吳宋偉,張?zhí)旌?,李凌蔚,李佳?/p>
(南京航空航天大學 能源與動力學院,南京 210016)
伴隨著現代航空航天技術的突破,下一代高性能飛行器面臨著超隱身能力、超遠距離航行、超機動飛行等技術要求,相比于傳統(tǒng)常規(guī)飛行器,在結構設計、材料選擇等諸多方面提出了挑戰(zhàn)。常規(guī)的冷態(tài)風洞已無法滿足航空航天高溫領域對設備研制提出的要求,包括溫度傳感器的動態(tài)特性測試、葉片的熱應力測試、關鍵部件的熱防護試驗等。熱風洞通過高速熱氣流產生一個均勻分布且穩(wěn)定的高溫流場,模擬材料或試件的真實工況,可以有效應用于上述基礎研究?;跓犸L洞的氣動/熱環(huán)境,通過試驗可以獲得飛行器試驗件表面的特性參數。熱風洞試驗系統(tǒng)的氣流和溫度控制質量會直接影響到這些研究結果的精度和可信度,因此開展熱風洞控制試驗研究有著非常重要的意義。
近年來,國內外針對熱風洞及其控制系統(tǒng)設計進行了大量理論和實際工程方面的研究。加熱裝置作為熱風洞的核心系統(tǒng),主要分為燃燒、電阻、電弧以及蓄熱加熱等加熱方式。其中,“燃燒加熱”風洞通常由氣源、燃料、試驗段、點火器、噴管、擴壓段、冷卻系統(tǒng)等組成。相比于其他幾種加熱方式,燃燒加熱因其適合長時間和大功率試驗的特點,受到了美國NASA、日本空間實驗室和中國空氣動力研究與發(fā)展中心(CARDC)等研究機構的普遍重視。
美國Langley中心設計的高溫風洞通過甲烷和空氣高溫燃燒獲得高溫燃氣,并增設補氧系統(tǒng),拓展了氣動熱載荷和結構試驗能力。國內CARDC研制的600 mm高超聲速高溫風洞控制系統(tǒng)采用“分散控制,集中管理”的分布式控制架構,對文丘里管上游壓力進行PID閉環(huán)控制,實現了對燃燒器中氧氣、氫氣等不同組分氣體的流量控制。文獻[19-21]針對熱風洞的燃油供給系統(tǒng),從系統(tǒng)特性、控制算法等方面進行了深入研究,提出了模糊PID控制、滑模控制和動態(tài)矩陣預測控制等不同的控制策略,實現了對燃油流量的精確控制,進而獲得了預期的燃氣溫度。文獻[22]通過在控制器設計中引入溫度的動態(tài)模型,提出了一種基于I&I的非線性自適應控制框架,實現了低溫風洞溫度的有效控制。上述文獻均只關注了風洞溫度、氣體流量等單一變量的控制,而在實際熱風洞試驗系統(tǒng)中,存在如外部干擾、系統(tǒng)滯后、參數時變等不確定性,同時流量對溫度控制存在耦合關系。因此,有必要設計一種基于解耦的多變量控制策略,實現流量和溫度的準確控制。
本文以一種基于燃燒器的熱風洞為研究對象,提出了基于解耦的雙回路PID控制策略和雙路協(xié)調控制的空氣流量控制策略,建立了熱風洞試驗系統(tǒng)的AMESim模型,結合MATLAB/Simulink對熱風洞控制系統(tǒng)的動態(tài)特性進行了仿真分析?;赾RIO構建了熱風洞控制器,通過實物試驗驗證了控制策略的有效性,為國內進一步發(fā)展熱風洞提供參考。
熱風洞試驗系統(tǒng)試驗設備如圖1所示。其技術參數根據使用要求確定為:氣源壓力最高達到800 kPa;空氣流量要求不小于3.5 kg/s;出口溫度要求不小于700 ℃;空氣流量波動不大于2%;燃燒器出口溫度波動不大于1%;風洞參數穩(wěn)定時間不小于20 s。
圖1 熱風洞試驗設備Fig.1 Hot wind tunnel test equipment
基于燃燒器的熱風洞試驗系統(tǒng)結構如圖2所示,主要由暫沖氣源、供氣系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、燃燒器、點火器、消音室等組成。其中,暫沖氣源由氣罐供氣,供氣系統(tǒng)包括主路和輔路2條氣路,燃油和空氣在燃燒器中燃燒排出高溫燃氣,流經燃燒器后試驗段,最后與冷卻系統(tǒng)排出的冷卻氣流進行摻混降溫。
圖2 熱風洞系統(tǒng)結構Fig.2 Frame diagram of hot wind tunnel system structure
