王康平
(霍州煤電集團(tuán)河津杜家溝煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 運(yùn)城 043300)
隨著礦井的采掘深度和開采規(guī)模的不斷擴(kuò)大,通風(fēng)線路也相應(yīng)延長(zhǎng),增加了礦井的通風(fēng)阻力,造成礦井的通風(fēng)越來越困難,為給礦井采掘工作面提供足夠的風(fēng)量逐步成為保證礦井安全生產(chǎn)的難題。在低瓦斯礦井,利用區(qū)域可控循環(huán)風(fēng)技術(shù)在區(qū)域供給風(fēng)量不變的前提下,能夠有限解決采掘工作面的瓦斯,粉塵,溫度和火災(zāi)問題。杜家溝礦為滿足2-102工作面通風(fēng)需求,通過更換通風(fēng)設(shè)備和改進(jìn)通風(fēng)方案是增量通風(fēng)的兩種主要方案,因?yàn)楦鼡Q通風(fēng)設(shè)備成本高,耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),不宜采用,因此改進(jìn)通風(fēng)方案稱為增強(qiáng)通風(fēng)的主要措施。本文從通風(fēng)系統(tǒng)入手,對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,改造后的通風(fēng)方案降低了工作面瓦斯?jié)舛龋行ПWC了礦井的安全生產(chǎn)[1]。
杜家溝礦位于山西河津市清澗鎮(zhèn)西北3 km,礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力60 萬(wàn)t/年,2-105 工作面主要開采2#、10#煤層,開采深度標(biāo)高為+840 m~+600 m,井田呈不規(guī)則多邊形,南北長(zhǎng)4.6km,東西寬4.5km,面積9.89 km2。2-102 工作面巷道掘進(jìn)期間,為了安全高效的掘進(jìn)作業(yè),巷道必須進(jìn)行連續(xù)通風(fēng)減少有毒有害氣體的含量,當(dāng)巷道通風(fēng)只有進(jìn)口沒有出口時(shí),稱為獨(dú)頭巷道,獨(dú)頭巷道的通風(fēng)必須進(jìn)行局部通風(fēng)。目前局部通風(fēng)的方法有壓入式、抽出式和混合式三種方法。在通風(fēng)的過程中,如果風(fēng)流兩次經(jīng)過工作面,則這種通風(fēng)方式成為循環(huán)通風(fēng)。根據(jù)新鮮風(fēng)流是否經(jīng)過工作面,循環(huán)通風(fēng)可分為開路式循環(huán)通風(fēng)和閉路式循環(huán)通風(fēng)兩種。
閉路式循環(huán)通風(fēng)時(shí)新鮮風(fēng)流并未經(jīng)過工作面。因?yàn)楣ぷ髅嫱咚挂约胺蹓m等的連續(xù)釋放,在這種通風(fēng)方式下加劇了氣體的濃度,不利于安全生產(chǎn)。對(duì)于開路式循環(huán)通風(fēng),在通風(fēng)過程中不斷有新鮮風(fēng)流流經(jīng)工作面,工作面產(chǎn)生的污風(fēng)同新鮮風(fēng)流混合,降低了有毒有害氣體的含量。這種通風(fēng)方式下,工作面產(chǎn)生的污風(fēng)與新鮮風(fēng)流不斷摻混循環(huán)通入工作彌漫,通過已有的研究可知,閉路式循環(huán)通風(fēng)可以改善工作面附近氣體的物理參數(shù),可以有效降低有毒有害氣體的濃度,但是并不會(huì)無限減少氣體濃度,而是隨著循環(huán)通風(fēng)次數(shù)的增加趨于一個(gè)穩(wěn)定值,工作面附近溫度也會(huì)隨著循環(huán)通風(fēng)次數(shù)的增加趨于穩(wěn)定值,在通風(fēng)趨于內(nèi),風(fēng)流速度、空氣濕度最終都將趨于一個(gè)穩(wěn)定值。
可控循環(huán)通風(fēng)可以降低工作面附近瓦斯和粉塵等氣體的濃度,具有改善掘進(jìn)條件及降低通風(fēng)能耗的優(yōu)點(diǎn),但是當(dāng)?shù)V井處于災(zāi)變時(shí)期,循環(huán)通風(fēng)可能引起巷道內(nèi)溫度升高,有毒有害氣體濃度增加的現(xiàn)象,不宜采用。
