4 Effect of reaction temperature on lubricant lubrication performance
由圖4可知,隨反應溫度的增加,潤滑劑潤滑系數降低率表現出先增加,后降低,然后達到平衡的趨勢。同時,隨反應溫度的增加,產品穩(wěn)定性降低,流動性較差,綜合考慮,制備潤滑劑最適宜的溫度為50℃。
圖5為反應時間對潤滑劑潤滑性的影響。
由圖5可知,隨反應時間的增加,潤滑劑潤滑系數降低率表現出先增加,后趨于平衡的趨勢。當反應時間達到90min時,潤滑劑潤滑系數降低率最高,達到了94.6。繼續(xù)增加反應時間,潤滑劑潤滑系數降低率不再發(fā)生改變,因此,制備潤滑劑最優(yōu)反應時間為90min。
圖5 反應時間對潤滑劑潤滑性能的影響Fig.5 Effect of reaction time on lubricant lubrication performance
以原油為對照組,對制備的潤滑劑樣品相關技術指標進行測試,具體測試結果見表3。
表3 技術指標測試結果Tab.3 Test results of technical indicators
由表3可知,原油的潤滑系數降低率僅有47%,低于GB/T 13608-2009中的相關要求。而本文制備的潤滑劑樣品各個性能皆滿足GB/T 13608-2009中相關要求,可用于實際工程使用。
2.3.1 回收植物油潤滑劑加量試驗結果
表4為回收植物油潤滑劑加量試驗結果。
表4 回收植物油潤滑劑加量試驗結果Tab.4 Test results of lubricant dosage of recovered vegetable oil
由表4可知,隨著潤滑劑加量的增加,泥餅摩阻系數緩慢降低,直至趨于平緩。當潤滑劑加量為2%時,與水平段鉆井液配伍性較好,沒有絮凝和結塊現象出現。當潤滑劑加量超過3%時,密度降低,失水加大,考慮是因為潤滑劑帶來的水分導致的,因此,需要通過降失水的補充和材料的加重進行維護[8,9]。綜合考慮,選擇潤滑劑的加量為2%。但由于現場施工原因,潤滑劑和鉆井液都維持在動態(tài)消耗的狀態(tài)[10]。同時,井眼軌跡、泥餅厚度和滑動鉆進時間皆可對潤滑效果產生影響,因此,需要隨時根據實際情況調整潤滑劑加量,一般潤滑劑加量維持在2%~3%之間。
2.3.2 現場施工情況 根據現場施工情況,鉆井至井深3720m,此時水平段長為100m,遇見泥巖,鉆井液密度提升,繼續(xù)增加井深至4258m,此時水平段長632m,累計鉆穿泥巖140m,此時上提摩阻從8t增加至12t,下放摩阻從6t增加至10t。根據當時潤滑劑消耗情況和泥漿循環(huán)體積,將2t回收植物油潤滑劑(井漿+最佳比例WBL)一次性倒入鉆井,循環(huán)3周后,上提摩阻和下放摩阻皆恢復正常。
圖6~8分別表示隨井深的增加,水平段扭矩、kf和摩阻的變化情況。
圖6 水平段扭矩隨井深的變化情況Fig.6 Variation of torque in horizontal section with well depth
圖7 水平段k f隨井深的變化情況Fig.7 Variation of horizontal section k f with well depth
圖8 水平段摩阻隨井深的變化情況Fig.8 Variation of horizontal section friction with well depth
由圖6~8可知,該鉆井水平段完鉆時,井深約為4832m,水平段總段長為1214m。添加了WBL回收植物油潤滑劑后,泥餅滑塊摩阻系數約為0.34~0.52,扭矩約為3~9kN·m,上提下放摩阻均低于12t,下完井管串沒有遇阻現象出現,證明本文制備的潤滑劑潤滑減阻效果良好。
桃2-7-3H井水平段井深為4832m,水平段總長為1214m,根據施工需求,井下完井管串前需要替入高潤滑性泥漿。表5為高潤滑性封閉液(為提高潤滑需求,本試驗使用井漿+1.0%WBL)試驗數據,潤滑劑加入總量為3%~3.5%。
表5 高潤滑性封閉液試驗數據Tab.5 Test data of high lubricity sealing fluid
由表5可知,根據試驗結果,提前倒入配制好的高潤滑性泥漿,然后下入完井套管,套管順利達到預定位置,完成施工。
實驗室制備的回收植物油潤滑劑用于實際施工時,需要根據比例添加一定量防腐劑,抗氧劑和極壓抗磨劑,攪拌均勻,然后進行避光保存。一個月后觀察潤滑劑形態(tài)沒有出現變質、分層和發(fā)臭的現象。用于施工現場時,沒有變臭現象出現。
本文以提純后回收植物油為主要原材料,合成了鉆井液用無熒光潤滑劑WBL。首先,對制備工藝進行優(yōu)化,然后,將其運用于施工現場,檢驗潤滑劑的實用情況。得到的具體結論如下:
(1)回收油潤滑劑WBL最佳制備工藝為:回收植物油的最佳含量為50%,SA-1的最佳加量為1%,制備潤滑劑最適宜的溫度為50℃,最佳反應時間為90min。制備的回收植物油潤滑劑WBL相關性能滿足GB/T 13608-2009中相關要求。
(2)WBL加量為2%~3%時,配制的潤滑劑能有效降低上提摩阻和下放摩阻,泥餅滑塊摩阻系數約為0.34~0.52,扭矩約為3~9kN·m,減阻效果良好。
(3)保存一個月后的潤滑劑,沒有發(fā)臭分層和變質現象出現。