由凱,陳偉,王歡,胡加瑞,鄧穩(wěn)星,陳小容
(1.國網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學(xué)研究院,湖南 長沙 410007;2.陸軍裝備部駐長沙地區(qū)軍事代表室,湖南 長沙 410000;3.國網(wǎng)湖南省電力有限公司,湖南 長沙 410004;4.湖南省湘電試驗研究院有限公司,湖南長沙 410004)
電力設(shè)備質(zhì)量是影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵因素,設(shè)備抽檢作為物資質(zhì)量監(jiān)督的重要手段,在保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行中發(fā)揮了重要的作用[1]。國網(wǎng)湖南省電力有限公司物資質(zhì)量檢測中心近年來大力開展物資檢測能力建設(shè),在物資質(zhì)量監(jiān)督方面取得了顯著成效[2]。本文針對配網(wǎng)一二次融合柱上開關(guān)設(shè)備抽檢發(fā)現(xiàn)的兩起典型設(shè)備質(zhì)量問題,結(jié)合一二次融合開關(guān)在配電網(wǎng)應(yīng)用中暴露的問題[3-4],對現(xiàn)階段一二次融合柱上開關(guān)設(shè)備存在的關(guān)鍵問題進行分析并提出改進措施。
兩起抽檢問題中開關(guān)設(shè)備型號為ZW32-32/630-20,相電流互感器變比為600∶5,零序電流互感器變比為20∶1。不合格試驗項目均為溫升試驗不合格,溫升異常位置都在電流互感器外殼處。試驗時,測溫元件布置在三相接線引出端子,互感器位置采用紅外成像儀進行觀測。典型試品溫升試驗數(shù)據(jù)見表1,異常位置溫度分布情況如圖1所示。
表1 溫升試驗數(shù)據(jù) K
圖1 溫升異常處溫度分布情況
從試驗結(jié)果來看,兩臺試品觸頭部位穩(wěn)定溫升均未超過標準規(guī)定,但三相電流互感器外殼處溫升明顯異常,最高達100 K以上,其中試品1溫升最高點為互感器二次出線套管,如圖1(a)所示,試品2溫升最高點為中間相互感器外殼邊緣處,如圖1(b)所示。另外從升溫速度來看,在額定電流下試驗進行至15~30 min時,互感器溫度便劇烈上升。
依據(jù)GB/T 11022—2020《高壓交流開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備標準的共用技術(shù)要求》,開關(guān)鍍銀或鍍鎳的觸頭部分溫升不應(yīng)超過65 K,正常操作中可觸及的部件溫升不超過30 K[5],但對互感器部分的溫升未做明確要求。由于國標未作明確要求,針對柱上開關(guān)溫升試驗,目前國內(nèi)檢測機構(gòu)通常在觸頭部位進行溫度測量布點,而未測量互感器部分的溫度,難以發(fā)現(xiàn)此類互感器問題。對同一臺斷路器送至第三方權(quán)威檢測機構(gòu)進行檢測比對,由于未測量互感器溫升,檢測結(jié)果判定為合格。
針對此問題,發(fā)現(xiàn)的斷路器電流互感器部分溫升過高問題如何判定,以及針對一二次融合柱上斷路器的溫升標準化測試流程,均有待進一步研究[6-7]。
目前一二次成套斷路器互感器部分多采用三相一體式設(shè)計,零序電流互感器和相電流互感器澆筑成整體,互感器的外殼包括三個中空部,其中相電流互感器A、B、C二次繞組分別纏繞在放置于中空部位的鐵芯上。零序電流互感器通常有兩種設(shè)計方式,一種是采用零序電流互感器整體穿過三相出線,互感器二次側(cè)輸出零序電流;另一種是采用3個單相互感器分別穿過每相,二次側(cè)并聯(lián)輸出零序電流,如圖2所示[8]。圖中,AS、BS、CS為相電流互感器,OS為零序電流互感器。
圖2 一二次融合柱上開關(guān)互感器一次原理
電流互感器運行時一次側(cè)等值電路如圖3所示[9]。其中I1、I2′、I0分別為一次電流、二次等值電流、勵磁電流;Z0、R0、X0分別為勵磁回路阻抗、電阻和電抗,Z2′、R2′、X2′為二次繞組等值阻抗、電阻和電抗,Zz′、Rz′、Xz′為二次負載等值阻抗、電阻和電抗。
圖3 電流互感器一次側(cè)等值電路
根據(jù)等值電路圖,有:
式(3)中,I2為二次電流;Kn為互感器變比。
