◇臨渙水務(wù)股份有限公司 趙世全 夏倫武 孟浩 張林 吳書龍 程鵬
依據(jù)某工業(yè)園區(qū)凈水生產(chǎn)企業(yè)反滲透濃水水質(zhì)特點,結(jié)合反滲透濃水再利用方式,提出反滲透濃水制備次氯酸鈉再利用途徑。提出了其制備方式、處理工藝流程選擇,并對其經(jīng)濟性進行了分析。利用反滲透濃水制備次氯酸鈉可實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益三者的有機統(tǒng)一。
反滲透膜技術(shù)具備占地面積小、不用額外投加酸堿,操作簡單等優(yōu)點,廣泛地應(yīng)用于海水、咸水淡化、化工產(chǎn)品濃縮和純水制備方面。在外力作用下,進水經(jīng)過反滲透膜分離,約25%進水量濃縮成為反滲透濃水,濃水中污染物濃度約為進水的3倍[1],含鹽量高。工業(yè)園區(qū)純凈水生產(chǎn)企業(yè)為園區(qū)企業(yè)提供鍋爐用水,其制水工藝產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水水質(zhì)特征明顯有別于工業(yè)廢水,其水質(zhì)所含污染種類較簡單,回收再利用潛力巨大。若將工業(yè)廢水開展資源化利用,可顯著提高水資源的利用率、降低廢水的排放量,可顯著降低企業(yè)運行成本,提升企業(yè)社會責任,踐行環(huán)保形象,可實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益的有機統(tǒng)一。
如表1所示,對某純凈水廠的原水水質(zhì)和反滲透濃水水質(zhì)進行測定,經(jīng)比較發(fā)現(xiàn),濃水的堿度、電導率、硬度、氯離子含量增加3倍左右,與相關(guān)研究研究結(jié)論相同[1],但有機物、pH和氨氮含量變化較小,濁度顯著降低,與源水相比較,反滲透濃水的堿度、電導率、硬度、氯離子濃度都明顯增加。
表1 源水水質(zhì)和反滲透濃水水質(zhì)
目前,反滲透濃水再利用方式主要有三種:①反滲透濃水回流法,此法可以提高水資源回收率,但回流率較高,易導致結(jié)垢,影響RO膜的壽命,且動力成本較高;②濃水回用作生產(chǎn)用水[2],由于反滲透濃水具有一定的壓力,利用反滲透濃水懸浮物含量低可用作過濾工藝中的反沖洗水,可節(jié)約濾后水沖洗用水,但小流量濃水阻礙其持續(xù)利用;③資源化利用[3],考慮到濃水高鹽特性,可將含鹽水加熱使之沸騰蒸發(fā),將濃縮液結(jié)晶制鹽,但高成本阻礙其應(yīng)用;或者利用高濃度的氯離子,可以考慮用于制備次氯酸鈉。
消毒是凈水處理工藝中重要的組成部分。液氯一直是水處理中廣泛使用的消毒劑,但隨著對易爆危險化學品運輸和儲存管控力度的日益強化,對液氯的運輸和儲存的要求增加給水廠生產(chǎn)管理難度,而次氯酸鈉的運輸、儲存和使用更為安全,消毒效果與氯氣相當,同時有利于降低水廠出廠水消毒副產(chǎn)物含量。商品次氯酸鈉是氯堿工業(yè)的副產(chǎn)品,屬于化學危險品,具有較強腐蝕性,在運輸和使用也受到日益嚴厲的監(jiān)管,且在較高溫度和較長時間儲存時,可能發(fā)生分解反應(yīng)和歧化反應(yīng),導致有效氯濃度不斷降低,歧化反應(yīng)還會產(chǎn)生對人體有危害的氯酸鹽等副產(chǎn)物。通過對安全風險、運行管理、生產(chǎn)成本等多因素的綜合分析,確定采用現(xiàn)場制備次氯酸鈉作為水廠消毒劑更經(jīng)濟。