暫沖氣源容積有限,本試驗系統(tǒng)最高壓力為0.8 MPa。在實際熱風洞運行過程中,氣源壓力持續(xù)下降,上游壓力的波動極易導致空氣流量的變化,并且其極限情況下的運行時間非常短。因此,為了滿足熱風洞流量設定以及穩(wěn)定運行時間的需求,要求閥門能夠實現對流量的快速調節(jié),在滿足空氣流量調節(jié)精度的前提下,盡可能提高穩(wěn)定運行時間。
在高壓氣源后增設直動式減壓閥,可以有效解決氣源壓力波動對空氣流量造成的不確定性影響,降低控制難度。減壓閥依靠控制腔與調節(jié)系統(tǒng)的調節(jié),通過改變閥門動作,使氣源壓力與彈簧力相平衡,將減壓閥出口壓力調節(jié)到一個較低的穩(wěn)定值,其本質上相當于穩(wěn)壓閥。此外,考慮到主氣路調節(jié)閥存在滯后、死區(qū)嚴重和調節(jié)緩慢等問題,死區(qū)即在閥門指令開度較小時,無明顯開度變化,閥門線性度較差。在點火時,如果空氣流量過小,容易出現富油嚴重,無法點燃的情況;如果空氣流量過大,則會出現燃油噴霧過于分散,以致無法正常點火的情況。在不改變原有主氣路調節(jié)閥的基礎上,增設一路小管徑、可實現快速調節(jié)的輔助氣路調節(jié)閥,主要起固定點火參數以及輔助調節(jié)作用。
由圖2及工作原理可知,燃燒器的能量平衡方程為:
式中:為燃油流量;為燃油熱值;為燃燒效率;為燃燒器出口燃氣流量,=+;c為定壓比熱容;為燃燒器出口溫度;為燃燒器進口空氣流量;為燃燒器進口溫度。
因此,燃燒器出口溫度可以表示為:
式中:為油氣比,=/;燃燒器進口總壓對出口溫度的影響主要體現在燃燒效率上。
基于上述分析,為了實現對風洞氣流速度以及燃氣溫度的耦合控制,控制器一方面需要協(xié)調控制主氣路調節(jié)閥和輔助氣路調節(jié)閥來調節(jié)加熱空氣流量,維持燃燒器進口氣壓穩(wěn)定不變;另一方面,通過控制變頻器頻率來改變油泵電機的轉速,其本質上相當于控制油氣比。
控制系統(tǒng)主要由基于cRIO的熱風洞控制器、配套執(zhí)行機構及傳感器等組成,其結構設計如圖3所示。cRIO控制器包括實時控制器RT模塊和可重配置的FPGA模塊,上位機與RT模塊通過TCP/IP協(xié)議進行實時通訊,RT在cRIO內部與FPGA模塊通過PCI高速總線連接,機箱中的FPGA直接與每個I/O模塊相連,可靈活實現定時、觸發(fā)和同步等功能。不同的I/O模塊負責執(zhí)行機構或傳感器的控制或測量任務。執(zhí)行機構包括供氣系統(tǒng)的氣路開關閥、主氣路調節(jié)閥和輔助氣路調節(jié)閥,以及燃油系統(tǒng)的開關電磁閥和油泵電機等。傳感器包括溫度傳感器、轉速傳感器、流量傳感器等,負責燃氣溫度、油泵電機轉速等系統(tǒng)參數的測量,其中燃氣溫度和空氣流量為控制量,其余均為監(jiān)視量。
圖3 熱風洞控制系統(tǒng)結構Fig.3 Frame diagram of hot wind tunnel control system structure
雖然減壓閥可以實現氣路壓力的自動調節(jié),在一定程度上保證了上游的壓力穩(wěn)定,然而在熱風洞實際運行過程中,下游的壓力變化仍會對空氣流量產生一定的影響。由于大流量主氣路調節(jié)閥存在動態(tài)特性差的問題,在開環(huán)調節(jié)時,精度較低,調節(jié)時間長,空氣流量穩(wěn)態(tài)誤差較大。提出增加小流量的輔助氣路調節(jié)閥,采用雙路協(xié)調控制的空氣流量控制策略(如圖4所示),由主路和輔路2部分組成。
圖4 雙路協(xié)調控制策略Fig.4 Frame diagram of dual-circuit coordinated control strategy
通過調節(jié)減壓閥彈簧預緊力,改變氣路穩(wěn)定壓力值。在該理想壓力條件下,開環(huán)調節(jié)主氣路調節(jié)閥開度,摸索出在不同開度下主路空氣流量的變化規(guī)律,建立二維線性插值表。在自動試驗時,根據燃燒器進口壓力和空氣流量的指令值,可插值計算出主氣路調節(jié)閥對應的開度指令。
