侯獻海
(中國石化西北油田分公司,新疆 烏魯木齊 830011)
塔河油田是塔里木盆地中已發(fā)現(xiàn)的規(guī)模最大的碳酸鹽巖縫洞型油藏,其儲層主要分布于中下奧陶統(tǒng)碳酸鹽巖中,儲集空間類型以構(gòu)造縫和溶蝕孔、洞、縫等次生縫洞為主,非均質(zhì)性極強[1]。由于受到多期構(gòu)造運動及巖溶作用的影響,縫、洞展布特征,連通關(guān)系復(fù)雜,儲集體多表現(xiàn)為相對孤立的縫洞系統(tǒng)[2]。同時,縫洞系統(tǒng)內(nèi)部非均質(zhì)性較強,存在內(nèi)部分隔性[3],導(dǎo)致塔河油田初次鉆遇溶洞率較低,需要通過酸壓方式溝通縫洞系統(tǒng),但是由于酸壓溝通距離較短(<50 m),單井控制儲集體規(guī)模有限[4-5],生產(chǎn)過程中多表現(xiàn)為油井壓力快速下降,供液不足的問題。塔河油田一般采用注水替油方式動用溶洞底部剩余油,待注水替油失效后轉(zhuǎn)注氣替油動用溶洞頂部“閣樓油”,提高單井采收率[6-7]。但是由于縫洞系統(tǒng)相對孤立,并且存在分隔性,導(dǎo)致采出過程中滲流阻力較大,所以酸壓、注水、注氣都無法充分動用井周縫洞系統(tǒng)內(nèi)部滲流阻力屏蔽剩余油,導(dǎo)致塔河油田單井采出程度極低。為了擴大單井井控縫洞系統(tǒng)范圍,塔河油田借鑒低滲砂巖油藏注水井高壓注水技術(shù),創(chuàng)新性地提出了碳酸鹽巖縫洞型油藏高壓注水替油技術(shù),通過高壓力、大排量的高壓注水,提高井周縫洞連通程度,突破滲流阻力,擴大注水波及范圍,現(xiàn)場取得較好應(yīng)用效果。
塔河油田奧陶系碳酸鹽巖儲層經(jīng)歷了多期構(gòu)造和巖溶作用,除了廣泛發(fā)育有裂縫,還有大量的溶洞儲集體系統(tǒng),不具備孔滲性的基質(zhì)將溶洞系統(tǒng)在空間上分割成離散分布的儲集空間,而這些溶洞儲集體又通過裂縫相連通。地震解釋技術(shù)是塔河油田確定儲集體分布的重要技術(shù)。根據(jù)高精度地震數(shù)據(jù)(15 m×15 m),可反演刻畫得到溶洞儲集體、裂縫儲集體分布(見圖1)。從地震反演刻畫圖1可以看出,單井鉆遇/酸壓溝通溶洞體,井周溶洞體規(guī)模發(fā)育,各溶洞體之間通過裂縫連通,共同組成井控縫洞系統(tǒng)。油藏工程“四線”技術(shù)(注水指示曲線、能量指示曲線、液面恢復(fù)曲線、試井曲線)是塔河油田分析單井縫洞系統(tǒng)流動的主要方法[8-10],“四線”均表現(xiàn)出多套溶洞體參與流動的特征(見圖2)。①注水指示曲線出現(xiàn)拐點,當(dāng)注水累計量、壓力達到一定程度后,注入水進入第二套溶洞體,表現(xiàn)出斜率變化。②試井曲線出現(xiàn)兩個“凹子”,代表壓力傳導(dǎo)過程中遇到兩個溶洞體。③能量指示曲線出現(xiàn)拐點,隨著采出量的積累,地層壓力下降斜率出現(xiàn)變化,代表其它溶洞體參與供液。④液面恢復(fù)曲線出現(xiàn)拐點,油井供液不足后,關(guān)井液面可以緩慢恢復(fù),且存在拐點,代表遠井溶洞體給近井溶洞體補充能量。
高壓注水對地層的影響主要有兩種類型:①地層存在天然裂縫,當(dāng)注水壓力達到裂縫開啟壓力時,裂縫張開,并向前延伸;②地層不存在裂縫,當(dāng)注水過壓力大于破裂壓力時,地層中產(chǎn)生新的裂縫。對于碳酸鹽巖縫洞型油藏,通過控制注水壓力來控制裂縫的傳導(dǎo)能力,對有效動用多套儲集體儲量具有重要意義,所以計算碳酸鹽地層裂縫破裂壓力、閉合壓力和延伸壓力至關(guān)重要。