目前制備次氯酸鈉有化學法和電解法兩種方法,化學法主要是指用堿吸收氯堿工業(yè)產(chǎn)生的尾氣從而產(chǎn)生次氯酸鈉,為氯堿廠的副產(chǎn)品。電解法制備次氯酸鈉利用電作為驅(qū)動力,其強度大,效率高,反應(yīng)安全且生成的產(chǎn)品純度高[4]。如今商業(yè)上使用的不同類型的電解池中,最常見的是用稀鹽水或海水作電解液的無隔膜電解池[5]及氯堿電解池[6]。結(jié)合水廠反滲透濃水具有高含鹽量和低有害污染物的特點,相關(guān)研究者開展了以反滲透濃水作電解液用于制氯,表明反滲透濃水作為電解原料制備次氯酸鈉具有可行性。電解RO濃水制氯有隔膜法和無隔膜法兩種方法。與隔膜電解池相較,無隔膜電解池具有能夠降低槽電壓,減少能耗,操作簡單等優(yōu)點;在相同操作條件下,隔膜電解池相比于無隔膜電解池電流效率下降了8%,并且電能消耗增加[7]。一些研究表明電解時間、電流密度、電解質(zhì)濃度、溫度、pH、極板結(jié)垢、極板間距等因素都會影響無隔膜電解制備次氯酸鈉的電解效率[8]。因此,在實際工程中,無隔膜電解依靠更加經(jīng)濟,更加易于操作等優(yōu)勢而普遍運用于工業(yè)制氯。
依據(jù)表1中水質(zhì)特點,由于反滲透排水水質(zhì)特征顯示含有較高濃度的氯離子,可對其水質(zhì)進行詳細分析,為減緩反滲透濃水中高濃度硬度對電極結(jié)垢的影響,優(yōu)先考慮去除濃水中硬度,可以依次投加石灰乳、氯化鈣、偏鋁酸鈉和碳酸鈉,提高濃水的pH到11,通過化學藥劑處理的方式可去除廢水中90%以上的硬度、硅以及重金屬和 70%以上的硫酸根[9];再利用過濾或澄清器對出水進行深層過濾,去除懸浮物等雜質(zhì)。結(jié)合本廠實際情況,為進一步加大濃水回用效率,利用高壓泵對上述處理后濃水再次進行反滲透處理,反滲透出水回用,濃水進入弄水箱儲存,后通過軟化器再次降低濃水的硬度,同時為避免后續(xù)制備次氯酸鈉與水中有機物發(fā)生化學反應(yīng)生產(chǎn)消毒副產(chǎn)物,投加活性炭吸附去除有機物,最后加入鹽酸調(diào)節(jié)pH,并投加食鹽調(diào)節(jié)氯離子濃度,當氯化鈉溶液的濃度達到 3%~4%時[9],將其送至次氯酸鈉發(fā)生器,通過電解制備次氯酸鈉溶液。
反滲透濃水制備的次氯酸鈉可用于日常的和水處理中的殺菌消毒,對于大型生產(chǎn)純凈水的工廠,具有很強的實際意義,大量的濃縮廢水得到利用,降低了廢水的排放壓力的同時也產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益,一舉兩得。假設(shè)以系統(tǒng)年運行2000 h,年處理濃水量為20000 t計算,水資源費為0.12元/m3,則每年可節(jié)省水資源費2400元;反滲透濃水進行深化濃縮、蒸餾等處理達到零排放,處理成本約為15元/m3左右,則每年可節(jié)省30萬元;設(shè)備運行成本約藥劑1.9元/噸和人工費4.9元/噸,電耗0.638元/h[10],則每年的運行成本為13.73萬元;次氯酸鈉按照100元/t,年產(chǎn)值20萬元,綜合成本和收益,每年可獲得30萬元凈收益。此外,企業(yè)的社會責任也得到相應(yīng)地體現(xiàn)。
通過分析水廠源水和反滲透濃水的水質(zhì),結(jié)合反滲透濃水的利用方式,提出了反滲透濃水制備次氯酸鈉的再利用方式。依據(jù)水廠水質(zhì)特點,確定了反滲透濃水制備次氯酸鈉的方式和工藝流程,并進行經(jīng)濟性分析,將反滲透濃水制備次氯酸鈉可實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益三者的有機統(tǒng)一。