當實際空氣流量接近目標值時,輔助氣路調節(jié)閥采用PID控制做輔助調節(jié)。該控制策略在一定程度上近似等效于帶前饋的PID控制器設計思路,可以在保證穩(wěn)定性的基礎上,滿足系統(tǒng)的動態(tài)響應要求,實現較高精度的空氣流量控制。
這里采用的PID控制器為位置式PID,主要考慮比例和積分作用,其表達式為:
式中:為指令流量;為實際流量;()為指令流量和實際流量的偏差量,()=-;()為輔助氣路調節(jié)閥開度指令,對應0~100%;為比例增益;K為積分增益。
在實際工程應用中,由于引入了積分作用,在啟動、大幅增減目標值或結束時,系統(tǒng)容易在短時間內產生很大的偏差量。PID的積分累積會致使閥門、油泵電機等執(zhí)行機構控制量超出可能允許的最大動作范圍,導致試驗系統(tǒng)產生較大的超調甚至振蕩。為了克服這個問題,本文加入積分分離與積分抗飽和的保護策略。這里具體表現為:當實際流量與指令流量偏差較大時,取消積分項的作用;當實際流量接近目標值時,引入積分項,以便消除系統(tǒng)的靜態(tài)誤差,提高控制精度。同時,對積分項的累計值設定限制范圍,避免閥門控制量長時間停留在飽和區(qū),其表達式為:
式中:為積分分離閾值,=0.4 kg/s;u為積分抗飽和限制值,這里u=50,表示積分項對控制器輸出的閥門開度指令影響最大為50%。
在2.1節(jié)的基礎上,針對燃油系統(tǒng)進一步提出雙回路PID控制的控制策略,如圖5所示。溫度控制部分主要采用基于前饋補償的PID控制器設計,其基本原理如圖6所示。
圖5 雙回路PID控制策略Fig.5 Frame diagram of dual-loop PID control strategy
圖6 基于前饋補償的PID控制系統(tǒng)結構Fig.6 Frame diagram of PID control system structure based on feedforward compensation
系統(tǒng)輸出對輸入的傳遞函數為:
系統(tǒng)誤差為()=()-(),代入式(8)得到誤差對系統(tǒng)輸入的傳遞函數為:
若式(9)分子1–()()=0,即()=1/()時,系統(tǒng)誤差為0。
可以觀察到,系統(tǒng)在增加前饋前后,極點不變。因此,通過引入前饋環(huán)節(jié),可以在不影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的情況下,大大提高系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)精度。
本試驗系統(tǒng)中,在不同的空氣流量條件下,開環(huán)調節(jié)油泵電機轉速,摸索出在不同轉速下燃燒器出口溫度的變化規(guī)律,建立二維線性插值表。在控制器設計時,根據實際空氣流量和溫度的指令值,可插值計算出油泵電機對應的轉速指令,并以此作為前饋補償,可實現流量和溫度的解耦控制。
由于熱風洞試驗系統(tǒng)中溫度測量存在的熱慣性,存在一定的滯后,引入前饋控制可以更快地實現燃油流量調節(jié),優(yōu)化系統(tǒng)的動態(tài)性能。這里,PID控制器中同樣加入積分分離與積分抗飽和的保護策略。
根據熱風洞試驗系統(tǒng)的工作過程和結構,利用AMESim軟件對供氣系統(tǒng)及燃油系統(tǒng)進行簡化建模,如圖7所示。AMESim模型與實際熱風洞試驗系統(tǒng)參數不完全對應,本節(jié)主要分析驗證熱風洞控制系統(tǒng)的動態(tài)特性。圖7a為供氣系統(tǒng)AMESim模型,高壓氣源9首先經過氣路開關閥8進入高壓腔室7,流經閥口進入低壓腔室13,通過阻尼孔12進入膜片下腔室11。當氣源壓力波動時,減壓閥通過控制閥口開合,排除多余壓力,保持低壓腔室13的壓力穩(wěn)定在理想設定值??諝鈴牡蛪呵皇?4出口排出,流經主調節(jié)閥15和輔助調節(jié)閥17,最后經過空氣流量計19進入燃燒器。接口模擬器16為MATLAB/Simulink控制器部分,接收空氣流量反饋,輸出主輔氣路調節(jié)閥的開度指令。圖7b為燃油系統(tǒng)AMESim模型,通過定量泵4模擬油泵電機,液壓孔5模擬燃油霧化噴嘴,接口模擬器3為MATLAB/Simulink控制器部分,接收燃油流量計2的油量反饋,輸出油泵電機的轉速指令。