正常運行時,電流互感器二次側(cè)處于短路狀態(tài)[10],由于二次繞組電阻很小,理想情況下,可認為Z2′+ZZ′=0;因此勵磁電流I0≈0,I1=-I2′=-Kn×I2。實際應(yīng)用中,由于互感器內(nèi)部損耗和負載損耗的存在,勵磁電流不等于0,勵磁電流的存在導(dǎo)致互感器存在變比誤差[11-12]。
1)二次繞組開路運行。電流互感器二次回路閉環(huán)運行時,二次電流對一次電流產(chǎn)生去磁作用,勵磁電流接近為0,鐵芯中總磁通很小。當二次繞組開路后,二次電流I2′=0,由式(1) 可知,I0=I1,一次電流全部用來勵磁,使得鐵芯內(nèi)部磁通密度巨幅增加,鐵芯磁飽和導(dǎo)致內(nèi)部發(fā)熱[13]。
2)二次負載電阻接線錯誤或接觸不良。根據(jù)式(2),當二次負載電阻接線錯誤或接觸不良導(dǎo)致負載電阻增大時,會引起勵磁電流增加;當二次負載電壓超過電流互感器拐點電壓時,鐵芯內(nèi)部磁飽和而發(fā)熱[14]。
為判斷互感器內(nèi)部是否存在開路或接觸不良問題,對開關(guān)相電流互感器和零序電流互感器進行常規(guī)試驗檢查,以試品1為例,具體數(shù)據(jù)見表2。
表2 互感器試驗檢查結(jié)果
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析,三相電流互感器變比和銘牌值一致;二次繞組直流電阻正常,內(nèi)部無開路問題;拐點電壓和和其他同類型合格產(chǎn)品相比,基本無偏差。零序電流互感器常規(guī)試驗整體數(shù)據(jù)無異常,可排除互感器內(nèi)部存在開路或接觸不良的問題,為進一步確定問題所在,需進行解體檢查。
對不合格典型試品進行解體,其互感器部分內(nèi)部情況如圖4所示。其中零序電流互感器是采用3個單相互感器分別穿過每相并聯(lián)輸出零序電流,零序電流二次出線位置為B相套管。
圖4 互感器內(nèi)部燒損后解體情況
通過解體發(fā)現(xiàn),試品1零序電流互感器B相線圈、鐵芯因溫度過熱已損壞,二次出線燒斷;溫升試驗時發(fā)熱點位置位于B相二次出線套管,正好為零序電流互感器二次出線側(cè)并聯(lián)處。試品2零序電流互感器燒損,同時二次繞組纏繞工藝存在問題,未均勻分布。
對解體后的開關(guān)再次進行溫升試驗,在施加額定電流時,在極短時間內(nèi)零序互感器二次繞組溫度劇烈上升,如圖5所示??梢钥闯霭l(fā)熱部位為互感器二次繞組導(dǎo)體部分,二次繞組在承受額定電流時發(fā)熱是問題根本原因所在,同時試品2(圖5(b))和試品1(圖5(a))相比,繞組纏繞密集的部位發(fā)熱尤其嚴重,制造工藝存在較大缺陷。
圖5 解體后的溫升試驗情況
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析及解體檢查情況,以上一二次融合柱上開關(guān)抽檢溫升不合格問題均是內(nèi)部零序電流互感器質(zhì)量問題導(dǎo)致。由于采用了3個單相互感器并聯(lián)輸出零序電流的設(shè)計方式,20∶1的變比下單相互感器二次電流達30 A(三相電流合成后的零序二次電流趨近于0 A),而此單相互感器二次繞組線徑過小,經(jīng)測量不足1 mm2,通流能力嚴重不足是導(dǎo)致互感器發(fā)熱的主要原因。另外試品2的零序互感器繞組纏繞工藝存在極大缺陷,加劇了繞組內(nèi)部的發(fā)熱問題。
一二次融合柱上開關(guān)零序電流互感器質(zhì)量問題出現(xiàn)頻度高、影響范圍廣,對配電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行帶來極大隱患,且受抽檢試驗方法和標準影響,在以往基本未發(fā)現(xiàn)此類問題。
為提升物資質(zhì)量監(jiān)督成效,提出如下建議:
1)在制造環(huán)節(jié)加強零序電流互感器設(shè)計選型,應(yīng)仔細校驗三相合成式結(jié)構(gòu)二次額定電流,確保滿足設(shè)計要求。
2)完善一二次融合柱上開關(guān)招標技術(shù)規(guī)范要求,明確互感器部分的溫升極限,將互感器部分的溫升與開關(guān)殼體其他部分比對情況作為評判依據(jù)。
3)強化對一二次融合柱上開關(guān)的抽檢,加強對內(nèi)部互感器性能的試驗驗證,特別是提升溫升試驗覆蓋率。
4)優(yōu)化試驗流程及方法,開展一二次融合柱上開關(guān)溫升試驗時,必須在互感器部分布置溫度探頭,或者采用紅外測溫方法進行測量。