許克武
(山西焦煤汾西礦業(yè)洗煤廠, 山西 介休 032000)
隨著國(guó)家對(duì)煤礦資源的大量開采,政府及企業(yè)不斷加大了對(duì)煤礦資源的開采力度。在煤礦開采過程中涉及多種設(shè)備,如采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、通風(fēng)機(jī)、液壓支架等,而煤泥水泵作為洗煤廠中的一種關(guān)鍵設(shè)備,由于該設(shè)備的作業(yè)環(huán)境相對(duì)復(fù)雜,在實(shí)際使用中經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備溫度過高、電機(jī)燒壞、水泵壓力過高、流量過大等問題,一旦設(shè)備某一參數(shù)超過相應(yīng)閥值,極可能使得整個(gè)洗煤廠出現(xiàn)安全事故。采用當(dāng)前更加先進(jìn)的智能化控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)煤泥水泵作業(yè)狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)及實(shí)時(shí)控制,提高設(shè)備的智能化程度也成為當(dāng)前一個(gè)重要的發(fā)展方向[1]。為此,選取兩渡礦選煤廠煤泥水泵作為研究對(duì)象,從總體方案及關(guān)鍵部件等方面設(shè)計(jì)一套智能化監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過將該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用測(cè)試得出,該系統(tǒng)運(yùn)行更好、更穩(wěn)定可靠,能更加準(zhǔn)確全面地對(duì)該設(shè)備的工作溫度、水泵壓力及流量等參數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集判斷及狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示報(bào)警,大大提高了整個(gè)煤泥水泵的作業(yè)安全性及智能化程度,這對(duì)提高整個(gè)選煤廠的作業(yè)安全性具有重要保障作用。
為驗(yàn)證煤泥水泵中監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的綜合性能,選取了兩渡礦選煤廠煤泥水泵作為研究對(duì)象進(jìn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用研究。根據(jù)相關(guān)要求,為隨時(shí)監(jiān)測(cè)所用泵的運(yùn)行工況,保證在故障情況可及時(shí)報(bào)警并停機(jī),要求各選煤廠對(duì)煤泥水系統(tǒng)的泵設(shè)備加裝流量、壓力、溫度等監(jiān)測(cè)裝置,確保系統(tǒng)安全運(yùn)行[2]。為此,通過對(duì)兩渡礦選煤廠進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,對(duì)煤泥水系統(tǒng)的工藝流程、介質(zhì)特性、渣漿泵及配套電機(jī)的技術(shù)性能要求及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行條件等作了詳細(xì)了解,以及和選煤廠技術(shù)人員在就相關(guān)技術(shù)問題進(jìn)行了深入探討等基礎(chǔ)上,選取了兩渡礦選煤廠多臺(tái)煤泥水泵作為具體研究對(duì)象,開展在煤泥水泵中智能化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用研究[3]。
根據(jù)兩渡礦選煤廠煤泥水泵及工況特點(diǎn),開展了智能化煤泥水泵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究。該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要由現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量傳感器、不銹鋼智能儀表箱、PLC 系統(tǒng)、系統(tǒng)主機(jī)等部分組成,其系統(tǒng)原理框架圖如下頁(yè)圖1所示,系統(tǒng)的主要配置如下頁(yè)表1 所示。在設(shè)計(jì)過程中,現(xiàn)場(chǎng)每臺(tái)泵上分別安裝一臺(tái)專用無線溫度傳感器,用于在線監(jiān)測(cè)泵體溫度,并將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換為監(jiān)測(cè)儀表可以接受的電阻或電流信號(hào),預(yù)留壓力信號(hào)及流量信號(hào)接入接口。每臺(tái)煤泥水泵實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)將在線進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)、后臺(tái)集中管理,為兩渡礦選煤廠煤泥水泵的安全運(yùn)行提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。該系統(tǒng)作為兩渡礦選煤廠智能化建設(shè)的分支部分,所有數(shù)據(jù)將打包融入廠級(jí)辦公云平臺(tái)[4]。