圖7 供氣系統(tǒng)和燃油系統(tǒng)AMSim模型Fig.7 AMESim model of gas supply system (a) and fuel system (b)
結合3.1節(jié)提到的控制策略,利用MATLAB/Simulink對熱風洞試驗系統(tǒng)控制系統(tǒng)進行建模。根據式(2)搭建燃燒器的數學模型,進行燃燒器出口溫度的計算,并增加0.1 s的延遲環(huán)節(jié),模擬溫度測量系統(tǒng)的滯后。利用AMESim與MATLAB聯(lián)合仿真,仿真總時間設計為30 s,模擬暫沖氣源的氣壓在30 s內從0.8 MPa下降到0.45 MPa。在0~5 s內,主氣路調節(jié)閥全閉,設定輔助氣路調節(jié)閥初始開度指令為5%,油泵電機初始轉速指令為60 r/min,以此模擬固定的點火參數。
首先,對供氣系統(tǒng)動態(tài)特性進行研究。開環(huán)條件下,在5 s時設置主氣路調節(jié)閥開度指令分別為10%、20%、30%、50%,減壓閥出口壓力以及空氣流量的仿真結果如圖8所示??梢钥闯觯?~5 s內,隨著輔助氣路調節(jié)閥開度的增大,減壓閥出口壓力穩(wěn)定在0.37 MPa,空氣流量穩(wěn)定在2.1 g/s左右。5~8 s內,輔助氣路調節(jié)閥保持不變。隨著主氣路調節(jié)閥開度的增大,減壓閥出口壓力自動調整出口穩(wěn)定壓力,空氣流量增大。然而在主氣路調節(jié)閥開度大于30%時,觀察到空氣流量受到減壓閥出口壓力的限制,最大在21.5 g/s左右。在熱風洞實物試驗時,可以通過調節(jié)減壓閥的預緊力調整出口穩(wěn)定壓力,改變供氣系統(tǒng)的最大空氣流量。
圖8 供氣系統(tǒng)開環(huán)調節(jié)仿真曲線Fig.8 Simulation curve of open loop regulation of gas supply system: a)outlet plesscue; b) air flow
對熱風洞控制系統(tǒng)進行驗證分析。在5 s時,給定流量和溫度指令,供氣控制系統(tǒng)插值計算出主氣路調節(jié)閥對應的開環(huán)控制指令,在5~8 s內,主氣路調節(jié)閥調節(jié)到位。在這個過程中,當空氣流量指令與實際值的偏差小于2 g/s時,輔助氣路調節(jié)閥采用PID控制器閉環(huán)修正空氣流量。同時,燃油控制系統(tǒng)根據空氣流量指令,插值計算出油泵電機轉速的前饋控制量,并采用PID控制器調節(jié)油泵電機轉速,以達到預期的燃氣溫度。設定目標流量和溫度分別為17 g/s和710 ℃,通過試湊法分別確定流量和溫度控制回路中PID控制器的比例、積分增益。
空氣流量仿真結果如圖9所示,可以看出,若不增設輔助氣路,主氣路流量在8 s時最大13.8 g/s,穩(wěn)態(tài)誤差較大。通過引入輔助氣路調節(jié)閥的PID協(xié)同控制策略,在10~24 s內,實際總流量滿足熱風洞控制精度要求,穩(wěn)態(tài)誤差不大于1%。由于輔助氣路管徑相對較小,總流量主要由主氣路供氣能力決定。在24 s之后,輔助氣路調節(jié)能力跟不上主氣路流量的下降速度,穩(wěn)態(tài)誤差逐漸增大,驗證了雙路協(xié)調控制的空氣流量控制策略的有效性。
圖9 熱風洞控制系統(tǒng)空氣流量仿真曲線Fig.9 Simulation curve of air flow of hot wind tunnel control system
加入空氣流量的靜態(tài)前饋補償與未加前饋補償的仿真結果對比如圖10所示??梢钥闯?,在7 s左右時,引入前饋補償,燃燒器出口溫度迅速達到了710 ℃,有效抑制了空氣流量變化對溫度的干擾,優(yōu)化了系統(tǒng)的動態(tài)性能,實現了空氣流量對溫度控制的解耦。穩(wěn)定狀態(tài)起始時間從11 s提前到了8 s,延長了熱風洞的穩(wěn)定時間。8~24 s內,在空氣流量滿足控制精度要求的基礎上,燃燒器出口溫度波動不小于1%,穩(wěn)定時間在16 s左右,驗證了控制策略的有效性。
