趙文華
(晉能控股煤業(yè)集團翼城東溝煤業(yè)有限公司, 山西 臨汾 043500)
本文主要針對實際生產(chǎn)中的衰老礦井的通風系統(tǒng)進行改造。所謂衰老礦井指的是根據(jù)現(xiàn)場開采資源可以滿足整個生產(chǎn)任務(wù),但是其通風系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)老化、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、通風設(shè)施繁雜以及通風阻力過大的礦井。簡單說,可將衰老礦井的特征歸納如下:
1)整個礦井的煤炭儲量不足,對應(yīng)的礦井的生產(chǎn)能力處于下滑狀態(tài);
2)整個礦井煤炭資源的賦存條件變差,而且在后續(xù)開采過程中安全性變差;
3)整個礦井現(xiàn)場工作面的生產(chǎn)布局不合理,對應(yīng)的生產(chǎn)系統(tǒng)越發(fā)復(fù)雜,極大地制約了礦井的集中化生產(chǎn);
4)礦井每開采噸煤的成本增加,在同行業(yè)中的競爭力變差。
對于衰老礦井的通風系統(tǒng)主要存在的問題或不足可歸納為如下幾點:
1)整個礦井的通風阻力明顯增加,對應(yīng)通風線路很長。通風線路過長也是導(dǎo)致風阻增加的主要原因。
2)整個礦井的需風量和實際供風量存在的差異明顯,主要表現(xiàn)為通風能力不足。
近3年的多重耐藥菌檢測中,提示有逐年升高趨勢,可見多重耐藥菌日益增加,提示多重耐藥菌的控制和預(yù)防工作需要給予足夠的重視,并應(yīng)大力推行。
3)衰老礦井由于設(shè)備陳舊,整個礦井的漏風現(xiàn)象極為嚴重,其也是導(dǎo)致現(xiàn)場風量不足的主要原因[2]。
本文所研究衰老礦井的煤炭儲量有106.45 Mt,目前可供開采的煤炭儲量剩余53.47 Mt。按照該礦井的煤炭儲量,設(shè)計初期對應(yīng)的礦井服務(wù)年限為34年;目前,該礦井可繼續(xù)生產(chǎn)的年限小于10 年。總的來講,該礦井已經(jīng)進入衰老期,為了保證在未來10年內(nèi)穩(wěn)定、可靠、高效生產(chǎn)急需對其通風系統(tǒng)進行改造。
該衰老礦井目前正處于通風困難的時間,主要表現(xiàn)為其四采區(qū)的局部的通風斷面面積較小,導(dǎo)致巷道的通風阻力較大;同時,在各點監(jiān)測結(jié)果分析該礦井的漏風現(xiàn)象嚴重,已經(jīng)影響到整個礦井的安全生產(chǎn)。經(jīng)實際測量可知,該礦井的目前的通風阻力已經(jīng)達到2511.7 Pa,該項指標已經(jīng)遠超《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》所規(guī)定的:當?shù)V井通風量為3000~5000 m3/min 時,礦井通風阻力不得大于2000 Pa 的要求[3]。
結(jié)合該衰老礦井的實際情況,特擬提出三種優(yōu)化改造方案,在對三種優(yōu)化改造方案優(yōu)劣勢進行對比的基礎(chǔ)上,最終選擇出優(yōu)化改造的最優(yōu)方案。
將回風公共段擴建、東風井密閉的同時,將東回風巷斷面面積擴大至8 m2;西風井通風機主扇的通風量設(shè)計為4500 m3/min。
方案一優(yōu)勢:節(jié)約了東風巷道的維護費用和主通風機的運行費用;西風井的主通風機不作變動,無需建設(shè)對應(yīng)的配套設(shè)施;新增擴大的回風公共段可繼續(xù)使用[4]。
方案一劣勢:對回風公共段擴建的費用和工程量較大,該方案未解決西風井的漏風現(xiàn)象。
將回風公共段擴建、東風井密閉的同時,西風井不做處理;東回風斷面面積不擴大;西風井通風機主扇的通風量設(shè)計為4500 m3/min。
方案二優(yōu)勢:該方案可有效節(jié)約東風巷道主通風機的運行費用;東回風巷道不用擴大,節(jié)省費用和相應(yīng)的工程量;新增擴大的回風公共段可繼續(xù)使用。
方案二劣勢:改造后工作面的通風阻力為2318.5 Pa,仍不滿足《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》所規(guī)定的要求:當?shù)V井通風量為3000~5000 m3/min時,礦井通風阻力不得大于2000 Pa;同時,東回風巷道斷面面積不擴大,對應(yīng)的巷道風阻增加,風速超限,導(dǎo)致該方案通風機的能耗增加。
回風公共段擴建、東風井、西風井密閉的同時,將礦井的原皮帶斜井作為回風井使用,對應(yīng)的進風井為主斜井和副立井。即,該方案采用“2 進1 回”的通風方式。
方案三優(yōu)勢:該方案對應(yīng)的擴巷的工程量較小,且可有效解決外部漏風的問題;東西風井的密閉可節(jié)約其巷道維修費用和通風機的運行費用。
方案三劣勢:該方案下需將西風井的主通風機進行處理,移至皮帶斜井,該項工作需協(xié)調(diào)多項事宜。
綜合對比上述三種優(yōu)化改造方案:方案二對應(yīng)的通風阻力仍不滿足要求,故排除;對于方案一和方案三對比,方案三對應(yīng)的工程量偏小,且可有效解決外部漏風的問題,可以說方案三是對方案一的彌補。因此,采用方案三對礦井進行改造。
結(jié)合方案三計算可知,礦井的主要通風參數(shù)如表1 所示。
表1 基于方案三改造后通風參數(shù)計算
對于礦井通風阻力而言,工作面進風段的阻力值為431.89 Pa,回風段的阻力值為888.03 Pa,現(xiàn)場作業(yè)用風段的阻力值為532.08 Pa。綜上所述,改造后所配置通風機的具體型號為BDK-6-No20,臺數(shù)為兩臺,采用“一用一備”的使用原則。實踐表明,所配置的通風機的效率可達85%以上,負荷系數(shù)為0.85。
在實施過程中發(fā)現(xiàn),基于方案三對應(yīng)整個工程的工程量小,在實施過程中工人的勞動強度也較低。同時,東西風井的封閉在避免兩個巷道維護成本的同時,還節(jié)約了相應(yīng)主通風機的運行費用。改造完成后按照科學管理手段對通風系統(tǒng)進行控制,整個巷道內(nèi)的通風阻力為1940 Pa,通風等級也從原來的困難降為簡單。
礦井通風系統(tǒng)作為綜采工作面的重要系統(tǒng),實現(xiàn)通風系統(tǒng)能力與現(xiàn)場條件相匹配是提升工作面生產(chǎn)效率、保證工作面生產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)。對于被定義的衰老礦井而言,需從根本上分析其通風系統(tǒng)切實的薄弱環(huán)節(jié),并針對性地提出改造方案以達到最佳改造效果。本文針對衰老礦井提出封閉東西風井、擴建回風主巷道以及將原西風井主通風機拆除并重新配置BDK-6-No20 后發(fā)現(xiàn),礦井的通風阻力滿足相關(guān)標準要求,即說明本次改造的有效性。