馬新懿
(晉能控股煤業(yè)集團北辛窯煤業(yè)公司, 山西 寧武 036700)
懸臂式掘進機為巷道掘進的主要設(shè)備,該設(shè)備集行走系統(tǒng)、截割系統(tǒng)、裝載系統(tǒng)和運輸系統(tǒng)為一體。從某種意義上講,懸臂式掘進機在掘進工作面中的應(yīng)用極大提升了巷道的掘進速度和最終巷道的成型質(zhì)量。截割部為懸臂式掘進機與巖層或煤層直接接觸的部件,該部件的性能好壞直接決定整機的截割效率和使用壽命;截割部由液壓系統(tǒng)控制,液壓系統(tǒng)控制的穩(wěn)定性和可靠性是實現(xiàn)截割頭按照預(yù)定軌跡完成截割任務(wù)的關(guān)鍵。本文重點對懸臂式掘進機液壓控制系統(tǒng)進行研究。
截割部為懸臂式掘進機與巖層或煤層直接接觸的部件,由于在實際截割過程中載荷波動較大,采用電氣控制的話容易對器件造成沖擊、燒毀損壞[1]。因此,一般情況下懸臂式掘進機截割部采用液壓系統(tǒng)進行控制。懸臂式掘進機傳統(tǒng)液壓控制系統(tǒng)的原理如圖1 所示。
圖1 懸臂式掘進機截割部傳統(tǒng)液壓控制系統(tǒng)原理圖
如圖1 所示,傳統(tǒng)截割部液壓控制系統(tǒng)通過對液壓泵的流量控制實現(xiàn)對截割速度的控制;通過對比例換向閥工作位置的控制實現(xiàn)對截割部運動方向的控制。但是,在多年的實踐生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)當(dāng)前懸臂式掘進機截割部液壓控制系統(tǒng)存在如下問題:
1)當(dāng)前掘進機在實際生產(chǎn)中還主要以人工為主,人們的勞動強度較大而且安全性極難被保證。
2)傳統(tǒng)截割部液壓控制系統(tǒng)僅實現(xiàn)傳動功能,但是懸臂的方向還需作業(yè)人員結(jié)合其自身經(jīng)驗通過目視進行控制;而且,當(dāng)截割部負載發(fā)生變化時由于液壓控制系統(tǒng)無法實時對流量和壓力進行調(diào)整,導(dǎo)致系統(tǒng)的流量和壓力造成極大沖擊,進而對液壓元器件造成沖擊,最終導(dǎo)致巷道出現(xiàn)不同程度的欠挖或者超挖的情況,在影響巷道掘進效率的同時也影響了巷道最終的成型質(zhì)量[2]。
3)掘進機傳統(tǒng)截割部液壓控制系統(tǒng)無法實現(xiàn)自動化控制。
根據(jù)掘進機的實際生產(chǎn)任務(wù),其對應(yīng)的最大截割高度為5.1 m,最大截割寬度為6.5 m,要求截割部液壓缸的伸縮速度為138.46 mm/min,液壓缸對應(yīng)的最大形成為900 mm。簡單說,針對掘進機截割部的控制主要是對截割部液壓控制系統(tǒng)中液壓缸壓力和速度進行控制,常規(guī)可選擇的控制方式包括有普通閉環(huán)控制、常規(guī)PID 控制以及模糊PID 控制方式[3]。為解決當(dāng)前掘進機截割部液壓控制系統(tǒng)的問題,本節(jié)重點對截割部液壓控制系統(tǒng)進行改進設(shè)計,并對關(guān)鍵元器件進行選型。
改進后的截割部液壓控制系統(tǒng)原理如下頁圖2所示。
圖2 改進后的截割部液壓系統(tǒng)原理圖
結(jié)合上述掘進機截割部的工作參數(shù)和所應(yīng)用工作面的巖層條件完成上述液壓控制系統(tǒng)關(guān)鍵元器件的選型。選型結(jié)果如下頁表1 所示。
表1 改進后液壓系統(tǒng)關(guān)鍵元器件選型結(jié)果
本文采用AMESim 軟件對改進前后液壓系統(tǒng)的性能進行仿真分析。首先,根據(jù)液壓系統(tǒng)各元器件的參數(shù)建立仿真模型并最終形成液壓控制系統(tǒng)的仿真模型。