儲層破裂壓力是指地層產(chǎn)生新破裂時的壓力值,而裂縫閉合壓力是指天然裂縫重新開啟的壓力值,裂縫的延伸壓力是指一旦產(chǎn)生水力裂縫,該縫在長、寬、高三方位擴展所需的初始流體壓力,現(xiàn)場一般采用壓力梯度法進行計算。
1)破裂壓力計算
Pf=0.018H
(1)
式中:Pf為破裂壓力,MPa;H為深度,m。取H為6 000 m,計算得Pf=108.0 MPa。
2)裂縫閉合壓力計算
Pb=0.014H
(2)
式中:Pb為閉合壓力,MPa。取H為6 000 m,計算得Pb=84 MPa。
3)裂縫延伸壓力計算
Py=0.016H
(3)
式中:Py為延伸壓力,MPa。取H為6 000 m,計算得Py=96 MPa。
在高壓注水過程中,注入水與油管會產(chǎn)生摩擦力,引起壓降損失,被稱為沿程摩阻損失。塔河油田平均深度5 000~7 000 m,導(dǎo)致在實際生產(chǎn)中,油管下深較深,在注水過程中,油管的摩阻較大,在計算注水壓力計算中,摩阻不容忽視。本研究選取W1井進行現(xiàn)場注水過程摩阻實測。W1井完鉆人工井底深度6 175 m,表層套管直徑508 mm,下深50 m,技術(shù)套管直徑193.7 mm,下深6 039 m,油管直徑為88.9 mm,下深5 500 m,井深結(jié)構(gòu)如圖3所示。注水方式采用油管注入,介質(zhì)現(xiàn)場主要使用鹽水(密度1.14 g/cm3),分別測試6種注水排量下的油壓、套壓,計算出注水摩阻,實測結(jié)果見表1。
表1 塔河W1井高壓注水摩阻測試數(shù)據(jù)表
注水壓力、液注壓力、摩阻決定地層承受的壓力大小。以儲層深度6 000 m,注水管柱油管直徑為88.9 mm,下深5 500 m,注水介質(zhì)鹽水(密度1.14 g/cm3),分別計算注水強度576、1 440 m3/d兩種強度下裂縫延伸和壓裂地層所需要的注水壓力,按公式(4) 計算,計算結(jié)果如表2所示。因受注水設(shè)備和井口壓力限制,高壓注水壓力小于45 MPa,所以目前高壓注水對地層的作用主要是延伸天然裂縫,壓力還未達到壓裂地層能力。
表2 高壓注水壓力計算結(jié)果
P地層=P注水+P液柱-P摩阻
(4)
縫洞型油藏中溶洞是主要的儲集空間,但因基質(zhì)不具備孔滲性,所以溶洞儲集體在空間相對孤立,而裂縫起連通作用溝通分散的溶洞系統(tǒng)[11]。不同溶洞系統(tǒng)的連通性取決于其間發(fā)育裂縫的連通性。連通性較好的溶洞系統(tǒng),生產(chǎn)指示曲線上表現(xiàn)為斜率逐漸減小,外部儲集體不斷供給的特征。連通性較差的溶洞系統(tǒng),油井生產(chǎn),儲集體壓力快速下降,很快表現(xiàn)出供液不足特征[12]。針對供液不足井,塔河油田常采用常規(guī)注水替油(壓力小于25 MPa)進行開發(fā),動用溶洞體底部剩余油,注水替油失效后,采用注氮氣替油,動用溶洞體頂部“閣樓油”。但是由于裂縫導(dǎo)流能力較差,同時隨著地層能量下降,引起裂縫閉合,導(dǎo)致儲集體間滲流通道壓差較大,所以常規(guī)注水、注氣動用的是近井縫洞系統(tǒng)里的油氣。所以,高壓注水的機理主要是通過提高注水壓力,達到裂縫延伸壓力,突破縫洞系統(tǒng)之間的滲流屏障,改善通道滲流能力,使得注入水進入遠井縫洞系統(tǒng),補充遠井縫洞系統(tǒng)能量,通過重力分異、滲流毛管力、壓差橫向驅(qū)動力[13-14],動用被屏蔽的井周剩余油,機理如圖4所示。
