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      某300 MW機(jī)組除塵器濾袋破損降出力原因分析與措施

      2022-05-13 02:09:14齊曉輝曲立濤于洪海王德鑫
      東北電力技術(shù) 2022年3期
      關(guān)鍵詞:袋式濾袋除塵器

      齊曉輝,曲立濤,于洪海,王德鑫

      (華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310030)

      煤電超低排放實施以來,袋式除塵器是大型燃煤電廠生產(chǎn)時處理顆粒物選用的一種高效除塵環(huán)保設(shè)備[1-3],大氣污染物排放得到了有效控制。袋式除塵器[4]是一種干式除塵器,常用于捕捉煙氣中的細(xì)小、干燥顆粒物,含塵氣體進(jìn)入濾袋后,顆粒污染物會在重力的作用下進(jìn)行沉降,從而降低氣體中的顆粒物含量,達(dá)到凈化氣體的目的。濾袋的性能對除塵器的實際運行有極大的影響[5],濾袋破損直接影響到機(jī)組環(huán)保參數(shù)的達(dá)標(biāo)排放,嚴(yán)重時會影響到機(jī)組的安全運行。

      本文以某300 MW燃煤機(jī)組鍋爐配套袋式除塵器因濾袋破損故障引起降出力事故為例,圍繞除塵器壓差、噴吹壓力、煤質(zhì)灰分、入口煙溫等設(shè)計參數(shù)以及設(shè)備材質(zhì)對除塵器性能的影響進(jìn)行了檢查,經(jīng)過深入分析,指出了濾袋破損主要原因,并針對性提出了措施與建議。

      1 設(shè)備概況

      某電廠300 MW燃煤機(jī)組,其配套的除塵工藝是袋式除塵器。除塵器共有濾袋8192個,濾袋基布材質(zhì)為PTFE,纖維層材質(zhì)為PTFE、PPS混紡,迎塵面加PPS超細(xì)纖維,濾袋處理前的克重不小于600 g/m2,袋籠材質(zhì)為20號鋼材,采用噴吹方式清灰,噴吹壓力設(shè)計值為0.3~0.4 MPa,除塵器設(shè)計阻力不大于1200 Pa。本批次濾袋投入時間為2017年7月9日。除塵器主要參數(shù)見表1。

      表1 除塵器主要參數(shù)

      2 機(jī)組降出力事故過程

      2018年3月20日08:00,8號機(jī)組運行參數(shù):電負(fù)荷230 MW,主汽流量830 t/h,主汽壓力16.1 MPa,主汽溫度537 ℃,A-D磨煤機(jī)運行,給煤量168 t/h。除塵器甲、乙兩側(cè)運行參數(shù):甲側(cè)出口煙塵濃度30 mg/Nm3,乙側(cè)出口煙塵濃度25 mg/Nm3,甲側(cè)濾袋壓差1187 Pa,乙側(cè)濾袋壓差896 Pa,甲側(cè)入口煙溫132 ℃,乙側(cè)入口煙溫131 ℃。

      事故發(fā)生前,8號機(jī)組電負(fù)荷為230 MW,脫硫凈煙氣煙塵濃度最大達(dá)到9.7 mg/Nm3,已接近煙塵超低排放濃度限值10 mg/Nm3。除塵器檢修人員通過觀察孔發(fā)現(xiàn)在袋式除塵器甲側(cè)凈氣室有塵柱產(chǎn)生,及時匯報相關(guān)部門。

      10:50,根據(jù)值長令做袋式除塵器甲側(cè)檢修措施,電負(fù)荷最低降至80 MW,主汽流量降至305 t/h、給煤量降至61 t/h。關(guān)閉袋式除塵器甲側(cè)出入口擋板,甲側(cè)除塵器具備檢修條件,發(fā)出工作票進(jìn)行檢修。經(jīng)除塵器檢修人員檢查發(fā)現(xiàn),袋式除塵器甲側(cè)有6條濾袋損壞,與專業(yè)技術(shù)人員分析討論后決定對6條損壞的濾袋進(jìn)行更換。

      16:00,濾袋更換完畢,檢修工作結(jié)束,8號機(jī)組重新加載負(fù)荷運行。

      18:16,8號機(jī)組凈煙塵濃度為4~5 mg/Nm3,8號機(jī)組負(fù)荷達(dá)到160 MW,鍋爐穩(wěn)定運行,各項參數(shù)恢復(fù)正常。