為驗(yàn)證循環(huán)通風(fēng)的可靠性,采用CFD 數(shù)值模擬軟件進(jìn)行循環(huán)通風(fēng)進(jìn)行模擬研究。結(jié)合杜家溝礦2-102 工作實(shí)際地質(zhì)條件,構(gòu)建巷道三維數(shù)值模擬模型,如第281 頁(yè)圖1 所示。模型中抽出式風(fēng)筒位于作業(yè)點(diǎn)約12 m 位置,壓入式風(fēng)筒位于作業(yè)點(diǎn)約125 m位置,共有84 m 的風(fēng)筒重疊段。為了計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,適當(dāng)縮小巷道尺寸,取工作面長(zhǎng)度為70 m,抽出式風(fēng)筒位于作業(yè)點(diǎn)約27 m 位置,壓入式風(fēng)筒位于作業(yè)點(diǎn)約28 m 位置,共有15 m 的風(fēng)筒重疊段。模擬中壓入式通風(fēng)型號(hào)為JBT-52,電機(jī)功率為11kW,風(fēng)機(jī)提供的風(fēng)量范圍為2.42 m3·s-1~3.75 m3·s-1,風(fēng)壓范圍為490 Pa~2 352 Pa;抽出式通風(fēng)型號(hào)為SCF-6,電機(jī)功率為18.5 kW,風(fēng)機(jī)提供的風(fēng)量范圍為0.9 m3·s-1~3.75 m3·s-1,風(fēng)壓范圍為196 Pa~2 156 Pa。
圖1 可控循環(huán)通風(fēng)巷道數(shù)值模擬模型
模型建立后需進(jìn)行網(wǎng)格的劃分,網(wǎng)格劃分的精度直接決定了數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。為了保證網(wǎng)格劃分?jǐn)?shù)量的適量性和計(jì)算結(jié)果的精度,采用GAMBIT 網(wǎng)格劃分程序中的Hex/Wedge 型類型進(jìn)行網(wǎng)格的劃分。對(duì)于可控循環(huán)通風(fēng)巷道模型網(wǎng)格的劃分共有185 423 個(gè)節(jié)點(diǎn),網(wǎng)格單元體共163 245 個(gè),為了評(píng)價(jià)網(wǎng)格劃分的質(zhì)量,進(jìn)行了網(wǎng)格畸變率計(jì)算,90%的網(wǎng)格畸變率低于0.5 證明了網(wǎng)格劃分的成功性[2]。
結(jié)合礦井實(shí)際通風(fēng)狀況,假定巷道內(nèi)進(jìn)風(fēng)量為72.214 m3/min,壓入式風(fēng)筒的直徑為600 mm,風(fēng)筒出口位置設(shè)為邊界,風(fēng)筒提供的風(fēng)流速度達(dá)到4.5m/s,抽出式風(fēng)筒出口和入口分別設(shè)為邊界,方向與掘進(jìn)巷道方向一致,設(shè)置工作面瓦斯涌出量為4.9×10-6kg/s,相關(guān)參數(shù)確定后,進(jìn)行數(shù)值模擬。模擬得到圖2 所示的工作面附近風(fēng)速模擬矢量圖。
從圖2 中可以看出,抽風(fēng)筒的有效射程大于壓風(fēng)筒的有效射程,且兩者都出現(xiàn)卷吸作用。從圖2 中2-1 圖壓風(fēng)筒附近工作面風(fēng)速模擬圖中可以看出,壓風(fēng)筒有效射程較短,在其射程內(nèi)出現(xiàn)了卷吸作用,分別發(fā)生在Y=54 m、Y=60 m、Y=70 m,在卷吸作用下,風(fēng)流聚集嚴(yán)重;圖2 中2-2 圖抽風(fēng)筒附近工作面風(fēng)速模擬圖中可以看出,抽風(fēng)筒有效射程相對(duì)較長(zhǎng),在其射程內(nèi)出現(xiàn)了卷吸作用,分別發(fā)生在Y=64 m、Y=70 m,在卷吸作用下,風(fēng)流聚集嚴(yán)重,在壓風(fēng)筒和抽風(fēng)筒的共同作用下,聚集區(qū)風(fēng)流發(fā)生碰撞,形成紊流,積聚區(qū)部分氣體在抽風(fēng)筒的射流卷吸作用下排出巷道,剩余部分氣體則在壓風(fēng)筒的作用下再次返回至工作面。
圖2 工作面附近風(fēng)速模擬矢量圖