圖10 熱風洞控制系統(tǒng)溫度控制前饋補償對比Fig.10 Comparison chart of temperature control feedforward compensation of hot wind tunnel control system: a) outlet temperature; b) fuel flow
結合上文提到的控制策略,基于cRIO平臺構建控制器,在基于燃燒器的熱風洞試驗平臺上進行實物試驗。采用的K型熱電偶溫度傳感器在排氣管路軸向有三孔探針,采集其中最外側2個探針的反饋值,分別作為控制量和監(jiān)視量。通過2個探針的反饋差值,判斷溫度傳感器是否異常,以此作為冗余設計。
依據開環(huán)條件下手動調試的試驗數據,分別建立主氣路調節(jié)閥和燃燒器出口溫度的二維插值表??紤]到輔助調節(jié)閥的動態(tài)特性和燃燒系統(tǒng)溫度測量的熱慣性,實際上熱電偶響應較慢。由于傳感器響應時間不一致而導致流量和溫度反饋數據非同步,可適當延長溫度控制的采樣周期,將空氣流量和溫度PID控制器的采樣周期分別設為20、200 ms,根據系統(tǒng)動態(tài)特性確定PID參數。分別將空氣流量指令設為2.5、4.0 kg/s,目標溫度為710 ℃,試驗結果如圖11所示。
圖11 熱風洞實物試驗不同空氣流量及對應溫度變化曲線Fig.11 Curve of hot wind tunnel physical test for different air flow and corresponding temperature: a) air flow; b) fuel flow;c) outlet temperature
可以看出,在0~5 s內,空氣流量保持小流量供氣,5 s時點火成功,此時燃燒器處于富油狀態(tài),燃燒器出口溫度急劇上升。5~12 s內,空氣流量仍然保持不變,此時氣量主要由輔助氣路決定,由于實際試驗中主氣路調節(jié)閥存在滯后、調節(jié)緩慢等問題,一直處于死區(qū),主氣路無氣流。在12 s時,主氣路調節(jié)閥調出死區(qū),主氣路開始有氣流通過。然而,在12~15 s內,燃油流量保持不變,仍處于富油狀態(tài),溫度繼續(xù)上升。15 s時,主氣路流量迅速增大,油氣比減小,溫度下降。之后2次試驗中,空氣流量分別在23、27 s左右達到穩(wěn)定。相比于大流量,小流量對溫度的影響相對較小,調節(jié)時間更短。然后,溫度控制系統(tǒng)調節(jié)油泵電機轉速提高,燃油流量增大,油氣比增大,溫度上升,并最終穩(wěn)定在710 ℃左右??諝饬髁康姆€(wěn)態(tài)誤差均在2%以內,在53~80 s,燃燒器出口溫度波動在±7 ℃以內,穩(wěn)態(tài)誤差不大于1%,穩(wěn)定時間在25 s以上,達到了熱風洞設計和使用要求。
本文提出了一種面向基于燃燒器的熱風洞試驗系統(tǒng)的綜合控制策略,得到以下結論:
1)從保證空氣流量穩(wěn)定和控制精度的角度,針對大流量氣路調節(jié)閥動態(tài)特性差的問題,提出雙路協(xié)調控制的空氣流量控制策略,利用輔助氣路調節(jié)閥的快速響應特性,優(yōu)化了控制系統(tǒng)的動態(tài)性能。
2)提出了基于解耦的雙回路PID控制策略,針對燃油系統(tǒng)設計了基于前饋補償的PID控制器,實現了流量干擾對溫度控制的解耦,緩解了因溫度測量熱慣性引起的滯后影響,以保證控制器的空氣流量控制能力和在不同流量下的溫度控制能力,并維持較長時間的穩(wěn)定狀態(tài)。
3)通過AMESim和MATLAB/Simulink聯(lián)合建模仿真,搭建cRIO控制器平臺,完成了熱風洞控制系統(tǒng)實物試驗。在暫沖氣源供氣條件下,空氣流量波動不大于2%,溫度波動不大于1%,單次試驗連續(xù)穩(wěn)定時間>25 s,實現了空氣流量和溫度的精確控制,驗證了熱風洞控制策略的有效性和可行性。