同時(shí),為每臺(tái)煤泥水泵配置一臺(tái)不銹鋼儀表控制箱,箱內(nèi)安裝三臺(tái)智能監(jiān)測(cè)儀表(一臺(tái)監(jiān)測(cè)溫度、一臺(tái)監(jiān)測(cè)壓力、一臺(tái)監(jiān)測(cè)流量)、一臺(tái)聲光報(bào)警器和一臺(tái)通信轉(zhuǎn)換分站,其中智能監(jiān)測(cè)儀表用于接收溫度、壓力、流量傳感器的輸出信號(hào);聲光報(bào)警器則用于溫度、壓力、流量超過設(shè)定值后的聲光報(bào)警;通信轉(zhuǎn)換模塊則主要用于和PLC 系統(tǒng)的通信連接。另外,在該系統(tǒng)中配備了PLC控制系統(tǒng),主要用于接收所有煤泥水泵的智能儀表箱輸出的溫度、壓力、流量數(shù)據(jù),并將信號(hào)通過以太網(wǎng)傳至上位機(jī)。根據(jù)兩渡礦選煤廠的生產(chǎn)工藝和提供的指導(dǎo)性意見,實(shí)現(xiàn)溫度、壓力、流量超出安全設(shè)定值后的報(bào)警等。系統(tǒng)的溫度信號(hào)、壓力信號(hào)及流量信號(hào)的測(cè)量原理如圖2、圖3 和圖4 所示。
圖1 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)總體框架圖
表1 煤泥水泵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要配置
圖2 溫度信號(hào)測(cè)量原理圖
圖3 壓力信號(hào)測(cè)量原理圖
圖4 流量信號(hào)測(cè)量原理圖
在此監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,選用的溫度傳感器依靠?jī)?nèi)置的高強(qiáng)度磁鐵能夠緊緊吸附在金屬物體表面(如煤泥水泵、變壓器、電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等),即可精確測(cè)量設(shè)備的溫度。
除了安裝的便捷度提升外,產(chǎn)品性能更極大加強(qiáng):鋁合金材質(zhì)外殼,保障了強(qiáng)弱電隔離;內(nèi)置板載天線(可擴(kuò)展外部天線),保障了傳輸?shù)挠行Ь嚯x[5]。同時(shí),多種測(cè)溫芯片搭配選擇,保障測(cè)溫精度的同時(shí)可適應(yīng)任何工況環(huán)境下的測(cè)溫要求;高性能鋰電池供電,免維護(hù)設(shè)計(jì),保障提供高效測(cè)溫電源。溫度傳感器示意圖如圖5 所示。
圖5 溫度傳感器示意圖
在該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,所匹配的智能監(jiān)測(cè)儀表可與現(xiàn)場(chǎng)傳感器、變送器配合使用,適用于溫度、壓力、流量等參數(shù)的測(cè)量顯示,并具有測(cè)量信號(hào)變送輸出和報(bào)警輸出功能。其儀器的具體功能如下:
1)對(duì)各種熱電偶、熱電阻分度號(hào)的全量程非線性已全部校正,對(duì)熱電偶有自動(dòng)冷端補(bǔ)償。各種線性輸入信號(hào)可任意設(shè)定顯示量程。
2)可對(duì)輸入信號(hào)作線性顯示或開方顯示(開方顯示需輸入信號(hào)為線性電流、線性電壓)。
3)模擬量測(cè)量信號(hào)變送輸出的量程可在顯示量程范圍內(nèi)任意設(shè)置。
4)采用高亮度數(shù)碼管與單色或雙色帶組合的多種顯示方式。
5)通信接口有RS485(MobBus),可通過通信轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換為ProfiBus 協(xié)議。
PLC 控制子系統(tǒng)屬于整個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的核心部分,實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備溫度、壓力、流量等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集及信號(hào)分析處理。因此,PLC 采用了西門子S7-300,CPU 模塊為315-2DP,配置電源模塊和通信模塊、數(shù)字量輸入模塊、數(shù)字量輸出模塊等部分。該P(yáng)LC 控制器具有模塊化結(jié)構(gòu),易于實(shí)現(xiàn)分布式的配置及性價(jià)比高、電磁兼容性強(qiáng)、抗振動(dòng)沖擊性能好等優(yōu)點(diǎn),能針對(duì)低性能要求的模塊化中小控制系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)連接多點(diǎn)接口(MPI、PROFIBUS 工業(yè)以太網(wǎng)等),功能模塊和I/O 模塊可選擇,循環(huán)周期短、處理速度高,其綜合性能能更好地應(yīng)用于此煤泥水泵的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
3.4.1 系統(tǒng)登錄設(shè)計(jì)
點(diǎn)擊“主頁(yè)畫面”右上角的“登錄”按鈕,則彈出“用戶管理”對(duì)話框,接著點(diǎn)擊“用戶管理”對(duì)話框中的“登錄”按鈕,則彈出“登錄”條,要求用戶輸入用戶名和密碼。當(dāng)用戶輸入正確的用戶名和密碼單擊“確定”后,則登錄完成,同時(shí)“登錄”條自動(dòng)退出。此時(shí)在“用戶管理”對(duì)話窗口可以看見已登錄的狀態(tài)。
3.4.2 網(wǎng)絡(luò)布局圖顯示設(shè)計(jì)
網(wǎng)絡(luò)布局圖顯示功能主要顯示所監(jiān)測(cè)泵的通信網(wǎng)絡(luò)布局,點(diǎn)擊某一泵的圖標(biāo)可顯示該泵的溫度、壓力和流量。