塔河W1井完鉆層位奧陶系一間房組,未酸壓改造直接投產(chǎn)。初期自噴生產(chǎn),能量不足后,配合常規(guī)注水替油(壓力小于25 MPa)(見圖5),常規(guī)注水壓力線性增加(見圖6),無拐點出現(xiàn),認為近井縫洞系統(tǒng)表現(xiàn)為定容體特征,即近井縫洞系統(tǒng)與遠井縫洞系統(tǒng)之間連通性差。常規(guī)注水替油后期逐漸變差,高含水,分析近井縫洞系統(tǒng)油水界面已抬升。為強化近井縫洞系統(tǒng)與遠井縫洞系統(tǒng)連通性,實施大規(guī)模酸壓作業(yè)(規(guī)模1 250 m3),酸壓后常規(guī)注水替油2輪次,生產(chǎn)效果較差,同時酸壓前后注水曲線無明顯變化,定容特征未有改善。分析認為酸壓未溝通新的縫洞體。為動用近井縫洞系統(tǒng)頂部“閣樓油”,實施注氣替油,初期效果較好,后期含水突升,生產(chǎn)低效。
該井注水波及儲量8.5萬t,累計產(chǎn)油1.9萬t,采收率22.3%,剩余儲量豐富。結(jié)合地震屬性(見圖7),地震剖面上井周發(fā)育強振幅異常體,分析井周存在多套孤立縫洞體。但是前期已經(jīng)進行大規(guī)模酸壓,受限于酸壓溝通距離較小,而井周未動用儲層距離井底遠(大于200 m),并未取得明顯效果。分析表明,隨著地層壓力下降,裂縫壁面有效應(yīng)力增加,裂縫處于閉合狀態(tài),或者裂縫處于未激活狀態(tài),導(dǎo)致縫洞體之間的連通性差,因此,開展高壓注水現(xiàn)場試驗。
高壓注水排量60 m3/min,注水初期快速起壓,注水1 095 m3壓力達到43.1 MPa(見圖8),根據(jù)前期計算該壓力已經(jīng)達到裂縫延伸壓力。隨著注水量的繼續(xù)增加,注水壓力走平,注入水可以持續(xù)注入,表明近井縫洞體附近發(fā)育有天然裂縫,但未能溝通遠井儲集體,當(dāng)壓力達到裂縫延伸壓力時,天然裂縫溝通遠井縫洞體,注入水外溢,波及遠井縫洞體。
對比酸壓前常規(guī)注水、酸壓后常規(guī)注水與本次高壓注水后該井生產(chǎn)情況。酸壓前后2次常規(guī)注水在周期產(chǎn)油、單元壓降采液等指標(biāo)上差別較小,說明酸壓并未改善縫洞系統(tǒng)連通情況。但是,高壓注水與常規(guī)注水替油進行對比,周期產(chǎn)油由783 t增至7 239 t,周期含水率由62 %降至426%,單位壓降產(chǎn)液量由35.2 m3/MPa增至56.5 m3/MPa(見表3),生產(chǎn)效果大幅改善。
表3 塔河W1井高壓注水前后變化
1)塔河油田奧陶系碳酸鹽巖油藏以分散的溶洞體作為主要儲集空間,溶洞儲集體通過裂縫相連通,流動特性表現(xiàn)為多儲集體流動特征,溶洞儲集體之間的連通特性取決于裂縫的連通性。
2)在塔河W1井現(xiàn)場實測出高壓注水摩阻,通過地層裂縫閉合壓力、延伸壓力和破裂壓力,認為高壓注水機理主要是注水壓力達到地層延伸壓力,激活天然裂縫,注水波及遠井縫洞系統(tǒng),動用被屏蔽的井周、井間剩余油。
3)塔河W1井前期常規(guī)注水替油、注水替油變差,定容特征明顯,酸壓無改善。實施高壓注水,走平壓力超過裂縫延伸壓力,溝通遠井縫洞系統(tǒng),取得較好增油效果,證明高壓注水替油在縫洞型油藏的應(yīng)用可行性。