蘇權(quán)輝
(中國石化茂名石化分公司化工分部,廣東茂名 525011)
某石化20萬噸/年的聚丙烯裝置采用INEOS氣相法工藝,生產(chǎn)的產(chǎn)品包括均聚、無歸共聚、高抗沖共聚、抵抗沖共聚物等牌號,粉料熔指范圍為0.025~10.5 g/min。該裝置擠壓造粒機(jī)的主電機(jī)功率為8000 kW,螺桿直徑為320 mm,9段筒體,同向雙螺桿單支撐擠壓機(jī)。該擠壓造粒機(jī)機(jī)組2014年8月投入運(yùn)行,螺桿軸于2018年12月拆下、2019年12月再次安裝使用,2020年3月20日軸芯斷裂。
2020年3月20日14:51,擠壓機(jī)在運(yùn)行負(fù)荷穩(wěn)定和各參數(shù)平穩(wěn)的情況下,機(jī)組現(xiàn)場發(fā)生異響,摩擦離合器打滑停機(jī)?,F(xiàn)場檢修解體發(fā)現(xiàn)擠壓造粒機(jī)右螺桿芯軸斷裂,斷裂位于輸送段與混煉端交接處(R10/R11交接處)(圖1)。
圖1 斷裂部位示意
2.1.1 宏觀分析
從螺桿芯軸斷面的宏觀形貌來看,斷口平齊光滑,有明顯的疲勞輝紋,可觀察到明顯的裂紋源區(qū)、疲勞擴(kuò)展區(qū)和瞬斷區(qū),這是典型的疲勞斷裂(圖2)。
圖2 螺桿芯軸斷口宏觀形貌和裂紋源區(qū)微觀形貌
2.1.2 電鏡掃描分析
從斷面的電鏡掃描分析來看,裂紋起源于芯軸齒面的碾壓痕處,且每個(gè)齒面上都有多個(gè)裂紋源點(diǎn),可觀察到明顯的以裂紋源為原點(diǎn)的放射紋;裂紋自裂紋源點(diǎn)啟裂后,在長期交變力的作用下芯軸齒面產(chǎn)生了疲勞裂紋并不斷發(fā)展擴(kuò)大,最終導(dǎo)致芯軸的疲勞斷裂。
對斷裂芯軸進(jìn)行了全定量光譜分析:碳含量為0.374%,符合要求的0.30%~0.40%;硫含量為0.2%,符合要求的0.10%~0.35%;錳含量為0.415%,符合要求的0.30%~0.80%;磷含量為0.010%,符合要求的<0.012%;磷含量為0.011%,符合要求的<0.012%;鉻含量為0.966%,符合要求的0.80%~1.20%;鎳含量為2.94%,符合要求的2.50%~3.30%.鉬含量為0.548%,符合要求的0.40%~0.70%;釩含量為0.238%,符合要求的0.15%~0.25%。通過對比,斷裂芯軸材料與技術(shù)要求相符。
常溫下,斷裂芯軸的屈服強(qiáng)度為1248~1255 MPa,符合大于1000 MPa的標(biāo)準(zhǔn);抗拉強(qiáng)度1292~1293 MPa,符合大于1200~1300 MPa的標(biāo)準(zhǔn);斷后伸長率13.6%~14.4%,符合大于12%的標(biāo)準(zhǔn);橫向沖擊功70~74 Akv/J,橫向沖擊功63~65 Akv/J,均符合大于50 Akv/J的標(biāo)準(zhǔn);表面硬度360~370 HB,符合340~380 HB的標(biāo)準(zhǔn)。對斷裂芯軸取樣進(jìn)行金相觀察,為正?;鼗鹚魇象w組織,其機(jī)械性能符合要求。
2.3.1 螺桿預(yù)緊力的比對
經(jīng)確認(rèn),國外320 mm螺桿的預(yù)緊力為57 t,國外350 mm螺桿的預(yù)緊力為65 t,國外380 mm螺桿的預(yù)緊力為75 t,而國產(chǎn)320 mm螺桿的預(yù)緊力為75.6 t。通過比對可知,國產(chǎn)320螺桿的裝配預(yù)緊力足夠大,不會(huì)出現(xiàn)熱態(tài)松動(dòng)的現(xiàn)象。
2.3.2 螺套與芯軸熱態(tài)線脹的對比
對螺套38CrMoAlA和芯軸G4335V兩種材料的熱膨脹進(jìn)行了研究,每種材料取3個(gè)試樣,測試溫度為40~300℃。將兩種材料3個(gè)試樣的測試結(jié)果分別取平均值,然后再作圖進(jìn)行對比分析(圖3)。
圖3 螺套和芯軸材料的熱膨脹對比
在熱態(tài)下,螺套材料的線脹系數(shù)大于芯軸材料的線脹系數(shù),螺桿在工作狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)不會(huì)因?yàn)閮煞N材質(zhì)的熱脹差異問題而產(chǎn)生松動(dòng)。
2.4.1 螺桿和筒體磨損情況的檢測結(jié)果趨勢分析(圖4)