3.4.3 曲線數(shù)據(jù)顯示設(shè)計(jì)
實(shí)時(shí)曲線數(shù)據(jù),以曲線的形式,顯示所有監(jiān)測(cè)量的當(dāng)前數(shù)值;歷史曲線,以曲線的形式,顯示所有監(jiān)測(cè)量的當(dāng)前數(shù)值。歷史數(shù)據(jù)記錄則是以報(bào)表的形式顯示監(jiān)測(cè)量的歷史數(shù)據(jù),可以報(bào)表形式記錄所有監(jiān)測(cè)量的數(shù)值。實(shí)時(shí)報(bào)警、歷史記錄則是當(dāng)運(yùn)行中的泵及出現(xiàn)溫度、壓力、流量超出設(shè)定值時(shí),主機(jī)對(duì)故障原因、時(shí)間及故障期間的各運(yùn)行參數(shù)以報(bào)表的的形式長(zhǎng)期進(jìn)行記錄,以供事故分析處理。
3.4.4 OPC 開放功能設(shè)計(jì)
OPC 開放功能主要是用戶可根據(jù)需要將系統(tǒng)信號(hào)接入廠內(nèi)的辦公網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)廠長(zhǎng)、調(diào)度等管理人員的遠(yuǎn)程監(jiān)視。
為進(jìn)一步驗(yàn)證此煤泥水泵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的綜合性能,將其與兩渡礦選煤廠多臺(tái)煤泥水泵進(jìn)行集成應(yīng)用測(cè)試,測(cè)試周期將近5 個(gè)月。經(jīng)測(cè)試可知:整套監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行良好,能高速、準(zhǔn)確地將各煤泥水泵運(yùn)行時(shí)的工作溫度、工作電流、運(yùn)行功率、水泵流量及壓力等相關(guān)參數(shù)通過顯示界面進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,當(dāng)某一設(shè)備中某一指標(biāo)超過相應(yīng)閥值時(shí),該系統(tǒng)將及時(shí)發(fā)出相應(yīng)的多級(jí)聲光報(bào)警提示,通過遠(yuǎn)程控制方式實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)單一故障設(shè)備的應(yīng)急遠(yuǎn)程控制,其他設(shè)備則正常作業(yè)。該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主界面顯示圖,如圖6 所示。針對(duì)設(shè)備出現(xiàn)的故障問題,監(jiān)控系統(tǒng)能將故障類別及故障發(fā)生位置通過顯示界面進(jìn)行顯示,維修人員可在較短時(shí)間范圍內(nèi)對(duì)設(shè)備故障問題進(jìn)行快速排除,縮短了故障排除時(shí)間,減輕了人員勞動(dòng)強(qiáng)度。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)操作人員評(píng)估,該監(jiān)控系統(tǒng)智能化程度更高,響應(yīng)更快,更適合于煤泥水泵的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)需求,監(jiān)測(cè)效果較好。由此,驗(yàn)證了該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的可行性。
圖6 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主界面顯示圖
隨著自動(dòng)化控制技術(shù)水平的不斷發(fā)展,將更加先進(jìn)的控制技術(shù)應(yīng)用至洗煤廠煤泥水泵的運(yùn)行過程中,提高設(shè)備的智能化程度,既符合國(guó)家智能化礦山建設(shè)的重要發(fā)展方向,也是提高洗煤廠現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全性的重要途徑。煤泥水泵運(yùn)行狀態(tài)的更加智能化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),也更好地保障了設(shè)備的低故障率、高運(yùn)行效率性能。為此,以兩渡礦選煤廠煤泥水泵為應(yīng)用對(duì)象,利用PLC 控制技術(shù),開展了煤泥水泵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的總體方案設(shè)計(jì)及關(guān)鍵分模塊研究,通過將監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在該洗煤廠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用測(cè)試得出:此系統(tǒng)運(yùn)行良好,監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)性及精度較高,更加全面地實(shí)現(xiàn)了對(duì)多臺(tái)煤泥水泵運(yùn)行狀態(tài)的全面監(jiān)測(cè)及實(shí)時(shí)顯示,整體智能化程度更高,也大大提高了設(shè)備故障的監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確性及維修效率,得到了人員的一致認(rèn)可。這對(duì)提高整個(gè)洗煤廠的生產(chǎn)效率及作業(yè)安全性具有重要意義。