      3 事故檢查過程

      3.1 除塵器壓差檢查

      除塵器壓差設(shè)計值為1200 Pa,調(diào)取DCS曲線,對8號機(jī)組降出力事故前后除塵器壓差進(jìn)行比較。檢修前,機(jī)組負(fù)荷230 MW,除塵器甲側(cè)濾袋壓差1422 Pa,乙側(cè)濾袋壓差1181 Pa,平均壓差1302 Pa,如圖1所示。檢修后,機(jī)組負(fù)荷236 MW,除塵器甲側(cè)濾袋壓差1187 Pa,除塵器乙側(cè)濾袋壓差781 Pa,平均壓差984 Pa,如圖2所示。除塵器壓差恢復(fù)正常。

      圖1 檢修前除塵器壓差曲線

      圖2 檢修后除塵器壓差曲線

      3.2 除塵器噴吹壓力檢查

      除塵器噴吹壓力設(shè)計值在0.3~0.4 MPa,調(diào)取DCS曲線,對8號機(jī)組降出力事故前后除塵器噴吹壓力進(jìn)行比較。檢修前,機(jī)組負(fù)荷230 MW,除塵器甲側(cè)噴吹壓力405 kPa,乙側(cè)噴吹壓力404 kPa,平均壓力405 kPa,如圖1所示。檢修后,機(jī)組負(fù)荷236 MW,除塵器甲側(cè)噴吹壓力361 kPa,除塵器乙側(cè)噴吹壓力365 kPa,平均壓力363 kPa,如圖2所示。除塵器噴吹壓力恢復(fù)正常。

      3.3 除塵器煤質(zhì)灰分檢查

      煤質(zhì)灰分設(shè)計值為44.77%,近1周的入爐煤灰分為35.14%,在設(shè)計灰分范圍內(nèi)。

      3.4 除塵器入口煙氣溫度檢查

      檢修前,除塵器甲側(cè)入口煙溫為132 ℃,在設(shè)計范圍內(nèi)。

      3.5 除塵器凈煙氣煙塵濃度檢查

      圖3 檢修前后除塵器凈煙氣煙塵濃度曲線

      8號機(jī)組除塵器檢修前,凈煙氣煙塵濃度峰值最高達(dá)到9.7 mg/Nm3,已接近煙塵超低排放濃度限值10 mg/Nm3,甲側(cè)濾袋更換后凈煙氣煙塵濃度明顯降至4~5 mg/Nm3,如圖3所示。

      3.6 2次降出力事故濾袋破損位置情況檢查

      本次降出力事故濾袋破損位置與2018年2月2日第1次濾袋破損處沒有位置上的關(guān)聯(lián),破損位置不同,具有隨機(jī)性。

      3.7 除塵器設(shè)備材質(zhì)檢查

      本次降出力事件發(fā)生后,電廠及時將破損濾袋及袋籠送至第三方進(jìn)行檢測。檢測結(jié)果顯示濾袋纖維層材質(zhì)為PPS、PTFE,未受到明顯化學(xué)腐蝕,橫、縱向強(qiáng)力保持良好。

      第1次濾袋脫落事故發(fā)生后,電廠對袋籠材質(zhì)進(jìn)行第三方測試,檢測結(jié)果顯示其材質(zhì)為20號鋼材,袋籠材質(zhì)正常。

      8號機(jī)組除塵器濾袋自2017年7月9日投入運行,濾袋及袋籠安裝檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收記錄表顯示濾袋及袋籠安裝質(zhì)量合格。