圖4 螺桿和筒體磨損曲線
從檢測的結(jié)果可見,左右螺桿均有不同程度的磨損,螺桿從第三段筒體的中部開始(螺桿發(fā)生斷裂處)左右螺桿出現(xiàn)大幅度磨損,在第四段筒體與第五段筒體之間達(dá)到峰值。筒體的內(nèi)孔也有不同程度磨損,筒體的內(nèi)孔從第三段開始磨損加大,至第六、七段達(dá)到磨損峰值。
通過筒體內(nèi)孔及螺桿磨損量的檢測,可判斷螺桿在腰鼓形的筒體內(nèi)高速轉(zhuǎn)動(dòng)(類似螺桿在筒體內(nèi)跳繩),左右螺桿之間以及螺桿與筒體之間產(chǎn)生碰磨,螺桿在筒體內(nèi)壁“掃膛”,產(chǎn)生了具有破壞力的彎矩。在長期交變載荷的作用下,螺桿疲勞斷裂。
2.4.2 螺桿掃膛筒體的變形仿真分析
采用有限元建模,選取斷裂位置附近的一段輸送螺套(200)和兩段嚙合元件(3×300)與芯軸的組合體,將第一個(gè)嚙合元件的第四個(gè)螺棱頂部小塊面積施加向上的位移5 mm,將該點(diǎn)兩側(cè)相距600 mm的兩處棱頂小面積約束Y向位移,并施加邊界條件。同理將跨距擴(kuò)大為1100 mm,按上述施加邊界條件。
圖5 寬400 mm跨距Y向變形
圖6 寬900 mm跨距Y向變形
通過計(jì)算可知,產(chǎn)生5 mm的掃膛量,螺桿所受的徑向力在跨距為600 mm、1100 mm的位置分別達(dá)到15 434 000 N和3 541 500 N,且產(chǎn)生局部應(yīng)力集中現(xiàn)象。在掃膛時(shí),螺桿受的徑向力極大,對螺桿芯軸產(chǎn)生彎矩。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中螺桿受到交變載荷,在螺桿的彎曲變形及螺桿與筒體內(nèi)壁產(chǎn)生“掃膛”下,個(gè)別螺套發(fā)生了端面微動(dòng),從而導(dǎo)致芯軸齒面發(fā)生損傷。
擠壓機(jī)設(shè)計(jì)負(fù)荷為19.8~33 g/h,正常負(fù)荷為24.2~26.8 g/h。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017—2020年該擠壓機(jī)長期運(yùn)行于20 g/h到23 g/h。擠壓機(jī)長期處于低負(fù)荷的“卡邊”狀態(tài)運(yùn)行,筒體和螺桿的填充度偏低,容易造成螺桿和筒體的異常磨損和碰磨。
在正常工作溫度下,第一個(gè)支撐左側(cè)的間隙為0 mm,右側(cè)的間隙為0.5 mm;第二個(gè)支撐左側(cè)的間隙為0 mm,右側(cè)的間隙為1.5 mm;第三個(gè)支撐左側(cè)的間隙為1 mm,右側(cè)的間隙為1.5 mm。在室溫下,第一個(gè)支撐左側(cè)的間隙為0.15 mm,右側(cè)的間隙為0.2 mm;第二個(gè)支撐左側(cè)的間隙為0 mm,右側(cè)的間隙為0.3 mm;第三個(gè)支撐左側(cè)的間隙為0.5 mm,右側(cè)的間隙為1 mm。
筒體從支撐吊走后,在室溫下,以第一個(gè)支撐的右側(cè)為基準(zhǔn)點(diǎn),檢測其他5個(gè)支撐的高度偏差值(負(fù)值表示低,正值表示高),第一個(gè)支撐左側(cè)的高度偏差為0.5 mm;第二個(gè)支撐左側(cè)的高度偏差為0.2 mm,右側(cè)的高度偏差為-0.2 mm;第三個(gè)支撐左側(cè)的高度偏差為-0.1 mm,右側(cè)的高度偏差為-0.8 mm。
由以上數(shù)據(jù)分析可看出,在運(yùn)行過程中筒體受熱不均衡而變形,存在左高右低、中間段和輸出段上翹的問題,這造成了螺桿與筒體的同心度偏離,也是螺套干涉、筒體磨損的原因之一。
斷裂螺桿的組合采用1個(gè)較長的剪切段,由于物料由輸送段的固態(tài)粉料經(jīng)過剪切段后須變成完全熔融的狀態(tài),這使得物料由輸送段向剪切段輸送的過程需要巨大的扭矩。這使螺桿芯軸在輸送段與剪切段位置承受巨大的扭矩,兩根螺桿在相互擠壓的過程會(huì)產(chǎn)生巨大的彎矩,使其成為整根芯軸最薄弱的部位。