根據(jù)傳統(tǒng)液壓控制系統(tǒng)的組成建立AMESim 液壓系統(tǒng)仿真模型。仿真條件:設(shè)定截割部的負載為130 kN,系統(tǒng)壓力恒定為5.1 MPa;設(shè)定在0~5 s 內(nèi),系統(tǒng)的流量為5 L/min;在5~10 s 內(nèi),系統(tǒng)的流量為11 L/min。分別對系統(tǒng)流量變化時,液壓缸的速度和壓力的變化進行仿真分析。仿真結(jié)果如圖3 所示。
如圖3-1 所示,在系統(tǒng)初始啟動階段,且壓力為5.1 MPa,流量為5 L/min 時系液壓缸速度前期出現(xiàn)明顯的震蕩情況,最大超調(diào)量為4.53 mm/s,并在系統(tǒng)啟動2.2 s 后速度趨于穩(wěn)定并保持在1.96 mm/s;當(dāng)系統(tǒng)流量發(fā)生變化時,液壓缸速度再次出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,且最大超調(diào)速度為4.5 mm/s,并且在流量突變2 s 后液壓速度趨于穩(wěn)定并保持在3.15 mm/s。
圖3 傳統(tǒng)液壓系統(tǒng)仿真結(jié)果
如圖3-2 所示,液壓缸壓力變化曲線與流量變化趨勢一致,即在最初期也出現(xiàn)較為明顯的振蕩,對應(yīng)最大超調(diào)壓力為5.97 MPa,并最終保持在5.08 MPa;在流量突變后,液壓缸速度再次出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,且最大超調(diào)壓力為5.66 MPa,并且在流量突變2 s 后液壓壓力趨于穩(wěn)定并保持在5.08 MPa。
改進后液壓控制系統(tǒng)采用模糊PID 算法進行控制,仿真條件與傳統(tǒng)液壓控制系統(tǒng)條件一致[4]。改進后液壓控制系統(tǒng)的仿真結(jié)果如下頁圖4 所示。
如圖4-1 所示,在系統(tǒng)初始啟動階段,且壓力為5.1 MPa,流量為5 L/min 時系液壓缸速度前期出現(xiàn)明顯的振蕩情況,最大超調(diào)量為3.4 mm/s,并在系統(tǒng)啟動0.6 s 后速度趨于穩(wěn)定并保持在1.97 mm/s;當(dāng)系統(tǒng)流量發(fā)生變化時,液壓缸速度再次出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,且最大超調(diào)速度為3.91 mm/s,并且在流量突變0.3 s 后液壓速度趨于穩(wěn)定并保持在3.18 mm/s。
如圖4-2 所示,液壓缸壓力變化曲線與流量變化趨勢一致,即在最初期也出現(xiàn)較為明顯的振蕩,對應(yīng)最大超調(diào)壓力為5.21 MPa,并最終保持在5.09 MPa;在流量突變后,液壓缸速度再次出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,且最大超調(diào)壓力為5.26 MPa,并且在流量突變0.2 s 后液壓缸壓力趨于穩(wěn)定并保持在5.07 MPa。
本文針對截割部液壓控制系統(tǒng)進行改進,使其能夠根據(jù)負載變化進行實時控制,并對改進后和傳統(tǒng)液壓控制系統(tǒng)進行仿真對比分析得出:基于模糊PID 控制算法對改進后的液壓控制系統(tǒng)進行控制,系統(tǒng)整體的超調(diào)量小,震蕩時間段且達到穩(wěn)定狀態(tài)所需時間短,可推廣應(yīng)用于實際生產(chǎn)中。