陳 蘭,陳德飛,劉 敏,于志楠,王 鵬,蘇 州,吳紅軍,劉己全
(中國石油塔里木油田公司,新疆 庫爾勒 841000)
哈得遜油田整體以水平井開發(fā)為主,水平井井?dāng)?shù)占比83%,綜合含水85.3%,大部分水平井已進入高含水階段,穩(wěn)油控水難度越來越大。在高含水階段,堵水和控水是主要的增產(chǎn)手段。受油藏高溫、高礦化度的影響,化學(xué)堵水劑篩選和研發(fā)難度大,哈得遜油田從2013年即開始嘗試水平井堵水現(xiàn)場試驗,總體堵水增油效果均不理想。因此,控水措施將成為哈得遜油田高含水油井增產(chǎn)的重要措施。
該井2013年8月8日電泵投產(chǎn),投產(chǎn)初期含水48%,投產(chǎn)后含水快速上升,含水特征分析屬于邊水推進見水模式,見圖1。沒有無水采油期??厮鳂I(yè)前日產(chǎn)油21.6 t,日產(chǎn)水78.4 t,含水78.4%,累產(chǎn)油4.3×104,累產(chǎn)水12.9×104t。
根據(jù)甲型水驅(qū)曲線(見圖2)計算可采儲量42.86×104t,目前采出程度僅10%,剩余油潛力較大。
2019年11月25日應(yīng)用RPM飽和度測井技術(shù)對水平段5 260~5 560 m/300 m井段進行測試,測試結(jié)果表明水平段水淹程度均不一致,有3段高水淹,其它井段中水淹,見表1,中水淹井段剩余油均較為富集,調(diào)流控水潛力較大,RPM飽和度測試結(jié)果為后期堵水工藝分段提供依據(jù)。
表1 H27井RPM測井解釋統(tǒng)計表
為檢查水平段產(chǎn)出情況,為下步水平井段分段提供依據(jù),采用氣舉方式供液,采用連續(xù)油管輸送方式下放儀器至水平段,監(jiān)測水平段5 350~5 572 m/222 m產(chǎn)出情況,見表2。
表2 H27井產(chǎn)液剖面測試結(jié)果統(tǒng)計表
AICD調(diào)流控水技術(shù)可以根據(jù)儲層生產(chǎn)過程中含水上升黏度變化自動選擇性地控制油氣水出液速度,從而合理科學(xué)分配水平段各點產(chǎn)出,延緩邊底水單點錐進速度,降低單井含水率,提高長井段整體產(chǎn)出程度。不同地層流體黏度對比流速圖如圖3所示,H27本井含水高,油、液黏度差較大(油水黏度比11.7),比較適合調(diào)流控水技術(shù)。
根據(jù)產(chǎn)液剖面、飽和度測試結(jié)果,將水平井按易出水段、潛力段分成小段??紤]油藏特征、隔夾層分布、井眼軌跡、水平段物性分布規(guī)律、固井質(zhì)量以及射孔盲段,將本井井段分為4個小段(見圖4),5350~5 404 m、5 404~5 450 m、5 450~5 501 m、5 501~5 541 m,下4個封隔器分隔(見圖5)。每段分別安裝1個AICD閥。
H27井調(diào)流控水作業(yè)于2020年1月1日現(xiàn)場順利實施完成,該井控水作業(yè)后,日產(chǎn)液量下降60 t,綜合含水下降40%(見圖6),成為哈得油田水平井首次調(diào)控效果顯著的油井,為其它井控水提供了技術(shù)指導(dǎo)。
1)為確保水平井控水效果,應(yīng)充分做好油藏研究與工程分段相結(jié)合,從含水上升規(guī)律分析、剩余油飽和度分布、產(chǎn)液剖面測試出水層段等多方面著手,為工程分段提供依據(jù),確保措施在現(xiàn)場的成功應(yīng)用。
2)H27井調(diào)流控水先導(dǎo)性試驗取得了較好的增油降水效果,AICD調(diào)流控水技術(shù)為哈得油田其它井調(diào)流控水提供依據(jù)。