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      氣體氮碳共滲SPCC鋼表面硬度超低的原因分析及解決措施

      2022-06-29 07:20:30高曉輝
      金屬熱處理 2022年6期
      關鍵詞:來料滲氮車刀

      高曉輝

      (南京豐東熱處理工程有限公司,江蘇 南京 211200)

      SPCC鋼作為冷軋?zhí)妓劁摪宀?,具有?yōu)良的塑性變形能力,廣泛應用于汽車、電器、家具和日用品制造??蛻裟承吞柈a品采用兩種材料,其中蓋板材料為SPCC鋼,圈體材料與蓋板材料不同,如圖1所示。技術要求為氣體氮碳共滲,表面硬度≥400 HV0.1,化合物層深5~25μm。

      圖1 產品結構及檢測位置示意圖Fig.1 Schematic diagram of product structure and detection position

      氣體氮碳共滲是在520~570℃溫度下進行,在產品表面滲入氮原子的同時滲入少量碳原子的化學熱處理工藝。主要應用于硬化層薄、受載荷小、畸變控制比較嚴格的耐磨件。其最大的優(yōu)點是適用于任何鋼種,受硬化層薄的制約,氣體氮碳共滲不能應用于承受重載負荷的產品。

      1 試驗工藝及檢測結果

      生產設備是UNB1000氣氛氮化爐,表面硬度檢測設備為HV-50型硬度計,載荷為0.1kg,檢測方法遵循GB/T 4340.2—2012《金屬材料 維氏硬度試驗 第2部分:硬度計的檢驗與校準》。

      產品氣體氮碳共滲工藝曲線如圖2所示。

      圖2 氣體氮碳共滲工藝曲線Fig.2 Gas nitrocarburizing process curve

      滲氮過程在整個流程中均存在,第三階段通入CO2,同時測定氨分解率在65%~75%之間,試樣經氮碳共滲工藝后來料試樣符合產品技術要求。檢測結果見表1。

      表1 經氮碳共滲后來料試樣的檢測結果Table 1 Test results of the incoming specimens after nitrocarburizing

      量產后的第三個月檢驗發(fā)現該型號產品蓋板硬度出現超下差的情況,蓋板表面硬度檢測不合格,檢測數值為262~358 HV0.1,化合物層深要求檢測合格。

      表2 失效件的檢測結果Table 2 Test results of the failed specimens

      2 硬度偏低原因查找、分析

      2.1 相關因素排查

      首先對來料進行排查,發(fā)現來料狀態(tài)發(fā)生變化,原先的來料蓋板是平面,沒有車刀紋;失效件由于客戶處為保證平面度對蓋板進行車加工,蓋板表面有車刀紋。

      圖3 來料試樣(a)和失效件(b)蓋板面宏觀形貌Fig.3 Macromorphologies of cover surface on the incoming(a)and failed specimens(b)

      造成滲氮件硬度低的原因主要有原材料成分不合格;預處理(調質)硬度低;滲氮表面有油污、脫碳層或氧化皮;滲氮爐密封不良、漏氣;滲氮時爐溫偏高[1]。根據實際情況分析,可能的原因有原材料改變、生產過程異常、檢測失真。

      2.2 原因分析

      檢查生產過程及工藝參數均在工藝技術要求范圍內,查閱文獻[2]發(fā)現維氏硬度計對檢測平面的平整度有一定的要求,懷疑是表面車刀紋引起的硬度檢測不準確,而并非是滲氮過程導致的硬度偏低。

      首先對車刀紋深度、寬度進行檢測,發(fā)現車刀紋深度已超過化合物層深度,客戶處檢測車刀紋深度為0.0203~0.0254 mm,而化合物層深為0.010~0.013 mm(如圖4所示),也就是說化合物層深沒有完全覆蓋車刀紋深度,如果在檢測時磨拋量過大,很容易導致化合物層被磨掉,造成檢測硬度值偏低。

      圖4 失效件蓋板面車刀紋Fig.4 Turning tool pattern on cover surface of the failed specimens

      3 蓋板硬度檢測方式的探索

      針對車刀紋影響硬度檢測的問題,與客戶協商確定了幾個改善方案:

      1)車件蓋板加工方式采用“以磨代車”,磨加工完全可以避免車刀紋;缺點是磨加工成本比車加工高。

      2)放入與蓋板同材料、表面平整的樣塊,檢測時以樣塊代替產品進行檢測;缺點是需要確定樣塊與產品實際檢測誤差有多大,并且樣塊放置于哪個位置更能代表產品真實狀態(tài)需要以試驗進行確定,工作量比較大的同時其不確定性比較大。

      以上兩種方案的可執(zhí)行性不高,還是考慮在原來檢測方式的基礎上改進,以使得雙方檢測標準一致,減少檢測誤差??紤]到產品表面有車刀紋,車刀紋呈波浪狀,有波峰、波谷,是否可以采用在車刀紋波峰處硬度打點的可能性,驗證波峰的寬度是否足夠容納維氏硬度計圓錐壓頭的大小。實際打點后可以看出(見圖5),波峰處的寬度足夠容納維氏硬度計圓錐壓頭。與客戶協商后確定表面硬度拋光后檢測波峰位置處的硬度值[3],采用不鑲只拋、鑲嵌制樣+不磨只拋兩種方式驗證雙方檢測偏差,檢測結果如表3所示。

      圖5 失效件車刀紋波峰寬與維氏硬度計打點位置示意圖Fig.5 Schematic diagram of peak width of turning tool pattern in the failed specimens and dot position of Vickers hardness testing

      表3 失效件蓋板表面經兩種方式檢測后硬度檢測結果Table 3 Hardness test results of cover surface of the failed specimens after two testing methods

      根據檢測結果來看,采用不切割、直接拋光的方式其檢測硬度較為穩(wěn)定,雙方確定蓋板面硬度采用不切割鑲嵌、直接拋光的方式檢測。

      4 結論

      來料狀態(tài)試樣的改變需經過熱處理工藝驗證后方可變更,表面熱處理對于影響產品表面物理、化學狀態(tài)的變更點非常敏感,諸如本文中產品表面粗糙度(有無車刀紋的變化)影響了檢測的準確性。

      1)檢測件表面的“峰谷”不平整影響硬度檢測準確度,根據檢測要求需要對表面磨拋平整后檢測,磨拋過深導致磨掉了滲氮層,出現硬度偏低的現象。

      2)表面出現傾斜、波紋等不平整狀態(tài)時,應當確保檢測位置的粗糙度符合檢測要求,硬度采用不切割鑲嵌、直接拋光的方式檢測。

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