(1)擠壓機(jī)長期在“卡邊”低產(chǎn)量的工況下生產(chǎn)低融指的產(chǎn)品,低融指的固態(tài)粉料至熔融態(tài)物料間的輸送需要巨大的扭矩。該螺桿組合采用1個(gè)較長的剪切段,容易產(chǎn)生應(yīng)力集中的問題。在該段螺桿的某些特定區(qū)域和特定方向會(huì)受到一個(gè)較大的徑向擠壓力,同時(shí)筒體與螺桿的物料填充度偏低,造成螺套與筒體在這一區(qū)域的特定方向上剛性接觸。
(2)筒體基礎(chǔ)水平度超標(biāo),在運(yùn)行過程中筒體受熱不均衡而變形,存在左高右低、中間段和輸出段上翹的問題。螺桿跟筒體的同心度變差,造成螺桿與筒體的磨損和碰磨,加劇螺桿產(chǎn)生巨大的徑向力,導(dǎo)致螺套齒端面發(fā)生微動(dòng),螺套齒端面對芯軸齒面造成碾壓而產(chǎn)生應(yīng)力集中。
(3)螺桿跟筒體磨損到一定程度,螺桿在筒體內(nèi)出現(xiàn)“跳繩”的現(xiàn)象,加劇螺套端面對芯軸的齒面的碾壓而促使芯軸萌生裂紋。在長期交變載荷的作用下,螺桿芯軸疲勞開裂。
(1)在室溫下,確保筒體的水平≤0.06 mm/m,重新調(diào)整支座與筒體的間隙≤0.08 mm,消除筒體支撐的影響(表1)。
表1 擠壓機(jī)筒體與支座調(diào)整后的間隙mm
(2)優(yōu)化螺桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。螺桿組合采用雙混煉段的結(jié)構(gòu),總螺套數(shù)量及種類不變,嚙合元件數(shù)量及長度尺寸不變。對螺套的組合順序進(jìn)行優(yōu)化,將6節(jié)嚙合元件一分為二,在期間增加一段輸送螺套,這樣可以適當(dāng)降低一次性混煉強(qiáng)度峰值,合理分布螺桿芯軸的受力,但總體混煉效果沒有改變。
圖7 螺桿嚙合元件的組合
(3)采用堆焊硬質(zhì)合金表面硬化。第8、第9節(jié)筒體和對應(yīng)的螺套,采用鈷基合金表面硬化處理,合金層厚度不低于3 mm,硬度30~35 HRC。這可增加硬化層的厚度,提高螺桿的支撐度。
機(jī)組運(yùn)行一年后,對第9節(jié)筒體進(jìn)行測量,D左為318.91~318.96 mm,D右為318.90~318.96 mm,僅比標(biāo)準(zhǔn)值318.8 mm減少約0.1 mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求的“磨損量不大于0.5 mm”。
(4)生產(chǎn)低熔指產(chǎn)品時(shí),保持穩(wěn)定產(chǎn)量,適當(dāng)提高筒體的溫度和使用高速檔。
在生產(chǎn)融指為0.025 g/min的產(chǎn)品時(shí),擠壓機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷維持在23~24 t/h,筒體的溫度由原來的250℃提高到260℃,同時(shí)將螺桿轉(zhuǎn)速由185 r/min提高到224 r/min,增加熔體的熔融流動(dòng)性。
經(jīng)過統(tǒng)計(jì),在生產(chǎn)融指為0.025 g/min的產(chǎn)品時(shí),在參數(shù)調(diào)整前低速檔運(yùn)行產(chǎn)生的金屬料為平均的1380顆/批次,減少到參數(shù)調(diào)整后高速檔的133顆/批次。另外,高速檔產(chǎn)生的金屬料粒徑(0.2~0.5 mm)明顯比低速檔(1~3 mm)的小。這明顯減輕螺桿跟筒體的異常磨損和碰磨,有利于機(jī)組的長周期運(yùn)行。
已采取策略的小結(jié):①在確保筒體的水平≤0.06 mm/m的情況下,重新調(diào)整支座與筒體的間隙≤0.08 mm;②螺桿組合采用雙混煉段的結(jié)構(gòu);③第8、9節(jié)筒體和對應(yīng)螺套,采用鈷基合金表面硬化處理;④適當(dāng)提高運(yùn)行負(fù)荷和筒體的運(yùn)行溫度,并采取高速檔運(yùn)行。實(shí)踐驗(yàn)證,這些措施能有效減少筒體和螺套的磨損,延長設(shè)備的使用壽命。
為進(jìn)一步提高筒體對螺桿的支撐度,擬將第8、第9兩節(jié)筒體的內(nèi)徑規(guī)格由原來的320 mm改為300 mm,對應(yīng)位置的螺套規(guī)格也從320 mm改為300 mm,兩節(jié)新筒體內(nèi)孔以及對應(yīng)螺套均采用鈷基合金表面硬化處理處理,以增強(qiáng)耐磨性。