為了更直觀地觀測(cè)工作面附近氣體濃度的變化狀況,模擬了瓦斯?jié)舛确植?,圖3 所示的工作面附近瓦斯?jié)舛确植紙D,圖3-1 圖為壓風(fēng)筒附近工作面瓦斯分布圖,圖3-2 圖為抽風(fēng)筒附近工作面瓦斯分布圖。從圖中可以看出,采用循環(huán)通風(fēng)后,工作面瓦斯聚集現(xiàn)象明顯得到改善,在壓風(fēng)筒附近工作面夾角位置,瓦斯?jié)舛茸兓^大,分析原因,在壓風(fēng)筒附近,因?yàn)轱L(fēng)流較大,在風(fēng)流射流作用下,頂板與工作面夾角處風(fēng)流較小,造成瓦斯?jié)舛认鄬?duì)較高。可見可控循環(huán)通風(fēng)對(duì)于減少工作面瓦斯?jié)舛扔忻黠@的改善作用,與常規(guī)通風(fēng)類似的是,頂板與工作間夾角處瓦斯?jié)舛纫琅f偏高,但是滿足安全生產(chǎn)的需要[3]。
圖3 工作面附近瓦斯?jié)舛确植紙D
礦井原通風(fēng)方式為壓入式通風(fēng),要想實(shí)現(xiàn)循環(huán)通風(fēng),只需增加抽出式通風(fēng)機(jī),且布置氣體自動(dòng)檢測(cè)和報(bào)警裝置,通過自動(dòng)開關(guān)控制通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,調(diào)控風(fēng)量。
礦井掘進(jìn)工作面循環(huán)通風(fēng)方案如下:首先調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)通風(fēng)量,減少巷道內(nèi)總通風(fēng)量,減少了壓入式風(fēng)機(jī)通風(fēng)量的同時(shí),增加抽出式通風(fēng)機(jī),通過自動(dòng)開關(guān)調(diào)節(jié)抽出式通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,使其大于壓入式通風(fēng)機(jī)的通風(fēng)量,隨后對(duì)抽出式風(fēng)機(jī)和壓入式風(fēng)機(jī)同時(shí)進(jìn)行風(fēng)量的調(diào)節(jié),保證抽出式風(fēng)筒和壓入式風(fēng)筒的疊加長(zhǎng)度大于10 m,為了保證疊加段內(nèi)出現(xiàn)瓦斯聚集現(xiàn)象,保證通風(fēng)速度大于0.25 m/s。對(duì)改造前后的風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況進(jìn)行比較,得到表1 所示的結(jié)果。
表1 改造前后風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)比較
從表1 可知,改進(jìn)后通風(fēng)方案下,風(fēng)機(jī)通風(fēng)風(fēng)量從之前的157.23 m3/s 增長(zhǎng)為185.23 m3/s,增幅達(dá)到17.8%,電機(jī)運(yùn)行過程中承受的負(fù)壓、軸功率及運(yùn)行功率都降低,設(shè)備損耗降低。通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作面附近瓦斯等氣體的測(cè)量可得,循環(huán)通風(fēng)方案下工作面附近瓦斯含量明顯降低,雖然工作面上隅角瓦斯含量略高,滿足礦井安全生產(chǎn)要求[4]。
針對(duì)杜家溝礦壓入式通風(fēng)方法下2-102 工作面的瓦斯含量超標(biāo)的現(xiàn)象,采用可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)對(duì)礦井的通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,并對(duì)改造后的循環(huán)通風(fēng)方案進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,模擬研究結(jié)果顯示,在循環(huán)通風(fēng)方案下,工作面附近雖然會(huì)出現(xiàn)卷吸現(xiàn)象,但是工作面附近瓦斯含量明顯降低,實(shí)踐取得良好的效果,有效保證礦井的安全生產(chǎn)。