陳威 孔德印 程勇
湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司,中國(guó)·湖北 宜昌 443000
在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程中,含肼廢水有兩個(gè)排放節(jié)點(diǎn)來(lái)源。第一個(gè)來(lái)源節(jié)點(diǎn)是精餾塔釜底液的排放,第二個(gè)節(jié)點(diǎn)來(lái)源是真空泵的機(jī)封水更新排放。釜底液污水釜底出口溫度114℃,經(jīng)換熱后水溫度冷卻為80℃從設(shè)備排出到排放管道(環(huán)境)中,該股水含鹽量高(約12%重量比)、含堿(約2%重量比)、高COD(約12000mg/L)、高氨氮(約5500mg/L)、肼含量高(約5000mg/L),其中的鹽為氯化鈉,水中氯離子含量高,釜底水水量約占總水量三分之二;機(jī)封水中污染物是易揮發(fā)小分子量組分,主要含有甲胺、肼、氨等,水中鹽分極低,水溫度為室溫(約小于30℃),機(jī)封水水量約占總水量三分之一[1]。
釜底污水和機(jī)封污水在生產(chǎn)車間有各自排放口和管線,到達(dá)污水站時(shí),兩股水混合于污水站收集池中成為污水處理站進(jìn)水,混合水指標(biāo)即現(xiàn)污水站進(jìn)水指標(biāo)。
此類廢水中有機(jī)污染物含量極高;根據(jù)其生產(chǎn)工藝,廢水中主要含有肼類及其氧化分解的中間產(chǎn)物,如偏腙、四甲基四氯烯、一甲胺、二甲胺等,有機(jī)污染物多為鍵能較小易于氧化的小分子短鏈有機(jī)物或者屬于還原性的有機(jī)物,具有揮發(fā)性或者易于通過(guò)高級(jí)氧化去除[2]。
水量:25t/h。
COD:8000~10000mg/L。
BOD:400mg/L。
氨氮:4000~5000mg/L。
氯離子:45000~55000mg/L(1.23mol/L~1.51mol/L)。
鹽分:6%~8%(重量比)。
pH:14。
堿:1.4%(以氫氧化鈉計(jì),重量比)。
肼:350~450mg/L。
水溫度:60℃~65℃。
工程穩(wěn)定運(yùn)行后,出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8972—1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和航天推進(jìn)劑水污染排放GB14374—93一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。其中指標(biāo)COD60mg/L、氨氮濃度15mg/L、pH值6~9,肼0.5mg/L。
采用的處理工藝為“吹脫氨塔+酸堿中和+次氯酸鈉氧化+氣浮+臭氧氧化+斜管沉淀+活性炭過(guò)濾”,工藝流程如圖1所示。
圖1 原含肼廢水處理流程
原有污水站處理后的出水COD2000~3000mg/L、氨氮80~100mg/L,沒(méi)有達(dá)標(biāo)。
原有污水站出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),主要問(wèn)題有四方面原因。
一是工藝中主要依靠化學(xué)氧化單元去除COD。由于來(lái)水COD含量高,僅通過(guò)化學(xué)氧化使污染物完全礦化達(dá)到排放要求需要加入大過(guò)量的氧化劑,在工程運(yùn)行上難以實(shí)現(xiàn)。
二是工藝流程不盡合理。流程中加入次氯酸鈉時(shí)水的pH為14,堿性條件下次氯酸鈉氧化能力大大降低,影響氧化效率。
三是單元設(shè)備效率欠佳,脫氨塔運(yùn)行效率有待提高,臭氧氧化裝置僅為簡(jiǎn)單曝氣形式,嚴(yán)重影響臭氧氧化效率。
四是運(yùn)行控制自動(dòng)化程度太低,pH值等運(yùn)行參數(shù)控制不準(zhǔn)確,難于實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行[3]。
青海宜化含肼廢水處理裝置設(shè)計(jì)總規(guī)模為25m3/h,每天運(yùn)行24h,系統(tǒng)處理能力為:600m3/d。
3.2.1 工藝原理
工藝描述:高溫來(lái)液首先進(jìn)入除氨裝置,由于來(lái)液溫度高、壓力較大、PH高,在脫氨裝置中氨和部分肼被迅速轉(zhuǎn)移至氣相,氣相經(jīng)冷凝后的凝液返回到車間的精餾塔回收氨和部分肼,脫氨裝置的出水泵入到脫鹽系統(tǒng)進(jìn)行脫鹽,脫鹽系統(tǒng)采用機(jī)械壓縮脫鹽(MVR)設(shè)備,可大大降低運(yùn)行成本,脫鹽系統(tǒng)產(chǎn)生的鹽回收,可經(jīng)過(guò)精制作為電解鹽使用。脫鹽系統(tǒng)出水泵入到肼濃縮分離單元,超過(guò)85%的肼被濃縮,含肼濃液返回到車間精餾塔回收肼,濾出液泵入氧化除肼單元,通過(guò)高級(jí)氧化方法將濾出液中極低含量的肼和其他有機(jī)物氧化降解,氧化除肼單元的出水回用利用,部分用于機(jī)封水、部分用于循環(huán)冷卻水[2]。
3.2.2 工藝流程
現(xiàn)含肼廢水工藝流程是在原處理流程前增加預(yù)處理流程。預(yù)處理流程如圖2所示。
圖2 含肼廢水預(yù)處理工藝流程
工藝特點(diǎn):利用來(lái)液溫度高、壓力高、pH值高的特點(diǎn)和氨的物理性質(zhì)特征回收氨,利用肼的分子結(jié)構(gòu)特征回收肼,采用機(jī)械壓縮蒸發(fā)方式脫鹽,利用肼化學(xué)性質(zhì)氧化除肼,真正做到肼氨鹽資源回收和水回用。由于肼的價(jià)值高,肼回收產(chǎn)生的回報(bào)也較大[4]。
采用MVR與專用的返滲透膜法相結(jié)合的肼回收處理工藝,解決了高鹽對(duì)肼回收返滲膜影響,肼回收率可達(dá)90%以上,鹽回收率90%。廢水處理過(guò)程中的固廢得到了集中高效回收處理,解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的環(huán)保難題具有重要的意義。同時(shí),含肼廢水通過(guò)MVR蒸發(fā),拿出鹽類,避果,同時(shí)蒸鹽冷凝液回收,達(dá)到零排放;含肼廢水的深度處理綜合利用,不僅產(chǎn)生了社會(huì)環(huán)保效益,而且給企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。此套,“MVR+返滲透+次鈉處理”結(jié)合的肼處理裝置運(yùn)行穩(wěn)定運(yùn)行、自動(dòng)化程度高、技術(shù)成熟可靠、操作簡(jiǎn)單,從環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益角度來(lái)看是值得推廣使用的。