問晉芳
(中國重汽集團大同齒輪有限公司, 山西 大同 037000)
在車輛傳動系統(tǒng)中,法蘭是連接變速箱與傳動軸的中間件,動力傳遞通過花鍵連接實現(xiàn)。
改進前的結(jié)構(gòu),如圖1 所示,緩速器法蘭被在了緩速器殼體包圍,連接螺栓由于緩速器法蘭與緩速器殼體之間軸向尺寸20mm 小于連接螺栓總長55mm,需要將緩速器法蘭與連接螺栓預(yù)裝好,再整體安裝到變速箱上。這種結(jié)構(gòu)導(dǎo)致變速箱在整車廠上線時,出現(xiàn)了裝配效率低且有安全隱患的問題。首先是在傳動軸安裝的過程中,需要將連接螺栓與傳動軸萬向節(jié)的四個孔對中,用時需要10 min,無法滿足生產(chǎn)節(jié)拍要求。其次,操作工安裝傳動軸時,需要用手扶著緩速器法蘭,防止其轉(zhuǎn)動,而緩速器法蘭與緩速器殼體緩速器殼體間間隙為8 mm,人手有擠傷的風(fēng)險。
圖1 改進前的結(jié)構(gòu)
原有結(jié)構(gòu)雖然能夠裝配,但影響生產(chǎn)效率,且存在一定安全隱患,為了提高生產(chǎn)效率且提升安全性,本文提出了一種改進優(yōu)化的方法。
根據(jù)原有結(jié)構(gòu)缺陷,需要解決的有兩方面問題。首先,提升裝配效率;其次,提升安全性。
要實現(xiàn)以上兩個目標(biāo),首先連接螺栓不能提前和變速器預(yù)裝,這樣就能減少連接螺栓與傳動軸萬向節(jié)對孔花費的時間,這要求緩速器法蘭與緩速器殼體軸向和徑向均需要足夠的空間,緩速器法蘭端面齒部分需要加長,與緩速器殼體之間保留足夠空間??臻g足夠后,人在操作時也能避免擠傷手指的問題。
改進后的結(jié)構(gòu)如圖2 所示,緩速器法蘭加長了80 mm,凸出緩速器殼體圓形凹槽,連接螺栓由于緩速器法蘭與緩速器殼體之間軸向尺寸為100 mm,大于連接螺栓總長65 mm,空間足夠,連接螺栓無需提前預(yù)裝到變速箱上。
圖2 改進后的結(jié)構(gòu)
變速箱在整車廠上線時,裝配效率高且滿足安全性要求。傳動軸安裝的過程中,連接螺栓可在緩速器法蘭和傳動軸萬向節(jié)對正后再安裝,用時需要1~2 min,提升了至少5 倍的裝配效率。操作工安裝傳動軸時,既使要用手扶著緩速器法蘭,緩速器法蘭與緩速器殼體緩速器殼體間最小間隙80 mm,也滿足操作空間要求,安全性良好[1]。
原結(jié)構(gòu)緩速器法蘭安裝到輸出軸上,輸出軸鎖緊方式為,首先安裝墊塊,然后安裝鎖片,將拉緊螺栓安裝到輸入軸中的螺紋孔中,再將鋼絲鎖線穿入拉緊螺栓頭部的孔中。兩根拉緊螺栓規(guī)格為Q171B1235 緊固扭矩50 N·m,合體后緊固扭矩為110~130 N·m。
改進后緩速器法蘭安裝到輸出軸上,輸出軸鎖緊方式為,首先安裝墊塊,然后鎖緊螺母,將其通過螺紋安裝到輸出軸末端螺紋上,螺紋規(guī)格為M36X1.5,緊固扭矩為690~980 N·m,兩側(cè)沖鉚鎖緊。
該結(jié)構(gòu)通過改進前后對比發(fā)現(xiàn),節(jié)省了鎖片安裝和鋼絲鎖線安裝的步驟,經(jīng)過實際驗證,此工序可節(jié)省30 s,提升了裝配效率。對比圖如圖3 所示。
圖3 輸出軸鎖緊方式改進前后對比圖
針對緩速器法蘭加長80 mm,分析材料是否滿足要求。根據(jù)材料40Cr 的特性,按照實際工作時承受扭矩作為判斷的邊界條件,分析結(jié)果為改進前后安全系數(shù)分別為1.40 和1.46,最大變形量分別為1.19 mm 和1.34 mm。改進后材料性能滿足使用需求,安全系數(shù)1.46>1,最大變形量1.34>1。
本文針對緩速器法蘭的結(jié)構(gòu),進行了提升改進,主要解決了液力緩速器的裝配效果和安全性要求,改進后的結(jié)構(gòu)生產(chǎn)效率及安全性得到了提升,不論是整車廠新車裝配還是用戶后期加裝液力緩速器都更加便捷。本文所提的改進方法大大地提升了產(chǎn)品的口碑。