      4 機(jī)組降出力原因分析

      2018年2月2日,共發(fā)生4條濾袋破損,其中1條濾袋及袋籠脫落,3條濾袋發(fā)生磨損。濾袋及袋籠脫落的原因主要為袋籠旋接安裝不到位,在機(jī)組長時間運行煙氣沖擊和振動等因素的共同作用下,造成袋籠下部2節(jié)與袋籠上部1節(jié)脫節(jié),脫節(jié)后的袋籠在重力作用下墜落在濾袋底部,在袋籠和濾袋的重力作用下,濾袋被拉伸并產(chǎn)生形變,煙氣沖擊導(dǎo)致含有脫節(jié)袋籠的濾袋不斷晃動,造成濾袋疲勞磨損斷裂發(fā)生脫落,并因此形成含塵煙氣通道,高塵煙氣進(jìn)入凈氣室,在自然沉降的作用下進(jìn)入其余濾袋內(nèi)部,導(dǎo)致未破損濾袋積灰嚴(yán)重,在濾袋反吹壓力的作用下,濾袋內(nèi)部發(fā)生二次揚塵,對濾袋造成反復(fù)沖刷磨損,導(dǎo)致3條濾袋破損。考慮當(dāng)前8號機(jī)組是冬季供熱主力機(jī)組,為保證供熱安全,沒有長期停機(jī)徹底檢修濾袋的機(jī)會,未對其余全部濾袋進(jìn)行內(nèi)部積灰情況檢查,機(jī)組采取臨時濾袋檢修措施,對破損濾袋、袋籠進(jìn)行更換,檢修時間較短,僅對破損袋籠及濾袋進(jìn)行更換,并未對其余濾袋進(jìn)行及時檢查與清灰。

      2018年3月20日,再次發(fā)生6條濾袋磨損,濾袋破損位置如圖4所示,濾袋破損原因是上一次事故的延伸,由于上次檢修未能對除塵器內(nèi)部全部濾袋進(jìn)行檢查與清灰處理,部分濾袋內(nèi)存有積灰,加上濾袋長期運行,在濾袋噴吹壓力超設(shè)計值的前提下,噴吹濾袋的膨脹超過了回收的力度,增加了濾袋與袋籠之間的摩擦,其積灰被吹起造成二次揚塵,也對濾袋造成反復(fù)沖刷磨損,局部過度磨損、老化,直至濾袋由內(nèi)至外發(fā)生磨損。

      圖4 濾袋破損位置

      8號機(jī)組配套2臺除塵器,單側(cè)除塵器設(shè)有8個凈氣單元,為1個凈氣室,如果出現(xiàn)濾袋破損等問題需要進(jìn)行檢修,則須將單側(cè)引風(fēng)機(jī)全停,因此需要的降負(fù)荷較大,即降出力事故發(fā)生。

      5 預(yù)防措施

      a.利用機(jī)組停備或大小修時機(jī),對除塵器進(jìn)行全面檢查,對所有濾袋,尤其是破損濾袋進(jìn)行內(nèi)、外部檢查,排除破損、積灰等情況。建議機(jī)組能夠申請臨時停機(jī)檢修,對濾袋及袋籠安裝情況進(jìn)行全面檢查,消除隱患,對濾袋進(jìn)行清灰處理,排除袋籠旋接安裝不到位等情況。如果不及時進(jìn)行處理,隨著時間的推移,濾袋破損很有可能再次發(fā)生,導(dǎo)致機(jī)組再次發(fā)生降出力事故。

      b.建議對凈氣室進(jìn)行改造,將凈氣單元進(jìn)行分組封閉,這樣在進(jìn)行濾袋檢修時,可以減小負(fù)荷的降低量,維持機(jī)組安全穩(wěn)定運行,減小機(jī)組迫停的風(fēng)險。

      c.加強(qiáng)濾袋及袋籠安裝質(zhì)量的把控,杜絕濾袋及袋籠安裝質(zhì)量問題,嚴(yán)把安裝質(zhì)量關(guān)。

      d.加強(qiáng)運行期間的設(shè)備巡視工作及除塵器運行參數(shù)監(jiān)視,若發(fā)現(xiàn)異常情況或運行參數(shù)出現(xiàn)劣化趨勢應(yīng)及時進(jìn)行處置。

      6 結(jié)語

      在大氣污染防治的社會大環(huán)境下,袋式除塵器技術(shù)可有效降低排放煙氣中顆粒物的含量。以除塵器濾袋破損故障引起機(jī)組降出力事故為例,深入分析,找出濾袋破損主要原因。隨著袋式除塵器投入運行時間的延長,需加強(qiáng)除塵器運行參數(shù)的監(jiān)視調(diào)整,加強(qiáng)運行檢修協(xié)同,定期做好袋式除塵器相關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作,對除塵系統(tǒng)逢停必檢,保證除塵器長期安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)運行。

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